西门子模块6ES7214-1BD23-0XB8供应现货
热压机是胶合板生产的关键设备,直接决定胶合板生产的产量和产品质量。传统胶合板热压机的控制系统是以继电器为主控元件,很难满足热压工艺所需的压力和liuliang的控制,也直接影响热压机的可靠性和安全性。为此,笔者提出采用可编程控制器(PLC)替代现有控制线路,使之系统设计尽量简化,满足企业生产的需求。 1 PLC在热压机控制系统中的应用 国内胶合板生产一般都采用多层框架式热压机,为使压制的胶合板板面平整、厚度均匀,热压板需采用多只油缸tisheng,压板过程的闭合、加压、保压及装板机的升降,都是通过液压系统和油缸得以实现,使得控制油路的电磁阀增多;设备中的温度、压力、liuliang均采用中间继电器、接触器、时间继电器等控制,使控制线路更为复杂。由于胶合板的热压板采用蒸汽加热,难免有蒸汽泄漏,使车间内湿度增大,造成控制线路故障率高。 为tigao生产效益,保证胶合板的质量,必须要求热压机控制系统的自动化程度高、可靠性强、安全性好。在热压机控制系统中采用PLC控制,可省去几乎全部的时间继电器、中间继电器,接触器之间的触点联锁也可由PLC内部实现。PLC采用了现代大规模集成电路,及技术严格的生产制造工艺,内部电路采用了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性,平均无故障时间高达30万h。PLC的使用,使得热压机控制系统的可靠性大为tigao。 2 PLC控制系统的设计思路 要满足设备在生产中的可靠性。因原设备控制部分元件多,控制线复杂,排查故障非常困难,为此,可以考虑热压机油缸升降的控制部分采用PLC控制,在满足要求的情况下,尽量减少输入点和输出点,使得整体设备可靠性tigao;考虑到设备检修、保养和对新的板种的试生产,需要在控制线路中加入手动、自动转换开关;在检修时,为防止升起的压板因误操作发生位移,加装了保护开关,当开关置于保护状态,发生误操作,因有电气互锁,也不至于使压板发生下移。基于以上设计思路,根据压机工作流程,确定了17个输入点和14个输出点,共31个点,采用欧姆龙C40P产品(该型产品有24个输入点,16个输出点)Ez3。图1示出胶合板热压机的PLC输人输出点分配情况。
结合该系列压机特点,设计了控制线路,并编制了控制程序;输入和输出量编址见表1。
3工作原理与控制过程 以快速贴面压机为例。该系列热压机共装有4个油缸,油缸顶置,液压油路需用6只电磁阀控制,因设计的热压机规格不同,油泵电机的功率从10~22 kW不等,为减小电机起动电流,设计为Y/△起动。胶合板板坯采用小车载入,小车承载部分可单方向运动,小车退出时板坯自动滑落在压板上。小车驱动电机由变频器控制,可实现小车快进、慢出。 图2为快速贴面胶合板热压机工艺流程,图3为 PLC控制的部分梯形图。
控制油缸的电磁阀有6只,其中1只1DT为总进油阀;每2个油缸上部、下部油路各自并联,分2组,每组各有1只上部进油阀3DT、5DT和1只下部进油阀2DT、4DT,还有一只总回油阀6DT。 油缸下部进油,柱塞上移;其上部进油,柱塞下移。即当1DT、2DT、4DT工作时,压板上升,1DT、3DT、5DT工作,压板下降并加压;6DT工作时,油缸卸荷。液压油泵用三相交流异步电动机驱动,为降低起动电流需要降压,采用Y/△方式起动,转换时间为2~5 s。油泵工作正常3 s时,压板上升到位(设上限位开关)后,压板停止上升;此时装板小车载板坯快速进入,到达设定位置后,小车卸板坯并开始后退,碰到后退限位开关后停止后退。 在小车卸板后退的压板开始下降,当碰到下限位开关后,停止下降,开始保压并计时,随着油压的升高,动、定压板之间压力增大,当达到设定上限压力时,电接点压力表上限开关断开,停止加压。由各组电磁阀自动控制热压时所需压力,实现保压直到热压结束,开始卸荷,3 s后压板上升。由人工完成卸板。 为了安全起见,在控制线路中加装转换开关,在压机上升控制电路中要加入保护装置,当压板上升到位时,手动合上此开关,检修设备时不会因误动作而使动压板下降伤人。在加压保压控制电路中,加入了超压保护开关,目的是防止油压达到压力上限后继续加压。若超压,此开关自动断开,电磁阀失电关闭,停止加压。当压力下降到许可值时,此开关重新闭合,系统控制恢复正常。 |
