6ES7216-2BD23-0XB8型号齐全

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浔之漫智控技术-西门子PLC代理商商铺
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浔之漫智控技术(上海)有限公司
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产品详细介绍

6ES7216-2BD23-0XB8型号齐全

摘要:


1 空压机干燥塔工艺流程

  我厂使用的WZG-10/8Ⅰ型无热再生压缩气干燥塔采用双塔切换,一塔工作,一塔再生,相互交替的工作方式。压缩气干燥再生过程的工艺流程如图1。
   
图1 压缩气干燥再生过程工艺流程

  

从无油压缩机出来的压缩空气,经冷却器降至40℃以下,再经缓冲罐进入气液分离器进行初步分离,将气体中可携带的液滴分离出来,再经电磁阀F1进入干燥塔A,沿干燥床层上升脱水干燥。干燥后的气体大部分(86%左右)经止回阀、过滤器输送到储气罐供用户使用,约14%的干燥空气通过球阀,降至常压进入干燥塔B,使先前吸附了水分的干燥剂获得再生,再生后的气体由电磁阀F4经消音器排入大气。
  

干燥塔成对配置,交替工作,工作周期分10min、16min、20min三种。
  

F2、F4为常闭阀,F1、F3为常开阀,利用干燥塔控制器来控制F1~F4的开断,从而实现气体的干燥过程。
  4个阀的动作波形图如图2(10min):
  




  图2 电磁阀工作波形图


2 利用PLC改造干燥塔控制器

  我厂空压机B站共有4台干燥塔,原干燥塔控制器为单台控制,一台控制器控制一台干燥塔,控制不便且故障多,严重制约了我厂压缩空气的产生以及各用气部门的生产,利用金星Master-K30HPLC机对原控制器进行改造。
  

该PLC电源为DC24V或AC110/220V50/60Hz,具有I/O=16/16共32个点,P0~P7、P10~P17为输入点,P20~P27、P30~P37为输出点。
  

根据每个干燥塔4个电磁阀的动作过程,可以利用简单的时序电路来实现,以满足控制要求。利用3种转换开关来实现3种循环时间的转换,利用单极空气开关来实现程序的驱动,4个空气开关分别驱动4台干燥塔,并且作为PLC输入点的短路保护。
  

该PLC的价格仅相当于1台干燥塔控制器的价格,1997年初改造后,4年来此控制器一直未出现过任何故障,大限度降低了故障率和维修量,备件量也降为零,取得了很好效益。

 

一、概述
  此项目共有38组盘管空调和三通阀门,采用自动控制,要求各组空调出口处温度与设定温度误差范围在1℃以内。所选设备以技术的先进性和产品的可靠性;操作、显示功能完善简便,满足长期运转的条件;系统具备随时扩展升级的可行性。
  二、自控结构和原理
  1,中央控制室,
   中央控制室设置内设工业控制计算机(已有上位IFIX系统),通过现场控制站的PLC的Modbus接口把现场数据传给它。
  2,现场控制站分为2个控制站
   1#控制站(LCS1)
   控制20个阀门,和1个触摸屏嵌入安装。
   2#控制站(LCS2)
   控制18个阀门,和1个触摸屏嵌入安装。
   1#控制站、2#控制站与中控室计算机失去通讯,也能保证自己独立正常的运行。
  3,通讯方式
   1#现场控制站、2#现场控制站均采用VIPA200V系列PLC.。每个PLC现场站可以独立运行和控制相应的设备。在PLC的上有一个MPI接口,PLC现场站通过MPI接口经过MPI电缆和设在控制站的VIPA触摸屏通讯。VIPA触摸屏负责显示本地控制站的实时数据的显示和控制。中控室上位工控机应带有工业485接口,中控室上位工控机带的485接口通过Modbus总线与每个PLC现场站通讯,保持上位监控画面与设备实时状态的同步。
  
  4、系统结构图
  


  


