西门子模块6ES7216-2AD23-0XB8物优价廉
在应用PLC高速计数器时往往会碰到如下一系列问题,计数器与输入计数脉冲信号的脉冲电平不匹配。如旋转编码器、光栅尺数据输出是TTL电平,而PLC高速计数器为确保工业现场的高抗干扰性能,却要求接受的是0- 24v传输脉冲信号、又有的编码器为了tigao编码可靠性,提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z-对称反相的编码计数脉冲或者是提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z-对称反向的正弦矢量差分、差模信号,但PLC高速计数器要求接收的是单相计数脉冲。而使用者没有选择用到合适的转换接口而放弃了其中一相(编码器本因为要tigao系统工业现场抗干扰能力,而提供的双相计数脉冲信号)进行计数。
又如在应用旋转编码器、光栅尺的场合是非单方向匀速运动的,其运动速度是时快时慢、时动时静止、时正时反的不确定性、或者在运动速度非常低的场合,又如旋转编码器、光栅尺低速运行时计数器正确,速度高一些计数就出错,会漏计许多脉冲,所选用的PLC高速计数器的计数响应频率远远高于编码器的运动频率。如果编码器没有足够的驱动能力。接口没有匹配处理好脉冲数据传输距离稍长些,脉冲传输就会出现延迟、脉冲传输过程中会产生脉冲波形奇变,那是非常容易发生计数误差的。
有许多应用场合计数脉冲频率不高,而忽略了PLC高速脉冲计数器对计数脉冲的前后沿口是有速率要求(脉冲形成的上升、下降沿口响应速度要陡峭),尤其是在应用线数比较高的编码器在低速运行时,由于机械运动必然产生细微斗动或者编码器前级安有变速齿轮,就很容易会引起编码脉冲前后沿口上出现锯齿口。还有长期机械运动所产生机械磨损,使间隙变大也会引起编码脉冲前后沿口上出现锯齿口。又因为在工业现场的干扰是错综复杂的,由来自控制现场如电动机的启动停止、大电流接触器的切换、可控硅的调相干扰、电弧电脉冲、电磁波等等复杂的干扰群,那纵向和横向电磁干扰是罗列不完。
问题终综合反映在计数脉冲上,产生了寄生毛刺信号或寄生干扰脉冲,寄生毛刺脉冲如果没有得到有效的遏止整形。必然会导致PLC高速计数器的计数精度不稳定、不可靠、产生累计误差、经常会碰到偶发性的计数出错等一系列问题。
许多部件在实验室做模拟试验时是完好无误的,而一旦到了工业现场却出现种种不正常的现象。这往往是因为忽略了系统设计的整体概念,各个系统与系统之间的不匹配所产生的系统性干扰。它会直接影响到PLC控制精度,使得原本为了tigao控制精度而设置的功能,却发挥不了本该tigao精度的效果。即理论设计精度与实际得到的效果差距甚远。有时误认为PLC高速计数器质量有问题、编码器有故障、码盘线数还不够多……。且没有找到问题的真迹源头在哪里而无从着手,也没有采取有效克服措施或者没有找到有效的克服干扰的方法。
为此我们针对这些在国内电气系统、工业自动化控制系统中普遍存在而又常见的有共性的技术问题,专门精心比照分析,研究了许多国外引进的大系统集成项目,自动化控制程度比较高的比较经典的控制系统时。发现有许多是常被我们设计师所忽略的细节---中间接口,往往认为是“多余”的或者是认为可以“节省”开销的部件,似乎那些接口件去掉照样可以工作,有些部件在当下去掉确实一时是反映不出有无的变化和它的必要性。尤其是在当前市场竞争白日化,比价竞争成为竞标的不明智压力下。常常是会在做设计时从成本角度考虑被“精简”掉了。从而往往会形成许多国产化系统先天不足后天失调,在现场系统调试时常常卡口。在现场采取应急措施,此时所采取措施常常是不十分完善的治标不治本的“小疮贴”。系统不耐用也就自然的了,反倒使工程日后无形的维护费用变大,似乎前期项目投入负责到可用与后期系统的耐用,是互不关联的两家之的事。其实质原因问题还是在自身,为什么就迈这一道槛呢?非常值得我们反思。