、前言
随着我国经济的高速发展,城市规模的不断扩大,稳定的水压、优良的水质成了现代人们生活的必需要求。但工业发展对水资源的污染让现代水厂必须远离污染源,都设在了水源的上游,从而导致供水管网过长,在管网的末端水压过低,使得该区域的用户生活受到了影响,于是,设在城市中心或管网末端的供水加压站在城市供水系统中就显得极其重要。另一方面,由于城市人口密集,用水量随机性、变化幅度大,供水加压站的设计即要满足大负荷(用水量)运行,又要避免负荷变化引起的管网压力骤然增大或减小而破裂的问题。传统控制系统采用频繁地对水泵、电机启停的方法,不但缩短了它们的机械寿命,增加了维护和维修的费用,造成了电能的浪费。这里介绍一种由PLC-变频器和软启动器的加压供水系统的应用,它能很好地解决了上述的问题。
二、系统概述及工作原理
本文以一个典型的供水加压站为例子,该系统的主要设备配置如下:
PLC-变频器和软启动器控制系统由1个PLC控制站、2台变频器、2台软启动器、压力变送器、综合保护器、液位计及4台潜水泵等组成,如图1。4 台水泵中2台大泵的liuliang是5000m3/h,电机为150kW;2台小泵liuliang3000m3/h;电机为85kW。两台变频器控制1大1小的水泵,两台软启动器控制两台水泵。在出水总管上安装有压力变送器探测管网的压力,在清水蓄水池装有液位计,检测水池的液位并将信号送至PLC。每台潜水泵机都配有1台的综合保护器(安装在变频器或软启动机柜内),它收集机组的轴承温度、绕组温度、漏水报警信号、绝缘信号等。
具体工作原理:
本系统的设计按一大一小的正常运行方式运行,由一台变频器和一台软启动器工作,根据管网的压力增加或减少运行泵的数量,有手动和自动两种工作方式:
(1)手动工作方式
每台变频器柜和软启动柜在面板上都有手动/自动转换按钮,当打在“手动”档时,可通过柜面的控制按钮进行控制,工作人员可以根据实际情况现场决定开/停水泵,并设为优先控制级,不受PLC或控制室的控制,以保证检修或出现故障时的安全使用。
(2)自动工作方式
2.1一大一小的运行方式
根据区域供水条件的要求,加压站的常规供水liuliang按一大一小运行liuliang设计,即1台大的变频器加1台小软启动器或1台小的变频器加1台大的软启动器,保证有1台的变频器工作。当用水处于高峰时,用水量增时,管网的压力就会降低,安装在出口处的压力变送器就把压力信号传送到变频器,变频器与给定的压力(可通过电位器或PLC给定)相比较,通过内部PID运算,经过一定时间的延时,如压力继续降低,则变频器调节输出频率,tigao水泵的转速,直至压力升高到给定值,继续稳定工作。如在延时时间内,管网的压力恢复,则输出频率不变。如用水量小,压力上升,同样变频自动调节输出频率,直至达到压力稳定为止。这样,给定压力—变频器—反馈压力—给定压力就形成了单循环闭环控制系统,通过调节变频器输出频率的来调节水泵的转速,达到恒压供水的目的。
2.2 多泵或单泵运行方式
当系统在一大一小运行达到满负荷时,即变频器工作在工频50Hz时,PLC即可对其进行计时,若在一定的时间段内,压力仍小于给定的压力,PLC就自动启动另处一台变频器或软启动器,变频器再自动调节输出频率,直到压力达到给定值,如运行的变频器输出频率已在50Hz,压力还达不到要求,则要启动后一台水泵,直至压力上升到给定值。
