6ES7223-1BL22-0XA8常备现货
更新:2024-05-08 07:10 编号:25170790 发布IP:58.39.62.106 浏览:2次- 发布企业
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产品详细介绍
6ES7223-1BL22-0XA8常备现货
1、引言
施工升降机是现代高层施工中与大型塔机相配合的必不可少的重要施工设备。特别是在高层、超高层建筑施工担任了极其重要的任务,对于保证施工工期与安全,降低施工成本,减轻劳动强度起着的作用。也是建筑队伍装备水平的重要标志。按一般的配备经验,每一台高层用的塔式起重机至少配备一台施工升降机。本文介绍安邦信G11变频器在建筑施工升降机带来的良好性能及节能效果。
2、建筑施工普通升降机简介
升降机作为一般高层建筑输送人员及散碎材料的垂直运输设备已被广泛应用,我国生产的品种有几十种,90%以上是1~2吨级的,但其存在的问题与塔机基本相同。主要的原因有以下几种:
1)控制系统
控制系统是施工升降机的关键部分,决定着整机性能的优劣。普通升降机的控制方式都是通过接触器控制来实现,速度单一、启制动冲击大,对结构和机构损坏较严重,电气元件也易损坏,且运行速度比较低,一般为34-38m/min,既影响了施工速度也影响了施工企业的效益。若单纯地提高速度则将造成加速度过大,结构及机构所受冲击过大而加快齿轮齿条及制动盘的磨损,从而降低运行的可靠性。
2)起动与刹车系统
普通升降机的起动都是采取直接起动或星三角降压起动,冲击非常大,对电机和电气元件造成严重的破坏,升降机里面的物料容易跌落,特别是有些建筑工地升降机还有乘人现象.存在着极大的安全隐患。
普通升降机的的刹车是采用机械抱闸强制制动,升降机突然从高速降为零速的时候,由于惯性的作用,不但对结构和机构造成损坏,升降机里面的物料容易跌落,也存在着一定的安全隐患。
3)平层系统
普通升降机减速到平层时无爬行过程,由运行速度直接向零速减速,升降机的选平层是由司机靠目测手动控制实现的,效率低,经常要上、下点动几次才能准确停层。既降低了效率又增大了拖动与控制系统的疲劳度,缩短了寿命,也会造成里面的物料无法搬运,浪费了时间,影响了工作效率。
3、变频改造后的升降机
下面是深圳安邦信电子公司G11在广东东莞市XX建筑工地上升降机上的改造
1)普通升降机指标
提升速度:36m/min
额定安装载重量: 1000 kg
电机功率: 15 kW
防护等级:IP55
供电熔断器电流: 86 A
起动电流:300A左右
刹车电流:350A左右
2) 改造后的指标
提升速度:63m/min
防护等级:IP55
起动电流:25A左右
刹车电流:35A左右
系统采用了安邦信变频调速技术,将施工升降机的运行速率从36m/min提高到63m/min,大大提高了升降机的工作效率;起动电流由300A降到了30A,起动基本无冲击,不但实现施工升降机平稳加速及减速过程,加强了施工升降机的安全性能。
3)变频系统介绍
型号: AMB-G11-015-T3(B);15KW;380V;带能耗制动
接线图:
G11系列变频器是深圳安邦信电子有限公司推出的代表未来变频器发展方向的新一代高性能矢量变频器。与传统意义上的变频器相比,在满足客户不同性能、功能需求方面,它不是通过多个系列产品来实现(从而增加额外的制造、销售、使用、维护成本),而是在客户需求合理细分的基础上,进行模块化设计,通过单系列产品的多模块组合,创建一个客户化量身定做的平台。是国内少有的几家真正拥有磁通矢量技术的变频器。
该系列变频器采用优良的无速度矢量控制策略使其具有较快的动态响应,先进的电流限制技术和硬件优化设计,能保证在负载频繁波动的情况下,变频器不跳闸。并具有以下特点:
可靠性
完善的可靠性设计方案:如冗余设计,降额设计等,所有元器件全部采用工业或jungong等级;化的制作平台,从而保证整机的可靠性。
软启动
相比工频起动方式,采用变频器控制可以减小机械部分震动和构假的冲击,为用户节省了维护的费用,运行稳定。
高启动转矩
采用高性能磁通矢量控制模式,低频段提供稳定高输出转矩。
安全性
G11具有零伺服功能,使电动机在零速时,能全力矩输出,制动器松动或失灵时,也不会出现重物下滑,确保系统安全可靠。
采用先进的现代交流变频调速技术对升降机电力拖动系统进行技术改造,使升降机实现平稳操作,提高运行效率,改善超负荷作业,消除起制动冲击,减少电气维护,降低电能消耗,提高功率因数等均可取得良好实效。还具有过电流、过电压、欠电压和输入缺相保护,以及变频器超温、超载、超速、制动单元过热、I/O故障保护、电动机故障保护等,变频调速方法具有如下显著特点:
