西门子模块6ES7214-1AD23-0XB8保内产品

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产品详细介绍

西门子模块6ES7214-1AD23-0XB8保内产品

1  引言 
钢铁行业煤化工厂焦处理工艺存在着操作点多,设备分布比较松散的特点,在满足工艺要求的前提下,尽量减少劳动定员和劳动强度,是自动化工程技术人员的课题。随着信息技术和网络通讯技术的飞速发展,充分利用自动化及网络技术就可以得到解决。

2  工艺描述
在攀钢煤化工厂1#焦炉易地大修项目中,整个焦处理按工艺流程可分为运焦、筛焦和储焦、放焦、焦处理除尘等几部分,运焦主要是完成从新1#焦炉生产处理的焦炭及时运送出来;筛焦主要是将焦炭进行筛选分为小于5mm、5mm~10mm、10~25mm、25~80mm、大于80mm等几种不同规格的焦炭;储焦主要是对筛选后的焦炭按照不同大小分别储存放在不同的储焦仓内,放焦主要是根据炼铁厂的需要,把焦炭从储焦仓内放到皮带运输机上运送到不同的目的地,或者把焦炭从储焦仓内放到火车或汽车等运输工具将不同规格的焦碳输送给客户。由于焦炭在使用皮带运送过程中粉尘较大,为了保护环境和现场工人的身心健康,该系统设计了一套除尘系统。

3  系统配置
攀钢煤化工焦处理工艺采用了施耐德电气公司的Quantum系列控制柜作为过程控制系统。各控制分站负责现场设备的数据采集和控制,并通过操作员站对现场设备的运行情况进行实时监控管理,可对整个系统的设备进行监视和集中控制。
3.1  系统硬件配置
PLC系统的硬件配置如图1所示。



图1     焦处理控制系统硬件配置网络图
(1) PLC控制柜
施耐德电气公司ModiconQuantum系列I/O架构可用于三种主要体系结构,以满足控制系统的要求:本地I/O、远程I/O(RIO)和分布式I/O(DIO),本系统采用远程I/O结构。由于所控制的设备比较分散、距离较远,系统还采用光纤中继器的点对点RIO通信方式,这样可以增强整个网络的抗杂波干扰能力,提高整个控制系统数据交换的稳定性。
攀钢煤化工厂的焦处理控制系统共有5套PLC柜,其中1#主站安装有一块CPU板,其余均为I/O柜,并且1#、2#、5#柜内各有2个分站,本系统共有一个主站和7个分站。
主站有一块CPU板,它可与Concept软件兼容。为了便于与其他设备进行通讯,安装有一块以太网模块是140 NOE 77111,它使用Ethernet TCP/IP协议与操作员站、工程师站进行通讯,它的传输速率为10/100Mbps。
系统上的每个分站都安装有一个MA-0185-100分支器进行,由于4#站和5#之间的距离较远,为了确保通讯顺畅,我们采用光纤、光纤中继器进行通讯。
(2) 操作员工作站
考虑到现场情况,本系统为实时监控网络结构,在中控室配有一台操作员站,具体配置如下:
CPU: pentium4处理器,主频2.4GHz。硬盘:80G,内存:512Mb,网卡:100M,底板:PBP-13L4工业底板PW-300W,显示器:三星21"CRT纯平,52X光驱,1.44M软驱,带键盘和光电鼠标。
它与控制系统、工程师站组成以太网,可通过TCP/IP协议与INTERNET网络互连,使用户可以在任何地方,通过INTERNET对监控设备进行维护。
(3) 工程师站
工程师站的硬件配置与操作员站完全相同。当操作员站发生故障时,可以马上通过设定操作人员权限,将工程师站转换成为操作员工作站。

