随着工业自动化控制的发展,一种新的工控产品人机界面(简称触摸屏)出现,给予工业设备现场控制一种全新的图形操作界面─(GOT)。它采用能高速通信的32位RISC芯片,具有交互性好,编程简便、灵活,并且与PLC之间的连接简便,简化控制柜设计,节省PLC的实际输入输出点,在工业设备控制中开始得到推广应用。现以水针线玻璃瓶消毒生产线为例,介绍系统配置及应用。
一、工艺流程及要求
水阵线玻璃瓶消毒生产线设备示意图如图1所示。玻璃瓶从入口处进入,碰到传感器1,启动走带机走带,带动瓶从入口走向出口,途经预热区、消毒区、冷却区。只有进口风机、热风机、出口风机、排风机运转,才能走带。如入口处进瓶过快,挤压传感器2则发出信号去停止前方设备停止进瓶。如出口不畅,传感器3发出信号,停止走带机工作。五个风机中只要有一个停机,就停止加热器运行,并报警显示。检测风机不运行有传感开关装在风机的出口处,风机变频器的故障输出点进入PLC,走带机及各电机的空气开关跳闸接点也都进入PLC,加热器装在炉子的中央顶部,由热风机向下均匀扩散加温。要求对不同型号大小的玻瓶进行不同温度的设置。能显示各区的温度值,并有反应温度的走势曲线图。对于进风机、热风机、出口风机要有能检测其风压的数值显示,以确定是否过滤网堵塞。
图1 生产线设备示意图
在正常工作时,工作下班后,当温度下降到100℃以下,设备能自动关机。如炉内还有瓶未处理完,则启动夜间工作。这样在100℃以下停机后,还有进口风机、出口风机工作,以保证外部的灰尘不能进入炉内。对于消毒时间,由PLC采集出口处传感器的数据,通过速度转化为时间,来显示玻瓶在消毒区的消毒时间,以确保消毒的可靠性。设备在保障下,要求能准确显示故障发生点及解决问题对策画面,并有动画反映生产现场工作情况。
二、系统配置
对于以上要求,我们选用中达-斯米克公司的人机界面、PLC组成一个控制系统。具体如下:
1.人机界面型号为PWS-3760-TFT,该屏是真彩色10.4寸屏,采用232口进行下载和编程,采用RS422口和PLC通讯。选用真彩能更好地反映现场景色,动画逼真、美观。
2.PLC选用SC—500系列,该机具有1024点输入、输出功能,1个RS232通信口和1个RS422通讯口,是一种模块化机型,可灵活配置功能模块及输入、输出点。
3.输入选配XDC10十六点DC输入模块2块,输出配1个YRY10十六点继电器输出模块。
4.仿真输入单元采用AD020四路输入模块,输入三个风压模拟量值(4mA~20mA)。
5.温度输入单元采用THM10五路带PID调节PWM输出温控模块1块,采进三路:加热区、消毒区、冷却区的温度。
其系统构成如图2所示。
图2 系统配置图
三、调试运行情况
该系统重要的是对消毒区温度精度控制的调试,消毒区的加热系统采用五组电热丝单元加热,其中一组为基本加热单元,其他四组为PID温度调节加热单元。以前该生产线采用OMRON PLC,当时的情况是:生产线试运行时,出现温度曲线波动幅度过大(±8℃)。超过厂家要求的消毒温度波动指针(±2℃)。实际调试时采取了两个措施对温度波动幅度进行控制。(1)采用双位PID温度控制系统堵住温度下降趋势。当铂热电阻检测到消毒区温度低于设定温度1℃时。通过双位PID温度控制系统使PLC将七组加热单元全部投入运行30秒,通过铂热电阻检测消毒区温度,由温控单元PID控制,直到温度达到设定值为止。(2)温度过调量的控制。对消毒区温度进行检测,如果温度大于设定值,PLC将七组加热单元全部强行切除,并不断检测消毒区温度,根据实际情况作出实时控制,在现场通过对控制程序的某些参数作一定的修改。并经过反复调试,后温度控制精度完全符合厂家要求。在对系统的调试中发现,该控制系统完全可以通过对程序作的修改、调试。达到更高的温度控制精度。
