西门子PLC模块6ES7313-5BG04-0AB0
近年来,随着我国自动化技术的提高,工厂自动化也上了一个新台阶。PLC作为一个新兴的工业控制器,以其体积小,功能齐全,价格低廉,可靠性高等方面具有独特的优点,在各个领域获得了广泛应用。
作为国内*大的印刷机生产厂家---北人集团公司,为了使产品性能稳定,易于维护,我们采用了以PLC为主控器的控制方案。由于双色印刷机要求易于操作,精度高,故其输入,输出点较多,采用了双机通讯。上位机采用三菱FX2N-80MR+32EX+4D/A,主要负责主传动的控制,各机组离合压的控制,以及气泵,气阀的控制等。下位机采用三菱FX2N-64MR+4A/D,主要负责水辊电机的控制,主传动的调速输出,调版电机数据采集等。选用了一台三菱5.7寸触摸屏,主要负责水辊电机速度显示,调版显示,以及整机故障显示等。本系统运行可靠,维护方便,操作简便直观,大大提高了胶印机的档次,受到用户好评。
2 系统结构
本系统结构图如下:
其中,上位机与下位机采用了RS485通讯,通讯方便,可靠。对多色机而言,安全因素很重要。在设计中,每个机组既要考虑到安全控制,其中包括本位机组的急停,安全按钮;还要考虑方便操作,包括每个机组均应有正点,反点按钮。一方面输入点增加很多;另一方面,走线也很不方便。采用双机通讯,可以很好地解决此问题,各机组的走线可以按照就近原则,进入离它较近的控制柜内,既节省了走线,也方便了控制。
由于印刷机是一个精度较高的机械,印刷品的好坏一方面在于机械加工以及安装的精度,另一方面,也取决于水路,墨路的平衡以及合压的准确性。双色机的每一色组,都有水路和墨路装置。为了便于水辊速度的调节,每根水辊都用一个变频器控制,主电机速度也需要变频器调节。为了实现多路速度调节,我们采用了三菱4D/A数模转换器,它将PLC方给出的数字量,根据相应的算法,转换成0~10V直流电压输出,很好地实现了多路速度调节要求。
在印刷过程中,调版是一个比较繁琐的过程。尤其对多色机来说,各组版对正的精度会对印品产生很大的影响。如果套印不准,印刷品就会出现字面重叠或影像不清。一般来说,印版轴向调节范围为-2mm~+2mm,周向调节范围为-1mm~+1mm。如果使用手动调版,会浪费很多时间,精度不高。为了实现自动打版,我们在版辊上安装了电位器,通过电位器将模拟量传送给4A/D,经过PLC处理,可将版辊的转动精度很好地控制在打版范围内。
触摸屏作为一种新型的人机界面,从一出现就受到关注,它的简单易用,强大的功能及优异的稳定性使它非常适合用于工业环境。用户可以自由地组合文字,按钮,图形,数字等来处理或监控管理随时可能变化的信息。随着机械设备的飞速发展,以往的操作界面需由熟练的操作员才能操作,无法提高效率。但使用人机界面,能明确指示并告知操作员机器设备目前的状况,使操作变得简单生动。使用触摸屏,还可以使机器配线标准化,简单化,也能减少PLC控制所需的I/O点数,降低生产成本,也相对提高整套设备的附加价值。三菱触摸屏和三菱PLC有很好的通用性,能在线监视并修改程序,不必很麻烦的重复插拔接口。
3 软件设计
3.1 给纸设计
印刷机整体的电气设计还是比较复杂的,对时间的要求也很严格。在机器的很多地方装有接近开关,用来检测不同的时间点。在印刷过程中,走纸的好坏是影响机器质量的一个重要环节。所谓纸走的好坏,指的是无歪张,双张等现象,如果有歪张,双张现象,在高速情况下,就会将走坏的纸,卷入机器内,从而破坏胶皮,给用户带来很大损失。此过程流程如下:
在实验中,我们发现,按照上述流程编制的程序,在低速没有问题,但速度增高至7000r/h后,就会出现歪张锁不住现象。究其原因,主要是因为光头反应时间和磁铁动作时间滞后造成。程序在执行过程中,采用循环扫描方式,为了让电磁铁输出提前,在设计中,我采用了中断和三菱编程指令的输入输出刷新指令,使电磁铁输出立即执行,提前了电磁铁动作时间,在12000r/h的速度下,也能很好的锁住有故障的纸张,解决了给纸的一大难题。