效率高,其运行速度可达60~70m/min,是传统升降机运行速度(34m/min)的两倍。
无极调速技术有效的解决了机构的传动冲击,延长了齿轮、滚轮、轴承、齿条的使用寿命。由于变频系统具有限流的功能,降低了电机启动时对电网的冲击电流,缓解了用电设备间的相互影响,电缆载流能力大大提高。供电电缆不必加大,与常速升降机相比,反而可以减小。既节约了成本,又为收放电缆创造了方便。
变频调速系统具有完善的安全保护功能。如欠压、过压、过转矩、过电流保护等,使整个电控系统的可靠性、安全性得到保证。由于系统为零速制动,制动器无相对转动摩擦,使用寿命理论上为无穷大,实际上至少延长十几倍。
性能优越的选平层控制系统。传统升降机的选平层是由司机靠目测手动控制实现的,效率低,经常要上、下点动几次才能准确停层。既降低了效率又增大了拖动与控制系统的疲劳度,缩短了寿命。而采用变频选平层使整个系统实现了简单化,彻底代替了故障率高的继电器系统。
良好的经济性:
节能。升降机速度高了,功率大了,但与传统产品相比,能耗却下降了50%,因为在下降时,电机无须供电。按10小时工作计算:每天可节电70kw,合人民币56元。按每年工作300天计,仅节电一项即可产生效益16800元。
维修费用下降。同型号非调速升降机,每年至少要更换四次齿轮和制动盘以及若干个接触器,此项费用至少为25000余元。要占用工作时数。用此项技术,齿轮可少换50%,齿条寿命延长一倍,制动器使用十年,年可节约维修费20000元。
4、结束语
采用先进的现代交流变频调速技术对升降机电力拖动系统进行技术改造,不仅增强了设备的安全与可靠性,为企业和社会节省了大量的电能,在建筑行业具有很好的推广应用价值。
1 引言
目前,根据国家要求,制药厂必须通过《药品生产质量管理规范》(GMP)认证。而GMP规定:
第十五条 进入洁净室(区)的空气必须净化,并根据生产工艺要求划分空气洁净度等级。洁净室(区)内空气的微生物数和尘粒数应定期监测,监测结果应记录存档。
第十六条 洁净室(区)的窗房、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位均应密封。空气洁净度等级不同的相邻房间之间的静压差应大于5帕,洁净室(区)与室外大气的静压差应大于10帕,并应有指示压差的装置。
第十七条 洁净室(区)的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应。无特殊要求时,温度应控制在18~26℃,相对湿度控制在45~65%。
若达到这一要求,制药厂生产车间必须设置空气调节净化装置,用空调来实现车间内的温度、湿度达到相应标准。空调系统还应保证车间内与相邻房间和室外大气的静压差达到GMP的要求,保证室内空气的洁净度。
温度、湿度的控制通过相应的加热、制冷和加/除湿装置实现,而若实现车间的微正压控制,就要借助变频器来实现。
2 制药厂生产用空调工艺流程
由于制药厂生产工艺的特殊性,其空调系统的工艺要求也有相应的特点。在其车间内,一般每个独立的生产区域均设置一台空调机组,相邻生产区域的空气不流通,以达到空气洁净度的要求。室外空气通过送风管道进入空调机组,经过相应的温度、湿度处理,并经过两级净化过滤,再由送风机送入送风管道,并分配到生产区域的各送风口。
送风口一般设有高效过滤器,对空气进行第三级过滤,空气经由送风口进入生产区域。
车间内还设有排风口和回风口,一部分室内空气经由排风口由排风机抽出室外,另一部分经由回风口回到空调机组进重复利用,如图1所示。
图1 制药厂生产用空调工艺流程图
车间所设置的排风装置一般采用恒定转速的排风机,排风量可以看作是稳定的。对于室内外空气压差的干扰主要是车间门的开闭造成的空气流动。为保证室内外压差保持恒定,需要根据压差值的变化,及时调速送风量,维持车间进风量和出风量的平衡,达到恒压的目的。
若要实现这种控制,可以调节风机的转速或送风阀的开度。而风阀开度的调节方式存在调节速度慢,调节精度低等缺点,并不适用于制药厂这种对控制精度要求很高的场合。一般采用对送风机进行变频调速的方式,来实现制药厂房的微正压控制。
3 制药厂车间微正压的实现
在某药厂固体制剂车间中,共设置5台独立的空调机组,分别向相应的生产区域送风。送风机功率为45kW,配套艾默生网络能源有限公司EnyDrive EV2000-4T0450P型变频器。每个生产区域均设置一块微压差变送器,变送器采用西门子楼宇科技公司QBM65型微压差传感器。