我们对那些可“精简多余的”接口部件进行分析研究后又在工业现场实地试验后方知,它在构成系统整体集合时有存在的必要性,选好对应匹配的接口,保持各个小系统相对的独立性是确保大系统长期稳定运行的可靠保障。也给以后系统升级预留了必要的空间,尤其是jingque度要求比较高的,技术更新比较快的机械电气合一的数控项目中尤为重要。
为此我们引进了国际上先进而又成熟的接口技术,吸收消化了许多针对性细节的处理方法。专门设计了半国产化的MHM-02A/B型双高速光栅隔离耦合器接口模块和MHM-06双高速差模信号转换器接口模块,分别还有多种输入输出方式组合,可以满足国内外现有各种形式的旋转编码器、光栅尺与各种PLC控制器匹配的要求。它已经在许多PLC数控系统上,尤其是在那些“问题系统”上、和在老系统进行数控改造项目上,实际应用得到了验证。使许多项目控制精度有非常显著tigao,使理论设计精度与实际得到的效果完全吻合。的确是“多”而不“余”,着实能解决掉问题,起到事半功倍立竿见影的效果。从而再回现国际上许多品牌的产品为什么和我们的同类产品相比会有相当的差距呢?细细比较,我们的确是把知其而不知其然的精华给忽略掉了。
Profibus是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。与其它现场总线系统相比,Profibus的大优点在于具有稳定的EN50170作保证,并经实际应用验证具有普遍性。
Profibus–DP:是一种高速低成本通信,用于设备级控制系统与分散式I/O的通信。使用Profibus-DP可取代办24VDC或4-20mA信号传输。Profibus协议结构是根据ISO7498,以开放式系统互联网络(OpenSystemInterconnection-OSI)作为参考模型的。该模型共有七层。Profibus-DP:定义了.二层和用户接口。第三到七层未加描述。用户接口规定了用户及系统以及不同设备可调用的应用功能,并详细说明了各种不同Profibus-DP设备的设备行为。
倍福总线端子是一种独立于现场总线的开放式IO系统,由电子端子排组成。电子端子排的核心是带现场总线接口的总线耦合器,在UP77型1.5MW风机采用的总线耦合器为BK3150。总线耦合器使用于所有通用总线系统。通过主站端子模块,也能够以标准总线端子模块的形式提供现场总线功能。一个端子站由一个总线耦合器和多64个电子端子模块组成。通过K-BUS扩展,则可以在一个总线耦合器上连接多255个总线端子模块。电子端子模块和总线耦合器之间采用插拔式连接。
UP77型风机在厂内调试期间由1个主站和6个从站构成。下图为UP77风机的Profibus网络结构图:
其中主站为CX1020,CX1020在profibus网络中需要添加总线接口模块CX1500-M310。每个站点通过9针D-SUB型连接器宇介质连接。下表为UP77型风机的站点配置及terminalswitch位置分配:
Profibus线在进入柜体处必须屏蔽层接地,接地处接触面积越大越好。Profibus线的屏蔽层在Profibus接头处必须暴露在外皮外,并被Profibus接头压紧。
下图为Profibus接线图:
绿色线接A,红色线接B。(end)
近年来,在绿色节能意识的推动下,以智能电表为核心的智能电网成为欧美日中等诸多国家竞相发展的一个重点领域。如欧盟委员会强制要求2022年前所有欧盟成员国的电表都替换为智能仪表。美国也计划在每个家庭都安装智能仪表。中国也在2009年5月开始提出构建坚强智能电网的构想,准备投资高达4万亿元,计划经历当前的试点和2011年开始的全面建设等阶段后,到2020年基本实现构想。在此推动下,电网技术面临着一场重要的革命,而不只是简单的技术演进。
在智能电网中,智能电表发挥关键的作用,可以使用户与电力系统之间实现互动。如一方面帮助电力机构jingque了解用户的用电规律,为高峰用电或低谷用电设定差异化的电价;另一方面,用户也可以合理调整自己的用电计划,从而优化电费支出。从功能模块来看,智能电表除了电源和计量模块外,还涉及到数据存储功能,需采用安全可靠的存储器;双向实时通信是智能电网的重要特征,故通信模块至关重要,需要选择适合的通信方式及相应的佳解决方案。
