西门子CPU模块6ES7136-6PA00-0BC0
简介
为确保污水处理过程的质量和出水水质符合标准,需要**污水泵站的自动化水平。针对威海污水泵站的控制设备集中、空气潮湿等客观环境,自控系统采用了“集中监测、控制”的设计原则,并结合工艺的需求和自控产品选择遵循的原则,使用力控组态软件作为上位监控软件和西门子S7-300作为PLC控制系统。
系统设计要求
根据现场环境和规范要求,要求系统可靠性高、容错性好、易于操作、便于扩展和维护。
实现方案
泵站整个检测仪表与控制系统分为三大层次:
就地控制及现场检测:按扭控制、各种传感器及变送器;
PLC自动控制:西门子(S7-300系列);
中央控制监视设备:操作站,打印机。
控制模式为:格栅运行由格栅前后的水位差值来自动控制,但当超过一定时限后转由时间控制器控制。泵房污水泵的开启根据集水池的水位值自动控制运行泵的轮值。计时累积及备用泵的自动投入均可自动选择或人为重新设定。由各PLC控制设备开、停、各设备的联动联锁。控制层又分手动和自控。手动控制是让操作人员可以操作控制站PLC柜面板上的按键,手动控制设备的开停。自动控制是由PLC按一定程序进行自动控制。手动控制层具有高的控制优先级,当现场控制方式手柄置于“手动操作”时,可在现场控制柜上实现手动控制和检修,控制柜需提供基本的控制联锁或联动。
力控负责控制系统的协调通讯,根据工艺要求自动进行调节和控制现场设备。具有操作员界面、历史数据存档、趋势显示、报告生成、安全权限、设定值、故障分析及打印系统等功能。具体功能如下:
①操作员界面
系统提供用于操作数据和非正常情况有效地通讯的操作员界面。所有过程变量的数值和状态,动态刷新。
通过操作员界面,可以实现:显示和控制现场设备:显示测量值、设定值、输出值和调节方式。对模拟回路可以手动改变设定值、输出值和控制方式等;对离散量可以手动操作设备的启停。画面显示指令状态和实际状态。了解报警信息及其优先级,启动报表打印等。
②历史数据存档
系统支持历史数据的记录存档,以实现定期对历史数据的连续记录。当发生数据丢失及磁盘剩下10%空间时报警。系统允许用户自行定义存档间隔以避免不必要的数据存档。
③趋势显示
趋势显示包括历史显示和实时显示等功能。趋势显示的形式,包括数字、棒图显示等多种实时或历史的趋势,直观易看,供调度员分析比较,找出泵站的佳运行规律和分析事故原因,改进管理方法。对于每一幅趋势图,操作员能对点、点的数量和时间范围进行在线组态,以及在线缩放趋势曲线。系统提供滚动条用来使趋势曲线在历史记录中间向前或向后移动。单选某一个参数时,可以显示该参数的全部信息以及实时趋势和历史趋势。在同一趋势图上,可显示至少二个变量的趋势记录曲线。
④报告生成
泵站参数的运行分析结果会以生成报表的形式送到管理中心供参考。除了这些,系统还提供预先定义格式的标准报告:有格式报表、无格式报表、诊断报告、报警及事件报告、操作员踪迹报告、点踪迹报告、按班、日、月生成生产报表。系统中仅需要输入报告的目录信息,以及其它参数如点的名称或通配符、过滤信息、搜寻时间间隔和目标打印就能完整地对报告组态。系统中不需采用任何编程或编写来形成报告。
⑤安全性
工艺过程、档案库和系统设置权限的存取,系统支持大到六级操作员级别以允许从操作人员、系统维护人员到企业设备经理对系统不同权限的操作。每个设备操作时均有权限限制,以防非操作人员的误动。
⑥报警管理
为了让操作人员迅速而**地得到过程中异常情况的信息,该系统支持完善的报警监测和管理功能,显示当前所有正在进行的过程参数报警和系统硬件报警。报警有多种显示方法可选,按照时间、日期、优先级等有多种选择。
结论
该系统很好地满足了设计要求,并具有良好的性能价格比,目前已正式投入使用。本系统对行业中同等规模的污水处理厂有很好的借鉴意义。
设备介绍:
该模温机是协助一OEM客户开发的,用于配合注塑机运行。开始OEM客户采用传统的电器设备控制方式做了一台样机,根据系统要求,控制水泵、水阀及一些报警显示需要相应的一系列开关和指示灯,还需大量各种继电器,接线也非常麻烦。样机的调试及试用结果并不理想,于是决定采用PLC来实现设备的运行控制。很明显,在能达到系统控制要求的情况下,客户优先选择了价格便宜的西门子224CPU加上UniMAT的4TC模块和16DO模块来实现控制。
控制要求:
1. 根据路温度反馈或设定的时间控制热水或冷水的排送。
2. 控制流程分为手动控制和自动控制两种方式,两种控制方式不能进行,所有动作必须在水泵启动的情况下完成。
3. 通过触摸屏监视和控制设备的运行情况,有报警显示。
4. 要求能保存几组设定好的各时间、温度参数,并能读取直接用。
地址分配表:
Q0.0 | 蜂鸣器 | Q0.1 | 信号输出 |
Q2.0 | 加热泵 | Q2.1 | 加热出 |
Q2.2 | 加热入 | Q2.3 | 加热自循环 |
Q2.4 | 排热水 | Q2.5 | 推热水 |
Q2.6 | 吹气 | Q3.0 | 冷却泵 |