  三、控制方式
  通过传感器检测的温度和设定温度自动调节相应的阀门,采用PID方式。PID程序在PLC中运行,采用西门子的STEP7编程软件编程。当现场温度高于设定温度时,PID的输出加大冷却水liuliang阀门开度,当现场温度低于设定温度时就减小冷却水阀门开度。这样使现场温度终能稳定在设定值附件。
  各阀门都有1个PLC-AO控制阀门角行程执行器,并通过1个PLC-AI实时监视阀门的角行程执行器的执行状态。
  每个空调出口有一个温度传感器,把温度信号接入PLC。
  VIPA触摸屏实时反映阀门和温度的实时状态,并且可以上位手动控制,VIPA触摸屏可选择是由上位监控软件主控还是由VIPA触摸屏本地主控。VIPA触摸屏操作系统为WINCE,组态软件为MOVICON。
  
  四、结束语
  整个系统从设计、调试、交付用户只用了短短三个月时间,现在为止已正常运行,用户反映良好。
  
  【附】VIPAPLC简介
   德国VIPA是自动化元器件及系统的制造商,国际 Profibus组织成员。200V系统为中小型控制系统,相当于SIEMENSS7-300,是基于现场总线的主/从站模块化控制系统,单个摸块的尺寸仅为76 X 25.4X76mm,直接安装在标准35mm导轨上,模块间的电器联结通过嵌入导轨的背板实现。各种模块的灵活组合,可准确构成用户所需的系统。每排可连接多至32个模块,也可通过基本接口模块和扩展接口模块组合成并排安装。CPU的MP2I接口不仅支持MPI通讯,也可不使用MPI适配器,用VIPA绿电缆(RS-232COM)实现PC和CPU之间的点到点通讯。
  200V系统具有多种形式的CPU,内部集成2M FlashROM,外部存储MMC卡可达64M,I/O地址容量为1024bit.可分别采用Win PLC7或SIEMENS 的Step5,Step7编程。CPU可集成Profibus主站或从站,CANopen主站,以太网TCP/IP接口。通过Profibus,Interbus,CANopen,DeviceNet和Ethernet等接口模块构成主、从站系统。

由于气压传动具有气源使用方便、不污染环境、动作灵活迅速、工作安全可靠、操作维修简便以及适于在恶劣环境下工作等特点,在冲压加工、注塑及压铸等有毒或高温环境下作业,机床上、下料,仪表及轻工行业中小零件的输送和自动装配等作业,食品包装及输送,电子产品输送、自动插接,弹药生产自动化等过程中被广泛应用。气压传动是一种易于推广普及的实现工业自动化的应用技术。气动系统的应用,引起了产业界的普遍重视,气动行业已成为工业国家发展速度快的行业之一。

作为气动系统的控制装置目前多数采用可编程控制器(PLC)。可编程序控制器是以微处理器为基础,综合计算机技术,自动控制技术和通讯技术而发展起来的一种新型、通用的自动控制装置,其可靠性好,操作简便。在实际应用中,控制系统很容易实现。一般是由受控设备的动作顺序和工艺要求,构成工步状态表,形成梯形图,再编制PLC指令。

一、物料搬运系统结构设计

物料搬运系统原理图如图1所示。该系统由左右移动气缸1、复位进退气缸2、升降气缸3、夹手或真空吸盘4、物料块5、传感器6、圆柱导轨7、支架8、底座9、微动开关10等组成。夹手或真空吸盘4可以夹住或吸住物料块5,抓取物料的部分采用夹持式和吸附式两种形式,选用不同的形式,可分别完成工件的抓取和吸附,以适应不同种类的物料搬运。夹手采用电磁铁吸合与断开方式夹持物料。夹手或吸盘在升降气缸3的作用下可以上下移动;夹手或真空吸盘连同升降气缸在左右移动气缸1的作用下沿着圆柱导轨可以左右移动;在复位进退气缸2的作用下将物料块送回原始位置,为下一个工作周期准备,以实现循环。此系统能够实现物料在一个平面内的搬运。左右移动行程为300mm,上下移动行程为80mm,根据行程选择不同的气缸,气缸1、2行程为300mm,气缸3行程为80mm。气缸选用法兰式安装。为了防止工件偏移,在左右移动气缸1运动路径两边安置导向圆柱导轨7,将圆柱导轨用螺钉固定在支架8上;支架用螺栓固定在底座9上。