表1:传统电网与新的智能电网之间的简单对比
实际上,智能电网是一个庞大系统,涉及电力、通信及应用等多个层次,以及局域网(LAN)和广域网(WAN)等不同网络类型。其中,LAN连接家庭或建筑物内的不同类型的智能电表到数据集中器(concentrator)。就这一段的网络连接而言,通常它们对通信速率的要求不高,主要的考虑因素是降低成本,常见的通信方式有无线射频网络,或有线的电力线载波(PLC)或电力线宽带(BPL)等。具体采用何种通信方式,需要考虑各国电网实际状况等因素,先行先试国家的做法也会提供借鉴意义。
例如,在欧洲能源市场有重要影响力的法国电力(Electricitéde France,EDF)于2009年中启动了当前世界上大的智能电表项目bbbby,计划到2017年在法国部署3,500万个智能电表。这个项目为智能电表到数据集中器之间的通信选择了PLC技术,再利用通用分组无线业务(GPRS)技术将数据传送到该公司的数据中心。考虑到中国的智能电网仍在试点阶段,法国ERDF的选择对中国等其他国家也具有借鉴意义。
图1:法国EDF旗下公司法国配电公司(ERDF)的bbbby项目简略示意图
PLC调制技术的选择
PLC技术提供了一种低成本的选择,但电力线的初衷并不是用于通信,故在应用PLC通信时也面临一些挑战。特别是设计人员需要密切注意会出现的信号衰减和噪声问题,也要求复杂的收发器技术。
为了抑制由噪声导致的信号衰减,降低误码率,并改善频率效率,有必要利用适合的信号调制技术。实际上,电力机构在部署智能电表抄表系统时,有多种不同的调制方式,但主要的有三种,分别是正交频分复用(OFDM)、相移键控(PSK)和扩频型频移键控(S-FSK)。
OFDM的理论带宽较高,但实际上在低压网络中的噪声条件下会损失很大一部分的带宽,OFDM的应用成本较高,工作时还消耗可观的电能。PSK调制技术的应用成本很低,但不是特别可靠,性能会受到相位噪声影响,无法充分覆盖较长距离。相比较而言,S-FSK的数据率比OFDM低,但更胜任智能电表应用。这种调制技术能实现可靠的通信,应用成本更低,消耗的电能也更少。就当前的智能电网PLC应用而言,复杂度低、商用潜力更大及有可靠现场应用记录的S-FSK调制技术无疑是更适合的选择。
实际上,法国ERDF的bbbby项目规范中,物理层参考规范是IEC61334-5-1/EN50065,其中规定的调制技术就是S-FSK,通信频率为标记频率(markfrequency, Fm) 63.3kHz和空频(space frequency, Fs)74kHz,传输速率2.4Kbps,并与50Hz电气网络频率物理同步。
安森美半导体PLC调制解调器的应用优势
安森美半导体在开发PLC调制解调器方面拥有较长的历史。速率1.2kb的AMIS-30585为早前推出,初开发时就符合IEC61334标准(SFSK规范),迄今已历经8年的现场应用检验。新近推出的AMIS-49587是一款高集成度、符合标准的低功率PLC方案,支持PLC现场部署要求的4种不同模式,如NO_CONFIG、MASTER(集中器)、SLAVE(电表)和SPY(给测试人员的原始数据),非常适合智能电表以及智能街灯和智能插座等应用。与AMIS-30585相比,AMIS-49587支持2.4kb的更高半双工可调节通信速率速率,符合诸如ERDF规范这样的市场新要求,目前已经获得法国原设备制造商(OEM)的先期使用,在中国也已获得数家电表客户的选用。两款器件引脚对引脚兼容,为客户提供了更大的设计便利。
