6ES7231-7PC22-0XA0参数设置
1.引言
本文是针对某生活小区实际情况,结合用户生活/消防双恒压供水控制的要求,我们进行改造的一些心得。现将其中的改造情况介绍如下。作为风光变频器在供水控制应用中的案例系列篇。
2.用户现场情况
如图1所示,市网自来水用高低水位控制器EQ来控制注水阀YV1,自动把水注满储水水池,只要水位低于高水位,则自动向水箱注水。水池的高低水位信号也直接送给PLC,作为水位报警。为了保持供水的连续性,水位上、下限传感器高低距离较少。生活用水和消防用水共用五台泵,平时电磁阀YV2处于失电状态,关闭消防管网,五台泵根据生活用水的多少,按一定的控制逻辑运行,维持生活用水低恒压。当有火灾发生时,电磁阀YV2得电,关闭生活用水管网,五台泵供消防用水使用,并维持消防用水的高恒压值。火灾结束后,五台泵改为生活供水使用。
图1 生活/消防双恒压供水系统示意图
现场设备参数如下:
型号 80GDL54-14×7
流量 54m3/h
扬程 98m
效率 70%
转速 2900r/min
电机功率 22KW
电机数量 5台
3.系统控制要求
用户对五台泵生活/消防双恒压供水系统的基本要求是:
⑴生活供水时,系统低恒压运行,消防供水时高恒压值运行。
⑵五台泵根据恒压的需要,采取先开先停的原则接入和退出。
⑶在用水量小的情况下,如果一台泵连续运行时间超过1天,则要切换下一台泵,系统具有倒泵功能,避免一台泵工作时间过长。
⑷五台泵在启动时都要有软启动功能。
⑸要有完善的报警功能。
⑹对泵的操作要有手动控制功能;手动只在应急或检修时使用。
4.设备选型
(1)风光JD-BP32-XF型供水变频器
JD-BP32-XF型是山东新风光电子科技发展有限公司推出的专用供水变频器,使用空间电压矢量控制技术适用于各类自控场合。在恒压供水中可以采用这类变频器。JD-BP32-XF型变频器除具有变频器的一般特性外,还具有以下特性:水压高、水压低输出接口,变频器运行上限、下限频率(可以任意设定),可以方便地进行双压力控制,内置智能PI控制,以上功能非常适用于供水控制要求。在本例中选用JD-BP32-22F(22KW)风光供水变频器拖动用户水泵。
(2)PLC选型
①控制系统的I/O点及地址分配
根据图1所示及控制要求,统计控制系统的输入、输出信号的名称,代码及地址编号如下表1所示。水位上、下限信号分别为I0.1、I0.2。
输入输出点/代码及地址编号表1
名 称 | 代 码 | 地址编码 | |
输入信号 | 手动和自动消防信号 | SA1 | I0.0 |
水池下限信号 | SLL | I0.1 | |
水池上限信号 | SLH | I0.2 | |
变频器报警信号 | SU | I0.3 | |
消铃按钮 | SB7 | I0.4 | |
试灯按钮 | SB8 | I0.5 | |
水压低信号 | SY1 | I0.6 | |
水压高信号 | SY2 | I0.7 |
输出信号
| 1#泵工频运行接触器及指示灯 | KM1,HL1 | Q0.0 |
1#泵变频运行接触器及指示灯 | KM2,HL2 | Q0.1 | |
2#泵工频运行接触器及指示灯 | KM3,HL3 | Q0.2 | |
2#泵变频运行接触器及指示灯 | KM4,HL4 | Q0.3 | |
3#泵工频运行接触器及指示灯 | KM5,HL5 | Q0.4 | |
3#泵变频运行接触器及指示灯 | KM6,HL6 | Q0.5 | |
4#泵工频运行接触器及指示灯 | KM7,HL7 | Q1.0 | |
4#泵变频运行接触器及指示灯 | KM8,HL8 | Q1.1 | |
