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1引言
基于现场总线的PLC控制系统以其结构紧凑、功能简单、可靠性高和价格低廉等优点,获得了广泛应用。近年来,随着计算机信息网络技术的飞速发展,以PLC为核心的工业控制系统也向大规模、网络化发展。它已成为与DCS并驾齐驱的主流工业控制系统。
山铝水泥厂是山东铝业公司的下属分公司,有着50余年的历史。而今由于生产工艺相对落后,导致生产成本偏高。公司于2003年建立了新型干法烧制水泥的生产线,原有的几条老线面临着改造。本文介绍的3#旋窑改造后应具备生产氧化铝熟料、水泥熟料的两条工艺流程。
2系统要求
3#旋窑监控系统要将整条生产线的近70多处压力、温度、liuliang、料位等模拟量,再加上所有电机、变频器、执行机构、软启动器的开关量和模拟量等测控点在生产调度中全集中监控,并将监控结果传送到中央控制室的计算机中;要求中央控制室内安装工业大屏幕一块,负责读取显示3#旋窑的一些重要工艺参数。
要求所有电气设备实现中控/本地两地控制;要求各控制站间采取分布式I/O方式进行设计,减少系统的线缆敷设,减少系统故障的发生,易于检修和维护。
3系统设计
3.1 方案论证
我们着重研究了目前工业控制比较流行的PLC控制系统、集散控制系统DCS、现场总线控制系统FCS三大控制系统。
由于属于老设备改造,一些原有的现场仪器仪表不具备现场总线接口,具备也难以达成统一的通讯协议标准,如全部更新,投资太多,论证初期就放弃了现场总线控制系统FCS。
PLC与DCS的基本结构是一样的。PLC发展到,已经全面移植到计算机系统控制上了,传统的编程器早就被淘汰,大型PLC与DCS的界线已经逐步淡化。经过比较二者的优缺点,从实现的可能性、性价比、维护的方便程度(本厂有PLC维护人员)等多方面考察,后决定选择SIEMENS(西门子)的S7-300及S7-200系列产品组成PLC控制系统。
3.2 系统结构
3#旋窑监控系统包括:煤磨系统、篦冷机系统、回转窑系统、电收尘系统及电收尘降温系统(电收尘降温系统为工程后续添加部分)。
根据采取分布式I/O方式进行设计的思想,并充分考察了现场环境,后决定现场站采用两台SIEMENS的S7-300CPU314-2DP作为主站,分别命名为窑前控制站和窑尾控制站。窑前控制站和窑尾控制站,分别配置SIEMENS标准以太网模块CP343-1,利用工业以太网,采用标准TCP/IP协议与控制管理层操作员站及工程师站进行通讯,通讯速率可达100M。采用PROFIBUSDP通讯标准与现场I/O站ET200M进行通讯,波特率可达12M。系统还配置了两台SIEMENS的S7-200CPU226作为从站。其中一台CPU226通过以太网模块CP243-1连接到网络中,负责从管理计算机读取现场重要工艺参数并传送到工业大屏幕,以方便操作人员直观读取重要工艺参数(刷新速率小于1秒);另一台CPU226为工程后续添加部分,作为电收尘降温系统从站,通过通讯模块EM277,采用PROFIBUS DP通讯标准与窑尾控制站通讯。
系统网络结构如图1所示:
图1 系统网络结构
3.3 标准化编程
大型的自动化控制系统很难一个人完成,需要很多人的分工与合作。标准化编程就是要使软件工程师编写的程序整齐划一,通用性和可读性强,除了作者本人,阅读者也能轻而易举地理解作者的编程思想和工艺要求。这样不但可以使编程人员不再纠缠编程的枝节问题,缩短编制程序的时间,集中精力解决更加困难的工艺上的问题;有利于维护人员对程序的理解,为生产保驾护航提供了更加宝贵的经验。
(1) 根据设计图纸编制各系统的点号表。
(2)根据点号表编制STEP7符号表(SYMBOL);再根据点号表找出各控制设备的输入/输出点号,据此定义下列STEP7使用的中间线圈点号:模拟手/自动转换选择开关;启动按钮、停止按钮(对单线圈的泵或电磁阀);开启按钮、关闭按钮、停止按钮(对双线圈的电动阀);手动输出值、给定值、比例系数、积分时间(对PID调节阀)。
(3)根据各控制设备的输入/输出点号和中间线圈点号编制各控制设备的手动程序;后根据设计说明书编制各控制设备之间的逻辑连锁程序,即自动程序。
部分STEP7程序如图2所示:
图2 STEP7程序示意
3.4 工业过程监控
