西门子6ES7231-0HF22-0XA0选型说明
1、引言
锦纶厂聚合车间粒料输送装置是整个锦纶生产装置中的一套重要的设备。随着微处理器,大规模和超大规模集成电路的迅速发展,过程控制领域中,传统的常规仪表监控设备、继电逻辑控制器很大程度上被PLC所取代。如何充分利用PLC硬件、软件资源,用较低费用获得高性能的自控系统便是自动化人员面临的现实问题。由于锦纶厂原系统采用继电逻辑控制,控制系统性能不稳定,故障多,维护困难,须对原设备进行改造。本文应用SIEMENS公司生产的SIMATICS7-200型可编程控制器,研制了一套符合锦纶厂聚合车间生产工艺要求的PLC控制装置。设计过程中,充分利用PLC本身资源,大大减少设各故障率和设备占地面积,发挥系统的高性能。
2、工艺流程
锦纶化纤生产过程中的聚合车间,是整个生产过程中的一道关键工序,当上道工序把其加工出来的粒料送入聚合车间的下料罐后(如图1),通过控制下料阀,使物料进入输送罐,利用压缩空气把加工好的粒料输送至下一道工序。整个工艺过程中须考虑到与上、下道工序的协调控制问题:1.检测空压机是否正常运行,压缩空气压力是否正常,以便加工后的物料迅速送走。2.检测下一道工序所要求的氮气压力是台正常,在系统无故障时,控制装置可工作于手动或自动工况,否则以声光报警,提示操作人员,以便进行处理。
3、PLC控制系统硬件设计及工作原理
按系统要求,保证操作人员的现场控制能力,设计“手动”和“自动”两种控制方式进行控制,用一个方式转换开关进行转换。
“手动”方式时,需采用对应的按钮“手动下料”、“手动”输送去控制相应的电磁阀。“自动”方式时,要求系统在启动后按规定的时间与顺序,依次进行“下料”与“输送”。即EV1阀得电,开启“下料”阀,一定时间后关闭,启动EV2进行“输送”,再过一定时间后再启动EV1,如此周而复始,直至接到“停止”指令。系统在EV1得电时,EV5亦得电,EV2得电时,EV3亦在}电,以便进行氮气的“充气”与“排气”(如图1)。
按系统要求,为便于整个工艺流程操作管理的集中性,我们设计了既可在现场进行近地“启动”与“停止”的方式,也可远地进行“启动”与“停止”。
该方案配置体现了分散控制系统的优点,即控制功能分散,操作管理集中。控制功能分散意味着实时响应快,操作管理集中,便于集中管理。
控制系统框图如图2所示,PLC通过系统的现场状态输入、控制面板和外部输入指令决定系统运行方式,并能显示系统状态。
4、PLC软件程序流程图与梯形图设计
我们选用的SIMATICS7-200型可编程控制器I/0点数多,编程指令丰富,程序内存大,并配有相应的编程软件STEP7-Micro/WIN,可通过PC进行编程,下载输入PLC,这种软件还能在PLC运行时监控其运行状况。指令系统具有很强的通讯功能,可与上位机或PLC之间进行通讯。
根据系统要求,编写了系统软件。程序流程图和梯形图分别如图3、图4所示。程序由主程序和两子程序组成,主程序实现系统初始化、检测、判断,子程序分别实现手动和自动控制。程序中编写了定时程序,使内部定时器按规定的时间动作,去控制下料阀和输送阀以及脉冲和旁路阀的开通和关断时间。为了方便现场人员调整下料时间和输送时间,本文利用CPU215主机配置的模拟电位器作为下料和输送时间的设定,软件编程时将模拟电位器对应的特殊存储器内容送入相应定时器。调节电位器可调整定时器定时值。
在程序的编写过程中,充分考虑到PLC的特殊的程序执行方式。由于PLC采取的是顺序扫描方式,PLC语句放置的顺序将会影响到输出结果,有时会偶尔出现与平常不一致的结果,甚至可能会出现与设计逻辑结果完全不同的结果。本文所讨论的程序充分考虑到这种情况。
5、结论
实际结果证明,将PLC应用聚合工艺输送装置可大大减少设备占地面积和设备故障率。具有功能完备、操作简便和安全可靠等优点,符合生产工艺要求。
1 引言
目前国内油库微机发油系统基本都采用的是单片机为CPU的控制器,为此需要设计电路,需要开发外围电路以及输入输出接口。由于生产工艺较差和设计能力较低,使得发油控制器设备故障率高,使用寿命短、性能不稳定。PLC逻辑控制器经过了30多年的发展,具有性能可靠,不受外界环境的影响,特别适用于北方寒冷地区,自诊断能力强,易于开发和维护等特点,得到广大用户青睐。在国外采用PLC作为发油控制器已非常普遍,在国内随着PLC价格的下降,也将有越来越多的油库选择采用PLC作为发油控制器控制发油。
2 系统结构和功能
系统结构如图1所示,由四部分组成:上位机;PLC柜;操作器;现场人工联动按钮、静电溢油装置等一次仪表。
系统功能图如图2所示。
上位机功能是开票、提单管理等;PLC功能是提单的存储、验证、交易记录的产生、数据采集、过程控制等。操作器主要功能是提单的输入、操作器参数的设置和数据显示等。现场启停按钮、防静电溢油装置等一次仪表与PLC连锁,达到安全控制的目的。
3可编程控制器(PLC)控制系统
本系统的可编程控制器(PLC)选用德国西门子公司的S7-300系列PLC
软件采用STEP 7梯形图软件。其组态如图3所示:
PLC完成的主要的功能有:与上位机数据交换、数据验证,人机界面,过程控制,掉电保护。
3.1 与上位机数据交换
PLC与PC之间通过RS485转RS232通讯方式联机,通讯模块我们选用的是CP341,接收功能块为FB7,对应背景数据块为DB7,FB7的"P_RCV_RK_DB".EN_R一直处于接收状态。发送功能模块为FB8,对应背景数据块为DB8,"P_SND_RK_DB".REQ只要在正确发送完成以后才能为1。
通讯协议采用半双工的RS485连接,格式如下:
(1) 通讯参数
9600,8,1,n.
