西门子6ES7221-1BH22-0XA8现货充足
随着我国轨道交通投资进程加快以及民族科技产业的发展,轨道交通关键器件国产化要求也越来越高。在地铁环境设备监控系统(BAS系统)中,可编程控制器的国产化一直受到关注,不少地铁项目的投标过程中,都要求有应用国产PLC的系统方案。 南大傲拓科技在与合作伙伴进行深入技术交流的基础上,提出了NA400系列PLC在地铁BAS中的解决方案。与国外主流PLC厂商的系统方案相比,这一方案在保证性能可靠、功能强大、方便易用的PLC总价能够节省近40%。 本方案的主要内容为冗余PLC方案和远程I/O方案。
随着我国轨道交通投资进程加快以及民族科技产业的发展,轨道交通关键器件国产化要求也越来越高。在地铁环境设备监控系统(BAS系统)中,可编程控制器的国产化一直受到关注,不少地铁项目的投标过程中,都要求有应用国产PLC的系统方案。
南大傲拓科技在与合作伙伴进行深入技术交流的基础上,提出了NA400系列PLC在地铁BAS中的解决方案。与国外主流PLC厂商的系统方案相比,这一方案在保证性能可靠、功能强大、方便易用的PLC总价能够节省近40%。
本方案的主要内容为冗余PLC方案和远程I/O方案。
一、冗余PLC方案简介
双机热备采用双背板方式,为硬件冗余。双CPU间通过热备冗余电缆进行数据备份。任一模块不能工作或被诊断故障,所有受控设备及模式能不间断、无扰动地自动切换运行,可以通过监控软件和PLC系统的硬件按钮进行手动切换。无论何种切换方式均能保证整个系统切换的无扰动。
双CPU切换条件:主CPU致命故障(硬件故障)、主CPU双网都中断(可通过编程控制)。PLC冗余机制:主从CPU每个扫描周期通过热备电缆将I/O状态、程序执行状态、系统状态字等信息进行备份,保证主从CPU信息的一致性。双CPU切换时间小于100ms。
双DP主站冗余机制:每个机架上的DP主站模块,根据CPU的主从状态自动切换工作状态,两个模块只有主站上的DP模块在读取DP总线上的数据。
网络冗余机制:主从CPU每个自带两个以太网接口,在网络1中断的情况下,主CPU会自动切换到网络2工作,如果双网中断,主CPU会自动切换成从CPU(会判断从CPU的工作状态是否正常,正常的前提下切换主从关系)。
系统可以采用电源冗余方案也可以采用单电源方案。
二、远程I/O方案简介
NA PLC采用冗余的通讯链路与远程I/O模块进行通讯,通过Profibus DP现场总线,波特率可设置,大波特率12M。主CPU机架和从CPU机架上各放置一个DP主站模块,分别和远程I/O机架上的DP从站模块连接,确保通讯链路的畅通。
双DP从站模块独立采集通讯总线上所带IO模块数据并接收DP主站的请求,确保DP主站双机切换以后通讯链路的畅通。
三、系统结构图
地下车站冗余配置方案系统结构图
车辆段单CPU配置系统结构图
四、NA400PLC配置清单
1、概述
自来水厂的制水过程是从水源地取水经输水管网至水厂,处理达标后通过配水管网送至用户。惠州市江北水厂是以东江河水为水源的水厂,从取水泵站至水厂约3KM,一期工程设计供水能力为20万吨/日,1999年9月22日正式供水。该厂采用集散测控管理系统,控制方式采用PLC+PC的监控方式,设制一个中心控制主站和四个现场分站,各PLC站之间通过三菱MELSECNET/10网通讯,中心控制室与各计算机之间用三菱通讯模块A1SJ71UC24-R2通讯,现场设备的控制方式分为手动与自动两种控制方式:手动时PLC监测设备的运行状态;自动时PLC监控设备的运行。江北水厂所有的PLC均采用三菱AnS系列,完成了逻辑控制、过程控制、PID等多种控制任务。江北水厂所涉及的变频控制采用三菱变频器,它们与PLC配合达到了优控制。上位机采用美国Inbbblution公司的FIX组态软件及国产组态王软件。
2、江北水厂对控制系统的要求
1)、分散性
根据江北水厂工艺的特点,分为取水泵站、投矾车间、投氯车间、反应池、平流滤、滤池、清水池、供水泵站等。由于主体设备过于分散需要控制系统设计成几个不同功能的分站,通过网络使各个站之间既独立又关联,互不影响地进行各自的控制任务。