两台上位机采用西门子组态软件WinCC进行工业组态,且运行在bbbbbbs2000操作系统上实现流程图显示、操作面板显示、控制回路显示、历史曲线显示、历史记录显示、报警信息显示、实时操作记录显示、工艺数据、电量数据及报表打印。用户操作界面为图形界面,所有操作风格为“所见即所得”,操作方式为鼠标操作,也支持键盘快捷键操作。更新数据快,所有工艺数据更新时间小于一秒。可方便扩展Internet或Intranet远程监控功能。系统数据库为全局数据库,两个操作员站之间数据及画面完全可以共享,互为冗余备份。过程监控操作画面如图3所示。
图3 过程监控操作画面
3.5 系统调试
在实验室完成所有软硬件组态后,利用信号发生器等工具实现部分功能调试,经过多次修改,后去现场调试。调试中也遇到了一些问题,主要有CPU226如何读取上位机中WinCC的组态数据及现场调试时部分数据有干扰。通过西门子公司的技术支持解决了个问题;在现场通过加信号隔离放大器和做标准接地等方法解决了干扰问题。
4系统评估
4.1 硬件评估
SIMATICH1网是德国西门子公司开发的一种基于TCP/IP协议的标准以太网,它的优点是连接简单、便于扩展、速度快、兼容性好。3#旋窑监控系统采用光缆作为SIMATICH1网的连接介质,有效地实现了工业以太网数据传输过程中的抗干扰功能,保证了系统运行的可靠性;SIMATIC ProfibusDP网是西门子公司开发的一种基于现场总线技术的设备网,它的特点是可以在PLC与现场设备(如变频器、工业键盘、智能仪表、分布式I/O站等)之间交换数据。3#旋窑监控系统采用屏蔽双绞线作为ProfibusDP网的连接介质。SIMATIC300站是西门子公司的产品,无论在控制速度、控制精度还是抗干扰性、灵活性各方面讲都处与PLC产品的地位。戴尔(DELL)工业微机在工业控制中应用的也很好。
4.2 软件评估
bbbbbbs2000是美国Microsoft微软公司出色的产品之一,也是世界上应用为广泛可信赖的软件平台,3#旋窑监控系统选用bbbbbbs2000操作系统。西门子公司的WinCC的组态软件广泛应用于世界各大工厂,它的数据库、画图、显示、历史趋势、配方紧密结合,不但可以画出逼真的图形,还能将现场数据快速显示在屏幕上;它可以在屏幕上制造出按钮来取代真正的按钮完成对现场设备的操作;它能将数据库的数据按时间存放在数据文件里供历史趋势文件调用显示,这样就能把几小时、几天、甚至几个月前的数据用数据曲线的形式展示给工程师们,以便分析事故和改进工艺;它可以利用WinCC的报表功能,方便的实现报表打印和数据查询功能。STEP7是西门子公司为S7-300系列PLC设计的编程软件,它能完成庞大的逻辑控制和复杂的调节控制;它的组织块、功能块、数据块相结合的编程思想可以随心所欲地实现各种控制要求;它的时间中断组织块可以实现短到10ms长到5s的快速中断请求;它的符号表(Symbol)可以输入中文方便进行程序注释。
1 引言
可编程控制器是专门为工业控制设计的,在设计和制造过程中厂家采取了多层次抗干扰措施,使系统能在恶劣的工业环境下与强电设备一起工作。运行的稳定性和可靠性很高,PLC整机平均无故障工作时间高达几万小时。随着计算机技术的发展,PLC的功能也越来越强,使用越来越方便,在工业控制系统中使用日益广泛。整机的可靠性高只是保证系统可靠工作的前提,还必须在设计和安装PLC系统过程中采用相应的措施,才能保证系统可靠工作。本文主要论述在设计和安装PLC系统过程中的干扰措施。
2PLC系统的基本组成结构
可编程控制器硬件系统由PLC主机、功能I/O单元和外部设备组成,如图1所示。其中PLC主机由CPU、存储器、基本I/O模块、I/O扩展接口、外设接口和电源等部分组成,各部分之间由内部系统总线连接。
3PLC系统设计时的抗干扰措施
3.1 硬件措施
(1) 屏蔽:对电源变压器、中央处理器、编程器等主要部件,采用导电、导磁性良好的材料进行屏蔽处理,以防止外界干扰信号的影响。
(2) 滤波:对供电系统计输入线路采用多种形式的滤波处理,以消除和抑制高频干扰信号,也削弱了个模块间的相互影响。
(3)电源调整与保护:电源波动造成电压畸变或毛刺,将对PLC及I/O模块产生不良影响。对微处理器核心部件所需要的+5V电源采用多级滤波处理,并用集成电压调整器进行调整,以适应交流电网的波动和过电压、欠电压的影响。尽量时电源线平行走线,时电源线对地呈低阻抗,以减少电源噪声干扰。其屏蔽层接地方式不同,对干扰抑制效果不一样,一般次级线圈不能接地。输入、输出线应用双绞线且屏蔽层应可靠接地,以抑制共摸干扰。
