西门子6ES7315-7TJ10-0AB0技术参数
:三种方案性价比分析
表一:三种方案性价比分析表
从表一可以看出,方案三是性价比*高的一种方式。我们选用第三种方案作为此次项目的设计方案。
4.5:系统网络结构
整个设备电控系统由两套电柜组成,主控PLC为三菱Q系列Q02HCPU。其中AP-8电柜(3号网络一般站)由30个CC-bbbb远程I/O站组成,AP-9电柜(3号网络主控制站)由22个CC-bbbb远程I/O站组成。两套PLC通过三菱H网络模块的10网网络模式进行通信,为了能将该系统接入总装车间的CCR中央控制室,在总装车间原有的AP-1(内饰线控制柜)的电柜内增加一块三菱A系列10网网络模块(A1SJ71BR11)与车门输送线AP-8和AP-9电柜内的Q系列H网络模块(QJ71BR11)构成3号网络与原来的1号网络进行信息的接收和发送。整个系统网络配置如图七所示。
图七 系统网络结构图
4.6:系统网络参数设置
在MELSECNET/H网上有控制站和一般站的设置,控制站做为控制信号的中转中心,所有MELSECNET/H的数据通讯都是通过控制站后与上位控制系统进行数据交换,需要对做为控制站的PLC的控制器进行设置,在三菱GX-Developer设计软件中,我们选择“参数”中的网络参数设置菜单,点击“MELSECNET/以太网”选项,我们将网络类型设置为“MNET/10模式(管理站)”,网络号设置为“3”,总从站数设置为“3”。在网络范围分配选项中,我们需要对各站的LB和LW的使用范围进行不同的分配(注意:不要与1号网络中使用的重复)。配置画面如图八和图九所示。
图八:主站网络参数设置一
3.2钢筋网焊机PLC控制系统的软硬件设计
(1) PLC的选择
产生输入控制信号的输入设备有:操作方式转换开关;手动时运动的选择开关;步进电机运动快慢和运动步数选择开关;位置检测元件;冷却泵电机启、停按钮,主、副油泵电机启、停按钮,送网电机启、停按钮,焊接开始、停止按钮,步进电机启/停旋钮、正/反转旋钮、移位暂停以及单步控制按钮等。
输出出设备有:控制横梁上/下的电磁阀,控制工作台进/退的电磁阀,控制抬网小油缸向上运动的电磁阀,控制翻网油缸向下运动的电磁阀,分别控制冷却泵电机、主油泵电动机、副油泵电动机、送网电动机的接触器,触发可控硅的继电器等。
钢筋网焊机控制系统共有30多点输入信号,10多点输出信号,这里选用三菱F1–60R,其I/O点数为36/24。
(2) 软件设计
钢筋网焊机PLC控制系统总程序的流程如图2所示。
图2 钢筋网焊机PLC控制系统总程序流程图
根据操作方式,钢筋网焊机的PLC控制总程序可分为冷却泵电机,主、副电动机的启、停;纬向钢筋间距的调整;手动程序和自动程序四大部分。
为使油箱、变压器、导电方棒等得到冷却,必须启动冷却泵电动机。
纬向钢筋间距的调整用步进电动机来实现。在这里,驱动步进电动机的脉冲由内部继电器M200,M201和M202组成的三相六拍环形分配器供给(用移位指令来实现);用步进电动机正反转控制旋钮X500(SB9)与输出点Y030、Y031、Y032配合,实现步进电动机的正反转控制。步进电动机运动的快慢由脉冲的频率控制,而步进电动机运动的步数由内部计数器控制。
当选择手动运行方式时,则执行手动程序,可进行手动操作,对焊机的每一个动作进行单独的控制,例如:当将选择开关拨向上电极上/下位置时,按下焊接启动按钮,则上电极向下运动;按下焊接停止按钮,则上电极向上运动。
当选择单循环或连续运行方式时,均运行自动程序,但单循环运行方式在自动焊完一根纬向钢筋后,回到原始位置即停止焊接;而连续运行方式则在焊完预先设定数量的纬向钢筋后停止焊接。单循环运行和连续运行使用M206可编程存储单元和RS指令功能来控制自动程序的执行过程。若在连续操作方式时,按下焊接开始按钮即置位M206,则自动程序连续循环预先设定的次数后(即焊完一张钢筋网后)停止;若在单循环操作方式时,复位M206,则自动程序执行到焊完一根纬向钢筋后停止。
由于篇幅所限,在此只介绍自动焊接程序流程图,如图3所示。
图3 钢筋网焊机PLC控制系统的自动焊接程序流程图
4 结束语
投入较低的成本,基本不用改动液压系统,使改造后的整套设备结构紧凑,运行稳定可靠,控制焊接和操作方便,提升了自动化水平,降低了劳动强度,产生了良好的经济效益。当今世界,科学技术日新月异,产品更新换代的周期越来越短。就拿钢筋网焊机来说,其自动化程度越来越高,操作更直观、安全,很少的人就能完成大量的工作。今后,它将朝着钢筋矫直、焊接、定尺切网、翻网、叠网有机结合成为一体的方向发展。