在采用SC—500后,由于我们的THM10可以单独设定PID值,很方便的就把温度稳定在正负1度内,超过了工艺要求。
四、结束语
该系统应用于玻瓶消毒生产线设备上,对消毒度控制良好,能对各区温度进行显示,并对不同玻瓶的消毒温度进行设置。现场故障一经发生能马上弹出一详细故障对策画面。经现场工作情况看,满足设计要求。这个系统是一种智能化的专家对策系统,增强了人机交互性,tigao设备的控制性能,简化了操作柜设计,tigao了设备科技含量,在市场上很有竞争力,有很大发展空间。
0 引言
隧道是公路中的一个特殊路段,其管状的构造和封闭的环境容易诱发诸如追尾、拥堵、火灾等事故的发生,为保证车辆在隧道中能够安全行驶,营造舒适的行车环境,在隧道中安装了通风、照明、监控、消防等交通工程设施,这些设施相对均匀的分布在隧道当中,为实施对这些设施的控制,并将布设在隧道内的各种检测装置所采集的交通流参数值、车辆运行的环境指标和现场设备的运行状况等信息能够准确、及时的传输到监控中心,则需要建立一套快速、安全、可靠的隧道测控系统。随着计算机技术的发展,PLC的性能和功能得到了很大的改善和tigao,特别是PLC的高可靠性、高抗干扰能力及高机电一体化的特点,使得PLC更适应在公路隧道这样的特殊环境中应用,加上其通信和网络功能大大增强,可以方便的实现PLC与计算机、PLC与PLC、PLC与其它现场设备的链接。PLC系统可极大的节省配线,方便安装,简化系统维护。基于PLC网络的隧道测控系统正在得到广泛的推崇和应用。
1 网络结构
1.1 系统方案
隧道测控系统上位管理计算机较多,整个网络采用二层网络结构,层为管理层(即信息层),采用Ethernet局域网,承担管理、决策和控制任务;第二层为控制层,采用PLC的光纤环型网络(Controller bbbb),实施现场数据采集、数据传输和设备的控制。现场PLC网络由主PLC通过以太网模块与局域网连接,实现以太网通信。这种控制系统实现了区域控制器的现场控制,并且信号传输实现了全数字化,从底层到顶层均采用通信网络连接;系统结构采用全分散化,由现场的控制器直接控制设备;上层通信网络采用以太网通信,可方便地实现数据共享。此网络结构体现了FCS控制控制系统的优势,当环型网络上的仅有一点发生故障时,数据可正常传输,系统可正常工作,当有多点故障时,现场PLC可独立工作,等待系统恢复正常后再接受指令,交换数据,大大增强了控制系统运行的可靠性。系统构成如图1所示。
1.2 Controller bbbb网络特点
Controller bbbb网络即控制器网络,是FA领域用于在PLC之间、计算机和PLC之间进行大容量数据交换的网络。计算机可通过Controller bbbb支持软件对网络上的PLC进行监控,用于个人计算机的CLK支持卡有两种:一种是线缆型的3G8F5-CLK21-E,另一种是光缆型的3G8F5-CLK11-E。Controller bbbb网络支持数据链接、数据共享和信息通信,数据链接区域可自由设定构成一个数据链接系统。
(1)通信介质可采用双绞线或光缆
线缆型的Controller bbbb网采用双绞线连接,双绞线比同轴电缆或光缆容易处理和维护,减少连网费用。通信距离可达1km。
光缆型的Controller bbbb网采用光纤连接,能够获得更多大容量的数据链接和更长距离的通信,它的通信距离可达20km。
(2)高速度的数据通信
控制器网络的通信波特率可达2Mbps,远远高于PC bbbb网的128Kbps。
(3)大容量的数据链接
每台PLC发送字数可达1K,发送和接收总字节数可达8K。数据链接可以自动设置,也可以根据实际需要人工设置,非常灵活。
