西门子模块6ES7214-2AD23-0XB8型号齐全
生产,主要由导丝架、八棍导丝机、热水槽、牵伸机、水浴槽、第二牵伸机、蒸汽箱、第三牵伸机、叠丝机、张力架、卷曲机、卷曲侧板电机、油泵电机、振动电机、循环水泵、振动检测等设备构成。I/O控制规模为103点,其中开关量输入点为61点,开关量输出点为39点,模拟量输入点为3点。主要控制要求为:化纤丝的速度、牵伸比、蒸汽及水温、相关的连锁逻辑控制等。本系统控制的关键是要保证导丝、一牵、二牵、三牵、卷曲五台电机的速度同步。
3.系统配置
如图,系统采用三菱公司的Q系列PLC作为主控制器,传动控制为艾默生公司的EV2000系列变频器,人机界面为F940GOT。
系统主要配置如下:
●主控制器:Q00CPU:速度和牵伸比给定,通过I/O模块,检测现场各机台急停,限位等开关量及模拟量信号,完成连锁控制及报警功能。
● 输入模块:QX40:完成现场的开关量控制采集,
● 输出模块:QY10:完成开关量输出。
● 模块量输入:Q64AD:以完成现场的模拟量检测。
● 串行通讯模块:QJ71C24N-R4:构成变频器通迅链路。
● 传动驱动单元:艾默生公司的EV2000系列变频器。
鉴于篇幅的原因,本文主要描述系统控制的关键设计和实现,即保证导丝、一牵、二牵、三牵、卷曲五台电机的速度同步。客户基于成本的因素,传动驱动单元选用艾默生公司的EV2000系列变频器,并要求主控制器和其构成一个以RS485为通讯介质的低速廉价通讯链路。导丝、一牵、二牵、三牵、卷曲5台变频器采用共用直流母线运行方式,并安装增量式编码器构成转速闭环以tigao速度精度,卷曲机变频器还外加张力传感器以稳定控制拉伸张力,tigao纤维质量,在设备起停过程特别是在运行过程中调整运行速度和牵伸比等工艺参数时低速通讯链路的实时性的问题就表现出来了。
在设计上,一个通讯模块可以组成485网络,但因为通信量很大,我们必须实时发送电机的速度指令及起停信息,还要不断读取变频器的工作电压、电流、频率等参数,如果采用一块模块的话,通信周期将增大,也就达不到实时的作用。我们选用两块485通讯模块,即四个通讯口对一牵、二牵、三牵、卷曲四台变频进行通讯,而导丝和一牵共用一个通讯口,在下一周期通讯。考虑到通讯协议帧长度长为18个字节,在19200Bit/s传输速率下,各速度指令响应的大时差为20ms左右,当大车速为200M/Min时,导丝略有滞后,但在工艺上是可以接受的。该方案可以有效地解决速度指令的同步能力,实现开车起步和停车过程中按指令同步升降速以及运行中速度调整时五台电机速度的同步和纤维拉伸张力的均匀。
4.调试情况和体会
在实际调试过程中,系统基本符合我们预想。但在通讯调试中,我们发现Q系列PLC在搭载多通讯模块系统时,通讯的稳定性和PLC的扫描周期的长短有关。随着功能的不断增强,程序的不断完善,扫描周期也随之加大,当大扫描周期大于25ms时,通讯开始有不稳定现象出现。
现象:我们用QJ71C24的专用通讯指令来接受通讯数据,当扫描周期大于25ms时,在通讯的4个口中,排在程序的后一个口偶尔会有通讯错误,当接受标志位已跳变为ON,表示数据已接受完毕,但接受数据区中却无数据。我们对通讯的四个口的程序次序颠倒过来发现情况依旧,错误只发生在次序排在后的一个口。
分析原因:我们认为是通讯时序出现了问题,系统接受标志位的跳变和系统数据的传递不同步,即系统内部通讯标志建立时,通讯缓冲区的数据尚未来得及传送完毕。故我们判断扫描周期延长会影响系统通讯的时序。解决办法:精简程序来缩短扫描周期或更换高速PLC。但由于本系统程序量较大,后为了保证系统的可靠性我们将CPU从Q00更换为Q02,tigao了系统处理速度,把扫描周期降低至10ms以下,问题得以解决。
5.用户的反馈