传感器设置在房间内空气流通较差的地方,以减小空气流动的干扰。微压差传感器有两个空气接口,正压端曝露在室内空气中,负压端用导压软管连接到室外,采集室内外的压差。并通过屏蔽电缆连接到变频器的反馈输入端子,变频器内设置要控制的微正压值,通过变频器内置的PID功能进行闭环调速控制,如图2所示。
图2 车间微正压的实现结构图
4 系统调试过程中出现的问题及解决方法
在系统调试时,发现变频器频率变化幅度较大,相应的房间内与室外的空气压差波动也很大,根据PID调节的特点,确定是参数整定不合理造成。经过多次调整,终于确定出合理的PID整定值。经过实际运行,在压差设定值为20Pa的情况下,实际微正压的波动幅度在5Pa以内,完全满足厂家的要求,达到了GMP的控制标准。
5 结束语
目前,我公司采用变频器控制生产车间微正压的控制方式,已成功应用在三精制药固体制剂车间、哈药四厂新建厂房、伊利集团(大庆)乳业公司液态奶车间等多个制药、食品生产企业,运行情况稳定可靠。目前,这些企业均已通过国家药品生产质量管理规范认证(GMP)或食品生产管理认证,达到了国家规定的药品、食品生产企业的必备条件
一.原绞车系统简介
系统组成
该系统为单筒单绳式提升,系统包括: 1.2米绞车、车斗、75KW绕线式电机、电磁抱闸装置、电源柜、可控硅控制柜、电阻箱、启动装置、操作台等。其中,电磁抱闸装置在失电状态下将处于完全抱紧(制动)状态。
绞车拖动6节车斗,用于装运原煤。车斗运行大坡度为25°,具体路线轨迹如图1所示。单程运行总长度为160米。
1. 系统主要参数
额定转速965转/分,绳速1.3m/s(大2m/s);6节车斗,每车自重500Kg,满载时装煤600Kg,钢丝绳直径φ18.5mm;路轨总长160米,大斜度为25°。
2.原系统优缺点
原系统的优点主要表现在机械抱闸(制动)方面。该抱闸装置设计简洁巧妙,可靠性高,在长期使用中性能稳定,并且操作简单,便于连接系统。
原系统的主要缺点表现在调速方式落后,整个电控系统环节较多、烦锁庞大,控制相当复杂,发生故障的几率很多,尤其是可控硅斩波环节本身的故障率很高,增加了系统维护的压力;并且,调速时大量的电能将消耗在电阻上,浪费很多。控制系统复杂、检修困难、维修成本高、调速范围小、调速不平稳、无功损耗大等,都是该系统存在的致命缺点。
二.绞车系统变频改造方案
1.试验用变频系统组成
通过对原绞车系统的分析,我们提出如图3所示的实用性方案。整个系统由变频器、泄放电阻柜和操作台组成,如图2所示。
采用变频器控制后,整个电控系统连线十分简单,与原系统相比,体积和重量大幅度减小,当然,系统的调速性能更有一个质的飞跃。
变频调速器是通过改变电动机输入电源的频率来调节电机转速的,调速范围很宽,可以达到0~400HZ。频率调节精度为HZ,基本上实现了无级调速。采用变频器后,电机可以实现真正意义上的软启动和平滑调速。并且,变频器提高了输入电源的功率因数,在基频以下为恒转矩输出,输出功率随转速变化,具有很好的节电效果。
操作台有两个控制手柄,右手为调速手柄,左手柄为制动手柄。面板设置有电锁、“紧急制动”按钮、“非常制动”按钮、控制键盘等,操作使用简单直观,并考虑了矿山电控设备的操作习惯。
变频柜和电阻柜按照矿用一般型的标准设计,泄放单元置于电阻柜内,其面板上的调节按钮可用来调节泄放速度,指示灯分别指示电源和工作状态。变频器为壁挂式结构,其功能完全按照工作需要重新设计。
2.方案简介
图3为煤矿斜井绞车系统变频器控制方案。图中电磁抱闸机构为原系统所用,这样做主要是为保证绞车系统的安全性。泄放单元拟采用与变频器逆变单元功率模块同规格的开关件,以保证系统有足够的泄放容量;而泄放电阻则采用3~6Ω/9~12KW无感电阻,以保证系统有足够的泄放速度。
图中由虚线框分成4个部分,1为操作台附加控制单元;2为附加安全保护;3为电磁报闸控制单元;4为泄放单元及泄放电阻。
操作台做了重新设计,操作习惯仍旧保持原来风格。主令开关手柄改为无级调速手柄,用于动态调速;
另加设了紧急制动按钮,当变频器发生故障注1时,系统自动输出异常信号,控制系统完全抱闸,如果自动抱闸线路出现故障而不能准确执行功能时,操作该按钮可以紧急制动;如果紧急制动也失效时,还有一级保护,即“非常制动”。“非常制动”即断开刀闸,从而切断机械抱闸系统的电源,达到可靠的制动。此处,刀闸“B”只是功能表征,实施时可改做专用紧急按钮或继电器逻辑电路。
