西门子模块6ES232-0HB22-0XA8原装代理

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产品详细介绍

西门子模块6ES232-0HB22-0XA8原装代理

由于引黄涵闸测控系统老化,传统的按钮-接触器手动控制系统难以满足闸门的启闭需要,黄河委员会提出采用PLC对涵闸手动控制系统进行自动化改造,并将PLC控制系统与涵闸传统的手动控制系统相结合,实现了闸门启闭的手动控制/PLC控制的切换。文章从系统需求分析、系统组成、系统设计等角度对PLC测控系统加以阐述,并对关键的问题提出了解决办法。该系统具有较高的安全性与可靠性,功能强大,是涵闸现地测控系统自动化改造的一种较好的方法,已在山东黄河5座引黄闸上得到了应用。
关键词 测控系统 PLC 自动化改造 闸门启闭 切换
1. 引言

现地测控系统是引黄涵闸工作现场的核心环节,其安全可靠的运行是涵闸正常高效工作的保证。在引黄涵闸传统的现地测控系统中,控制功能是采用按钮-接触器线路,通过按钮操作从硬件上实现启闸和闭闸的。由于电气触点多,控制手段落后,难以达到所期望的闸门开度;而工作现场的参数测量手段也极其落后,基本上是采用一些简单的机械测量机构,有的数据甚至要依靠操作人员凭经验进行估算。黄河水量的调度管理主要依靠行政手段和传统的调度方法凭经验进行,工作效率不高。这显然无法满足黄河水资源可持续利用的要求。
使用可编程控制器(PLC)是工业自动化的重要手段,本文提出采用PLC对引黄涵闸传统的现地测控系统进行自动化改造,并保留原有手动系统,实现了涵闸手动控制/PLC自动控制的切换。改造完成后的系统,即PLC测控系统主要控制逻辑由PLC实现,通过控制程序从软件上实现启闭闸,可靠性高;工作现场的参数测量则采用精密的传感器,将测量的信息实时地传给PLC进行处理,从而得到我们需要的数据,准确性高。该系统的组成为模块化结构,采用可编程序的控制器,一旦工作现场发生变化,只需修改控制程序即可,系统维护也变得十分方便。
PLC现地测控系统的建成有利于对涵闸进行安全可靠的控制,有利于对黄河水资源进行科学的调度管理。它也是实现黄河引黄涵闸远程监控的基础。
2. PLC测控系统需求分析及系统组成
2.1 系统需求分析

作为涵闸工作现场的核心部分,PLC现地测控系统要求具有以下主要功能:
(1)完成对涵闸基础数据信息的采集和处理,数据信息的显示则由和PLC相连的触摸屏来完成。这些信息包括水位、闸位、电压、电流等。
(2)通过触摸屏和PLC控制系统实现闸门升降过程的自动化控制。
(3)具有过压、过流、过载、上下限位等保护功能。当系统出现过压、过流、过载、到达上下限位等故障时,一方面通过PLC控制程序实现自动关闸,另一方面给出报警指示信息,使控制间的操作人员能及时采取相应措施。
(4)本系统的控制部分是将传统的手动控制回路和PLC自动控制回路相结合,现地操作
人员通过一组切换开关实现手动控制/PLC控制方式的转换。在手动控制方式下,现地操作
人员通过按钮启闭闸门;在PLC控制方式下,借助触摸屏可以实现闸门的自动启闭控制。
2.2 系统组成
根据系统设计的要求,涵闸PLC测控系统选择控制核心设备——带以太网接口的可编程逻辑控制器(PLC)、综合显示控制屏(触摸屏)、电气主回路设备、控制回路设备、自动化元器件等装置来构成。本系统采用施耐德Momentum系列PLC。
涵闸启闭机电气主回路设备、控制回路设备包括启闭机、交流接触器线圈、继电器等电气与执行机构。自动化元件主要包括闸位计、荷重传感器和水位计等。
采用触摸屏来操作和显示有关参数。触摸屏和PLC之间通过RS485接口通信。以下是涵闸PLC现地测控系统总体结构示意图[1](图1):