本系统已正常投产三个多月,目前系统运行非常稳定、可靠,技术指标完全达到了设计效果。
1 引言
电厂化学水处理系统作为电厂重要的辅助车间和辅助系统,特别是大型火电厂利和供热电厂的化水处理车间处理量大,工艺复杂,水质要求高,其运营的好坏直接关系到电厂的安全运行及可靠性。本文以笔者负责完成的通辽盛发热电厂化学水处理程控系统项目,分析化学水处理程控系统的自动控制。
2 化学水处理系统工艺流程
通辽盛发热电厂作为新建热电厂新建4台机组(4×135MW,分两期完成),化学水处理系统由三部分组成:软化水处理系统、反渗透系统和除盐水系统,系统工艺流程简图如图1所示。
图1 化学水处理系统工艺简图
系统主工艺流程为:工业水→曝气塔→曝气水箱→升压水泵→叠加式过滤器→阳离子交换器→除二氧化碳器→软化水箱→碱计量泵加碱→软化水泵升压(软化水,可作为厂内生活用水)→加热器→反渗透装置→反渗透水箱→反渗透水泵升压→一级混合离子交换器→二级混合离子交换器→除盐水箱→除盐水泵升压→主厂房。
3 控制系统硬件组成
3.1 PLC控制系统
根据装置工作要求,选用性价高的AB公司的Controllogix系列可编程控制器构建冗余的控制系统。PLC中CPU采用两套1756-L55ControlLogix5555Controller,设置1个主站(CPU模件),5个分站(IO模件),主站CPU与分站I/O通过ControlNet网络通讯,开关量输入、输出模件选用32点,模拟量输入模件选用16点,模拟量输出选用8点。PLC系统网络结构图如图2所示。
3.2 监控站
监控站选用两台研华工业控制计算机和高性能工业监控软件RSView32(视窗控制中心),与PLC控制单元之间采用工业以太网进行通讯。完成整个系统的工艺流程、设备运行状态的显示和监控、实现曲线的显示、历史数据的保存、权限管理、操作查询、报警、打印等功能。
3.3 仪表系统
仪表系统由压力及温度变送器、liuliang计、液位计、PH值表、酸度计、碱度计、硅酸根检测仪、导电度检测仪、压力及压差开关等构成,主要完成水箱液位、管道压力、进出水liuliang、水温度、水质检测,并通过检测值,进行工艺自动控制与调节。
图2 PLC系统网络结构图
3.4 现场控制设备
现场控制设备由水泵、风机、气动阀门、电动门、调节阀等构成,其中水泵、风机由电机控制,气动门由电磁阀控制。
4自动化软件设计
化学水处理自动化控制系统的软件包括上位机、下位机两部分。
4.1 上位机软件设计
上位机软件采用bbbbbbs2000操作系统,组态平台为RSView32。上位机实现的功能为:数字显示化学水处理系统中的水箱液位、管道压力、进出水liuliang实时值与累积值、水温度、水质检测,记录这些参数的历史变化,在设定的上限与下限值发出语音报警、记录到报警历史以便查询。各设备的运行、故障等状态显示,各设备的启动、停止操作,并进行操作记录,以便查询;出现每个设备故障时发出声音报警并记录故障情况(故障时刻、故障类型等),方便进行事故分析。重要参数、报警、故障都可以报表打印。
化学水程控系统上位机监视画面由参数画面、弱酸阳离子交换主画面、曝气水箱系统画面、过滤器A和B画面、弱酸离子交换画面、软化水系统画面、反渗透主画面、反渗透装置画面、反渗透水箱画面、反渗透辅助系统画面、除盐水主画面、一级混床系统画面、二级混床系统画面、酸系统画面、碱系统画面、中和池系统画面、树脂存贮画面、除盐水箱画面、手操器画面、启动方式画面、检修设置画面、历史趋势画面、报警汇总画面、数据汇总画面、记录画面、登录画面和管理员画面组成。
4.2 下位机软件设计
下位机采用AB公司开发的RSLogix5000软件对PLC进行编程和对PLC配置进行维护。编制的软件主要包括信号获取处理、liuliang的累积、运行时间的累积,传到上位机显示,接受上位机的操作、判断自动控制条件对水泵风机、气动阀门进行逻辑控制,完成化学水处理过程。
