西门子模块6ES7223-1PM22-0XA8使用选型
1 引言
传统桥式起重机的电力拖动系统采用交流绕线转子异步电动机转子串电阻的方法进行起动和调速,继电—接触器控制,这种控制系统的主要缺点有:
1.1 桥式起重机工作环境恶劣,工作任务重,电动机以及所串电阻烧损和断裂故障时有发生。
1.2 继电—接触器控制系统可靠性差,操作复杂,故障率高。
1.3转子串电阻调速,机械特性软,负载变化时转速也变化,调速不理想。所串电阻长期发热,电能浪费大,效率低。要从根本上解决这些问题,只有彻底改变传统的控制方式。
年来,随着计算机技术和电力电子器件的迅猛发展,电气传动和自动控制领域也日新月异。其中,具有代表性的交流变频装置和可编程控制器获得了广泛的应用,为PLC控制的变频调速技术在桥式起重机拖动系统中的应用提供了有利条件。
2 系统硬件构成
桥式起重机大车、小车、主钩,副钩电动机都需独立运行,大车为两台电动机拖动,整个系统有5台电动机,4台变频器传动,并由4台PLC分别加以控制。
2.1 可编程控制器:完成系统逻辑控制部分
控制电动机的正、反转、调速等控制信号进入PLC,PLC经处理后,向变频器发出起停、调速等信号,使电动机工作,是系统的核心。
2.2 变频器:为电动机提供可变频率的电源,实现电动机的调速。
2.3制动电阻:起重机放下重物时,由于重力加速度的原因电动机将处于再生制动状态,拖动系统的动能要反馈到变频器直流电路中,使直流电压不断上升,甚至达到危险的地步。必须将再生到直流电路里的能量消耗掉,使直流电压保持在允许范围内。制动电阻就是用来消耗这部分能量的。
桥式起重机大车、小车、副钩、主钩电动机工作由各自的PLC控制,大车、小车、副钩、主钩电动机都运行在电动状态,控制过程基本相似,变频器与PLC之间控制关系在硬件组成以及软件的实现基本相同,而主钩电动机运行状态处于电动、倒拉反接或再生制动状态,变频器与PLC之间控制关系在硬件组成以及软件的实现稍有区别。控制小车电动机的变频器与PLC控制原理图如图2所示。
前言
光缆护套机是通信光缆制造过程中的后工序的设备,它的作用是在成缆后的缆芯上加综合保护层,以保护缆芯不受外界机械、热、化学及水分的影响。设备的配置如图1所示,传动部分主要由缆芯放线架、钢(铝)带轧纹机、挤塑机、履带式牵引机、收线架等组成。在光缆的护套过程中,根据工艺的要求,整条生产线的速度必须保持稳定,各传动单元间的线速度比例必须协调。高精度地、可靠地保持这个比例系数是保证产品质量,生产正常运行的重要条件,任何原因破坏这种比例协调,就会影响产品的质量,比如光缆外径发生变化、生产过程中钢(铝)带断裂,甚至缆芯被拉断等。由于光缆价格昂贵,成本较高,一旦发生如上质量问题,对企业将造成巨大损失。
本文介绍了由西门子的S7-226PLC与MM440变频器组成的电气控制系统,该系统自动化程度高、稳定性好、运行可靠。
2 系统构成
在控制系统中,放线、轧纹、挤塑机、牵引机、收线和排线电机均采用交流变频电机,驱动器采用西门子的MM440系列变频器,该变频器是由微处理器控制,采用IGBT作为功率输出器件的西门子新一代变频器。具有很高的运行可靠性和功能的多样性。操作和生产工艺参数的显示采用西门子的TP-070触摸屏作为上位监控,可以实时、形象地显示现场信号,并可以实时地对现场控制点进行控制。全线控制采用西门子的S7-226PLC,外加模拟量输入模块EM231。为了提高设备的整体性能,采用S7-226PLC的自由通讯口分别与上位机TP-070和变频器进行通讯。其中S7-226的端口0用于和MM440通讯(USS4),端口1用于和TP-070通讯。系统结构如图2所示。
3 系统原理
由于该生产线无需频繁启动,工艺要求的变速范围也不大,达到稳速是该电气传动自动控制主要的目标,尤其是在系统的升降速过程中各传动单元之间的速度比例必须保持协调。在整条生产线中,生产的线速度是由牵引机的速度决定,在该系统的设计中我们以牵引的速度为参考,各传动单元的速度随牵引速度的变化而变化,并且各部分又能单独启动和停止。
1 放线、轧纹和收线电机的速度控制
