6GK7243-1GX00-0XE0使用方式

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浔之漫智控技术-西门子PLC代理商商铺
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浔之漫智控技术(上海)有限公司
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产品详细介绍

6GK7243-1GX00-0XE0使用方式

1 引言

电杆成型离心机多采用三相并励式整流子电动机具有启动电流小、启动转矩大并能调速的特点。但整流子电动机结构复杂、换向困难、维修成本高,调试繁琐,空载电流曲线图调试不好时,会在换向器表面形成较大火花,影响电动机正常运行,缩短电动机运行寿命。


通过对某电杆厂现场的调研,我们发现以下问题:整流子电动机经过多年的运行,整流子磨损严重,平均无故障连续运行时间缩短,几乎每月都需对整流子和炭刷进行研磨和更换,绕组因整定调试不好也易烧坏,绕组烧坏大修成本和新购一台37kW鼠笼感应电动机相近;电杆成型操作流程与标准工艺流程存在一定差距,不同规格的电杆离心成型时,离心速度变换、离心成型的时间是靠操作者手工调动整流子电动机的变速机构完成,这样人为因素太高,给产品质量留下很大隐患,操作也存在很大的不安全因素。基于以上原因和厂家的要求,我们对混凝土电杆的配料、搅拌、电杆离心成型电气控制系统进行重新设计,本文主要阐述基于PLC电杆成型离心机自动调速系统取代原整流子电动机的控制系统的设计。

2 混凝土电杆成型工艺


当电动机带动钢模旋转产生的离心力等于或稍大于混凝土的自重力时,混凝土克服重力的影响,远离旋转中心产生沉降,并分布于杆模四周而不塌落,当速度继续升高时,离心力使混凝土混合物中的各种材料颗粒沿离心力的方向挤向杆壁四周,达到均匀密实成型。电杆离心成型的工艺步骤分为三步:低速阶段(分布阶段)2~3min,使混凝土分布钢模内壁四周而不塌落;中速阶段0.5~1min,防止离心过程混凝土结构受到破坏,是从低速到高速中间的一个短时过渡阶段;高速阶段(密实阶段)6~15min,将混凝土沿离心力方向挤向内模壁四周,达到均匀密实成型,并排除多余水分。各阶段运行速度图如图1所示。

图1 离心机运行速度图


各阶段的运行速度和运行时间视不同规格和型号的电杆而有所不同。转速太高、太低都不好,太低使混凝土不能克服自重而塌落,太高一开始便会使混凝土挤向模壁四周而失去流动性,不能均匀分布成型。例如在密实阶段,转速太低,混凝土不够密实,转速太高则加剧分层,影响其强度和密实度,甚至损坏设备造成事故。应严格控制各阶段转速,才能保证成型质量。按照工艺标准,分布阶段转速应为:

密实阶段转速为:

中速阶段的转速为:

式中r为电杆的平均半径,r1、r2为电杆内、外半径,p为离心压力,取p=0.3~0.7,理论计算的值需结合具体设备技术条件加以修正、整定。

3自动调速控制系统的设计


针对原控制系统的弊端和生产工艺的分析,采用普通三相感应电动机取代整流子电动机,电动机的调速采用变频调速方案,多种规格的电杆以及它们不同阶段的离心速度、运行时间采用PLC控制变频器的自动调速控制方案。


3.1 交流电动机的选型
原整流子电动机的型号为JZS,功率40kW,为恒转矩变功率调速方式,速度从160~1400r/min变化,相应的功率从13.5~40kW变化。按整流子电动机负载运行实测电流以及离心机负载大静态阻转矩T、离心机的高旋转速度n、传动装置的效率η,由式   计算,所需交流感应电动机的功率小于并接近37kW,故选用Y225S-4,37kW(额定电流69.9A,额定电压380V,额定转速1480r/min,功率因数0.87)三相交流感应电动机取代原整流子电动机。


