西门子模块6ES7216-2BD23-0XB8详细资料

更新:2024-05-08 07:10 发布者IP:180.174.43.110 浏览:0次
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产品详细介绍

西门子模块6ES7216-2BD23-0XB8详细资料

 MZ2015自动磨床是轴承行业广泛使用的加工设备,用于轴承套圈内圆磨削,由于该机床的早期电气系统采用的是继电器─接触器控制和由二极管组成的矩阵顺序控制线路,电气元件较多,且可靠性差,电气故障频繁。故采用FXon-60MRPLC对其控制系统进行了改造。

1 系统的硬件设计
  任何一种继电器系统都有三个部分组成,即输入部分,逻辑部分和输出部分。系统输入部分由所有行程开关、仪表触点、方式选择开关、控制按钮等组成。逻辑部分是指由各种继电器及其触点组成的实现一定逻辑功能的控制线路,输出部分包括电磁阀线圈,指示灯和接通各种负载的接触器线圈。在控制系统中使用PLC就是代替继电器控制系统中的逻辑线路部分。原MZ2015磨床的电气系统,所有行程开关(SQ1~SQ17),选择开关(SA3),仪表触点(KA1~KA4),控制按钮(SB2,SB5)等为系统的输入信号;而电磁阀线圈(YV1~YV13),指示灯,充磁信号等为系统的输出信号。系统的硬件构成如图1所示,为了节省输出点数,各电磁阀的状态指示灯并联在其线圈两端;系统的调整操作采用由PLC的Y1和Y2输出调整信号在外部经相应开关控制。同时为了保护PLC输出继电器,在电磁阀两端各并联一只二极管,防止在电感性负载断开时产生很高的感应电动势或浪涌电流对PLC输出点及内部电源的冲击,二极管的额定电流通常选为1A,额定电压大于电源电压的3倍。
 

图1 PLC外部接线图

2 软件设计
2.1 程序结构
  原机床包括自动、半自动、调整和长期修整4种工作方式,由转换开关选择。用PLC改造后,此部分的接线要重新安排,可选用转换开关的两组触点SA3-1和SA3-2(对应PLC输入端子X20和X21),使其分别在4种工作情况下,满足表1所示的通断状态。

表1 开关方式状态
 



表1中“0”表示断开,“1”表示接通。如用二进制表示X20 和X21的状态,即为00,01,10和11四种。如图2示,自动方式时驱动M10,半自动时驱动M11,调整时驱动M12,长修时驱动M13。这样可安排出图3的程序结构图。

图2 工作方式梯形图
 

图3 程序结构图

2.2 矩阵电路的编程处理
  矩阵二极管顺序控制电路是原床电气系统中的重要组成部分,PLC梯形图的转换原理,如图4示。其动作如下:

图4 二极管顺序控制原理示意图及对应梯形图

  (1)SA1合上,SA2打开,KA5线圈通电吸合并自锁,此时KA5线圈及R上的电压基本相等,约为12V,KA6线圈被短路脱吸。
  (2)SA1打开,SA2合上,KA5线圈被短路,KA5脱吸,KA6线圈通电吸上并自锁。
  (3)SA1、SA2同时合上,由于KA5、KA6线圈同时被短路,所以V1也处于上述导通状态,但KA5、KA6总是处于脱吸状态。
  根据上述要求可得出SA1、SA2与KA5、KA6的逻辑关系,如表2所示。从表2可看出,SA1是KA5的置位端,KA6的复位端;SA2是KA6的置位端,KA5的复位端。这种状态可由PLC内部的置位、复位指令来实现,其梯形图如图4示,图中M21相当于KA5,M22相当于KA6。