自动抱闸和紧急制动抱闸时,操作台面板上的“故障抱闸”灯亮,给出灯光报警。此时,若系统未确实制动,可进行“非常制动”。
常开触点J1为控制抱闸回路的总开关,“K”为调压器滑动触头,可调节调压器电压输出大小,从而改变抱闸力的大小。图中“C”为刀开关,手动可切断J2-C回路和J2继电器线圈回路,使“K”回路有效。J2-C回路从调压器输出端取出固定电压信号(其值可从实验中测得),加到抱闸系统,给系统增加一定的阻力。这只用于“空罐下配重”期间。当然,切断刀开关“C”,可取消该功能。从图中还可以看出,调压器滑动触头“K”回路串入了J2常闭触点,这就保证了J2-C回路有效时,“K”回路处于断开状态。当然,常开点J2断开时,“K”回路必然闭合。
“&1”只表示一种逻辑关系,其输出用来控制继电器J1的线圈,起到自动制动的作用。“&1”输入的四种信号可通过检测变频器的输出电流得到。“&2”的输出用来启动弱阻尼电路,即控制J2继电器的线圈。
图中“D”触发器用作信号锁存器,点动“紧急制动”按钮,该脉冲信号可由“D”触发器锁存,从而将“T1”、“T2”钳位在低电平,达到关断继电器J1和J2从而进入完全抱闸状态的目的。
1.系统配置
绞车系统选用75KW绕线式电机,级数为6级;绞车线速度1.3m/s(大2m/s);上坡路线总长度138m,坡度25°(按大计算);满载时车辆总重量6600Kg;车皮总自重3000Kg;钢丝绳直径18.5mm,按160m计算,重量约为36Kg,计算中可予以忽略。
注1:主要指变频器内部的过压、过载、过流、过热、缺相等正常保护以及死机、复位等非正常输出。失电时系统可自行保护。
a.大负载计算
如图4所示,负载总重6600Kg,分解所得正压力为6600×cos25°=5982Kg,分解所得下滑力为6600×sin25°=2790Kg设摩擦系数为0.1,则摩擦力为:5982×0.1=600Kg设车斗轮毂高度为1m,则阻力矩为(600+2790)×1×9.8=3390×9.8=33222Nm。
此时,按坡长138m计算,动力所做功为(600+2790)×9.8×138=4584636J上升速度按照大线速度2m/s计算,升到坡顶时需要运行138m,所用时间为138÷2=69s
将重车斗拖上坡顶所需功率为4584636÷69=66444W=66KW由计算可知,配置75KW电机可满足绞车系统需要。但考虑安全因素(例如路轨塞堵等),配置变频器功率应选择90KW。
b.泄放计算
空车下放时,电机处于发电状态。空车总重3000Kg,同上计算得下放力为3000×sin25°=1268Kg
摩擦力为
3000×cos25°×0.1=272Kg
发放力功率为
1268×9.8×138÷69=24853W=25KW
摩擦力功率为
272×9.8×138÷69=24853W=5.4KW
实际下放功率为25-5.4=19.6KW≈20KW,也就是说,发电功率约为20KW。这部分能量需要被泄放装置消耗掉。设泄放阈值电压为720V,则泄放电流有效值为20000÷720≈28A,峰值为28×1.4≈40A。选择泄放模块,其额定电流必须大于40×3=120A,泄放电阻计算从略。
成立日期 | 2019年09月10日 | ||
法定代表人 | 袁宜男 | ||
注册资本 | 500 | ||
主营产品 | 西门子PLC模块,变频器,触摸屏,交换机 | ||
经营范围 | 从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、机申设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑安装工程(除特种设备),机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售。 | ||
公司简介 | 本公司销售的一律为原装正品,假一罚十,可签正规的产品购销合同,可开增值税发票,税点另外算,24小时销售热线:15221406036本公司销售的一律为原装正品假一罚十可签正规的产品购销合同可开增值税发票税点另外算24小时销售热线15221406036西门子触摸屏代理商,西门子一级代理商,西门子中国授权总代理----浔之漫智控技术(上海)有限公司本公司专业经销合信/CO-TRUST科思创西门子PLC; ... |
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