(2) 帧格式:
同步码ffH,ccH(2字节)+地址码(1字节)+回路号(1字节)+长度码(1字节)+命令码(1字节)+数据+效验码(1字节)。
长度码:命令码字节数+数据的字节数
效验码:从地址码到数据后字节之和。
(3) 通讯方式
采用问答方式进行数据交换,应答过程如表1数据交换过程:
表1 数据交换过程
PC机 PLC
1 循检 -><- 上传状态
2 循检 -> <- 上传数据
3 下传数据 -> <- 应答(68H)
3.2 数据验证
CPU把接收到的提单数据与提单数据缓冲区的内容进行比较,如果有相同的信息就通过验证清楚缓冲区数据,没有则返回提单错信息。数据比较的采用指针的方式。
L 0
T #count
L #db_no
T #No
OPN DB [#No]
//提单数据缓冲区
LAR1 P#DBX 0.0 //起始地址
L #dbb_no
L 8
*I
TAR1
+I
LAR1
main: OPN DB [#No]
L DBD [AR1,P#0.0]
L #cop_addr //提单号
==D
JC en_r
+AR1 P#30.0
//缓冲区提单信息数据大小
L #count
INC 1
T #count
L #loop_num //缓冲区提单数量
L #count
>I
JC main
BE
en_r: OPN "提单"
L DBB [AR1,P#4.0]
T #com_addres
3.3 人机界面
操作器为我公司开发的人机界面控制器,提供标准的RS485接口。PLC与操作器之间通过RS485通讯方式联机,CP341为主动循检方式。由于CP341与操作器之间的通讯是一对多的(实际应用中为16个),为了提高通讯速度,我们采用了功能分时的方法:对工作中的操作器每周期循检,对空闲的操作器统一循检工作标志。协议如下:
(1) 物理连结
物理连结为一对双绞线的RS485连结
通讯参数 9600, 8,N,1
(1) 信息幀结构
采用MODBUS协议
l 一幀数据由地址,功能码,数据,校验码组成如表2所示:
表2 信息帧结构
地址 功能码 数据区 CRC
(8位) (8位) N*8 (16位)
注: 地址:是信息幀 的字节,从0~255, 每一个从机只有一个地址,只有
符合地址的从机才回信息 0 代表广播地址,从机不回信息
功能码:主机告诉从机执行什么任务
数据区:是跟任务有关的数据
CRC:计算从地址一直到数据结束
3.4 掉电保护
西门子的S7-300系列PLC的DB数据区为记录存储区,CPU掉电时数据仍保持在数据区内,这样我们可以把重要的数据和标志放在DB区,PLC重新启动时,CPU自动回复到断电时状态,当然在OB100里要做判断,记录数据不能被初始化。在实际的工程中通过反复的测试,完全达到预期的目的,节约了UPS的费用。
3.5 过程控制
逻辑控制是PLC的基本强大的功能,控制过程根据工艺要求编写就可以顺利达到控制目的。控制的要求很简单就是控制发油的精度小于等于0.3%、质量计算、消除水击现象和故障保护,其控制过程示意图如图3所示,控制流程框图如图4所示。
4 结束语
将PLC应用到油库定量发油系统后,可以使得油库的自动化程度大大提高,改变了分散式发油系统受到现场环境温度,湿度和防爆要求等多方面的限制而在我国有的地区无法正常使用的情况。这套PLC定量发油系统在常州五星桥油库投入运行以来,系统稳定可靠、运行控制良好、发油精度准确。