表2 顺序控制逻辑
 


2.3 编程调试
  由于用PLC改造原机床电气系统是以不改变原控制功能为前提,此时可对原线路进行分块处理,对于MZ2015磨床,可分成输出处理程序,输入处理程序和顺序控制逻辑程序,这种处理对于程序调试和设备维修都有很大的方便,根据手动、长修、自动和半自动四种工作方式分别进行模拟运行。用开关模拟输入信号,开关的一端接入相对应的输入端点,另一端作为公共端接在PLC输入信号电源的负端。输入程序后,对照输入信号状态表,设置好原始状态情况下所有输入信号的状态;再按工步状态,扳动开关,观察输出端点指示灯在一个工作循环里的状态变化,并与工艺过程对照。由于程序较长,这里仅给出输出部分及二极管顺控电路所对应的梯形图,如图4、5示。
 

图5 输出部分梯形图

3 结束语
  用可编程控制器改造旧机床电气系统,在现有企业里是非常现实的技术改造方案,具有投资省、见效快的特点。通过使用PLC改造该机床电气系统后,去掉了原机床的13只中间继电器,5只时间继电器,80只顺序控制二极管及20只电阻,使线路简化。同时,由于PLC的高可靠性,输入输出部分还有信号指示,不仅使电气故障次数大大减少,而且还给准确判断电器故障的发生部位提供了很大的方便。

1. 概述
    短纤倍捻机作为一种加捻设备,实现一转两捻,效率比传统捻线机成倍提高,卷装容量增大,加捻质量大幅度提高,主要具有以下特点:高品质锭子在高速运转下的持久稳定性;二级传动机构,使受力更合理,加捻范围更广;油浴式齿轮箱,特殊的导纱曲线,使卷绕成形良好;卷绕张力可以在超喂罗拉上任意调节,因此也适用于染色用松驰柔软的卷绕。本文着重介绍施耐德Twido PLC在短纤倍捻机控制系统中的应用。

2.工艺
短纤倍捻机主要分为卷绕,恒动和锭子三个部分,如下图 

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捻度计算公式:      
捻度=2*V锭子角速度/V纱线线速度
通过保证锭子角速度和纱线线速度的恒定来保证捻度的恒定。因此,主要控制对象为卷绕和恒动部分。

3.系统
(1)系统配置
本系统采用施耐德全套解决方案,主要由以下几个部分构成:PLC本体 TWDLMDA20DRT+模拟量输出模块TWDAMO1HT+变频器ATV31+四行文本屏TSX08H04M。
a) 可编程序逻辑控制器(PLC)
型号:TWDLMDA 20DRT;CPU模块,DC24V供电,12点DC输入,2点晶体管输出,6点继电器输出,自带2路高速计数(20K Hz),大可扩展7个扩展模块,并支持双字和浮点运算。本模块在系统中担任重要的控制角色,用于控制各种动作,PID运算和参数计算等等。
b) 模拟量输出模块
型号:TWD AMO 1HT;模拟量输出模块 ,1路/模块,12位精度。用于变频器频率
给定。
c) 人机界面
型号:TSX08H02MK;2行中文图形显示器,带运行电缆。用于参数设定,显示,故障报警。
d) 变频器
ATV31,用于控制控制锭子电机和卷绕电机。

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(2) 控制原理
控制对象:捻度,实现锭子电机和卷绕电机的同步控制

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(3) 控制方法
 实线1:锭子转速给定
 实线2:卷绕转速给定
 虚线3:根据锭子转速计算出的卷绕转速

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如上图所示,系统在启动,运行和停止三个过程,锭子速度和卷绕速度严格保持同步,这样,有效的保证捻度误差在小范围内。

4 结束语
    本系统性能稳定,运行可靠,锭子转速可以开到3000-15000转,捻度设定范围90-2300,实际捻度误差在3%以内,实测锭子转速误差在2%以内,完全满足客户的要求,甚至超过原来的进口设备。

  随着激光技术的发展,激光测距传感器在检测领域得到了越来越多的应用。本文所研究的基于HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC的激光测距系统,对多台激光测距传感器所采集到的数据进行处理,并将数据传送给上位机,实现了对多台激光测距传感器的监控。