5系统实现功能
水处理程控系统具有:运行方式选择;设备故障自动报警;实现了现场信息采集、处理、操作显示等完善的功能。并且保留了就地控制功能。在控制室,运行人员通过控制系统能对整个工艺系统进行集中监视、管理和顺序控制,并可实现远方手操。提供就地手操、远方手动操作、自动顺序控制三种控制方式,工艺系统中被控对象的状态在CRT上显示。
5.1 就地手操控制
所有气动阀、电动门、水泵和风机都保留就地控制方式,在程控系统完全故障的情况下还可以通过就地控制实现手动水处理,保证机组锅炉的可靠用水。
5.2 远方手操控制
在选择远控方式时,操作人员可以在操作员站远程一对一操作气动阀、电动门、水泵和风机。
5.3 水处理过程自动控制
水处理程控系统在正常情况下主要运行在自动控制方式。按照化学水处理系统的设计要求,水处理过程程序自动控制包括:除铁与弱酸离子交换过程自动控制,反渗透装置自动控制过程,混合离子交换过程自动控制。在除铁与弱酸离子交换过程自动控制过程中,当过滤器已经运行了24小时、或进出水压差达到0.1Mpa、或入口累积liuliang达到2880吨,就自动进行反洗,备用的过滤器投入运行;当阳离子交换器运行48小时、或入口累积liuliang达到6240吨,就自动进行再生。在反渗透装置停止自动控制过程时,自动完成反渗透冲洗过程。在混合离子交换过程自动控制中,当混合离子交换器运行1200小时、或入口水liuliang累积达到18000吨、或出口水导电度高于0.2us/cm、或出口硅酸根高于0.02ug/L,就自动进行再生,备用的混床投入运行。
5.4其它功能
通过PLC内部程序设定报警及联锁保护,一旦出现故障,立即停止相应的操作,并发出相应的报警信号,自动启动备用的设备。
实时参数超限报警、阀门开超时/关超时故障报警、阀门位置信号故障报警、水泵/风机启动/停止超时故障报警、水泵/风机控保装置事故跳闸/失电报警等。
化学水处理系统中的工艺参数和的累积参数都归档,可以通过历史趋势画面对所有运行参数查看、打印,并按照电厂要求打印成报表。
系统还通过交换机与全厂的辅助控制网络系统相联,实现了远程运行参数监视与管理。
6结束语
通辽盛发热电厂化学水处理程控系统于2006年9月正式投运,自动化控制水平明显tigao,产水量达到设计要求平均每小时180至200吨,完全保证了设计4台发电机组的用水需要。由于控制水平的tigao,水处理过程中产生的废水量明显减少,起到了一定环保节能效果。系统高度的可靠性和直观简易的操作性减少了运行人员劳动量。该系统建成后运行可靠,生产效率明显tigao,受到用户的好评,并成为其它电厂同行参观效仿的对象。
1引言
磨床属于金属工件表面精密加工机床。磨床基本原理是用砂轮或油石(刃具)对零件表面做浅深度微量切削加工。磨削时的切削深度很小,在一次行程中所能切除的金属层很薄。磨具旋转为主运动,工件或磨具的移动为进给运动。磨床加工精度高、表面粗糙度Ra值小。磨削加工可以获得较高的加工精度和很小的表面粗糙度值。磨削不但可以加工软材料,如未淬火钢、铸铁和有色金属等,还可以加工淬火钢及其他刀具不能加工的硬质材料如陶瓷与硬质合金等。
数控磨沟机属于磨床的一种,主要用于磨制丝锥钻头等硬质合金工具排屑槽,属于比较冷僻的专用机械加工设备,用量不大,生产厂家也比较少,以进口设备为主。由于数控磨沟机对控制系统的要求较高,难度也比较大,本项目研发几乎用到了艾默生CTEC20H型高速运动控制专用PLC的全部重要功能。数控磨沟机外形参见图1。
2 数控磨沟机概念设计
2.1 系统需求分析
(1)工件进给分度控制。当加工工件进给时,分度轴旋转分度主要有两个工艺要求,一是在加工过程中不允许改变分度方向,只能单向旋转用以消除机械设备的反线误差;二是分度加工时对沟槽加工的顺序有特殊要求,刃数为偶数或奇数还有所不同。