图1 物料搬运系统原理图

在左右移动气缸1的缸体上安装了两个磁性开关6用于左右极限位置检测;在底座上安装了一个微动开关10用于物料块下限位置检测。

操作面板安装在电控箱上,与实验装置主体是分离的。PLC可编程序控制器,电磁阀,真空发生器等均放置在电控箱里。

二、气动系统设计

气动原理图如图2所示。


图2 气动原理图

气源出来的气体经过二联件处理后进入到汇流板。通过相应的电磁换向阀可进入气动执行元件,分别驱动气缸1的左右移动、气缸2的推料动作、气缸3的上升下降运动、吸盘4的抓料和松料动作。整个气动系统的3个气缸全部采用出气节流调速;电磁阀采用3个二位五通阀和1个二位二通阀。选用集装式电磁换向阀,将所有电磁换向阀由汇流板集装在一起,以减小占用空间。

三、程序流程图及软件设计

实现功能。物料搬运系统具有左右移动、上下移动及对物料的夹紧和放松、推料进退功能,在PLC控制下可实现单步、自动等多种工作方式。物料被夹手搬运完成以后,为满足连续动作需要,还必须将此物料运送回原点位置,以供下次搬运需要。系统可完成的各种工作方式如下。

单步:可实现“上升”,“下降”,“左移”,“右移”,“夹紧”,“放松”,“推料进”,“推料退”等八种点动操作;

连续:按下“启动”按钮后,夹手从原点位置开始连续不断地执行搬运物料的个步。

根据上述任务,先设计主程序框图,如图3所示。


图3 主程序框图

物料搬运系统实现的动作:下降→抓料→上升→右移→再下降→松料→再上升→左移→推料进→推料退。

在这个系统中,我们只实现一个物料的循环动作,故在机械手回原点后,需将物料推回原来位置。

在PLC控制下可实现单动、连续动作工作方式。

系统上电后,通过旋转按扭选择是单动还是连动,如果是单动则执行单动程序,否则执行连动程序。

单动工作方式:利用按钮对夹手每一动作单独进行控制。

连续:按下启动按钮,夹手从原点开始,按工序自动循环工作,直到按下停止按钮,夹手在完成后一个周期的工作后,返回原点,自动停机。如图4所示。




图4 连续动作顺序流程图

四、结论

基于PLC控制的物料搬运系统能够实现物料的自动循环搬运。此系统既可以使用夹手夹持物料,又可以使用真空吸盘吸附物料,具有多种用途功能;气动系统的电磁换向阀采用汇流板集装,减少了占用空间;在PLC的控制下可以实现单动和连动两种执行方式,完成物料的搬运。

1、引言


近年来可编程序控制器(PLC)以及变频调速技术日益发展,性能价格比日益tigao,并在机械、冶金、制造、化工、纺织等领域得以普及和应用。为满足温度、速度、liuliang等工艺变量的控制要求,常常要对这些模拟量进行控制,PLC模拟量控制模块的使用也日益广泛。


通常情况下,变频器的速度调节可采用键盘调节或电位器调节方式,在速度要求根据工艺而变化时,仅利用上述两种方式则不能满足生产控制要求,我们须利用PLC灵活编程及控制的功能,实现速度因工艺而变化,从而保证产品的合格率。


2、变频器简介


交流电动机的转速n公式为:


060620PLC1


式中:f—频率;


p—极对数;


s—转差率(0~3%或0~6%)。


由转速公式可见,改变三相异步电动机电源频率,可以改变旋转磁通势的同步转速,达到调速的目的。额定频率称为基频,变频调速时,可以从基频向上调(恒功率调速),也可以从基频向下调(恒转距调速)。变频调速方式,比改变极对数p和转差率s两个参数简单得多。还具有很好的性价比、操作方便、机械特性较硬、静差率小、转速稳定性好、调速范围广等优点,变频调速方式拥有广阔的发展前景。


3、PLC模拟量控制在变频调速的应用


PLC包括许多的特殊功能模块,而模拟量模块则是其中的一种。它包括数模转换模块和模数转换模块。例如数模转换模块可将一定的数字量转换成对应的模拟量(电压或电流)输出,这种转换具有较高的精度。


在设计一个控制系统或对一个已有的设备进行改造时,常常会需要对电机的速度进行控制,利用PLC的模拟量控制模块的输出来对变频器实现速度控制则是一个经济而又简便的方法。