Q3.1 | 冷却出 | Q3.2 | 泄气 |
Q3.3 | 冷却入 | Q3.4 | 冷却自循环 |
Q3.5 | 排冷水 | I0.0 | 逆相 |
I0.1 | 水压 | I0.2 | 气压 |
I0.3 | 热泵过载 | I0.4 | 冷泵过载 |
I0.5 | 注塑机信号 | AIW0 | 循环水入 |
AIW2 | 循环水出 | AIW4 | 模具温度 |
控制流程图:
触摸屏主要界面:
采用西门子PLC作该设备的核心部分,不仅编程控制简单、布线简单,维护也很方便,在西门子CPU的基础上使用UniMAT的扩展模块,不但保证了控制的稳定,更节省了成本。
一、采用恒温恒压供水的好处
恒温恒压供水系统对于生活是非常重要的,例如在房屋供水过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响居民生活。又如当发生火警时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大损失和人员伤亡。恒温供水则能保证供给用户的水保持在设定的温度范围内。生活小区采用生活/ 消防双恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。
基于上述情况,我公司为一酒店开发供水系统,采用西门子224CPU加上我们自己的UniMAT数字量模块和温度模块作为主控单元,利用西门子变频器,根据系统状态可快速调整供水系统的工作压力,达到恒压供水的目的。
二、供水控制系统的基本控制策略
采用电动机调速装置与可编程控制器(PLC)构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,在管网**变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的。系统的控制目标是泵站总管的出水压力,系统设定的给水压力值与反馈的总管压力实际值进行比较,其差值输入CPU运算处理后,发出控制指令,控制泵电动机的投运台数和运行变量泵电动机的转速,从而达到给水总管压力稳定在设定的压力值上。恒压供水就是利用变频器的PID或PI功能实现的工业过程的闭环控制。即将压力控制点测的压力信号(4-20mA)直接输入到变频器中,由变频器将其与用户设定的压力值进行比较,并通过变频器内置PID运算将结果转换为频率调节信号调整水泵电机的电源频率,从而实现控制水泵转速。
变频器与PLC的通信只需要调用USS库程序,编程简单明了。UniMAT温度模块(231.7PD22)的测温误差控制在1℃之内,能有效的保证水温的检测工作,各数字量输入通道检测低水位信号,输出通道按设定好的程序控制各开关和水阀的动作,保障系统正确无误的运行.
三、供水系统的基本构成
变频恒压供水系统采用一台西门子变频器拖动四台0.5KW功率电动机,可在变频和工频两种方式下运行。用户通过人机界面对水压设定,并可通过触摸屏对电极转速,频率,运行状态和水压等参数进行监视。
启动方式:为避免启动时的冲击电流,电机采用变频启动方式,从变频器的输出端得到逐渐上升的频率和电压。启动前变频器要复位。
变频调速:根据供水管网**、压力变化自动控制变频器输出频率,从而调节电动机和水泵的转速,实现恒压供水。如设备的输出电压和频率上升到工频仍不能满足供水要求时,PLC发出指令1号泵自动切换到工频电源运行,待1号泵完全退出变频运行,对变频器复位后,2号泵投入变频运行。
多泵切换:根据恒压的需要,采取无主次切换,即“先开先停”的原则接入和退出。在PLC的程序中,通过设置变频泵的工作号和工频泵的台数,由给定频率是否达到上限频率或下限频率来判断增泵或减泵。在用水量较小的情况下,采用辅助泵工作。
供水系统分三部分储水,一部分为冷水,一部分为加热过的热水,两部分的水通过水阀控制汇集到第三个储水部分,该部分装有水温探测器,回馈温度信号至UniMAT温控模块,再通过PLC控制前两部分水阀的开关,把第三部分水的温度保持在一设定的范围。
为了避免一台泵长期工作,任一泵不能连续变频运行超过3小时。当工频泵台数为零,有一台运行于变频状态时,启动计时器,当达到3小时时,变频泵的泵号改变,即切换到另一台泵上。当有泵运行于工频状态,或辅助泵启动时,计时器停止计时并清零。
故障处理:能对水位下限,变频器、PLC故障等报警。PLC故障,系统从自动转入手动方式。
监控程序:系统主窗体四个按钮控件,分别为参数设置、实时监测、启动和关闭系统,用户可根据实际情况修改压力、温度设定值。
主要控件功能包括:
(1) 压力设定值范围:0.30-0.60Mpa;水温设定值范围:5℃-60℃。
(2) 校正系数:主要是对压力显示进行校正,使压力显示与压力表显示一致。
(3) 复位按钮:运行中按下,将使系统重新启动,各参数回到初始设置。
(4) 设定按钮:在文本框输入压力设定值和校正系数后,按下此按钮,压力设定值和校正系数才能通过串口发送给下位机