西门子CPU模块6ES7517-3TP00-0AB0型号规格
一 工艺要求
(1)正常生产过程中,2台压缩机应至少有1台运行,在相互切换时,也不允许发生两台机器全部停止的现象。
(2)保持压缩机出口压力在预定值上。
(3)能实现对压缩机运行状态进行分析,以实现预测性检修。
二 系统控制原理
(1)工艺设定压缩机管网正常出口压力为P1,而现场实际测定压力为P2,根据ΔP(=P2-P1)值大小由PLC内PID功能模块进行PID运算,控制变频器来改变电动机转速,达到所要求的压力。当ΔP>0时,现场压力偏高,则**变频器输出频率,使电动机转速加快,**实际风压;当ΔP<0时,现场压力偏低,则使转速降低,ΔP减小。这样不断调整,使ΔP趋于0,现场实际压力在设定压力附近波动,保证压力稳定。系统结构如图1。
(2)压缩机长期运行,造成各部件间隙变大,这样引起的振动会越来越大,容易造成压缩机各部件的损坏。由PLC对现场振动情况进行判断分析,可提前对压缩机进行计划性维护保养,这样可大大延长设备的使用寿命,**设备运行可*性,减少设备故障引起的非计划性停车。
三 设计方案
该方案主要由1台SiemensECO1-7500/3变频器、1台S7-200型PLC(CPU215/216,配套EM235扩展模块)以及接触器、操作按钮、1台现场压力变送器和2台振动测量装置(振动变送器)组成,用PLC实现压缩机出口压力单回路闭环PID控制以及压缩机起动、停止、切换、故障处理等各种电气控制功能,由振动变送器对压缩机状态进行监控分析,以实现预测性维护维修。主回路如图2。
(1)PID运算功能的实现
S7-200系列中CPU215/216具有32位浮点运算指令和内置PID调节运算指令等特殊功能。使用时,只需在PLC内存中填写1张PID控制参数表(见下表),再执行指令:PIDTABLE,LOOP,即可完成PID运算。其中操作数TABLE使用变量存储器VBx,用来指明控制环的起始地址;操作数LOOP是控制环号(常数,0~7)。编号为2、4、5、6、7的参数固定不变,可在PLC主程序中设定;编号为1、3、8、9的参数具有实时性,须在调用PID指令时填入。
由于S7-200输入和输出为开关量,而变频器、压力变送器和振动变送器的信号为模拟量,EM235模块要实现D/A转换。一个EM235模块可扩展3路模拟量输入通道(接1路压力信号,2路振动信号)和1路模拟量输出通道(接至变频器)。
(2)起动
M1和M2各有两种起动方式,可通过转换开关选择变频/工频起动方式。
(3)运行
正常情况下,电动机M1处于变频调速状态,电动机M2处于停机备用状态。现场压力变送器检测管网出口压力(4~20mA模拟量信号),并与预定值相比较,经PLC内部专用PID指令进行运算,得到变频器所需频率信号,自动调节电动机转速,达到所需管网压力。
(4)停止
按下“停止按钮”,PLC控制所有接触器断开,变频器停止工作。
(5)切换
当需从电动机M1切换到M2时,接触器KM2断开,KM1闭合,此时电动机M1工作在工频下,在变频器完全停止后,KM4闭合,变频器重新起动,电动机M2在变频器驱动下起动;完全起动后,KM1断开,电动机M1停止,切换操作结束。电动机M2切换到M1过程类似。
(6)报警及故障自诊断
通过PLC内部程序设定报警及联锁保护,一旦出现故障立即停止相应操作并报警。对于故障自诊断功能,考虑到成本问题,未设计上位机,只设置相应故障代码,通过4位数码管显示,使维修人员可根据故障信息方便查找到故障点。如:(a)压缩机油压低、水压低等故障信号,可由现场防爆电接点压力表测得,直接送至PLC,由PLC控制实现声光报警和延时停车;(b)增设现场振动传感器,并将信号送至PLC,对压缩机运行状况进行显示和诊断。
四 几点体会和设计中应注意的问题
(1)采用变频控制后,实现了压缩机的软起动,减小了起动电流对电网的冲击;节电效果明显,1年内可回收全部投资。
(2)采用PLC后,组成闭环自控系统,实现自动调节,运行更加稳定可*。
(3)变频器、PLC、接触器等可安装在一台控制柜内,可就地或远控操作,方式简单灵活。
(4)系统可扩展性较好。若有多台压缩机在变频/工频供电方式下运行时,只需将增加信息或信号引至PLC,即可实现整个系统的自动控制;若生产需要,本系统也可方便接入DCS或上位机,建立人机界面的监控系统等。
(5)预测性维护检修可大大延长压缩机使用寿命,**可*性,减少停车损失,降低运行费用。
(6)PLC控制电动机在变频/工频供电方式下切换时,须保证各接触器闭合和断开顺序以及足够的延时,以防止电动机绕组产生的感应电动势加载到变频器的输出逆变桥上,造成损坏。
(7)PLC须实现KM2和KM4间的互锁,以防止2台电动机变频起动,使变频器因过载而损坏。
(8)因2台电动机会在短时间内分别在工频和变频下运行,故变频控制柜的总电源开关需按2台电动机负载量考虑
1 引言
随着变频器技术的日益成熟,变频调速技术在各个领域得到了广泛的应用。变频调速恒压供水设备以其节能、安全、高品质的供水质量等优点,在小区供水和工厂供水控制中发挥了很大的作用。