(4)信息通信
信息通信是在用户程序中执行通信指令SEND、RECV、CMND来实现的。通过执行通信指令可很方便的实现网络通信。
(5)灵活的网络互联
Controller bbbb网络可以配置成单级,即所有的PLC仅安装一个CLK单元,并由线缆连接起来,单级的大节点数为32。若有一台PLC安装2个或2个以上的CLK单元,分别与其它PLC的CLK单元连接成各自的子网,则形成多级系统。一台PLC可安装Controller bbbb单元和Ethernet单元,使用通信命令可实现三级网络内的无缝通信。
(6)改进的错误处理
由于出错记录中有错误发生的时间和细节,使得快速处理错误成为可能。当令牌节点发生错误时,另一个节点会自动变成令牌节点,防止了网络中一个节点出错影响其它节点,保证了系统的可靠性。
1.3硬件配置
正确选择PLC对于保证整个控制系统的技术与经济性能指标起着重要作用。选择PLC,包括机型的选择、容量的选择、I/O模块的选择、电源的选择等。
为保证PLC与上位监控计算机通信的稳定性,中央控制室设置一台CS1D系列PLC控制器用于与以上所述的区域控制器相连,用来接收信息和发布中央控制室命令。CS1D系列PLC采用更快速度的CPU并可通过两个以太网模块CS1W-ETN21D与上位机(带双以太网卡)相连,大大增强系统通信的实时性和稳定性。
由于隧道测控系统选用的区域控制器需支持以太网功能、远程通信功能,控制系统稳定可靠,区域控制器要有一定的存储能力,对于现场PLC的选择应根据被控对象对控制性能的要求,及PLC的输入量、输出量的类型和特点,确定出PLC的型号和硬件配置。对于整体式PLC,应确定基本单元和扩展单元的型号;对模块式PLC应确定框架(或底板)的型号,及所需模块的型号和数量。CS1系列PLC能完成对隧道现场设备的控制,节省区域控制箱的空间,减少控制设备的投资,选用CS1系列PLC。
2 通信设置及实现
2.1 通信设置
以薛公岭隧道为例,系统中设主控PLC1台,现场PLC(区域控制器)8台,2#、3#、4#、6#、7#、8#主要用于隧道交通控制与环境检测,1#、5#站主要用于隧道通风、照明控制。Controller bbbb网络通信设置三步完成:
(1) 用GI型光缆将由Controller bbbb模块CS1-CLK52-V1组成的网络连接起来。
(2) 通过拨动CS1-CLK52-V1面板UNIT No和NODE No旋钮并按照站的编号设置相应数值的节点号,单元号。通过C-NET软件给每个站以以太网为2号网络、Controller bbbb 网络为1号网络创建路由表并将路由表内容下传给对应的控制站。
(3) 数据链接表设置。数据链接表的设定有两种方式:自动方式和手动方式。设置方式选择可使用手握编程器或CX-P软件在启动节点PLC的CPU单元DM区设置。
①自动方式设定时可以用来建立简单的数据链接,所有的接收节点共享发送节点相同的数据。第1区从区位IR、CIO和LR中选择,第2区从数据存储区DM和EM中选择。每个节点不允许只接收或只发送数据的一部分,所有节点都可以被指定为加入或不加入数据链接。
②手动设置数据链接区分几种情况,其中:(a)发送和接收节点的次序是自由的;(b)一些节点可以只发送而不接收数据;(c)一些节点可以只接收而不发送数据;(d)一个节点可以只接收从区域起点开始指定数量的字;(e)一个节点可以只接收从指定字位置开始的指定字数的数据,开始字被设置成一个从发送数据起始处开始的偏移量。由于高速公路隧道监控系统中区域控制器之间全部需要通信,本文在设置数据链接表时接收节点共享发送节点的所有数据,发送节点和接收节点次序采用自由格式,每台区域控制器设置链接区域大小为800字,发送均从D1000开始。
