西门子6ES7331-7PF11-0AB0技术参数
适用于KNX的多功能显示器/操作设备, 320 x 240的像素, 5.7" TFT 彩色显示器和触摸屏
通过操作界面进行LED灯背光的调光
对于显示和操作, 210个通讯对象至少有20个显示页面
一个额外的页面可以显示和确认至少16个警报
对于时间计划, 每周计划至少110个通信对象和每个工作日至少10个切换任务
对于存在模拟,至少有50个通讯对象
趋势模块可用于短期存储和显示图形的状态值
1-位 或 8-位 现场控制可以用于至少64个现场
至少有32个 和/或操作, 每个都包括多达至少4个通讯对象
至少有16个参考条件用于快速的切换各自的任务
个人密码保护可以用于每个显示页面
缓冲实时时钟和显示时间和日期
选择至少4个不同的设计模板作为操作和显示界面
显示一个可加载的图片作为一开机页面或显示的幻灯片包括至少100张可加载的图片替代开机页面
USB 接口用于加载图片和符号
USB 电缆, 1 m 长,480兆/秒的传输速率
用于设备重置的按钮
集成式总线耦合单元, 通过总线终端连接总线
在齐平箱或凹墙中安装设备
集成式房间温度传感器
控制可以设置为两点控制和/或连续性控制 (P or PI algorithm), 只可以用于供暖, 只用于制冷,或者用于供暖和制冷模式
工作模式可以通过KNX切换: 舒适模式, 预舒适模式, 节能模式, 防冻保护模式
存在感应按钮可以本地切换舒适模式和预舒适模式或舒适模式和节能模式,并且可以在运行节能模式和防冻保护模式后扩展舒适模式
按钮可以切换手动模式和自动模式
舒适模式的房间温度设定值可以通过KNX的控制器中的可互换的旋转按钮 (+/-) 设置
通过KNX设置舒适模式下的房间温度的基本设定值
舒适模式的温度设定值可以通过控制器上的可互换的旋转按钮设置
可以调节舒适模式中的供暖设定值和制冷设定值的盲区
二级供暖或制冷
控制变量的输出(s) 既可以作为开/关命令,也可以作为0...范围的定位命令
5 个LEDs指示灯可以显示手动模式和当前的工作模式
4 个LEDs指示灯显示供暖/制冷伐是否打开, 露点报警和窗口是否打开
可以用于插入总线收发器模块(BTW) 或齐平安装带有BTW的执行器
西门子6SL3120-2TE21-8AA3
用PC/104和PLC构成的空压机组智能监测控制系统
一、引言
空压机组是很多类企业的设备,工作过程不复杂,但其启动和停车过程有严格的要求。现有空压机组一般都由固定工人值守,平时启动和停车根据生产需要随时调度,由工人按要求的顺序操作相应开关、阀门和主电机而完成启停过程。运行中,要求值班人员经常检测机组状况,在温度、压力、电机额定电流等超过允许值时应紧急停车。空压机每天24小时间断运行需由工人24小时连续值守,显然,这是对人力资源的严重浪费。有必要对此过程进行全自动控制,并在远程操作室设置监控和报警装置,以实现现场无人值守和远程监控、报警。
怀化车辆段东场压风房现有两台V-6/7型空压机组,空压机组运行与否,启开动1#还是2#空压机,是由值守工作根据调度命令来执行。空压机组启动过程是,先开启水泵输入冷却水,打开排气阀,开启主电机,打开进气阀,使其空负荷启动,运行约5分钟后,将排气阀关闭,进入负荷运行;停车过程则是,先关闭进气阀,再打开排气阀,关主电机和水泵,后关闭排气阀。
二、监测控制系统硬件设计
1、系统控制要求
怀化车辆段对该两台空压机的控制要求是,远程操作自动启停,参数异常自动停车,为此,需对下列参数进行采集:
(1)压力信号分别为1级缸、2级缸及储风缸压力3点;
(2)温度信号为1级缸排气温度、2级缸进气温度、2级缸排气温度、油温、曲轴轴承温度2点、电机轴承温度2点以及冷却水出口温度共9点;
(3)电量信号为主电机电流1点,及总电源的3相电压共3点。
采集参数总计为(9+3+1)x2+3=29个。
对上述参数采集后,判断有关参数是否异常,形成动态数据表格进行实时巡回显示,并存储起来而供以后进行随机查询。
2、系统总体设计
根据上述控制要求,我们设计了以PC/104工业计算机为核心的实时多参数采集系统,辅以可编程控制器(以下简称PLC)对空压机组启/停进行逻辑顺序控制,如图1所示。
图1 系统结构框图