在生产过程中,由于缆芯和钢(铝)带的盘具都是由满盘到空盘,收线盘是由空盘到满盘,而牵引的速度不会经常变化,放线、轧纹、收线电机的线速度(V=ω*D,式中V:线速度,ω:电机角速度,D:盘具直径)为了与牵引保持同步,随着生产的进程必须根据盘具直径的变化不断对电机的角速度进行微调。该微调信号主要是通过各自的张力舞蹈轮上的电位器来给定,具体是这样的,该电位器信号通过模拟量输入模块EM231送入S7-226,与反馈到PLC中的牵引速度信号(即同步信号)叠加,再通过USS4协议由S7-226加到各自的MM440变频器中,作为它们的速度给定信号,间接达到各自张力的恒定,从而保证与牵引同步。在这里需要注意的是,生产线的速度并不是很快,由于线盘具有有较大的转动惯量,放线和收线电机的加速度不宜太大,它们速度的设定应采用PID运算。
2 挤塑机的控制
在光缆护套的开始阶段,为了使光缆的直径达到工艺要求,挤塑机的挤出量必须有一个微调,也就是除了牵引的同步信号外,还要有一个微调信号对挤塑电机加以控制,使挤出量达到规定的工艺要求。该信号可以通过TP-070进行设定并送入PLC,与牵引的同步信号进行叠加后再通过USS4协议送到其MM440变频器重,作为控制该电机的给定信号。在生产开始前,挤塑机一般都要进行排料这一步工序,以检验从模口出来的料的塑化质量。还必须有一个独立的手动信号来加以对挤塑电机的控制,该信号也可以由TP-070来设定,后再通过USS4协议送入变频器。
3 牵引速度控制
牵引机的速度决定了整条生产线的线速度,它的控制非常简洁,其速度给定信号直接由TP-070设定后送入PLC,再通过USS4协议从PLC传输到MM440变频器上。在生产过程中,改变牵引的速度给定值不仅改变牵引机本身的速度,还使其它各传动单元的速度随着它的变化按一定的速度比例相应的发生变化,从而使整条生产线保持同步。
线速度的检测主要采用旋转编码器,由S7-226的I0.1和I0.2端口(高速计数器0)送入PLC。单位时间内高速计数器的计数值即为该生产线的线速度,通过TP-070显示于屏幕上。
4 排线控制
由于排线的速度需要根据光缆的直径自动跟踪收线的速度,即V=K*ω*D,其中V:排线速度,K:修正系数,ω:收线速度,D:光缆直径。排线电机驱动器的给定信号由以下两个因素决定:(1)收线速度通过旋转编码器测定,其信号通过S7-226的I0.6和I0.7送入PLC(高速计数器4)。PLC编程采用定时中断,在单位时间内测量到的高速计数器的计数值即为收线速度。(2)光缆的直径直接由TP-070设定并送入PLC。
PLC将上述两个参数相乘后再乘以相应的修正系数,所得的值就是控制排线电机速度的给定信号,该信号通过USS4协议传输到其MM440变频器上。在这里要注意的是,由于排线电机在工作过程中需要经常换向,也就是说当收到换向信号时排线电机需要高速的降速和升速过程,该变频器需外接制动电阻。
5 变频器设置
变频器的设置主要是注意以下几个参数的设定,见列表1所示。
表 1
4 结束语
本系统采用S7-226PLC自由通讯口方式通讯,由于在MM440变频器上具有RS485接口,从而可以方便实现变频器给定的数字化控制,并且硬件上无需再添加通讯接口。由于MM440变频器具有区别一般通用变频器的自由功能模块和BICO技术,可以实现灵活的组态设计,完成工艺复杂的控制要求。变频器的矢量控制,提高了系统的动态响应能力,克服了控制系统由于工艺参数的改变而引起的速度波动,从而保证了该控制系统的稳定性。
0引言
随着工业企业自动化技术的发展,PLC (Programmable LogicController,又称可编程控器),以其可靠性、灵活性、优良的性能价格比、使用方便等特点在工业控制领域迅猛发,得到了越来越广泛的应用。
石油焦是铝电解用碳素阳极生产的主要原料。石油焦转运系统,是把贮存在仓库中的石油焦,经过破碎筛分处理成满足煅烧需要的原料,输送到煅前料仓。由于该系统逻辑控制点多、自动化程度高、上下游设备间关联度大,选用PLC进行自动控制,并设立上位机进行全系统监控。本文着重讨论PLC在系统中控制功能的实现和上位机监控界面的开发。
1 工艺介绍
石油焦转运站系统主要由天车抓料系、破碎筛分系、提升系、分料输送系、收尘系组成。用来满足煅烧窑系统煅前日用料仓物料供给。主要抓料天车、调速皮带、破碎机、筛分机、输送皮带、斗式提升机、分料挡板等设备组成。其中破碎筛分系、提升系是两套系统,破碎筛分系统可以一备一用,也可以工作;提升系实现设备一备一用。工艺流程简图见下图1.