2.2 通信实现
(1)启动数据链接表实现PLC之间通信
通过启动数据链接表可实现上述设定数据链接表链接区的数据共享,达到通信的目的。这种方式实现起来简单、方便,但不灵活,PLC不能实现其它内存区的数据共享。起、停数据链接表有三种方式:
①使用编程设备或用户程序
CS1系列PLC的启动位是启动节点字DM30000×CLK单元号中的第0位。设置启动位从OFF变为ON或当接通电源时已为ON时,启动数据链接,启动位从ON变为OFF时停止数据链接。
②使用Controller bbbb支持软件
在上位机或上位机节点上,使用Controller bbbb支持软件向数据链接中的节点发出启动/停止数据链接命令。
③使用FINS命令
使用网络通信指令CMND从一个Controller bbbb节点(PLC或计算机)向一个数据链接中的节点发送RUN(“0401”)/STOP(“0402”)指令来启动/停止数据链接。
(2)网络指令通信
在网络内通过发送网络指令SEND、RECV和CMND可实现FINS通信。这种通信方式灵活,可对目标节点PLC进行任何操作。发送网络指令是先将需发送的命令数据存储到给定的内存区,确定连接的本地内存地址和目标站内存地址,通过网络指令就可实现对远程站通信。
(3)操作过程
基于PLC网络的隧道测控系统的操作步骤是区域控制器根据控制器状态、内存区状态、端口状态诊断控制器是否在正常状态下工作。区域控制器采集本地控制的输入设备的输入数据,进行处理后并将结果数据发送到数据链接共享区,读取其它控制器共享到数据链接区的数据,通过对所有的采集数据来判断整个隧道的状态,并按照判断结果质询上位机是否执行相应程序,得到确认后,现场区域控制器立即执行相应的程序。若区域控制器长时间没有得到上位机命令,根据具体情况按照规定的预案进行控制。根据预案程序的运行改变现场设备的控制状态,并按照控制状态对应逻辑真值表输出到显示设备中,PLC执行完外部响应和控制程序,I/O刷新则将结果输出到现场设备中。
3 结语
以PLC作为本地控制器,用PLC网络实现隧道测控,集数据采集控制于一体,避免了错综复杂的布线,减少了出错的概率。从而tigao了整个系统的可靠性和安全性。
本文的创新点在于,将PLC及其网络应用于公路隧道测控系统,一方面使PLC抗干扰性好,机电一体化程度高,通信和网络功能强大等特点得到了充分的利用,拓宽了PLC的应用领域;另一方满足了隧道内温度、湿度、噪音、灰尘、振动、汽车点火高频干扰等恶劣环境的要求,确保了测控系统的稳定性和可靠性。
一、设备概述 随着我国城市化水平的tigao,城市人口急剧增加,居民小区不断建设且楼房层数越来越高,使原来自来水管网压力出现不足,很多城市普遍存在着用水高峰期高层楼房上不去水的现象,导致高层居民用水难。目前,一般的解决办法是修建水池或水箱,通过水泵二次加压供水。 为解决此类问题,当前均采用先进的全自动无负压供水设备,此供水设备可直接与自来水管网串接,通过负压消除器和稳压平衡器保护自来水管网不形成负压,避免了修建混凝土蓄水池或设水箱的麻烦。此设备充分利用了自来水管网的原有压力,在原有压力的基础上叠加一部分压力,差多少,补多少,使二次加压设备的选型减小,节省投资,在使用过程中也可大大节能,是目前先进新的二次供水方式。 二、设备应用范围 1、liuliang范围:1.5-1600吨/小时; 2、扬程范围:21.6-225米; 3、稳流罐:0.5立方-50立方; 4、压力范围 0 ~ 2.5MPA 5、压力调节精度:±兆帕; 6、环境温度:0-40℃. 