3、多参数采集系统设计
(1)ADT200模块介绍
ADT200可将与IBMPC兼容的PC/104CPU模块系统构成一个高性能的数据采集系统,其特点是:8/16个单端模拟输入通道;12位,20μs或10μsA/D变换器;±5V,±10V或0到+10V模拟输入量程等。可见,对本系统来说,足以达到要求。
(2)模拟量采集
温度采集的温度信号有两种量程范围,其中二级缸排气温度在160℃以上,选用JM202V一体化温度计,共2台,其测量范围为0~200℃,采用+12VDC电源供电,输出为0~+5VDC信号;其他16路温度测量范围为0~120℃,选用DS1820数字温度传感器,共16片,其测量范围为-55℃~125℃,采用+5V电源供电,其信号为单线并接在一起。
压力6路压力信号分别为两套空压机的1级缸(≤0.22MPa)、2级缸压力(≤0.81MPa)和储风缸压力(≤0.81MPa)。故选择Honeywell的24PC系列固态压力传感器,1级缸选用2只24PCFFA1G型,其量程为0~100psi;2级缸和储风缸选用4只24PCGFA1G型,量程为0~250psi。其工作电源为DC0~12V,满量程输出约220mV。
电流、电压 选用2台电流传感器分别测量2台主电机的电流,量程为0~100A,1台电压传感器测量总电源的3相电压,其5路输出均为0~5VDC。
液位开关 检测冷却水有无,为开关量输入信号。
(3)DS1820数字温度信号采集
为了充分利用资源和提高系统的性能价格比,考虑利用计算机的打印口采集温度,如图2所示。该电路具有接口简单、成本较低、调试方便等特点,其缺点是编程较为复杂,但以软件功能替代硬件功能亦是控制系统发展的方向之一。
图2 DS1820接线图
4、PLC控制系统的设计
本系统采用了上下位机的主从控制方式,下位机采用西门子S7-200系列的CPU216PLC,这就涉及到计算机与PLC的通题,也是难点之一。CPU216具有两个RS485的串口,两个口都可以作为PPI通讯方式或自由口通讯方式,这是采用该CPU的原因之一。因为这有利于作通讯的调试。PC/104工业计算机提供了一个RS485的串口,RS485只需要TD和RD两根数据线,而没有硬件握手信号线,只能采用软件握手的通讯方式。S7-200PLC的串口初始化可以通过设置特殊标志位SMB30来实现。而发送数据可以通过发送指令XMT直接发送。因为S7200PLC没有接收数据的指令,只提供了一个接收中断,每接收一个数据产生一次中断,从SMB2中把接收到的数据取走。而上位机的串口通讯也可以采用中断方式进行,这里不再阐述。
5、电机的软启动
为保护电机的安全启动,采用了电机的空载启动和软启动技术,以保证电机的启动电流不会过大。软启动技术的工作原理是利用晶闸管移相控制原理,使晶闸管的导通角从0开始前移,前移的速度以电机的电枢电流不超过额定值为依据,使电机的端电压从零电压开始逐渐上升,直到满足启动转矩要求,保证启动成功。其具体控制采用PID和智能控制相结合的综合控制策略。利用PC/104控制晶闸管的移相和检测电流,并研制了软启动器,如图3所示。
图3 电机软启动流程图
三、软件设计
1、主机软件设计
PC/104工控机的软件用TURBO C语言编写。主要由采样滤波模块、通讯模块、采集显示和报警模块等组成。
工控机主程序框图如图4。
图4 工控机主程序框图
采样滤波模块将A/D转换后的数据读入CPU的内存,进行滤波处理。滤波方法采用平均值滤波法,这种方法的原理是:在K次采样值中,去掉一个大值和一个小值,将余下的K-2个采样值进行算术平均,结果作为滤波值,程序中取K为10。
采集显示和报警模块,每检测一个机组状态参数,接着进行标度变换和显示,后判断状态参数是否正常,如果正常,则检测下一个状态参数,否则报警、停机和显示故障点。
2、PLC软件设计
通讯模块用于和PLC之间通讯,从而控制空压机的启停。PLC通讯程序框图如图5。
图5 PLC通讯程序框图
整个软件能够实现的主要功能:
(1)既能现场控制机组的启停,也能远程控制机组的启停;
(2)能够巡因检测所有机组状态参数,并实时显示;
(3)检测到异常的状态参数能及时报警、停机和显示故障点;
(4)能够记录每班的机组状态。
四、结束语