图1石油焦转运站工艺流程简图
2 控制系统设计及实现
2.1 SLC500的特点
SLC500模块化可编程控制器及输入输出模块由罗克韦尔自动化公司生产,产品目录号为1746和1747系列。该系列产品采用框架式结构,为在不同的工业现场使用提供了同样稳定可靠的平台。SLC500系统构成处理器、输入输出模块和相关外部设备。处理器功能强大、使用灵活,并有各种内置通讯方式和不同容量的内存供用户按需选择。根据用户的实际需要,输入输出模块可以非常方便的扩展。罗克韦尔自动化提供了便捷的内置通讯接口、种类丰富的第三方专用模块、简单方便的基于bbbbbbs平台的编程软件。SLC500成为当前市场上为流行的中小型PLC之一。
2.2 硬件配置
基于SLC的上述特点,本系统采用了美国罗克韦尔自动化公司的SLC505PLC。系统所需的输入/输出配置是:开关量输入100点;开关量输出50点;模拟量输入5点;模拟量输出2点;在适当考虑余量的基础上,实际的硬件配置如下:
⑴ CPU选用1747-L551;
⑵8块开关量输入,共16×8=128点;4块开关量输出,共16×4=64点;1块模拟量输入,共8×1=8点;1块模拟量输出,共4×1=4点;
⑶ 两个机架,分别是10槽和7槽;
⑷ 交换机一台
⑸ 上位监控操作员站一个
⑹ 工程师站一个
2.3 系统网络拓扑
上位机通过RSLINX软件,建立与PLC的联系,可以通过RS232和以太网任意一种通讯方式通讯。本控制系统中,上位机监控操作员站通过以太网借助交换机与PLC进行通讯,设置工程师调试接口,交换机预留和其他系统进行数据交换和通讯的端口。网络拓扑图见下图2.
监控软件RSview-SE安装在上位监控计算机,开发出工艺流程界面,通过以太网一方面把设备的状态点取上来,在流程界面上显示;另一方面把操作员发出的操作命令送到PLC,进而通过PLC的输出驱动相应的设备做出动作响应。
图2 石油焦转运站系统网络拓扑图
2.4 控制系统设计
通过PLC程序完成石油焦转运自动控制系统,结合上位监控操作员站,在主控室实现对现场各个设备、工艺参数的监视、控制、操作、调整。 在程序设计中,考虑上、下游设备之间的关联性,设计了相关的连锁保护,下游设备不运行,上游设备无法启动;代表电机电流大小的4~20mA信号通过模拟量输入模块采集进PLC,送给监控界面显示,控制调速皮带速度的控制信号从监控软件写到PLC,再转换成4~20mA的标准模拟信号控制皮带调速。
在这个系统中有以下几个需要注意、影响整个系统平稳运行的关键问题点:
2.4.1 实现系统设备在线切换控制
根据工艺设计要求,两套筛分系统、两个分料挡板和两台斗式提升机必须可以在线切换控制,即如果其中一套(台)设备出现故障,操作人员可以在不停料的情况下,立即把一套(台)设备加入流程控制,出故障的设备退出流程检修。
设计的程序中考虑了在切换系统时,系统上、下游流程继续运行,新进入流程的和即将退出流程的设备有一个时间段是运行,具体的参数需要根据实际情况进行整定。这样能确保退出流程的设备里的物料能够完全排出,新进入流程的设备不会造成堵料。
2.4.2 自动停车保护
从安全角度考虑,在输送皮带两侧安装了拉绳开关。在斗式提升机的入口和出口处,安装了堵料报警开关。在设计程序时,编制了如下的保护。
如果有人不小心摔到皮带上或者违犯规定穿越(跨、钻)正在运行的皮带碰到拉绳开关,系统会立即停车,并发出声光报警,提示操作人员前往检查、处理。处理完毕后,按压复位按钮清除故障,系统方可重新启动。
一旦斗式提升机的入口或者出口出现堵料,堵料开关动作,系统会立即停车,并发出声光报警,提示操作人员前往检查、处理。处理完毕后,按压复位按钮清除故障,系统方可重新启动。
在设计PLC程序时,把两个煅前日用料仓的高限报警信号引到PLC程序,一旦煅前日用料仓料位超过高限报警,操作人员没有发现,程序会自动保护性的停止系统。
2.4.3 收尘器的脉冲振打控制
石油焦转运系统中有三个收尘器,为了延长脉冲阀的使用寿命,在咨询厂家技术参数的基础上,设计了收尘器收尘布袋脉冲振打控制的PLC程序。根据生产厂家提供的数据,在设计的PLC程序中采用定时器和计数器,jingque地控制收尘器收尘布袋的脉冲振打时间和振打间隔时间,让脉冲阀按照固定的顺序依次振打。