2)、集中监控
为了确保供水水制,操作人员需要在中控室对整个水厂的生产情况了解,并进行集中监控。
3)、可靠性、安全性
水厂的安全、稳定运行直接关系到千家万户,从控制系统的结构设计、软硬件产品质量到控制程序编制等各个环节都必须是高可靠性的。
4)、可维护性
系统在系统软件、应用软件和硬件方面具有强大的报警和故障自诊断功能,方便工程师对系统故障进行分析和维护。
5)、可扩展性
系统应采用具有一定标准及应用较为广泛的软硬件产品,并考虑一定的余量,为将来水厂的扩建及系统的变更打下基础。
6)、开放性
开放性是用户对控制系统的普遍需求。随着计算机和网络技术的发展和应用的普及,人们越来越需要过程控制系统与管理信息系统交互信息,从而实现管理与控制一体化。终达到向管理要效率,向管理要效益。各控制系统生产厂家在现场控制器模块级还不可能完全开放或通用,但必须要求上位机监控系统具有开放性,例如:监控系统应基于微软公司的bbbbbbsNT、2000或9X平台,支持各种规范的协议如OPC、ODBC、ActiveX、DDE等。
3、 控制系统构成
1)、 控制系统硬件
如图所示,江北水厂根据系统不同功能分为五个PLC站,应用三菱MELSECNET/10网组网通讯,通过A1SJ71UC24-R2与计算机通讯。利用电信局帧中继与公司调度室进行数据传输。远程测压点通过无线通讯进行数据传输。根据生产的特点五个PLC站分别为投加分站、平流池分站、滤池分站、反冲分站、主站。所有PLC站均采用三菱AnS系列PLC。
A、投加分站以过程控制为主,利用仪表、变频器进行投氯、投矾的回路控制。仪表输出4-20mA标准信号。
B、排泥车分站以逻辑控制为主,通过PLC发出的指令,指令通过中间继电器及变频器,对行车的电机及泵等设备进行开停、运行频率变化等控制,以达到运行的高度自动化。
C、滤池分站是逻辑控制与过程控制相辅相成,并加入了PID控制。在几个站中滤池分站属于复杂繁烦,我厂有十组滤池,并且都投入运行,三菱PLC完全能达到控制要求。
D、反冲分站主要是以逻辑控制为主,当PLC接受到滤池站发出的反冲要求指令时,开始按程序顺序地进行控制。
E、主站以逻辑控制为主,其作用主要是加强报警功能,将各分站发生的紧急事故,时间通知值班人员。
以上各站中主站CPU选用三菱A2ASCPU-S1(I/O点数1024,存储容量256K),其它各站选用A2ASCPU(I/O点数512,存储容量64K),A/D转换模块选用A1S68AD,D/A转换模块选用A1S68DAI,在网络方面选用了A1SJ71BR11模块组成的同轴电缆总线方式的MELSECNET/10网。此网络的大优点是当一个站由于电源故障或其它故障而脱网时,这个站将被分离,数据链接继续在有效的站间进行,当故障消除时,它自动返回在线状态,重新开始通信。从江北水厂投产运行至今,除了一次被雷电击坏了网络模块以外,还没有因PLC故障导致生产无法正常运行的事件发生。
由于篇幅有限,这里主要讲一下PID控制,水厂涉及PID控制回路主要是滤池站,在PID控制回路中要给出一个水位的设定值(SV值),通过PID控制单元将过程值(PV值)与设定值(SV值)对比,并执行PID控制算法,送出适合于执行机构特性的命令值(MV值)。执行机构是由模拟输出控制。我厂共有10组滤池,因些组数设为10,设定执行周期为K100(1sec),P值为K1000(10),I值为K2000(200 sec),D值为K0。实际应用中能满足控制要求,达到V型滤池恒水位控制的要求,我厂PID控制可以分为自动和手动两种方式,自动控制即由PLC进行全自动控制,不需要进行人工干预。手动控制即在上位机上给定一个阀位输出值(MV值),通过PLC对阀位进行控制,手动方式时内部设定点不与测量值校准。
编程梯形图软件用三菱公司的GPPW软件,在组网设置方面非常简便,在程序调试方面及在线检测方面已大大优越于老版本的GPPA。