AMIS-49587符合IEC61334-5-1标准,为客户提供众多应用优势。例如,这器件基于ARM7TDMI处理器内核,包含物理接口收发器(PHY)和媒体访问控制器(MAC)层,使其以单芯片方案结合了模拟调制解调器前端和数字后处理功能,而大多数竞争方案需要复杂的嵌入式软件来执行与AMIS-49587相同的功能。设计人员使用AMIS-49587调制解调器,可以简化设计,能在不到一个季度的时间内开发出全套互操作PLC方案,还降低开发及应用成本。实际上,基于AMIS-49587的调制解调器方案中仅使用2颗IC(另一颗为NCS56502 APLC线路驱动器),外加16颗电阻、17颗电容、2个二极管、1个晶体和1个脉冲变压器,总元件数量仅为39个,提供低物料单(BOM)成本。
AMIS-49587采用S-FSK调制技术,结合高分辨率的滤波算法,配以自动可信值/中继器(repeater)功能,提供基于长距离电力线的高可靠性数据通信。通信误差比其它可选及现有方案更低。这器件藉板载低抖动锁相环(PLL)与交流主电源(mains)信号同步。由于包含16位分辨率的模拟前端,使器件具有极优的噪声免疫性和极高的接收灵敏度。
AMIS-49587的易用性也很突出。由于内嵌协议处理功能,使设计人员无需涉及PHY和MAC协定传输细节问题,节省多达50%的软件开发耗费,从而加快上市时间,降低总成本。这器件藉串行接口直接连接至用户主微控制器(MCU)。
AMIS-49587兼容于单相和多相电表,满足客户不同需求。其能耗也比基于数字信号处理器(DSP)的方案更低,非常适合智能电表至集中器的PLC通信应用。为了帮助设计人员加快开发进程,安森美半导体还提供评估套件AMIS49587EVK,方便用户开发。这套件内含2个PLC调制解调器,用于在客户端与服务器端之间配置通信;还包含开源图形用户界面,用于配置端到端通信。
安森美半导体为智能电表应用提供完整方案
与普通电表相比,智能电表无疑是更为复杂的系统。而安森美半导体为智能电表应用提供完整的解决方案,除了上述用于通信应用的PLC调制解调器和线路驱动器方案外,还提供用于电源管理、测量和存储等关键功能的解决方案。如在电源管理模块,可以应用安森美半导体的NCP1014、NCP1015等AC-DC转换器,LM2596、NCP3063和CS51411等DC/DC转换器,MC78L05、MC7805、CAT6217和CAT6219等低压降(LDO)稳压器,以及NTMFS4823等中压及高压FET。在智能电表应用中,也可采用安森美半导体系列EEPROM、SDRM等存储器,以及ESD/TVS、SIM卡接口、逻辑、USB保护、监控、I/O扩展、时钟和温度传感器等。
图2:安森美半导体应用于智能电表的解决方案
本文小结
在方兴未艾的智能电网应用中,智能电表发挥关键作用。设计人员需要为智能电表与数据集中器之间的通信选择适合的通信方式,而PLC已经成为业界先导公司及先期试验项目的选择,颇具示范及借鉴意义。设计人员需要为PLC通信选择调制解调器方案。安森美半导体用于PLC的调制解调器产品符合标准及客户规范,并提供众多应用优势,如简化设计、降低成本、降低耗电、提供可靠通信及加快上市进程等。安森美半导体更为智能电表应用提供包括电源/电源管理及保护、通信、测量和存储等关键功能的完整解决方案,方便客户的选择,帮助他们降低采购成本及加快产品上市。
1 引言
地铁的供电系统为地铁运营提供电能。无论地铁列车还是地铁中的辅助设施都依赖电能。地铁供电电源一般取自城市电网,通过城市电网一次电力系统和地铁供电系统实现输送或变换,以适当的电压等级供给地铁各类设备。
地铁全面采用变电站自动化设计,由于变电站数量多、设备多,在加上其完善的综合功能,信息交换量大,要求信息传输速度快和准确无误。在变电站综合自动化系统中,监控系统至关重要,是确保整个系统可靠运行的关键。
变电站自动化系统,经过几代的发展,已经进入了分散式控制系统时代。遥测、遥信、遥控命令执行和继电保护功能等均由现场单元部件独立完成,并将这些信息通过通讯系统送至后台计算机系统。变电站自动化的综合功能均由后台计算机系统承担。
将变电站中的微机保护、微机监控等装置通过计算机网络和现代通信技术集成为一体化的自动化系统。它取消了传统的控制屏台、表计等常规设备,节省了控制电缆,缩小了控制室面积。
2 地铁变电站自动化系统组成