下面以三菱FX2N系列PLC为例进行说明。选择FX2N-2DA模拟量模块作为对变频器进行速度控制的控制信号输出。如图1所示,控制系统采用具有两路模拟量输出的模块对两个变频器进行速度控制。


060620PLC2


图2为变频器的控制及动力部分,这里的变频器采用三菱S540型,PLC的模拟量速度控制信号由变频器的端子2、5输入。


060620PLC3


3.1系统中PLC模拟量控制变频调速需要解决的主要问题


(1)模拟量模块输出信号的选择


通过对模拟量模块连接端子的选择,可以得到两种信号,0~10V或0~5V电压信号以及4~20mA电流信号。这里我们选择0~5V的电压信号进行控制。


(2)模拟量模块的增益及偏置调节


模块的增益可设定为任意值。如果要得到大12位的分辨率可使用0~4000。如图3,我们采用0~4000的数字量对应0~5V的电压输出。当然,我们可对模块进行偏置调节,例如数字量0~4000对应4~20mA时。


060620PLC4


(3)模拟量模块与PLC的通讯


对于与FX2N系列PLC的连接编程主要包括不同通道数模转换的执行控制,数字控制量写入FX2N-2DA等等。而重要的则是对缓冲存储器(BFM)的设置。通过对该模块的认识,BFM的定义如附表。


附表BFM的定义


060620PLC5


从附表中可以看出起作用的仅仅是BFM的#16、#17,而在程序中所需要做的则是根据实际需要给予BFM中的#16和#17赋予合适的值。其中:


#16为输出数据当前值。


#17:b0:1改变成0时,通道2的D/A转换开始。


b1:1改变成0时,通道1的D/A转换开始


(4)控制系统编程


对于上例控制系统的编写程序如图4所示。


060620PLC6


在程序中:


1)当M67、M68常闭触点以及Y002常开触点闭合时,通道1数字到模拟的转换开始执行;当M62、M557常闭触点以及Y003常开触点闭合时,通道2数字到模拟的转换开始执行。


2)通道1


将保存个数字速度信号的D998赋予辅助继电器(M400~M415);


将数字速度信号的低8位(M400~M407)赋予BFM的16#;


使BFM#17的b2=1;


使BFM#17的b2由1→0,保持低8位数据;


将数字速度信号的高4位赋予BFM的16#;


使BFM#17的b1=1;


使BFM#17的b1由1→0,执行通道1的速度信号D/A转换。


3)通道2


将保存第二个数字速度信号的D988赋予辅助继电器(M300~M315);


将数字速度信号的低8位(M300~M307)赋予BFM的16#;


使BFM#17的b2=1;


使BFM#17的b2由1→0,保持低8位数据;


将数字速度信号的高4位赋予BFM的16#;


使BFM#17的b0=1;


使BFM#17的b0由1→0,执行通道2的速度信号D/A转换。


4)程序中的K0为该数模转换模块的位置地址,在本控制系统中只用了一块模块,为K0,假如由于工艺要求控制系统还要再增加一块模块,则新增模块在编程时只要将K0改为K1即可。


(5)变频器主要参数的设置


根据控制要求,设置变频器的运行模式为外部运行模式,运行频率为外部运行频率设定方式,Pr.79=2;模拟频率输入电压信号为0~5V,Pr.73=0;其余参数根据电机功率、额定电压、负载等情况进行设定。


3.2注意事项


(1)FX2N-2DA采用电压输出时,应将IOUT与COM短路;


(2)速度控制信号应选用屏蔽线,配线安装时应与动力线分开。


4、结束语


上述控制在实际使用过程中运行良好,很好的将PLC易于编程与变频器结合起来,当然不同的可编程序控制器的编程和硬件配置方法也不同,比如罗克韦尔PLC在增加D/A模块时,只要在编程环境下的硬件配置中添加该模块即可。充分利用PLC模拟量输出功能可以控制变频器从而控制设备的速度,满足生产的需要。


所属分类:中国电工电气网 / PLC
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成立日期2019年09月10日
法定代表人袁宜男
注册资本500
主营产品西门子PLC模块,变频器,触摸屏,交换机
经营范围从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、机申设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑安装工程(除特种设备),机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售。
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