3.2离合压设计
离压,合压在印刷中具有很重要的作用。离合压的准确性,对印品质量的好坏有着直接的影响。合压过早,会弄脏压印辊筒,给操作带来很多不便;离压过早,会使*后一张纸印不上完整的图案,造成纸张浪费。
在设计中,离压,合压的程序流程如图所示:
印刷时,版辊筒与胶皮辊筒先合压,胶皮辊筒与压印辊筒后合压。在我们的机器中,合压全部采用了气动装置,每个气缸都有一个动作时间。由于印刷速度是多段速,在3000~12000r/h之间,根据用户需要可选择不同的速度。气缸动作时间是一定的,齿轮转过角度是一定的,机器速度不合压时间也不同。为了解决此问题,我们根据理论计算值,找出对于不同机器速度时,机器的延时时间。采用比较指令,当机器段速与理论值相等时,延时相应的时间,使压印辊筒与胶皮辊筒准确合压。经过多次试验,离压,合压都没有问题。
3.3 人机界面设计
在人机界面中,设计了7幅画面,包括整体图形,故障显示,机器速度和计数显示,水辊速度显示,调版监控等。故障显示使用指示器,给出位元件即可实现闪动效果,让操作者很方便的知道故障部位,整体感很好。在水辊速度显示中,设计了一个柱状图,可以显示水量增加大小,只需按下柱状图,就可增加水量,也可方便监控。如图所示:
4. 结束语
印刷机的一套电气设计属于系统设计,包括硬件,软件设计,涵盖范围较广。这里,我只简单介绍了其中比较重要的几部分,其它细节还有很多,这里不再一一列举。使用三菱的一套控制系统,感觉可靠,方便,在机器批量生产过程中,没有发现大问题。其PLC功能齐全,可靠耐用,指令简洁,与其他产品相比,感觉三菱整体软件系统界面都比较友好,给用户编程,维修都带来极大方便。其触摸屏与PLC有很好的通用性,可通过触摸屏]监视并修改程序,这是其它产品所不能匹及的。三菱的工控元件给设计人员和用户都带来了很多方便。
西部涂装车间(简称西涂)电气控制系统的网络分为两层构架,上层控制系统通过以太网EtherNet连接,下层受控系统通过设备网(DeviceNet)连接。
1. 上层控制系统(见图1)
图1 上层控制系统结构图
上层控制系统设备包括四大上位系统及AB的Logix5561系列PLC。四大上位系统分别为:PMC(生产监视控制系统)服务器,用于监控机运设备情况及车间区域车数等;AVI(自动车体识别系统)服务器,用于跟踪车体及向机器人交换数据等;QAS(暗灯系统)服务器,用来帮助流水线上的工人在一定生产节拍内、完成质量可靠的汽车装配任务;PHS(工艺监控系统)服务器,用于监控车间的工艺设备,如前处理、直流源等。
中央控制室的电脑和现场触摸屏组成网络,通过以太网传送数据,监控、管理生产线。
2. 下层受控系统(见图2)
图2 下层控制系统结构图
下层受控系统的方案相对简单,结构简洁,维修方便。其主要设备包括:信号采集装置(AB公司的1794FlexI/O、Turck公司的FDNL8点输入模块等);变频器(SEW公司MFD系列变频器),采用分散控制,具有运行可靠、维护方便安全的优点;网桥(Turck公司FDN系列),用于搭建两台PLC构架的设备网交换数据的平台。
下层控制系统采用DEVICENET现场总线技术,具有良好的开放性和完整性,拥有周密的网络协议;通过设备网线将基站和现场各站点连接成一个整体,保证PLC与子站间的数据读取和写入,实现数据信息的共享,从而保证了全线自动化生产、顺序启动和顺序停车。
3. 网络构架
AB公司设计的车间网络构架通常有三层。上层系统通过以太网EtherNet通信;中间层系统通过控制网ControlNet通信。这里的中间层控制设备通常指的是各子系统的PLC;下层控制系统通过设备网DeviceNet通信。在西涂项目中只用到了以太网和设备网,而据有关人士介绍,北美通用已经有工厂全部采用以太网来控制电控设备。