3. PLC测控系统硬件设计
3.1 输入输出点分析

以二孔涵闸为例,工作现场开关输入量有手动控制/PLC控制信号、上下限位信号、接触器和断路器辅助触点的状态信号等。模拟量输入信号有水位、荷重、电压、电流、温湿度等。开关输出量为控制中间继电器及驱动声光报警器的信号。
3.2 涵闸电气主回路设计图
电气主回路的的核心部分是用两组接触器触点来控制电机的正反转,从而实现涵闸闸门的上升和下降。主回路上的断路器带有分励脱扣线圈,可以实现电机的紧急停机。电路设计图如下(图2):



3.3 涵闸电气控制回路设计图
控制回路的电源是经UPS稳压后的220V交流电。控制回路上有一个转换开关,它可以实现手动控制/PLC控制的切换。控制电机的两组接触器线圈KM1和KM2的常闭触点是互锁的,这种互锁的方式可以避免因按钮的误动作造成上升和下降接触器线圈接通而产生的主回路短路故障。控制回路图如下(图3):



3.4 PLC回路设计图
根据上述的I/O点分析,PLC回路图设计[2]如下(图4):



4. PLC测控系统软件设计

软件要实现的功能除了对工作现场的数据信息进行采集和处理外,核心的环节就是闸门启闭的控制逻辑了。闸门的自动启闭是通过比较闸位(即闸门高度)设定值和闸位当前值后,操作员给出上升或下降控制指令,由控制程序实现的。闸门在上升或下降之前,系统给出10秒的声光报警信号。以下是闸门启闭的逻辑框图:



根据系统软件的设计要求以及闸门启闭的逻辑框图,可以编写出实现测控系统要求的984LL程序(程序在Concept组态环境下编写,是一种梯形逻辑)。以下是测控系统部分控制程序。
4.1 当前闸位检测

闸位计采用的是倍加福公司生产的编码器。该编码器是多圈值型。单圈的位置
信息有13位,圈数信息有12位。共25位,如下所示:



由于25位数据信息被PLC读取后,占用PLC的2个字(32bits)的内存。检测闸位的关键在于对上述25位数据信息的处理。在精度允许的情况下,可以考虑采用移位的方法,将圈数信息和位置信息移到一个字的内存里,这样方便了处理。以下的程序中,地址400411和400412的内存中存放的圈数和位置信息整体右移了5位,这样圈数和位置信息都放进了地址400412的内存中,圈数8位,位置8位。这样处理丢失了一些信息,对闸位检测来说,依然可以达到很高的精度,极大地方便了处理。经处理后,当前闸位存放在地址为400112的内存中。闸位检测及处理程序[3]如下:



4.2 当前闸位与闸位设定值的比较

实现PLC对闸门自动启闭的控制,其关键是当前闸位和设定闸位的实时比较。以下程序
中,闸位设定值放在地址为400111的内存中,它是通过触摸屏输入的,当前闸位在400112中。其比较结果将辅助线圈000111和000112置位,这些辅助线圈常开触点的状态即为闸门上升或下降的控制指令信息。当闸位当前值与设定值相等时,线圈被复位,闸门停止动作。图中的000710、000316等地址存放的是系统辅助触点的状态值,比如限位开关的状态等。



5.结束语

与传统按钮-接触器手动控制系统结合,采用PLC实现涵闸启闭的自动控制,增加控制功能,提高系统性能,实现高效自动化生产,其关键是充分发挥PLC的优势,利用其综合测控机制,解决好通信、保护等问题,实现系统手动控制/PLC自动控制的良好切换,提高整个测控系统的综合性能,达到高效生产的目的。

一 概述

着工业控制技术的发展,PLC和伺服技术的到了长足的发展。PLC是专为工业生产环境设计的计算机控制设备,且有可靠性高、硬件配套齐全、用户程序简单易学且维护方便等优点而广泛应用于各行各业中;交流伺服电机控制采用了磁场定向矢量控制原理,具有动态响应快、稳态运行精度高、转矩脉动小, 低速运行平滑等性能,调速范围较大,做为进给传动装置得到了广泛的应用。PLC一般具备脉冲输出接口,以PLC和脉冲式伺服组成的简易数控系统是经济型机床的。