5#泵工频运行接触器及指示灯 | KM9,HL9 | Q1.2 | |
5#泵变频运行接触器及指示灯 | KM10,HL10 | Q1.3 | |
生活/消防供水转换电磁阀、压力转换 火灾报警指示灯 | YV2,HL11 KA1, | Q1.4 | |
水池水位下限报警指示灯 | HL12 | Q1.5 | |
报警电铃 | HA | Q1.6 | |
变频器开停机控制 | KA2 | Q1.7 |
②PLC系统选型
系统共有开关量输入点8个,开关量输出点14个,选用西门子主机CPU222(8入6继电器输出)1台,加上扩展模块EM222(8继电器输出)1台。即可满足用户供水控制要求。
(3)压力传感器
在供水系统中,压力传感器既可以采用压力变送器,也可以采用远传压力表。在本例中采用远传压力表,压力表相应接线端子接到变频器主控板3脚、4脚、5脚即可。
5.电气控制系统原理图
电气控制系统原理图包括主电路图、控制电路图及PLC外围接线图三部分。
(1)主电路图
如图2所示为电控系统主电路。五台电机分别为M1、M2、M3、M4、M5。接触器KM1、KM3、KM5、KM7、KM9,分别控制M1、M2、M3、M4、M5的工频运行;接触器KM2、KM4、KM6、KM8、KM10,分别控制M1、M2、M3、M4、M5的变频运行;FR1、FR2、FR3、FR4、FR5分别为五台水泵电机过载保护用的热继电器;QS1、QS2、QS3、QS4、QS5、QS6分别为变频器和五台泵电机主电路的隔离开关;FU1、FU2、FU3、FU4、FU5为主电路的熔断器;BPQ为风光供水专用变频器。
图2主电路图
(2)控制电路图
如图3所示为电控系统电路。图中SA为手动/自动转换开关,SA打在1的位置为手动控制状态,打在2的状态为自动控制状态。手动运行时,可用按钮SB1~SB12控制五台泵的起/停和电磁阀YV2的通/断;自动运行时,系统在PLC程序控制下运行。
图中的HL13为自动运行状态电源指示灯。
图3电控系统控制电路图
(3)PLC接线图
下图4所示为PLC及扩展模块外围接线图。火灾时,火灾信号SA1被触动,I0.0为1。
图4双恒压供水控制系统及扩展模块的外围接线图
6.系统程序设计
(1)程序中使用的PLC内部器件及功能,如下表2所示:
器件地址 | 功 能 | 器件地址 | 功 能 | |
VB400 | 变频工作泵的泵号 | M0.4 | 复位当前变频泵运行脉冲 | |
VB401 | 工频运行泵的台数 | M0.5 | 当前泵工频运行启动脉冲 | |
VD410 | 倒泵时间存储器 | M0.6 | 新泵变频启动脉冲 | |
T33 | 工/变频转换逻辑控制 | M2.0 | 泵工/变频转换逻辑控制 | |
T34 | 工/变频转换逻辑控制 | M2.1 | 泵工/变频转换逻辑控制 | |
T37 | 工频泵增泵判断时间控制 | M2.2 | 泵工/变频转换逻辑控制 | |
T38 | 工频泵减泵判断时间控制 | M3.0 | 故障信号汇总 | |
T39 | 工/变频转换逻辑控制 | M3.1 | 水位下限故障逻辑 | |
M0.0 | 故障结束脉冲信号 | M3.2 | 水位下限故障消铃逻辑 | |
M0.1 | 泵变频启动脉冲 | M3.3 | 变频器故障消铃逻辑 | |
M0.2 | - | M3.4 | 火灾消铃逻辑 | |
M0.3 | 倒泵变频启动脉冲 |
生活/消防双恒压的两个恒压值是我公司生产的风光供水专用变频器直接设定的。在本实例中,根据用户要求,生活压力设定为0.35MPa,消防压力设定为0.60MPa。