而当系统在一大一小的方式运行,而变频器的输出频率低于某一值(一般为30Hz左右)时,管网的压力仍高于给定的压力,PLC也自动启动计时器,在一定的时间段内,如果压力仍高于给定值,PLC就自动停止软启动器的运行,由单台的变频器运行,直至压力降低为止。
2.3 PLC的工作
PLC在本系统中主要通过RS485通信接口读取变频器、软启动器上传的频率、压力及各水泵的故障信息等,并依此对水泵的开/停进行控制,记录每台水泵的运行时间,对高低压配电系统如绝缘、过压、过流等监测。
2.4 故障的处理
在供水加压站的设备不多,主要的故障来源于潜水泵和变频器或软启动器本身。由于每台的潜水泵都由配有单独的综合保护器,当潜水泵发生故障如轴承温度、绕组温度、漏水、绝缘报警时,综合保护器就会根据故障的类型、或轻重程度决定是否先停止运行该潜水泵,将故障信号传到变频器或软启动器,再通过变频器或软启动器RS485接口报知PLC,在PLC系统发出停止信号和发出声光报警,以通知工作人员及时处理。而变频器或软启动器本身故障时,也通过RS485的接口上传故障信号至PLC,PCL发出报警信号并自动发出停止信号。
三、系统主要设备的配置及PLC软件设计
(1)变频器和软启动器的配置
在一般的控制系统中变频器的输出频率是通过PLC来控制,即由PLC采集压力信号,并进行PID运算,再输出频率信号,变频器根据此信号来决定输出。在本系统中采用了变频器自身控制的方法,变频器用的是CFC-1000系列产品,软启动器用的也是施耐德CMC-S系列产品,这种型号的变频器内部自带PID调节器采用了优化算法,它可以接受现场压力传感器的4-20mA的标准模拟信号,与给定的压力参数比较,调节输出,平稳地控制了管网的压力。由于PID运算在变频器内部,就可省去了对PLC存储容量 和PID算法的编程,降低了成本,tigao了生产效率。
(2)PLC控制系统的配置
由于PLC在本系统中只承担“总监总控”的角色,PLC与变频器和软启动器的通信是通过RS485接口进行,配置较为简单,除CPU模块、通信模块、电源模块外,只配置了16点的开关量输入模块1块,8点模拟量输入模块1块,主要的输入信号来源于配电系统中的开闸合闸、手动/自动、电流、电压、有功功功率、无功功率等,对PLC的配置要求不高。
(3)PLC软件的设计
3.1 开停泵的程序
根据出水管压力和水池的水位高低来确定开泵台数,实现恒压控制。即当出水管压力低于设定压力时,增加开泵的台数;当出水管压力高于设定压力时,减少开泵的台数。
3.2 系统控制和报警记录程序
系统的总控制由PLC来完成,记录每一台机组的运行时间,当达到一定时间段时,按“先投先切”和“先切先投”的方式,自动轮流切换。PLC还接受变频器、软启动器和潜水泵的报警信号,并按情况决定是否停止该机组的运行,并把报警时间、类型等信息记录,以便日后的查询。
四、系统的优点
本系统由于采用了PLC+2变频器+2软启动器的控制方式,与相应的PLC+4台变频器控制的系统相比,用户节省了给每台水泵配置变频器大成本(毕竟变频器比软启动器贵好多),PLC配置低,程序简单,也同样也达到由单台运行到多台运行采用变频控制的多种运行方式,达到恒压供水的目的。由于变频器的运用,也没有了因为电气设备频繁的启停操作而导致的寿命减短的问题。该系统具有了节资、节能、节水的目的。
五、结束语
在供水系统中目前广泛地采用了变频调速的方法,也有很多的控制方法,但终的目的也是只有一个:即恒压又节资、节能。相信随着技术的不断更新和成熟,也不断有新的方法出现,本文者只是根据所在的公司在供水加压站的应用实例写出,希望借此能同大家共同交流和探讨。
对性能影响为深远的技术改变要算是从电阻式转移至式触摸屏技术。根据市调机构isuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至电容式触摸屏。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快速成长。