3.2  系统软件配置
(1) PLC控制系统软件
本系统采用Concept V2.6版本的软件包,它是基于bbbbbbs2000平台的工业软件系统,具有功能强大的编程组态功能。Concept非常易于组态,所有地I/O模块均可通过Concept进行配置,在软件中为每个模块指定I/O地址,使得在配置中添加和更改模块极为简单,不必因物理位置更改应用程序。
具有所有5种IEC61131-3编程语言,分别为顺序功能图表、功能块图、梯形图、结构化文本、指令表。根据工艺需要,我们采用功能块图语言编制应用程序。
(2) 操作员站软件
本系统采用悉雅特公司的1500tag服务器版监控软件(带有Schneider QuantumIOServer)制作操作员监控画面。它是基于bbbbbbs2000平台的工业软件,直接从PLC程序级输入标签定义,可以有效的缩短开发时间,达到快速、便捷、准确的目的,它可以自动更新标签,确保与控制系统同步进行,并保护数据的完整性,并支持当前所有的网络通讯协议,使得站与站之间的过程数据交换畅通无阻。

4  系统功能
4.1  控制功能
本系统由运输皮带机、振动筛、翻板等基本设备组成,利用控制设备、通讯模块、监控站等装置,达到皮带机、振动筛、翻板集中控制与监控的目的。具体实现的功能如下:
(1)控制方式分集控自动、集控手动、就地三种方式可切换。正常生产时,使用集控自动方式,设备按工艺要求的顺序和流程由操作员站自动启停;集控手动时,可在操作员站操作各设备,有联锁和联动关系;在检修设备时采用就地方式,每台设备旁边均设有就地操作控制箱,有工作方式转换开关和就地起停钮便于在现场操作;
(2)启动设备前由集控台发预警信号,预警30s后,若现场均满足集控自动启动条件,设备按顺序自动启动。现场可用停车钮停止启动过程;设备启动前发出预警信号,提示有关人员应立即远离设备;
(3) 按工艺要求,整个焦处理控制系统有22条料线,操作员可以根据来料的情况选择不同的料线,翻板自动切换到位,方便快捷。
(4)皮带运输机装设拉线开关、跑偏保护、低速保护等,这些信号均接入集控系统,参加设备的紧急停车和联锁停车;以保证设备和人身安全;
(5)对设备故障和工艺参数的异常实时报警,并进行声光提示。一般故障只报警,现场非正常停车或严重故障时,故障设备及其下游设备紧急停车,上游设备顺煤流延时联锁停车。
(6) 可根据皮带机系统的故障性质,进行紧急停机、顺序停机或发出报警声光信号;
4.2  监控功能
为了确保人员及设备的安全,操作员可在中控室的操作员站上集中监控整个焦处理的生产过程,完成对生产及相关环节的“遥测、遥信和遥控”,实现运输焦处理生产的综合自动化。具体实现的功能如下:
(1) 提供交互式全中文界面的操作平台,实时显示各条料线的设备设备运行状态;
(2) 根据工艺流程及联锁关系实现各条料线的自动/手动控制;
(3) 实时监测所有电机的电流、温度等参数。可以让维护人员及时发现一些机械设备的潜在故障隐患;
(4)在操作员站上按照故障发生的时间顺序,集中显示所有控制设备的故障状态、故障类型、故障地点、等信息,便于维护人员查找故障,及时快速的处理故障;
(5) 为了保证人身安全,对故障报警信息进行安全确认,只有确认故障后,才能重新启动设备。

5  控制系统的特点
该系列的PLC是施耐德公司推出的综合自动化平台,具有模块化的、可扩充的结构,并且所有的模块都能带电插拔,任何模块没有槽位的限制,它特别适合工业及生产过程的实时控制。具体的特点如下:
(1) 选用的控制器较先进,系统的实时性好,可靠性高,数据处理速度快;
(2) 采用基于同轴电缆方案的远程I/O的体系结构,系统具有较高的安全性。系统扩展方便,可随时增加节点;
(3) Quantum系列控制柜内的通讯网络速度快,传输速率为1544Mbps,可靠性高;
(4) 操作员站界面直观友好,操作简便,功能齐全;
(5) 减少布线成本,由于采用远距离通讯网络,使布线更加方便,并大大减少电缆用量;
(6)多种操作方式。控制方式有:集中联动、集中手动、就地手动方式,使系统操作灵活、可靠。在集中方式下,所有设备由中控室操作员通过操作员站进行操作;
(7)多种流程选择。在联动方式下,可根据工艺选择运输流程,皮带启动按逆流方向,并根据皮带速度、长度延时开车,以免发生堆积焦炭的现象;
(8) 具有实时报警监视、安全确认机制和数据记录功能。对操作员素质无特殊要求,培训简单。