7、相对湿度 90 % 以下(电控部分) 8、电源 380v(1 ± 10 % ) ;50HZ ± 2HZ 9、控制方式 单台,恒压 三、设备方案: 本设备主要由变频控制柜、稳流调节器、负压抑制器、水泵机组、仪表、阀门及管路等组成。 1、在本自动控制系统中,变频器我们采用了美国艾默生,为方便用户进行实时监控设备运行状态以及便于维修,我们采用了人机界面触摸屏,控制器采用了艾默生EC20,由于它具有两个通讯端口,并且可任意选择通讯协议,组网方式如下: 2、EC20控制器通过COM0端口与人机界面通讯,人机界面作为主站,通过EMERSON PROTOCOL协议与可编程通讯,控制器为从站,通过MODBUS协议通讯。通过COM1端口与变频器通讯,可编程控制器此时作为主站,变频器为从站,采用的是自由口通讯协议。 3、通过此种组网方式,用户对于压力设定、输出频率、辅泵频率、PID数值、切换时间、延时时间、超压设定、压力反馈等数十种参数可在触摸屏上显示、 设置、修改,方便操作。对水泵工作状态、变频器工作状态和系统水位等多个参数,实现了即时跟踪。满足远距离监测、监控及控制功能。 还可方便监测设备故障,方便维修。具有故障实时记忆功能。 四、 控制部分: 1、本设备具有手动和自动两种控制方式。 2、在自动运行中无水停机、有水自动开机,两台泵循环运行,先启先停,定期切换。 3、PID调节:PID闭环调节实现水泵恒压运行。采用EC20的PID指令,由于本设备直接连于自来水管网,当自来水压力低于用户所需要的设定压力时,微机控制水泵启动运行,直到管路的实际压力等于设定压力,此时变频器控制的水泵以一恒定转速运行,保持管网压力为设定值。自来水压力越高,变频器转速越低,自来水压力越低,变频器转速越高。当自来水压力达到设定值时,设备停止运行。充分利用自来水管网压力,又确保用户所需的恒定压力。 4、零liuliang停机控制功能:不论是在一台还是两台泵运行时,自来水满足要求压力时,设备就停止工作,由自来水直供,变频器处于休眠状态。自来水压力不足时,设备工作,此方式充分利用自来水管道原有的压力差多少,补多少,节能效果极其显著,可达20%-70%以上。 五、PLC程序要点 1、压力调节:通过CONTROLSTAR编程软件中PID指令向导,自动生成PID_SET和PID_EXE2个子程序,其中PID_SET是参数设置程序,PID_EXE是PID调用,见下图: 2、变频器控制 CONTROLSTAR编程软件有专门的变频器指令,可实现EC20和艾默生变频器的无缝连接。 2.1 通过系统块界面设置EC20的通讯端口1的自由口协议参数, 包括波特率、奇偶校验、数据位、停止位、帧间超时时间等。用户不需要复杂的编程。 2.2 通过“变频器连接表”可方便列出挂在端口1网络上的变频器设备。包括站号、型号、协议等。 2.3通过集成在CONTROLSTAR编程软件中的专用变频器指令,包括FRQ(给定频率)、FWD(正转)、GET(读变频器频率、电流、转速)、REV(反转)、STP(停止),可以方便实现变频器的启停、读写频率 六、 在本案例中,我们采用艾默生高性能变频器以及先进的可编程控制器,满足了用户在无负压供水中的应用。 1、智能化程度高 微机控制全自动运行,性能稳定可靠,泵房可实现无人职守。 2、恒压:PLC的PID闭环调节,恒压精度高,将水泵的运行严格遵照高效曲线执行,从而使得系统在接近理想状态下工作,压力输出值精度有效保证在±兆帕范围内。在水压波动下,具有过载、短路、过流等各种自动、保护功能。 3、节能变频器的零liuliang停机功能,使设备在管网压力达到设定值后,停机,处于休眠状态,待压力不足时,重新启动。真正实现节能功能。 4、良好的通讯方式,方便用户远距离监控、监测及控制设备和变频器等。利用通讯功能,不需再使用模拟量模块,安装维护方便,节约成本 |