在本地铁变电站自动化系统设计中,采用分层分布式功能分割方案。系统纵向分三层,即变电站管理层、网络通讯层和间隔设备层。分层式设计有利于系统功能的划分,结构清晰明了。系统采用集中管理、分散布置的模式,各下位监控单元安装于各开关柜内,上位监控单元通过所内通信网络对其进行监视控制。变电站自动化系统需要对35kV交流微机保护测控装置、直流1500kV牵引系统微机保护测控装置、380/220V监测装置、变压器及整流器的温控装置、直流/交流电源屏等设备进行监控和数据采集。
由于可编程序控制器技术经过几十年的发展,已经相当成熟。其品种齐全,功能繁多,已被广泛应用于工业控制的各个领域。用PLC来实现地铁变电站自动化的RTU功能,能够很好地满足“三遥”的要求。本系统采用了ModiconQuantum系列PLC,来实现变电站自动化的RTU功能。Quantum具有模块化,可扩展的体系结构,用于工业和制造过程实时控制。对应于变电站的电压等级和点数的多少,可以选用大、中、小型不同容量的PLC产品。
随着当地保护装置功能的日益强大,可以通过与保护装置的通讯来实现遥控和遥信功能。一些特殊要求的情况下,采用DI、DO、AI模块来实现遥控和遥信。使用PLC的DI模块来实现遥信、用PLC的DO模块来实现遥控、用PLC的AI模块来实现遥测、用PLC的通信功来完成与微机保护单元的通讯。利用PLC的各种模块可以很方便的实现“三遥”基本功能。
3 地铁变电站自动化系统设计
3.1 系统结构
变电站管理单元内的主监控部分采用可编程控制器PLC。CPU模块采用80586处理器,主频66MHz,内存2M,并配有存放数据、可调参数和软件的RAM和FLASH MEMORY。能对CPU及I/O进行自诊断。
电源模块,采用冗余配置。电源采用冗余配置,系统输入两路直流电源,保证系统在1路电源失电时,系统仍可无扰动安全运行,tigao系统的可靠性。通讯模块采用Modbus+通讯模块。系统结构如图1所示:
图1 系统结构图
间隔层的微机保护装置经过RS-485总线分成几个组,连接到网桥的Modbus通讯口上,通过网桥收集数据并将这些数据通过MB+网络送到主监控单元PLC。
系统的主监控单元可通过可编程网桥编制不同的规约,满足与不同智能设备之间的接口需要。MODBUS网桥NW-BM85C002MB+网桥/多路转换器,每台网桥具有4个通讯口与间隔层的智能设备通讯,网桥将MODBUS协议的数据进行协议转化,通过MB+网络与PLC建立网络通讯;在中央信号屏中还配有可编程网桥NW-BM85C485,通过MB+网络与PLC连接,每个可编程网桥具有四个通讯协议可编程的RS-485口,在本方案中对其中的两个口进行编程,使之通过IEC-60870-7-101与中央控制中心通讯。
系统网络通讯层向上通过可编程网桥的RS-422接口采用IEC60870-5-101规约实现与控制中心通讯;向下网络通讯层通过网桥RS-422接口MODBUS标准规约实现与主变电站内的各开关柜或保护屏内的微机综合保护测控单元等智能装置通讯,满足变电所综合自动化系统控制、测量、保护的技术要求。通过网桥与智能设备及控制中心通讯,由网桥实现协议转换,降低PLC的CPU模块负荷率,tigao系统的可靠性。
配置液晶显示器,用于变电所内监控、软件维护,设备调试,站控层操作等人机接口。带有液晶显示器实现站内数据的显示和控制。液晶显示以汉字实时显示所内所有事故、预告信号、所内各微机综合保护测控单元的运行状态。事件变位的内容、时间等。当多个事故信号发生时,液晶显示报警装置按新旧次序,在所内时间分辨率的范围内依次显示各种信息,并能存储。操作员通过按钮对显示进行选择,必要时操作员可通过该组操作按钮对开关进行所内集中控制。
“就地-远方”控制切换装置。为便于系统运行的需要,在中央信号屏内装有“就地-远方”切换开关,实现就地控制和远方控制之间的方式切换和闭锁。在变电站控制上,方便分层控制和管理。
系统的电源采用冗余配置,系统输入两路直流电源,保证系统在一路电源失电时,系统仍可无扰动安全运行,tigao系统的可靠性。