在变频器的使用中,我们接触过两款三菱公司的变频器,FR-A044-2.2K 和FR-E540-0.75K,产品均采用以微处理器核心的数字控制技术,在使用过程中都能达到很好的响应能力,具有频率设定检测、负荷选择、电流输入等,共计100多个参数选择。及对变频器过载、CPU故障、电机再生电压过大等多种故障进行监控。当设备发生故障时,该变频器可及时停止运行,防止事态恶习化,并通过参数单元显示故障代码,提高查找故障的效率。相比FR-E540-0.75K调节参数设置方面没有FR- A044-2.2K方便。使用变频器后感觉大的优点是:变速区段全由软件设置,具有柔性控制的特点。
系统结构图
2)、控制系统监控组态软件
江水水厂的人机监控系统由位于中控室的两套FIX6.15组态软件及投加室一套组态王软件构成,组态软件与PLC构成了上、下位机关系。通过专用的I/O dirver将二者结合起来,实现数据采集和监控(SCADA)的任务 。组态软件支持第三方应用程序的运行,具有操作简单、管理方便、安全性、维护性、可移植性、稳定性强的特点。我们还利用FIX通过ODBC SQL实现了与调度室数据传输任务,保证了系统的开发性和可扩展性。FIX提供了报警系统生成、显示、存储报警信息等功能,使下位机PLC的事件实时地显示出来。
4、
本系统在江北水厂已稳定运行近四年多,运行结果表明三菱自动化PLC及变频器与组态软件组成的PLC+PC系统能充分满足对水厂控制系统的要求,对水厂的安全运行、提高供水质量、节能降耗、优化管理等方面起到了至关重要的作用。
啤酒糖化绞笼吹气出槽改用LOGO!控制
我公司原糖化绞笼出槽控制采用三个时间继电器、两个中间继电器、一个接触器组成。控制线路见图1。
采用元件和接线较多,容易发生故障。为此,我们改用LOGO!逻辑控制模块,仅用一个模块,解决了上述问题。使用后,一直是免维护的,效果非好。
1. 选型根据控制需要,我们选择了LOGO!230R型逻辑控制模块。该模块供电电源为交流115V/230V,6点输入,4点继电器输出。输入电压为交流220V输出电压为直流24V或交流220V均可。
2.工作原理 接线图如图2 所示,
内部逻辑线路图如图3 所示。
当输入I1有信号(即接触器K1得电,其触点闭合),则有LOGO!内的对称时钟脉冲发生器模块?产生一个通6s(脉冲周期T时间设定)、断6s的输出信号送给LOGO!内的接通延时功能模块?,其输出经1s后变为高电位,再经5s后变为低=电位,电磁阀Y1收到的就是通5s、断7s(周期除外)的循环脉冲信号。同理Y2在输入I2有信号(即接触器K2得电,其触点闭合)时也得到一通5s、断7s的循环脉冲信号。功能模块?是一“或”门,相当于常开触点的并联电路。当Q1、Q2任一有信号时,则Q3也有信号(“X”为空信号)。如此很顺利、根方便地完成了原来的功能。
紫金桥软件时间同步
在实施项目开发工程时,常会遇到因几台计算机时间不同,而导致的一系列问题。比如在实时数据库系统的环境下,上位机的时间与服务器时间不一致,会导致上位机小时累计量在整点时,与服务器整点实时采集到的整点量不同。解决时间同步是所有实施工程师人员都要考虑的问题。
下面就介绍下紫金桥软件之间关于解决时间同步的方法。我们的工程结构如下图:
数据采集层上,有若干台用于上传数据的前置数采机。他们的作用是实时有效的为服务器提供真实数据。服务器上安装紫金桥实时数据库,数采机上安装紫金桥组态软件。但往往由于计算机时间各有不同,这样的偏差会导致服务器接收每台数采机的数据时,并非现场机器的整点时间。要解决这个问题,就要用到紫金桥软件的时间同步功能。
要明确时间同步的意思是指底层的所有数采机时间保持一致,并且还要以服务器做为标准时间。如下图,在每台数采机找到紫金桥的工程并进入组态环境。建立一个远程数据源,IP输入服务器地址。
数据源建立完成后,找到导航公共下的本机配置,如下图
在主数据源中选择刚才建立的DataSource1并钩选时钟同步即可。
设置完成后,重新运行数采机,也要保证服务器正常运行。
这样数采机会每1小时按照指定的主数据源所对应的时间同步自己本地时间