PLC和伺服都是专门为工业控制环境而设计的,本身可靠性强,在一般的控制系统中不用抗干扰设计或进行简单的抗干扰设计就可以使系统安全可靠地运行。但在特别恶劣的应用环境中,如强电场、强磁场、剧烈的冲击和振动环境,控制系统和执行机构并不一定能可靠地工作;在对可靠性要求特别高的场合,就要对控制系统和执行机构进行特别的抗干扰设计。为提高系统的可靠性,要认真分析相应的应用环境中各种可能产生干扰来源,在此基础上选择可靠性强的PLC及相关模块,从硬件的角度如工程设计、施工布线、使用维护等进行抗干扰设计,还要有针对性地从软件方面进行抗干扰设计。


二 系统中主要的干扰来源和抑制措施

干扰的来源众多,破坏了系统的稳定性。系统的不稳定的主要表现为内部信息被破坏,导致控制系统混乱,执行机构误动作和网络出错,影响设备的正常运行。

2.1 PLC

从形式上讲,PLC控制系统的干扰分为两类:内部干扰、外部干扰。内部干扰,是PLC本身的问题;外部干扰,包括导线传入的干扰(由电源线、控制线各信号线等外部线引入的干扰)、空间感应和辐射干扰、地线传入的干扰。在现实的工业实际情况中,内部干扰的情况比较少见。下面分析来自外部的干扰。

(1)选用性能优良的电源,采取措施抑制电网干扰

在PLC控制系统中,电源占有极其重要的地位,也是干扰进入PLC的主要途径之一。电网线路上挂接了各种用电设备,如大功率电动机、交直流传动装置、变频器、家用电器等等,这些设备的启、停会引起电网的电流电压波动,产生的幅值很大浪涌和高次谐波。如果使用PLC系统的交流供电电源,在干扰较强或可靠性要求很高的场合,可以在PLC的交流电源输入端加接带屏蔽层的隔离变压器和低通滤波器,屏蔽层应可靠接地;也可以在初级、次级绕组之间加屏蔽层,并将它们和铁芯一起接地,以提高高频共模干扰能力。

(2) 来自空间感应和辐射的干扰

大多PLC控制系统所处的空间中有各种各样的电场和磁场,这些电场、磁场无不影响着控制系统。电磁场(EMI)主要由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的;屏蔽效果差的PLC控制系统本身也会产生电磁场,所产生的电磁场反过来又影响控制系统本身。这些电磁场统称为辐射干扰,其分布极为复杂。只要PLC控制系统处于辐射范围内,其就会受到干扰。控制系统受到干扰的程度和辐射的强弱和频率有关。辐射通过以下两种途径影响PLC控制系统:①直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;②对PLC通信网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。针对此种干扰,屏蔽、滤波和接地是三种主要的方法。

(3) 由信号线引入的干扰

相邻信号线上的串扰信号会在被串单线路上产生噪声或在被串线路对上产生耦合信号,即在被串线路上有串扰信号存在。由信号引入干扰会引起I/ O接口信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总地线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。

(4) 由地线引入的干扰。

接地的目的有两个:一是为了安全;二是为了抑制干扰地线的连接方式不当,会引起地环流。地环流在屏蔽线内部产生电磁场,进而干扰屏蔽线,造成信号的失真。下图为正确的接地方式,坚决避免串联接地。



(5)不科学安装和布线

不同类型的PLC有不同的安装规范,如CPU与电源的安装位置、机架间的距离、接口模块的安装位置,1/O模块量、机架与安装部分的连接电阻等都有明确的要求,安装时必须按所用的产品的安装要求进行。PLC应设有独立、良好的接地装置,接地电阻要小于100Ω,接地线不能超过20m,PLC不能与其它设备共用一个接地体川。PLC电源线、I/O线、动力线好放在各自的电缆槽或电缆管中,线中心距要保持至少大于300mm的距离。模拟量输入/输出线好加屏蔽,且屏蔽层应一端接地。PLC要远离干扰源,信号线若不能避开干扰源,应采用光纤电缆。在室外安装时须采取防雷击的措施,比如在两端接地的金属管线中走线。













为了减少动力电缆电磁辐射干扰,尤其变频装置馈电电缆引起的电磁干扰,决定采用两条基本原则:其一是在实际工程中,尽量采用铜带铠装屏蔽电力电缆,降低动力线产生的电磁干扰,这种方法的实际效果在许多场合被证明是非常有效的;二是对不同类型的信号分别由不同电缆传输,信号电缆应按传输信号种类分层敷设,严禁同一电缆的不同导线传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆平行敷设,以减小电磁干扰。