我们于1999年在怀化车辆段成功推出以工控机为主处理计算机的空压机组微机控制无人值守系统。运行效果良好,并通过湖南省科委组织的鉴定。为了使监控系统有更高的性价比,我们在原系统的基础上,作了很大的改进,推出了新一代监控系统,其可靠性、稳定性和体积方面都比前一代有较大的改善,有利于今后的推广,提高经济效益
1.布线中电场耦合的抑制 plc控制系统有几十乃至几百个输入、输出通道分布在其中,导线之间形成相互耦合是通道干扰的主要原因之一。它们主要表现为电容性耦合、电感性耦合和电磁场辐射三种形式。在PLC控制系统中,由前两种耦合造成的干扰是主要的,第三种是次要的。它们对控制系统主要造成共模形式的干扰。地球是一个静电容量很大的导体,其电位非常恒定。如果把一个导体与大地紧密连接,那么该导体的电位也是恒定的。通常把这个电位叫做零电位,它是电位的参考点。工程上不可能做到这种紧密连接,总是存在一定的接地电阻。当有电流经该导体入地时,它的电位就有波动。于是,不同的接地点之间的电位就会有差异。当用一根导线连接不同的接地点时,在导线中就可能有电流流动,称之为地环电流。接地抗干扰技术就是以解决地环电流为中心的系列技术。 图1等效示意了信号源地线和放大器地线之间的电位差形成的干扰源EG,它对电路主要造成共模形式的干扰。由干扰源Ecm和EG形成的共模电压中的一部分会转换成差模电压,直接对电路造成干扰。假设信号源电压Es=0,即只考虑干扰源Ecm和EG的作用时,因为i1回路和i2回路的阻抗不相等,回路电流i1和i2也不相等。于是两个电流的差在放大器的输入电阻上形成了差模电压。采取合适的屏蔽和正确的接地措施就可以减小或消除这些干扰。 克服电场耦合干扰有效的方法是屏蔽,因为放置在空心导体或者金属网内的物体不受外电场的影响。屏蔽电场耦合干扰时,导线的屏蔽层好不要两端连接当地线使用,因为在有地环电流时,这将在屏蔽层中形成磁场,干扰被屏蔽的导线。正确的做法是把屏蔽层单端接地。 造成电场耦合干扰的原因是两根导线之间的分布电容产生耦合。当两导线形成电场耦合干扰时,导线1在导线2上产生的对地干扰电压UN为:
式中:U1和 是干扰源导线1的电压和角频率;R和C2G是被干扰导线2的对地负载电阻和总电容;C12是导线1和导线2之间的分布电容,通常C12<<C2G。 (2) 式中: 是干扰信号的角频率, 是干扰源回路1形成的磁场链接至回路2处的磁通密度, 为回路2感受磁场感应的闭合面积, 是 和 两个矢量的夹角。 ① 应尽量使分布式系统采用单一电源。 ④PLC控制系统中分站的信号地与局部地相浮,通过大尺寸的绝缘线与主站的信号地相连,如图3所示。 当工作频率高于300kHz或采用长接地电缆的接地设备时,应考虑多点接地系统,每个设备在近的点连接至地网,而不是所有接地导体单点接地。这个系统的优点是电路建造比较容易,可以避免高频时接地系统的驻波效应。多点接地系统的主要缺点是可以构成多个地回路而引起共模干扰。箱体相距很远的高频信号的多点接地系统如图4所示。 PLC控制系统的高频信号一般是指对干扰具有高灵敏度的信号。它们是同轴电缆传输的通信信号,这种电缆可在每端接地或浮地,参考另一接地点时,应采用隔离变压器。 为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰信号,应给PLC接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开。若达不到这种要求,也必须做到与其他设备并联接地禁止与其他设备串连接地,在整个PLC控制系统中做到单点接入接地装置。
6.布线的抗干扰设计
屏蔽电缆的处理方法如图6所示。对于300m以上的长距离配线,可用中间继电器转换信号,或使用远程I/O通道。PLC的接地线要与电源线或动力线分开,输入、输出信号线要与高电压、大电流的动力线分开配线。 (1)电源线布线
(2)输入、输出线布线
(3)通信线布线 系统的改进如图7(b)所示,变频器的输出电缆安装在靠近变频器背板的正上方,输出电缆中线接到变频器的PE端。变频器输入也采用三相四线屏蔽电缆,并且变频器的PE母排与TE的接点放在靠近变频器背板的下方。由图7(b)可见,布线改进后有效地减小了流过用于安装PLC的机柜背板的噪声电流。 |