传统的电阻式触控面板在感测到手指或触控笔时,顶层柔性透明材料被下压,接触到下方的导电材料层;而投射式电容屏没有可移动部件。事实上,投射式电容感测硬件包含玻璃材质的顶层,之后是x与y轴的组件,以及覆盖在玻璃基板上的氧化铟锡(ito)绝缘层。部分供货商会做一颗单层传感器,内嵌x与y轴传感器和小型桥接组件于一单层ito之中,当手指或其它导电物体靠近屏幕时,就会在传感器与手指之间产生一个电容。相对于系统而言,此电容相当小,但可利用多种技术测出此电容。
其中一种技术是采用truetouch组件,包括快速改变电容,并利用一个泄放电阻来测量放电时间。这种全玻璃的触控表面带给使用者光滑流畅的触感。终端产品制造商也偏爱玻璃屏,因为玻璃材质会让终端产品拥有线条美观的工业设计感,并能为测量触控提供优质的电容信号。后,不仅要考虑触控面板的外观,了解其运作模式也相当重要。为设计出性能优良的触摸屏产品,必须注意以下参数。
jingque度:jingque度可定义为,在一个预先定义的触摸屏区域中大的定位误差,以手指的实际位置与测量位置之间的直线距离为单位。在测量jingque度时,使用的是一只模拟或机械手指。手指置于面板上的一个准确位置,再把手指实际位置与测量位置进行比较。jingque度非常重要,使用者希望系统能准确地找到手指位置。电阻式触摸屏令人诟病的一项缺点,就是低准确度,准确度会随时间逐渐减弱。电容式触摸屏的jingque度创造出许多新应用,例如虚拟键盘,以及不用触控笔的手写辨识。图1显示一个结构不完整的触控面板数据,显示手指位置有游移现象,而实际上模拟手指是进行直线移动。
图1 范例显示在触控面板追踪中的不准确度或误差
手指间距:手指间距定义为,当触摸屏控制器测量两只手指的位置时,两只手指中心点之间在屏幕上的短距离。手指间距测量方法(图2),是将两个模拟或机械手指置于面板上,逐渐拉近两只手指的距离,直到系统测到两只手指为一只手指为止。有些触摸屏供货商的手指间距是指边缘至边缘的距离,有些则是中心点之间的距离。10毫米机械手指的10毫米手指间距,表明有多只手指触碰到屏幕,或是手指之间的距离为10毫米,实际状况取决于触控控制器的规格定义。如果没有良好的手指间距,就无法设计出多点触控解决方案。对于仿真键盘而言,手指间距尤其重要,因为一般在使用仿真键盘时,手指在屏幕上的间距通常很短。
图2 测量手指间距
响应时间:响应时间定义为,触摸屏上手指触碰事件与触摸屏控制器产生中断信号之间的时间。测量方法是以触动仿真手指触摸屏的环境,或在面板上移动一只模拟手指。响应时间尤其重要,因为它直接影响用户在屏幕上移动手指的速度;进行平移或轻弹的操作;用手指或笔在屏幕上书写。响应时间缓慢的触控面板,会有短暂停顿和侦测不到移动动作的情况。触摸屏的响应时间是系统响应时间的一部分,其中包括:
x/y轴向扫描:触控控制器扫描与测量传感器上电容变化所耗费的时间。
手指侦测:比较面板电容变化与预先定义的手指默认值。若变化幅度超越手指默认值,就会侦测到手指的触碰。
手指位置:根据多个传感器得到的结果数据进行推算,判断手指的实际位置。
手指追踪:当传感器上置有多只手指,每只手指必须正确辨识,并指派一个独特的辨识符号。
中断延迟:是指主控端上岔断指示和服务之间的延迟,在大多数的系统中,这种延迟不会超过100微秒。
通信:一般系统在400khz时使用i2c,或在1mhz时使用spi来与主控端进行通信。
市面上有许多工具能用来缩短响应时间,关键在于触控芯片的智能,比如较有创意的方法仅需扫描部分屏幕,即可侦测到手指位置,当侦测到手指后,就能快速扫描,计算出手指实际的定位,藉此节省耗电与时间。另一个重要工具是并行处理,使用不同的硬件组件进行扫描、手指处理及通信,使这些工作同步进行。采用高度优化的算法进行手指侦测、手指定位及手指识别码(id),能够缩短处理与响应时间。