在PLC控制系统中,硬件上的抗干扰设计是基础也是抑制干扰的根本的措施。还可以在软件设计上,可以采用数字滤波和软件容错等经济有效的方法,提高系统的可靠性。

(1)数字滤波

现场的模拟量信号经A/D转换后变为数字量信号,存人PLC中,再利用数字滤波程序对其进行处理,滤去噪声信号从而获得所需的有用信号。工程上的数字滤波方法很多,常用的有:平均值滤波法、中间值滤波法、加权滤波、滑动滤波法等。

(2)软件容错

采用了各种抗干扰技术,但不能够完全杜绝干扰,干扰或多或少、或大或小总是存在的,并且在特定的条件下还有可能对控制系统造成大的干扰,我们还应该在程序编制中采取软件容错技术。所谓容错,就是在干扰不能避免的情况下,万一其对控制系统造成大的干扰而使系统出现异常时,控制系统能对其及时的进行反应,并根据出错时的状态决定系统下一步补救措施。主要有以下容错技术:

①程序重复执行技术:在程序执行过程中,一旦发现现场故障或错误,在某些情况下可以重新执行被干扰的先行指令若干次。若重复执行成功,说明引起控制系统故障的原因为干扰,否则是干扰以外的原因,此时应输出软件失败(Fault)并停机、报警。

②对死循环作处理:在程序中设计了定时狗(WDT)程序,当定时超过原定时间时,可以断定系统进入了死循环。当控制系统进入了死循环,可以根据程序的判断,决定下一步是停机还是进入相关的子程序进行系统的恢复。

③软件延时:为确保重要的开关量输人信号、易抖动信号的检测和控制回路数据采集的正确性,可采用软件延时15ms—20ms,并对同一信号多次读取,结果一致,才确认有效,这样可消除偶发干扰的影响。

2.2 伺服

伺服系统和PLC系统类似,PLC的外部干扰源和抗干扰措施同样适用于伺服系统。伺服系统和PLC还有不同之处。伺服驱动器的抗干扰主要式防止干扰脉冲的输入。

(1)伺服驱动器的脉冲输入端口分为开路集电极方式和差分输入方式。由于开路集电极方式的抗干扰能力比差分输入方式的差的多,选型的时候尽量选取含有差分输入方式的伺服驱动器。

(2)为了尽量减少伺服驱动器在没有上位定位指令的时候将干扰信号输入,在程序设计中要在没有脉冲输入时,将伺服驱动器的“脉冲输入禁止”信号激活,这样能有效的减少干扰脉冲的输入。

(3)伺服驱动器和伺服电机之间的连线要使用屏蔽线,线缆的拨开屏蔽层的部分不能大于75mm,屏蔽层要在伺服驱动器侧可靠接地。

(4)如果条件允许,应采用伺服的速度控制模式和上位控制器构成闭环控制。

三 实例

某公司生产了一种采用简易的数控钻床,控制系统为三菱公司的Fx系列的PLC,X、Y轴为伺服电机带动丝杠进行定位控制,Z轴为液压进给方式,主轴为变频器带动普通的三相异步电动机通过减速箱控制。在实际的调试中发现定位不准确。经检查发现,该机床的伺服电机在没有脉冲指令的时候仍然存在脉冲输入,且伺服驱动器收到的脉冲数和上位控制器PLC发出的脉冲数不相等,尤其是在变频器启动的瞬间,情况更为严重。判断此系统存在严重的干扰。

经过以上的分析,拟在PLC的电源处增加一个输入滤波器,PLC与伺服驱动器的脉冲信号连线采用屏蔽双绞线连接,并且使这根线尽量的短;在伺服驱动器的电源处增加一个输入滤波器;在直流电磁阀处增加续流二极管,在交流接触器处增加浪涌吸收器;信号线和动力线分别敷设在不同的走线槽中并且间隔200cm;变频器的输入端增加一个输入滤波器,把变频器和电动机的连接线改用屏蔽电缆,并且在变频器侧良好接地;修改PLC的控制程序,使伺服驱动器上的“脉冲输入禁止”信号在上位控制器没有脉冲输出的时候就生效。


所属分类:中国电工电气网 / PLC
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成立日期2019年09月10日
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