(4)隔离:在微处理器与I/O电路之间,采用光电隔离措施,有效地把他们各离开来,以防外部的干扰信号及地线环路中产生的噪声电信号通过公共地线进入PLC本机,从而影响其正常工作。
(5)采用模块式结构:这种结构有助于在故障发生时进行短时期修复,一旦查出某一模块出现故障,可迅速更换,使系统恢复正常工作,也有助于加速查找系统故障的原因。
3.2 软件措施
为了tigao输入信号的信噪比,常采用软件数字滤波来tigao有用信号真实性。对于有大幅度随机干扰的系统,采用程序限幅法,即连续采样5次,若某一次采样支援远大于其他几次采样的幅值,那么就舍取之。对于liuliang、压力、液面、位移等参数,往往在一定范围内频繁波动,则采用算术平均法。即用n次采样的平均值来代替当前值。一般认为:liuliangn=12,压力n=4合适。
(1) 故障诊断:系统软件定期地检测外界环境,如掉电、欠电压、锂电池电压过低及强干扰信号等,以便及时反映和处理。
(2) 信号保护和恢复:当偶尔性故障发生时,不破坏PLC内部的信息,一旦故障现象消失,就可以恢复正常,继续原来的工作。
(3) 设置警戒时钟WDT:如果程序循环扫描执行时间超过了WDT规定的时间,预示了程序进入死循环,立即报警。
(4) 加强对程序的检查和校验:一旦程序有错,立即报警,并停止执行程序。
(5) 对程序及动态数据进行电池后备:当停电时利用后备电池供电,保持有关信息和状态数据不丢失。
4PLC系统安装时的抗干扰措施
PLC各部分的组成和系统连接及装配方法必须严格按照说明书上安装要求进行,这一点非常重要,是保证系统可靠运行的基本条件。
4.1 电源接线和地线接线
要合理布置电源线,强电与弱电要严格分开,且弱电电源线要尽量加。
接地在消除干扰上起很大的作用。交流地是PLC控制系统供电所必需的,它通过变压器中心点构成供电两条回路之一。这条会路上的电流、各种谐波电流等是个严重的干扰元。交流地线、直流地线、模拟地和数字地等必须分开。数字地和模拟地的共点地好置悬浮方式。地线各点之间的电位差尽可能小,尽量加粗地线,有条件可采用环形地线。
系统地端子(LG)是抗干扰的中性端子,通常不需要接地,可是,当电磁干扰比较严重时,这个端子需与接大地的端子(GR)连接。为防止电流冲击,应使用截面积大于2mm2的14#专用接地线将GR端与大地相接,接地电阻应小于100Ω,接地长度小于20m。
4.2 输出端子的接线
(1)当几个外部设备连接带一个电源上时,应使用短接片将其输出端子对应的公共端子短接。输出端可以使用不同的电压,这时其对应的公共端应分别接入不同的电压源。
(2)交流输出线与直流输出线不能使用同一根电缆。输出线应远离高压线核动力线,且不得并行。不得将外部设备连接到带“·”的输出端上。
(3)输出回路中应有熔断器保护PLC的输出元件。流入输出端子的大电流不应超过PLC的允许值,否则必须外接接触器或继电器。同样,若负载电流低于规定的小值时,应并联一个阻容吸收电路,如图2所示。电阻取50Ω,电容取0.1μf。
(4)电感性负载断电时会产生很大的自感电动势,当电路接通时,起触点处将产生电弧,严重时,发生触点烧结。要在电感线圈上并联一个续流二极管。如图3所示。
4.3 电缆的敷设
当动力电缆超过10A/400V或20A/220V,若要求与输入输出电缆并行放置,那么在两者之间至少相隔300 mm。
如果将它们放在一个槽内时,它们之间必须间隔100 mm以上,且一定要用接地的金属屏蔽起来。
特别注意的是PLC的基本单元与扩展单元之间的电缆是传送电压低的高频信号,很易受到干扰,不能将它与其他电缆设在同一管道内。使用的电缆应是截面积小于1.5mm2的屏蔽电缆。好使用电缆管敷设电缆。使用排线槽时。长度瑶足以包含全部的输入输出连线,并与其它电缆分开。
把输入线绞合,绞合的双绞线能降低共膜干扰,由于改变了导线电磁感应的方向,从而使其感应相互抵消。如图4所示。
信号采集是模拟线路时导线可捆扎在一起。数据线和脉冲线不能接近或捆扎在一起。否则数据线上全“1”时,在脉冲线上造成干扰,亦然。
使用屏蔽线作输入线,只需一端接地。若两端接地,由于接地电位差在屏蔽层内会流过电流而长生干扰。为了泄放高频干扰,数字信号线的屏蔽层应并联电位均衡线,其电阻应小于屏蔽电阻的十分之一,并将屏蔽层两端接地,若考虑抑制低频干扰也可一端接地。
5 结束语
PLC应用系统工作环境恶劣,周围有各种各样的干扰,PLC本机的可靠度很高。在系统设计和安装时,仍必须对环境作全面的分析,确定干扰的性质,采取相应的抗干扰措施,以保证系统长期稳定的工作