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1、引言
电源监控是铁路信号的重要的监控系统。在此之前信号的电源监控系统基本上是采用单片机作为信号采集系统的核心。单片机监控系统一方面存在采集速度慢、界面不友好、操作不方便等技术局限,另一方面由于其中的电源模块部分的监控相对独立,对电源系统带来了诸多不便,比如维护困难、界面显示繁琐等。基于以上原因本项目配套开发了基于台达PLC作为信号采集核心、台达HMI触摸屏作为操作和监视界面的电源监控系统。监控子系统与电源模块通过工业总线网络互连实现整合的经济实用、技术先进的铁路信号的电源监控系统。
2、硬软件系统设计
2.1硬件体系设计
图1 硬件体系设计
铁路信号电源监控硬件体系设计参见图1。系统规模:44个数字量输入;1个数字量输出;6个电源模块;39路模拟量输入。
控制系统配置如下:触摸屏:DOPA75CSTD;PLC:DVP16EH00T+1个DVP04AD-H+3个DVP16HM11N;电源模块通讯卡1块;分时采集电路卡1块。
触摸屏主要是用来显示采集数据、报警、报警上下限设定、采集数据显示微调、报警数据显示、历史趋势图显示等。PLC主要是采集数据并计算,由于考虑系统对模拟量采集的速度要求不是很高,为了节省成本,系统中使用了1个DVP04AD-H对39路模拟量进行了分时采集,为了实现这个功能我们与厂家共同实验开发了一个电子开关电路,对39路模拟量分了十组、每组4路,通过输出不同的组别进行采集。电源通讯卡主要负责把6块电源模块的数据汇总并且通过RS484接口以MODBUS协议与PLC通讯,使PLC采集得到6块电源模块的数据,为实现这个功能我们公司的电源研发部门做了大量的工作,终使PLC与电源模块的通讯卡实现了通讯,电源模块的信息得到了采集。
2.2 软件体系设计
(1)系统功能设计:44个数字量采集显示,故障判断;6个电源模块的数据采集显示、显示电源模块的工作状态并判断报警;39路模拟量显示、并判断上下限报警;显示报警画面、报警信息、当前报警、报警频次;报警上下限设定;数据微调功能,并且显示微调值;历史趋势图显示;不同画面开启权限设定;以上有必要说明的是数据微调功能,由于现场的一次测量元件测量会有误差,此误差是固定的,短时间内是不变的,在程序当中增加这部分功能,使终显示出来的数值是消除误差之后的值;
(2)系统结构设计分为HMI人机对话界面部分和PLC现场监控部分。HMI部分主要构架参见图2。
图2 HMI人机对话界面
PLC监控部分主要包括:电源模块通讯;分时采集40路模拟量,每次采集4路;对采集的模拟量根据量程进行计算得出显示值,显示电源模块的工作状态并判断报警;微调值计算,显示值微调,并做负值消除;故障和报警;数字量采集显示,故障判断;
3、工程调试
调试分时采集功能时需要注意分时采集的时间,过大会影响整体数据采集的时间,过小会造成采集数据混乱,需要在两次采集数据之间加一段间隔时间,避免两组数据的重叠。对采集的模拟量根据量程进行计算得出显示值。微调值计算,显示值微调,并做负值消除;注意微调时可能会出现负值情况,要考虑负值的消除。电源模块通讯注意电源通讯时的通讯协议一定要在通讯卡中设置好,包括站号设定,注意地址对应。故障和报警;因为报警点共有79个,很繁琐,需要思路清晰。
3、硬件系统组成
上位机采用触摸屏人机操作界面、下位机采用日本三菱公司的FX2N-32MR系列PLC和泵站组成。FX2N-32MRPLC结构紧凑,,且基于bbbbbbs平台的FXGPWIN编程软件,指令集功能强大,编程方便,且可在线调试。
整个设备具有手动操作功能、自动操作功能、调试功能、故障诊断功能。人机界面设有监控界面、手动界面、自动界面、调试界面、参数设置界面、故障显示界面。
4、控制流程图
根据钢板打印工艺要求,设计控制子程序、打印子程序和复位子程序分别如图3、4和图5所示。
图3 打印主程序
图4 打印子程序
图5 复位子程序
5、结束语
此钢板打号机由液压驱动完成,通过台达人机界面操作,采用了三菱FX2N-32MR可编程控制器进行控制。通过首钢带钢分厂一年来的实际运行证明该系统工作稳定、操作简单、维护性强、打印的标志信息美观清晰,增强了产品在国内外市场上的竞争力,提高了企业效益。
1、引 言
随着改革开放的大力推进,中国的钢铁工业经过多年的技术改革获得了突飞猛进的发展,WTO的加入使中国的钢铁工业再一次面临巨大的竞争,这不仅在钢铁的质和量上要求越来越高,在品种,规格及外观的设计上也要求越来也多。如何把钢材的质量、品种、规格、生产日期、生产厂家等标志信息高质量且高效率打印到钢板上而又不浪费钢材,成了一个急待解决的问题。
液压驱动的钢板打号机已经成功的解决了这一难题,整个打印过程由液压驱动完成,其控制系统采用了FX2N-32MR可编程控制器(PLC)作为核心部分,操作由台达人机界面完成,使得该系统的抗干扰性,实用性,及易维护性都得到了提高。
2、打印机系统组成及工作原理
2.1 机械系统构成
钢板打印系统结构如图1所示,主要由四部分组成:
(1)C型架:牵引缸2控制,可在小车上前后移动,其虎口上装有机械开关,用以检测C型架是否前进到位。
(2)压印辊:由压印缸驱动上下移动,压印辊可转动且装有刻有阳文的字模,用以打印标志信息。
(3) 小车:由牵引缸1可前后移动,上面固定有C型架。
(4)调平辊:由调平缸驱动上下移动,用以保证压印过程中支撑钢板保证打印信息的深度和清晰度。
图1 钢板打号机结构示意图
2.2 工作原理
钢板打号机工作原理如图2所示,当钢沿着辊道运行道起始位置时,挡板升起到位,钢板运行到降速位置时辊道电机降速运行、钢板到达停止位置,运输辊道停止,靠钢板的惯性使钢板与挡板接触。钢板到位后,见图1牵引缸2动作推动C型架前进直到钢板接触横梁上的机械开关并发出C型架前进到位信号,调平辊上升,上升到位,压印辊下降,下降到位后推拉缸动作,由于钢板的反作用力C型架相对轨道后退,这样压印辊上的标志信息随着压印辊的转动而印在了钢板上。随后,压印辊上升,调平辊下降,推拉缸及牵引缸2复位,辊道电机动作,钢板运出,一个钢板的打印工序结束。
图2 钢板打号机工作原理图