3.2 开放式、宜扩展性设计
可以与满足相应标准规约(profibus, spabus,modbus等)的其它公司相关的(IED)互联进行信息交换。充分考虑到变电站扩建、改造等因素,间隔层设备基于模块式标准化设计,可根据要求随意配置,变电站层设备设置灵活。
网络通讯层设计考虑到工业以太网、CAN、422、modbus+等现场总线的接口设计,能充分满足大liuliang实时数据传送的实时性和可靠性。
3.3 软件设计
PLC软件方面,由于PLC以循环扫描和中断两种方式来执行程序。为了完成所有RTU功能,PLC采用循环扫描方式,与各个间隔层保护单元进行通讯。通过Modbus总线,读取各个保护单元的遥测、遥信信息,通过总线通讯对各个智能保护装置进行设点操作,实现对开关的遥控功能。本系统采用了Quantum系列PLC配套的concept编程软件中的FBD方式,进行了PLC的组态,实现了变电站自动化的三遥功能。
如图2所示的遥控功能的组态。通过使用合适的功能块的组合,可以实现你所要的功能。其中的功能块有concept软件的FFBlibarary 提供的标准功能块,也可以自己定义,自己独特的功能块。
遥信的实现,有两种方式。一种是通讯方式,当变电站设备发生变位时,通过PLC与智能保护装置的通讯,读取变位的信息到PLC中,并将其上送给控制中心。另一种为DI模块方式,通过连接设备的位置继电器,PLC的DI模块能够感知设备的变位信息。
图2 遥控功能的组态
遥测的实现也包含两种方式。一种是通讯方式,PLC通过与智能保护装置的通讯,实时获取保护装置采集的遥测量信息,相当于由保护装置完成现场级的采集功能。另一种为AI模块方式,由PLC自己来完成现场的遥测量采集,并将采集到的数据存放在RAM中。网桥将RAM中的遥测量信息,作为二级数据,实时的与控制中心进行通讯。
网桥中的报文接收分析程序分析控制中心传来的报文,如果分析认为其是遥控报文,对其进行报文解析,将获取的遥控对象信息写入PLC,由PLC程序与智能保护装置通讯,来完成遥控功能。
3.4 系统功能及特点
变电站自动化实施对变电站各种设备进行实时控制和数据采集,实现对各种设备的微机控制、监视、逻辑闭锁、微机测量以及实现所间开关联跳功能。
变电站自动化系统的特点:
(1)完善的自检功能,除通过通信对各单元进行监控外,各单元中保护和监控模块都具有极强的自检功能,二者相互监视,一旦发生异常,及时报警,tigao系统运行可靠性。
(2) 开关、刀闸状态信息采用常开及常闭双位置接点,通过软件判断其合法性。
(3) 监控系统采用PLC代替传统的RTU,各智能模块采集的数据通过现场总线上传到通讯控制器。
(4) 取消了常规光字牌,采用计算机模拟光字牌,并按不同电压等级的分层模式来显示。
(5)简化防误闭锁设计,重要设备之间用硬接线实现闭锁功能,综合自动化软件具备软件逻辑判别功能,但考虑到已有运行和检修经验,一般不在后台软件中进行闭锁。
(6) 对暂态变位信号,经软件处理,采用自保持方式,未经人工确认信号不会消失。
4 结束语
在实际运行中,网桥与控制中心的双通道设计,给运营和检修带来了很大的便利。因为是软件自动切换,克服了进口系统手动切换通道的缺点,通道的状态由软件来判断,大大tigao了发现问题的及时性。双通道出现故障的概率并不是很高,实际运营中有在备用通道长时间运行的情况,这样就给检修人员预留了充足的时间来检查问题。
PLC硬件由于应用工业级可靠性设计,实际运行中非常可靠,绝少出现死机的情况,可靠性远高于采用bbbbbbs操作系统的通用计算机,很好的满足了供电监控的要求。从交付使用到现在PLC还没有出现过硬件故障,凸显了PLC对地铁的潮湿、高温环境的适应性。模块化的设计也使的系统的检修和更换更为便捷。
需要更改进的方面,就是对通信的改进。由于设计中没有采用光纤通讯模块,各设备对由绝缘检修和线缆破损窜进来的高压电,不能非常有效的隔离,会造成设备的高压击穿,造成不必要的损失,计划在今后的设计中对于高电压的隔离方面加以改进,就可以很好的避免这种问题。