压力低、压力高信号分别由变频器内部主控板14脚、15脚给出。供水运行下限频率、供水运行上限频率由变频器程序设定。在本系统中,运行下限频率设为20Hz,运行上限频率设为50Hz。
(2)PLC供水控制系统流程图如下图5示:
图5流程图
(3)该系统PLC控制程序如下:
7.结束语
本文作为风光变频器在供水行业应用的系列篇,详细介绍了其设计方案,包括了PLC程序实现过程。有兴趣的读者可参照《变频器世界》2006年第四期的文章,相信会有一些收获。
一、 引言
在砂带生产线中,其前道工序要求对坯布进行处理,清除其表面突起的纤维。坯布与胶辊与刮刀保持一定距离的间隙,在0.2-0.6mm间。在坯布刮刀之前有检测布缝的电容式传感器。当有布连接缝接近刮刀时,要求刮刀与坯布迅速打开一段距离,约40-60mm间。原系统采用气缸打开、关闭。由于气缸固有特性,使控制效果不理想。我方通过步进电机驱动胶辊,进行间隙调整达到理想效果。
二、系统构成
坯布需要两面处理,上下两面刮除突起的纤维。有两个刮刀与两个胶轴配合构成两个工作轴,分别为A、B轴。每轴两端分别有一台步进电机,A机与B机。
系统图下:
工艺流程示意图
每台步进电机都有一台驱动器,共四台驱动器,驱动器由PLC控制。电机输出轴经减速机输出给胶辊。
由于绝大多数PLC只有两个高速输出口,可控制两台步进电机驱动器。也可采用一台主机加高速定位模块完成对四台电机的控制,但定位模块成本比较高。本系统采用了两台台达DVP14ES型PLC。台达DVP系列PLC输入输出小为8入/6出。由于价格合理,本系统采用2台主机,仍比其它品牌机型加定位模块合适,并且输入、出量配置也较合理。一台PLC的高速脉冲Y0、Y1控制2台步进驱动器的运行速度,其Y4、Y5分别控制步进驱动器的运转方向,步进电机驱动器要求输入速度信号及方向信号。
三、工作原理
3.1刮刀与胶辊平行调整。由于某原因,可能导致刮刀与胶辊不平行,也就是一个轴左右两边与刮刀间隙大小不一致。可以调整工作轴中的一台电机,使其上升或下降使刮刀与胶辊平行。调整平行后即可使本胶辊投入正常使用。在人机界面上设计有控制A轴A机和B轴A机的手动按钮。间隙由塞尺测量。
3.2工作间隙的调整。在投入自动使用前,必须对间隙进行调整。在界面上有两种方法可以实现。一种是点动控制,另一种是设定运行数据进行控制。点动控制适用于在不知道胶辊与刮刀间隙时的初次调节间隙。用点动控制使胶辊与刮刀间隙为零,即调零。再人机界面上设定打开间隙量。当改变坯布品种时,只需根据两种坯布厚度差别,设定要改变的间隙量即可。
3.3 人机界面的设计。一台人机界面通过RS485通讯线与2台PLC相连。在人机界面程序设计中,可以利用PWS提供的宏指令,一个按钮控制两个PLC的中间继电器M20,即自动按钮。当M20为ON时,两个PLC的工作状态为自动模式。人机界面上还可以设定自动运行时刮刀打开间隙。分别有两个数值输入按钮,写进两台PLC,经过数据变换,作为步进电机控制器的脉冲输出量。调零工作完成后,调整工作间隙,使M20置为ON,投入自动运行。
3.4步进电机驱动器的设置。步进电机驱动器的细分设置为0.72,即PLC输出给步进电机驱动器每500个脉冲,步进电机输出轴旋转一周。细分值与PLC的高速输出命令相配合。细分过大时电机会因负载大而失步,细分太小时,在自动运行时,打开距离不够而使布缝被刮断。
控制系统图
四.应用效果及问题
经过一段时间的运行,证明系统运行正常,达到了设计要求。在程序设计中,利用高速输出命令PLSY时,电机在加速时失步,造成控制不稳,后来改为用PLSR命令。利用PLSR命令时,必须设置好加减速时间。改为PLSR命令后,远行稳定可靠。由于采用两台PLC,其控制对象工况一样,两台PLC程序完全一样,程序调试简便。