3.2 变频器的选择
按变频器的基本选用规则:变频器的容量大于负载所需的输出,变频器的容量不低于电动机的容量,变频器的电流大于电动机的电流,并经变频器容量选用公式

验算(Pl为负载功率,PN为电动机额定功率),可选用37kW的变频器。考虑到改进设计方案的可行性、调速系统的稳定性及性价比,采用西门子MM440,37kW,额定电流为75A的通用变频器。该变频器采用高性能矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,具备超强的过载能力,可以控制电动机从静止到平滑起动期间提供200%3秒钟的过载能力,是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器[1]。


3.3 变频器控制及参数设置
变频器的控制采用模拟输入控制方式,为检测离心机运转情况设置点动检测按钮。离心机运转速度较高,是大惯性负载,在停车时为防止因惯性而产生的回馈制动使泵升电压过高的现象,加入制动电阻,限制回馈电流,并且将斜坡下降时间设定长一些。外接制动电阻的阻值和功率可按公式:

选取,式中Ud为变频器直流侧电压,IN为变频器的额定电流。本次设计采用西门子与37kW电动机配套的制动电阻4BD22-2EAO,1.5Ω,2.2kW。


参数P1300设置为无速度反馈的矢量控制方式,在这种方式下,用固有的滑差补偿对电动机的速度进行控制,可以得到大的转矩、改善瞬态响应特性、具有优良的速度稳定性,在低频时可以提高电动机的转矩。参数设置时应合理使用调试参数过滤器P0010和参数过滤器P0004,设置电机参数、端口功能参数,完成变频器参数设置。


3.4 PLC自动控制系统
混凝土电杆的配料、搅拌、离心成型三个环节采用一台PLC集中控制,根据输入和输出所需的点数、控制性能要求,选用西门子S7-200(CPU224)小型PLC外加数字量输入模块(EM221)和模拟输出模块(EM232)组成核心控制单元。


S7-200(CPU224)小型PLC有14个输入点,10个输出点,可带7个扩展模块,运行速度快、功能强,适用于要求较高的中小型控制系统。[3]EM232模拟量输出模块有两个模拟量输出通道,每个通道模拟量的输出方式有电压信号、电流信号,本次设计采用电压输出方式。模拟量输出模块输出的模拟电压0~10V,对应的电压输出数据字格式为0~32000,可对应变频器输出电源的频率为0~50Hz、电动机的转速为0~1480r/min。


由PLC控制变频调速控制系统原理图如图2所示。运行开关合上使接触器KM闭合,接通变频器电源,变频器若发生故障KA线圈得电,KA常闭触点断开使接触器KM线圈失电,切断变频器电源并由KA触点接通报警信号电路。停止按钮为事故紧急停车按钮。按下起动按钮,Q0.0闭合,接通变频器使能端(Din1)。Q0.0闭合后,PLC根据所编运行程序,由EM232输出相应的模拟量电压信号控制变频器,变频器控制电动机在不同转速下运行,变频器给出运行指示。点动按钮控制Q0.1,作为离心机检测调整。

图2 PLC控制变频调速系统电气原理图


标准混凝土电杆的规格有12m、10m、9m、8m、7m、6m等规格,不同规格的电杆内外半径不同,按照工艺质量标准,它们在离心成型过程各阶段的速度、运行时间是不同的。在编程之初,先按工艺标准将所需各段的转速按照它们的比例关系换算为对应的数据字形式,在编程和程序初始化运行时将其输入到变量存储器VW中。程序采用主程序和子程序分段形式,理论计算的速度在运行调试时根据实测值转速值加以修正。PLC控制离心机程序流程图如图3所示。