根据某洗衣机进水电磁阀生产厂家的需要,为了给该厂电磁阀性能测试生产线提供基准恒压水源,本文利用PLC控制技术和变频调速技术设计的全自动恒压供水系统,能较好地满足生产需求,水压精度较高。为了不浪费水资源,系统还具有自动水循环功能。
2 系统组成及实现原理
恒压供水的基本控制策略是:采用可编程控制器(plc)与变频调速装置构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,即根据实际设定水压自动调节水泵电机的转速和水泵的数量,自动补偿用水量的变化,以保证供水管网的压力保持在设定值,既可以满足生产供水要求,还可节约电能,使系统处于可靠工作状态,实现恒压供水。
图1 恒压供水系统控制原理框图
变频调速恒压供水系统由变频器、泵组电机、供水管网、储水箱、智能pid调节器、压力变送器、plc控制单元等部分组成,控制系统原理图如图1所示。
其中变频器的作用是为电机提供可变频率的电源,实现电机的无级调速,从而使管网水压连续变化,变频器还可作为电机软启动装置,限制电机的启动电流。压力变送器的作用是检测管网水压。智能pid调节器实现管网水压的pid调节。plc控制单元则是泵组管理的执行设备,还是变频器的驱动控制,根据用水量的实际变化,自动调整其它工频泵的运行台数。变频器和plc的应用为水泵转速的平滑性连续调节提供了方便。水泵电机实现变频软启动,消除了对电网、电气设备和机械设备的冲击,延长机电设备的使用寿命。
3 控制系统硬件设计
本系统采用三套电机-水泵对水网进行恒压供水,每台电机均可工作在变频方式或工频方式,但每次仅有一台电机工作在变频调速状态。工作时可根据实际情况选择,变频器根据实际水压的变化,不断地调整水泵转速,通过调节**达到恒定水压的目的。可编程序控制器根据当前水泵的供水情况对其进行合理切换,及时增泵和减泵,实现佳匹配。
3.1 主控电路设计
电控系统的主电路由3台电机分别为m1、m2和m3。接触器km1、km2、km3分别控制电机m1、m2和m3变频或工频运行,fr1、fr2、fr3分别为3台水泵电机过载保护的热继电器,qs1、qs2、qs3、qs4分别为变频器和3台水泵电机主电路的隔离开关,fu1为主电路的熔断器,vvvf为通用变频器。
3.2 智能pid调节器和变频器接线图
变频器选用三垦力达电气有限公司的shf系列,功率分别为7.5kw,1.5kw和15kw,变频器采用模拟量控制方式。通过变频器对电机水泵实现软启动功能。图2为pid调节器和变频器的接线图。变频器根据pid调节器输出信号,及时调节输出频率,改变电机和水泵的转速,调节系统供水量,使供水管网中的压力稳定在设定压力值上。
图2 pid调节器和变频器接线图
3.3 plc输入/输出地址分配
根据对控制系统的分析,本系统选用中达电通公司的dvp60es00t2plc实现控制,共有60点输入输出,其中36个输入点,24个晶体管输出点,交流供电,其环境温度、抗冲击、抗噪声等性能指标均能满足要求,附表为plc输入/输出地址分配表。
附表 plc输入/输出地址分配表
4 系统软件设计
系统的软件设计包括plc的程序设计和变频器的功能参数设定。这里主要讨论plc的程序设计。
plc的程序设计包括手动控制和自动控制的程序设计,手动部分是通过按钮控制电机在工频下运行和停止,主要考虑系统调试或检修时用。
当选择开关打到"自动"时,系统能够进入自动工作状态,由plc和变频器联合控制各台电机的投入或切除、工频或变频运行方式。供水系统共有3台泵组电机,在根据水压决定投入泵组台数后,只有初投入的电机进行变频调速,其它后投入的电机则在工频下全速运行,泵组电机的切换过程由逻辑控制单元plc实现。
图3 系统控制流程图
图3为选择p1泵为变频泵,p2、p3泵为工频泵时的plc状态转移图。假设增泵顺序为p1、p3和p2,当供水设备开始工作时,先起动变频泵p1,当管网水压达到设定值时,变频器的输出频率则稳定在一定数值上。当用水量增加时,水压降低,压力变送器把水管出口变化了的总管实际压力信号变成4~20ma的标准信号送入智能pid调节器,pid回路调节器经运算,得出调节参数送给变频器,使变频器的输出频率上升,水泵的转速**,水压上升。如果用水量增加很多,使变频器的输出频率达到大值(50hz)时,若供水压力仍不能使管网水压达到设定值,延时20s后,pid调节器就发出控制信号,通过PLC控制单元起动一台工频泵p3泵,若管网水压仍不能达到设定值,则延时20s后,继续起动工频泵。当用水量减少,供水压力大于设定值时,变频器的输出频率降低,水泵转速下降,变频器的输出频率达到小值(30hz)时,延时20s后,则发出减少一台工频泵的命令,其他泵依次类推。
5 结束语
自行设计的变频调速恒压供水系统实现简单,成本低廉,投入运行以来,工作可靠,具有较好的控制效果。主要体现在:
(1) 系统供水压力平稳,压力变化在 0.01mpa 以内;
(2) 高效节能,系统有plc和变频器管理,可有效解决不同用水量时电机轻载或空载时节能问题;
(3) 整个系统自动化程度高,不需人员职守,故障时可以自动保护并发出报警信号。
(4) 自动水循环,实现了有效的节水。
系统采用plc控制,容易随时修改程序,以改变工作状况,满足不同控制要求,有较大的灵活性和通用性,有一定的推广应用价值。