1  激光测距传感器的基本原理
  激光测距传感器的基本原理是,通过测量激光往返于被测目标之间所需的时间,来确定被测目标之间的距离。激光测距传感器的原理和结构都很简单,是长距离检测有效的手段。
  激光测距传感器工作时,首先由激光二极管对被测目标发射激光脉冲。经被测目标反射后,激光向各方向散射。部分散射的激光返回到传感器的接收器,被光学系统接收后,成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,能够检测极其微弱的光信号。记录并处理激光脉冲从发射到返回所经历的时间,即可得到被测目标的距离。

2  PLC控制系统硬件设计
  基于HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC的激光测距系统的功能结构图如图1所示。系统通过PLC的自由口通信,接收多台激光测距传感器发送过来的数据,根据传感器提供的数据格式解析数据包,计算出测量的距离。系统的功能还包括显示测量距离、在非正常情况下报警、与上位机进行数据交换等。
  PLC的CPU模块选用HOLLiAS-LEC G3系列的LM3108模块,其性能价格比很高,广泛应用于工业控制的各个领域。LM3108模块的标准配置包括两个串行通信接口PORT0和PORT1,其中PORT0为RS485接口,PORT1为RS232接口。采用RS232接口建立PLC与上位机的通信,实现PLC程序的下装和监控。采用RS485接口建立PLC与现场仪表的通信。




3  PLC控制系统软件设计

  PLC采用自由口通信方式接收激光测距传感器的数据,用%MB400~%MB411的12个字节作为通信接收寄存器,存放自由口通信方式下所接收的数据。所谓自由口通信,是指用户可以通过设置通信模式来改变通信接口的参数,以适应不同的通信协议。在PLC程序中设定的激光测距传感器的通信参数如表1所示。PLC控制程序采用和利时公司的编程软件PowerPro完成,下面详细介绍数据解析程序。其它应用程序从略。


表1 激光测距传感器的通信参数




3.1 数据解析程序的变量定义

PROGRAM PLC_PRG
VAR
       SetRS485: Set_COMM2_PRMT; (* RS485自由口通信参数设置 *)
       SetRS485Q: BOOL; (* RS485自由口通信参数设置标志 *)
       Receive: COMM2_RECEIVE; (* RS485自由口通信数据接收 *)
       ReceiveQ: BOOL; (* RS485自由口通信数据接收标志 *)
       ReceivedData: bbbbbb; (* 存储ASCII码数据的字符串 *)
       bbbbbbbb1: INT; (* 起始字符的位置 *)
       bbbbbbbb2: INT; (* 结束字符的位置 *)
       ReceivedData_bbbbbb: bbbbbb; (* ASCII码形式的数据 *)
       ReceivedData_DWORD: DWORD; (* 十六进制形式的数据 *)
END_VAR


3.2 数据解析程序的梯形图



3.3 数据解析程序分析

  PLC从激光测距传感器接收到的数据是ASCII码形式,所以需要将ACSII码转换成PLC能够操作的十六进制数。
首先在存储ASCII码数据的字符串ReceivedData中找到数据的起始字符“+”,并将其位置存储在变量bbbbbbbb1中。然后再找到数据的结束字符“$R”,并将其位置存储在变量bbbbbbbb2中。将位置bbbbbbbb2与位置bbbbbbbb1之间的字符取出,存入变量ReceivedData_bbbbbb中,此即为数据的ASCII码形式。后将该ASCII码形式的数据ReceivedData_bbbbbb转换位十六进制形式的数据ReceivedData_DWORD,即完成了数据的解析。


4  结论

  采用和利时HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC作为激光测距系统的控制核心,可以方便地与激光测距传感器进行通信。实践证明,该方案结构简单,运行过程稳定可靠,实现了激光测距系统的数据采集与处理。


所属分类:中国电工电气网 / PLC
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成立日期2019年09月10日
法定代表人袁宜男
注册资本500
主营产品西门子PLC模块,变频器,触摸屏,交换机
经营范围从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、机申设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑安装工程(除特种设备),机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售。
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