画面更新率:当手指出现在触摸屏上时,一个数据缓冲器内触摸屏数据的两个相邻帧之间的时间。低画面更新率会导致系统侦测动作有停顿现象,侦测到的移动路线也会变成不连续的线段,而不是流畅的曲线。换言之,若触控面板拥有高画面更新率,就能提供更多的数据点,可转译成流畅或完整的形状或动作轨迹,高画面更新率还能改进手势的解译功能。诸如truetouch这类智能触摸屏控制器能够调整其画面更新率来配合系统需求。手绘或手写应用需要相当高的画面更新率,但手机拨号键盘仅需在使用者按下或放开按钮时,截断主控端即可。
平均功耗:是指触控系统的平均功耗,包括控制器ic工作时的时间扫描、处理、通信、休眠等,以及主处理器接收与解译触控数据的时间。
功耗是很常见的性能参数:测量装置消耗的电流乘以电压,就能推算出功耗。在触控面板的功耗方面,需要更精密的计算公式,因为不同使用模式会产生不同功耗。手机的待机时间取决于触摸屏的待机或休眠模式消耗的电流。
触摸屏在工作时,还分成许多种模式,例如触碰唤醒(wot)、面颊侦测(cheekdetect),比如接听一通5分钟来电,正在检视或输入电话号码时,手机可能切换至触控模式达10秒,之后再切换至提醒通话时的wot或面颊侦测模式。在传送文字信息(sms)时,仍是混合wot模式与实际手指接触,在按键输入或思考时,控制器ic会在各种睡眠模式之间进行切换。
若不考虑这些功耗模式,就会很容易被系统耗电量所误导,在大多数的情况中,触摸屏90~99%的时间都是切换至面颊侦测模式及触碰唤醒模式。有些系统允许使用者自行设定处理时间与休眠模式的比例,甚至手指仍置于面板的时候。若系统仅侦测到手指置于相同位置,就不需要200mhz的画面更新率。想要开发一个高性能触摸屏,必须运用休眠模式的低功耗系统,并搭配创新的休眠与唤醒模式来工作。
系统研发人员在设计一个电容式触摸屏系统时,还要考虑许多其它重要因素:
手指电容:是指手指与单一传感器组件之间测量到的电容。测量手指电容时,是使用一只真实手指,而不是金属的机械手指,以确保测得符合实际状况的数据。影响回授电容(cf)的因素包括覆盖上层的镜片厚度及覆盖外层材料的介电常数。
系统本底噪声:系统本底噪声是指电容至数字转换器输出端所测量到的噪声,是数据转换器的输入(电容)值。
信噪比:信噪比(snr)是传感器测得的手指信号与测量噪声之比。这是个重要参数,设计人员必须深入了解它,才能开发出高效率的触控面板。系统必须能调节、适应并滤除移动系统中的寄生噪声。为获得高信号数以及极少的噪声数,可考虑针对触控功能采用jingque的模拟前端组件。
诸如truetouch系列可编程解决方案这类产品,可在滤除噪声方面提供许多的机制。psoc可编程模拟组件能重新组态,以整合持续一段时间的信号,藉此滤除噪声。不同的信号频率,包括扩频与虚拟随机频率,亦可用来避免电磁干扰。标准的数字滤波器能移除1~2位的信号抖动或提供类似iir的低通滤波器。智能数字滤波器能比对附近区域侦测到的样本,滤除不正常的样本,智能滤波器仅受限于系统设计人员的创意。图3显示一个组件的噪声水平范例,及侦测到的触控行为。在这个例子中,撷取到的snr为5。
图3 信噪比(snr)范例
了解与掌握重要的触摸屏效能参数,就能大幅改进触摸屏设计。了解这些标准,也有助于选择理想的设计伙伴,这些业者拥有适合的技术,能妥善应对移动消费产品的噪声与问题。
触摸屏吸引人的优点,就在于其外表看似简单的设计。在取代笨重的按钮、轨迹球或传统屏幕后,触摸屏带来一种全新的操作模式,创造出令人喜爱的使用体验。触摸屏设计的难点在于,想要提供美观简洁的设计,必须采用精密复杂的硬件、固件体以及制造技术。掌握触摸屏的设计要点、关键性能参数,以及触摸屏设计的权衡考虑要素,是开发出触摸屏产品的步。