偶数以一个8个刃数的铣刀为例,每个沟槽的加工顺序是1,5,2,6,3,7,4,8。即刃加工完成后,刃的起刀点与下一刃起刀点角度差为A,下一刃加工完成后这一刃的起刀点与后一刃的起刀点角度差为B,以此类推直到加工到后一刃完成,如图2所示。
奇数以一个5个刃数的铣刀为例,每个沟槽的加工顺序是1,3,5,2,4,如图3所示。
(2)砂轮渐增量进给控制。工件在加工过程中,沟槽深度是逐渐变浅的一个过程。渐增量是指工件送进100mm时,砂轮tisheng的高度,如图4所示。
(3)砂轮修整补偿控制。砂轮修整是因加工工艺的需求,而将砂轮的横截面修整成所需要的形状,常用砂轮载面形状,有两直线一圆弧,一直线两圆弧,三圆弧,如图5所示。
2.2 系统功能设计
(1)产品加工功能:送料轴用于控制产品的进给,旋转轴通过直线插补功能,实现与送料轴的同步旋转,用以生产出固定螺距和导程角的产品,砂轮进给轴通过电子齿轮功能,实现与进料轴固定比例的tisheng。
(2)修整砂轮功能:为了tigao产品质量,不同的用户会将砂轮修整成不同的截面形状,该功能通过Y轴与Z轴的直线或圆弧插补实现该功能。
2.3 系统概念设计
按自动化程度可分为三种机电组合自动化方案。
(1)纯液压控制型:PLC仅提供逻辑控制,产品的制作和砂轮的修整完全靠液压和机械进行。
(2)普通PLC+液压控制:PLC控制一个旋转轴(A轴)实现工件的分度功能,工件的进给和磨削等功能靠液压及机械完成。
(3)NC(数控加工中心)系统:例如采用三菱的NCE60系统,控制三个轴(X+Y+A)实现产品的制作,主要实现了工件的进给和工件分度功能,砂轮的修整完全靠液压系统完成,是目前自动化程度较高的解决方案之一。
3 艾默生CT EC20H解决方案
3.1 原理设计
本项目应用艾默生CTEC20H型高速运动控制专用PLC实现X+Y+Z+A轴全轴伺服控制,实现的功能高于数控加工中心。项目增加了砂轮的修整和砂轮磨损补偿功能,也是该项目中难度大的部分。基于艾默生CTEC20H型PLC解决方案的系统原理如图6所示。
3.2电控系统设计
电控系统配置如图7所示:触摸屏HMI用于参数设定、设备状态显示等功能。伺服用于工作进给轴、旋转轴、砂轮进给轴、磨头轴的控制。永磁无刷电机用于控制磨头的转动。普通电机用于控制砂轮的转动。
图7 电控系统
3.3EC20H伺服控制设计
(1)各轴的单独控制:实现X、Y、Z、A各轴的手动控制功能,可以让用户单独控制各轴的运行。主要是用于对刀,手动调试等功能,使用DRVI指令实现该功能。
(2)插补功能:X轴与A轴:线性插补,用于实现产品的螺距和导程角度;螺距和导程角度是加工产品的两个重要技术参数,通过X轴与A轴的线性插补实现该功能。X轴以一定的速度前进,A轴通过涡轮涡杆实现工件的旋转,以一定的角速度旋转,这样就可实现工件按所设定的螺距和导程角度进行运行。
通过LIN指令实现该功能。
(3)X轴与Y轴:电子齿轮,用于实现磨沟深度的递减,在磨削过程中,磨沟深度是与进料长度成线性递减的;通过GEARBOX指令实现该功能。
(4)Y轴与Z轴:线性及圆弧插补,根据用户的要求,可以实现修整出不同截面形状
的砂轮;通过AUTOCAD导入该截面形状,将对应的坐标用D元件替代,以便用户可以通过触摸屏进行设定。主要用到LIN和CCW指令。
(5)原点回归:该设备在初始上电时,要进行圆点回归,以实现设备开始运行时都会在一个同样的初始状态。所有的坐标归零。使用DSZR指令实现该功能。
4结束语
目前该项目的主要功能已经实现,和数控加工中心相比,增加了砂轮载形修整功能,显现出EC20H运行控制型PLC所具有的优异的技术特点。对于需要多轴插补功能的应用场合,基于艾默生CTPLC的机电一体化系统集成产品将表现出强大的技术优势