6  结束语
该控制系统在焦处理工艺的实际应用中,性能稳定可靠,网络技术较成熟,能够满足生产的需要。自今年8月投入运行以来,系统运行稳定可靠,抗干扰能力强,操作维护方便,为焦炉的正常生产提供了可靠的保证

1  引言
目前,在工厂供电系统中,对高压断路器的控制、保护和信号回路多采用传统的继电器开关量控制方式,存在着元件多,接线繁琐,运行维护工作量大,故障多,控制自动化程度低,可靠性差等诸多问题。而PLC作为继电器控制的替代产品,具有可靠性高、抗干扰能力强、编程简单、维护方便、适应环境好等等优点,利用PLC对断路器二次回路进行控制无疑是较好的选择。

2  断路器操作与二次回路
2.1  断路器控制、保护和信号回路(简称二次回路接线)
断路器控制、保护和信号回路电路接线如图1[1]所示。QF为断路器,TA为电流互感器,KA为电流继电器(GL-15、25型),KM为中间继电器,WC为控制小母线,WS为信号小母线,WAS为事故信号小母线,SA为控制开关,SB为按钮,RD为红色指示灯,GN为绿色指示灯,YO为合闸线圈,YR为跳闸线圈,SQ1、SQ2为储能位置开关,M为储能电机。
2.2  断路器控制、保护和信号回路基本要求
图1为采用CT7型弹簧操作机构的断路器控制、保护和信号回路,SA可采用LW2或LW5型转换开关,其控制的基本要求如下:



图1     断路器控制、保护和信号回路原理图
(1) 只有当储能电机储能完成,才能进行合闸操作。
(2) QF正常工作时,应是红灯亮,绿灯灭,并分别起到监视跳闸和合闸回路的完好性。
(3) 当过电流保护装置检测到过电流信号时,应立即启动跳闸装置跳闸。
2.3  控制电路工作原理
图1中,SA为LW2或LW5型转换开关,它们的触点有合闸、合闸后、分闸、分闸后四个位置。SA的3-4触点只在合闸时接通,合闸后断开;SA的1-2触点只在分闸时接通,分闸后断开;SA的9-10触点在合闸和合闸后均接通。SQ1和SQ2是弹簧储能电机的位置开关,未储能时处于初始状态。
需要合闸操作时,须先进行弹簧储能:按下SB按钮,储能电机M通电运转,使合闸弹簧储能,完毕后,SQ2常闭触点断开,SQ1常开触点闭合,为合闸作准备。
合闸时,将SA扳向合闸(ON)位置,其3-4触点接通,合闸线圈YO通过较大电流,操作机构使QF断路器合闸,其辅助触点使YO线圈失电,并使RD红灯点亮。
分闸时,将SA扳向分闸(OFF)位置,其1-2触点接通,分闸线圈YR通过较大电流,操作机构使QF断路器分闸,其辅助触点使YR线圈失电,并使GN绿灯点亮。
当一次电路发生短路时,KM1或KM2线圈得电,其常开触点闭合,也使YR通过较大电流而让QF断路器跳闸,随后QF的3-4触点断开,RD灭,并使YR失电。由于QF是自动跳闸,SA仍在合闸位置,SA9-10触点闭合,发出事故信号,通知值班员将SA扳向分闸位置,并使事故信号解除。

3  断路器操作PLC控制系统
3.1  PLC电气原理设计
断路器控制、保护和信号回路的PLC的I/O点分配如图2所示。PLC采用FX2N-32MR型,共须用7个输入点,6个输出点。标注情况如图2所示。SA为普通的手动转换开关,H为事故报警信号。



图2     PLC控制系统I/O接线图
3.2  PLC的程序状态转移图
由于该控制电路为顺序控制电路,根据其基本控制要求,并对照PLC的输入输出接线图,即可绘出PLC控制的程序状态转移图如图3[2]所示。