安全生产第一位
公司时刻把安全生产放在首位,考虑到机运输送系统的危险性,车间配置了安全门控制系统、光幕控制系统,现场运行停止按钮、现场急停按钮、双通道安全继电器(Pilz品牌PNOX系列产品)、接触器构成回路。这些安全防护措施有力地保证了安全有效的生产。
在此,我们以面涂喷房出口升降机的区域为例,简要介绍一下主控柜的现场安全保护回路。
主控制柜的安全保护回路逻辑图由三部分组成,见图3。当现场的紧急停止按钮或光幕、安全门动作时,现场的380V动力电和24V直流安全电自动断开;当现场的运行停止按钮动作时,现场的24V直流安全电断开。以E800安全继电器为例,E800的复位回路串联了两个接触器(E828、E832)的常闭点,当现场的紧急停止按钮拍下时,E800输出断开,E828、E832也断开;恢复紧急停止按钮,E800有了输入后检测复位回路,这时E828、E832必须断开E800才能复位,以此来检测E828、E832是否工作正常。
图3 主控制柜的安全保护回路逻辑图
满足柔性化生产需求
由于产销量持续走高,公司新开发的加长车型在市场上供不应求。在公司东部工厂产能有限这一背景之下,我们在西涂进行了加长车的通过性试验。
西涂的机运系统是通过滑橇输送线将车体进行转接,完成车身的涂装工艺。在车间通过加长车的过程中我们发现,在车身橇(BDC橇)与电泳橇交接的地方——叉式移栽机(HYZ-1)的叉子与加长车的底座弹簧存在干涉。为此,需要将加长车的位置向辊床工艺方向多移动315mm,见图4。
图4 西涂的机运系统,加长车的位置需向辊床工艺方向多移动315mm
为此,需要在辊床上增加新的夹紧装置,采用电机进行驱动。加长车的运行步骤具体如下:当加长车在旋转辊床HXG_18到位时,通过光电检测开关的检测判断是加长车后,将加长车送到图4中的位置,新的夹紧装置动作,将橇体夹紧,进行车身转移。
这里,我们采用SEW变频器现场分布式控制电机来驱动夹紧装置。SEW变频器(MFD系列)由底座、维修开关、变频器模块、总线接口模块构成。
SEW变频器由24V直流控制,电缆有4芯线。其中,2芯24V直流电用来供给感应开关用电,2芯是直流24V安全电。在主控柜安全保护回路的介绍中我们已经提到,如果安全电消失,变频器就停止输出。车间内使用的电机抱闸均为220V直流抱闸线圈,电机中不需要整流块,从变频器到电机线缆中的抱闸线已经为直流电。
SEW变频器的模块参数直接在模块上进行调整。本项目调整的参数有*高频率、*低频率、加减速时间、允许设备网控制、允许超额功率运行、允许抱闸线圈单独打开、允许电机快速启动并通过TH进行热保护。由于通过设备网控制,需要在总线接口模块的背面设置该设备的站点。
将变频器的参数和现场线路接好后,现场的工作就完成了。还需要使用AB公司的软件RSNetWork对新增设备进行配置。上面的配置完成后,SEW变频器就可以通过总线与CPU联系,再更改程序即可投入使用。
标准化的应用软件
西涂的机运程序是根据北美的通用标准模板而生成的,程序中的每一种设备都对应有标准的模板。
机运程序的生成需要在Excel表格中输入各机运设备的名称、顺序、区域等,设备的数据类型选用用户自定义数据类型中已经定义好的数据类型,将填好的Excel表导入到Logix5000编程软件,自动生成程序。对于自动生成的程度,编程人员只需要稍做修改即可投入使用。以加长车改造项目为例,BSG-3(见图4)的数据类型为用户自定义数据类型ac-LWP(带辅助升降台的辊床),依照标准模版对ac-LWP进行定义。使用时,我们只需要打开Logix5000编程软件,在User-Defined菜单中调用ac-LWP模块,自动生成的程度只需稍做改动