4 结束语


将PLC与变频器结合用于整流子电机拖动的离心机改造,改造后的机组经运行表明:提高了机组运行平稳性,

图3 PLC控制离心机程序流程图

增加了工作可靠性,减轻了操作者劳动强度、提高了操作安全性;尤其是将多种规格电杆离心速度参数输入PLC程序中,使电杆成型工艺标准得以实施,避免了原手动调速的不安全性和随机性,提高了产品质量;以整流子电动机在佳运行曲线时的电流和采用变频调速时额定电流相比,可节电12%;由于将电杆的配料、搅拌、离心成型均采用一台PLC自动控制,自动化程度大幅提高,岗位定员额可减少1~2人。本次技改总投资5万元,但给企业产生的效益数倍与此。

1  引言
随着海洋石油勘探开发事业的发展,开发海域逐渐由浅海向深海延伸,导管架、海上平台也向着高、大、重的方向发展。海上作业所需的水泥浆量也越来越大,对水泥浆质量的要求也在不断提高。采用PLC对水泥浆生产过程进行控制,实现生产全过程的自动化,能够提高生产效率、降低生产成本和工人的劳动强度。
灌浆机是高度自动化设备,包括水泥、水、添加剂等按照一定的配比自动进料,搅拌,灌浆等几部分。搅拌好的水泥浆储存在搅拌器中,搅拌器的双层叶片不停的搅拌,防止在灌浆过程中水泥浆凝固,泥浆泵把搅拌器中的水泥浆压出灌浆机。系统的工艺流程如图l。


图1     系统工艺流程图

2  系统控制方案
水泥灌浆机自动控制系统由可编程控制器(西门子S7-300)、人机界面(HMI,西门子TP27-10)、料位传感器和称重传感器等几部分组成。控制系统框图见图2。


图2     系统控制框图


控制核心是西门子的S7-312CPU和数字量输入模块、模拟量输入模块以及数字量输出模块组成,并配有EEPROM存储卡使PLC程序可以掉电保护。完成开关量、模拟量输入、数据检测、逻辑运算和过程控制,实现水泥浆生产过程自动控制。所有的设备输入输出信号直接进入PLC,由PLC来进行控制。
2.1  控制内容
(1) 输入部分
l 四个水泥料位传感器;
l 混炼器排除阀的行程开关;
l 手动、自动操作切换开关;
l 9个电机的手动启动和停止按钮;
l 三套称重传感器输出信号4~20mA;
l 电极测量传感器输出信号(水罐、添加剂罐、搅拌器高低各两个);
l 测灯按钮;
l 其它输入信号等。
(2) 输出部分
l 9个电机的启动和停止指示灯;
l 9个电机的输出控制信号;
l 三个料斗的入料电磁阀,双动控制;
l 三个料斗的出料电磁阀;
l 添加剂排料槽控制;
l 混炼器的出料气动闸阀控制;
l 报警指示、警铃信号;
l 空气吹扫电磁阀;
l 水泥料斗振动器;
l 其它输出信号等。

2.2  人机界面
人机界面用带有RS-485通讯接口的西门子TP27-10触摸屏。HMI程序由运行监控、操作界面、参数设定、物料管理、及各种统计报表打印等模块组成。采用全部汉化用户界面。具有界面友好、操作简单、功能强大等特点。其中HMI主界面见图3。


图3     HMI主界面


通过运行监控界面用户可以在触摸屏屏幕上直观的看到现场的生产运行情况。把电器柜所有转换开关置为PLC,系统得电后,在界面上选择PLC自动,通过点击屏幕上的“启动”按纽来启动系统,进入自动运行。屏幕上将动态显示各料斗中的配料量和其他设备如:混炼器、搅拌器、电机、各阀门的运行情况。
(1) 操作界面:当选择PLC手动时,就可以在操作界面对系统中的各个设备进行单独控制,在检测、调试和紧急情况下使用。
(2) 参数设定:参数设定界面主要目的是方便对系统运行过程的一些重要参数进行修改。包括配料参数的设定,搅拌参数设定等。
(3) 物料管理:管理物料进料和进行物料用量统计。
(4) 统计报表打印:方便用户对运行过程中的归档数据,如生产记录、配料详细记录和物料消耗情况进行打印输出。
我们还充分利用西门子软件灵活多样、丰富的指令,设计出了模块化、结构化的程序,使得程序具有良好的可读性、可维护性。

3  物料传送控制
传动部分包括水平螺旋传送、垂直螺旋传送、缓冲罐、计量斗、混炼器、搅拌器和泥浆泵等组成。系统运行以后,水平螺旋和垂直螺旋将水泥传送到水泥缓冲罐,水泵将外界淡水送到水缓冲罐,添加剂泵将各种添加剂传送到添加剂缓冲罐。PLC采集称重传感器数据,控制各缓冲罐出口阀做相应的动作。各计量斗秤值重量达到预先设定值,计量斗出口阀打开,在混炼器搅拌45s以后,打开浆液阀,泥浆进入搅拌器。通过泥浆泵将泥浆输送到外界供现场使用。
为了使水泥在混炼器中搅拌均匀,减少灰尘,程序中设定水计量斗中的淡水排放完毕,打开水泥计量斗出口阀门。因为水泥是粉尘状颗粒,容易黏附在一起,在水泥计量斗侧壁安装有振动器。

4  物料称重配料控制
该部份由称重传感器、电磁阀、料位传感器、行程开关等组成。输入量模块采集现场信号,传送到CPU模块进行计算处理,通过输出模块输出信号,控制现场各种开关、电磁阀和电机等。
根据原料配比不同,添加剂称重传感器大量程150kg,水称重传感器量程3t,水泥称重传感器量程6t。称重传感器将配料重量转换成(4~20)mA的电流信号,经PLC的模拟量输入模块进行A/D转换后输送到CPU与预先给定的重量进行比较,CPU按照给定的控制规律进行计算,发出控制信号控制各种配料严格按比例送入混炼器中搅拌。
在称重配料的过程中,机械装置运行时的波动,比如气动电磁阀气缸的压力波动,造成给料装置的动作滞后:物料下落的冲击力;配料系统发出关闭信号后原料的过冲量(空中余量),因物料料流的不稳定导致过冲量的随机变化(为关键的因素)。这些因素造成了称重配料误差。
为了减小称重配料误差,系统把称重过程分为粗称和精称两个阶段。在缓冲罐出口安装两个气缸串联。在粗称阶段,缓冲罐出口的两个气缸全部打开,缩短给料时间。当给料量达到设定量的90%,进入精称阶段,此时,关闭90%的缓冲罐出口气缸,小量给料以提高称量精度。系统中的机械结构、称重传感器、模拟量输入模块等环节都存在一定的误差,终反映为作用于传感器的实际值与触摸屏显示值之间的误差,这个差值我们称之为系统的非线性误差。这一误差可以通过函数校正的方式来消除。假设作用传感器的力为F(i),对应的显示值为M(i),由数组F(i)和M(i)的拟合,可以得到一个校正函数:F=f(m)
由于系统误差是各个环节共同作用的结果,校正函数一般有多个拐点,为了保证测量精度,本系统中采用分段小二乘抛物线法来分别求出各段的拟合多项式:F=a+bm+cm2

5  结束语
该系统采用可靠性高、抗干扰能力强的可编程控制器和触摸屏,可以实现PLC自动/手动和手动三种配料功能。当自动系统有故障时,可切换至手动方式配料,继续生产水泥浆,保证用户生产的连续性,减少损失。触摸屏编程为图形化操作,可以动态显示当前配、卸料等生产状态,简单直观,操作方便。可以存储实时生产数据,读取历史数据,实现生产数据打印。二次计量进料方法,使整个自动化搅拌系统精度得到了提高。水泥搅拌自动控制系统的研制成功改变了以前依靠进口设备的状况,大大降低了生产费用、提高了生产效率和系统的可靠性。


所属分类:中国电工电气网 / PLC
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成立日期2019年09月10日
法定代表人袁宜男
注册资本500
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经营范围从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、机申设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑安装工程(除特种设备),机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售。
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