图3     PLC控制程序状态转移图
3.3  PLC控制的梯形图
PLC控制的梯形图如图4所示:



图4     PLC控制梯形图
需要合闸操作时,须先进行弹簧储能:按下SB按钮,X4=1,使Y3=Y4=1,GN绿灯亮,储能电机M通电运转,使合闸弹簧储能,为合闸作准备,完毕后,SQ1和SQ2常开触点闭合,Y3=0,电机M停转,由于仍在分闸位置,GN灯应保持亮。
合闸时,将SA扳向合闸位置,其常开触点接通,X1=1,使Y1=Y4=1,合闸线圈YO通过较大电流,操作机构使QF断路器合闸,合闸后,QF的常开辅助触点使Y5=1,RD红灯点亮。
分闸时,将SA扳向分闸位置,其常开触点断开,X1=0,X3=1,使Y2=Y5=1,分闸线圈YR通过较大电流,操作机构使QF断路器分闸,分闸未完成,RD红灯仍亮,分闸后GN绿灯点亮。
当一次电路发生短路时,KM1或KM2线圈得电,其常开触点闭合,X6=X7=1,使Y2=Y6=1,也使YR通过较大电流而让QF断路器跳闸,由于QF是事故跳闸,应发出事故信号,通知值班员将SA扳向分闸位置,并使事故信号解除。

4  结束语
断路器控制、保护和信号回路采用PLC控制,与继电控制相比,可靠性高、调试方便,具有良好的应用前景,值得推广应用。

1  引  言
在内燃机动力装置的船舶上,锅炉是船舶的重要辅机设备,主要产生蒸汽用于加热燃油、主机暖缸、驱动辅助机械及生活杂用。当前船舶机舱自动化的要求越来越高,锅炉的自动控制在实现无人机舱中是必不可少的。目前我国船舶(特别在远洋渔船)上,虽有一定程度的自动化控制,但控制系统基本上是采用接触器—继电器系统,系统线路复杂、可靠性差、维护工作量大。为改造船舶设备,改善船员劳动强度,提高生产效率, 采用可编程序控制器来实现锅炉的自动控制,可以使线路简单、可靠性提高、维护方便且容易实现现场调试等。可编程序控制器控制系统的经济性能比高于接触器—继电器控制系统。

2  设备与工艺要求
本文主要针对的是船舶辅助燃油锅炉,其蒸发量一般为0.45-2.5t/h,蒸汽压力在0.3-0.7Mpa左右,但只要简单修改PLC程序就可以适用不同型号的船舶锅炉。船舶锅炉自动控制一般有以下几个环节:蒸汽压力自动控制,燃烧程序的自动控制,锅炉水位自动控制,保护与报警。
系统的全自动起动、停炉和故障事件处理,按照要求在PLC中编制用户程序,实现:给水、扫气、点火、燃烧等过程的全自动起、停控制。锅炉定期定时保养维护的自动提示和超期不维护的系统自动闭锁。为配合燃烧,PLC在系统的起停运行中,根据控制要求自动起停风机电机和开闭风门完成扫气工序,并根据燃烧情况,控制风门的开闭大小。风机电机故障、炉内压力超限联锁、燃烧发生故障的联锁控制和报警处理,报警联锁等控制处理等也由PLC用户程序实现。
2.1  水位控制
采用水位计对水位进行检测,根据控制需要将3个水位(下限水位、下下限水位、上限水位)的3个开关量信号接入PLC,经PLC控制水泵电机,实现合适给水量的控制、低水位联锁、报警处理给水水泵电机故障时的联锁控制等,使系统全自动平稳地运行。
2.2  蒸汽压力控制
蒸汽压力通过压力传感器测量实现。水位正常时,如蒸汽压力在0.4-0.46Mpa时锅炉正常燃烧;当负荷减少时,蒸汽压力上升到0.46Mpa时锅炉停止燃烧;如故障蒸汽压力仍上升至0.49Mpa时,切断电源并发出报警;当蒸汽压力下降到0.4Mpa以下时锅炉重新点火燃烧。
采用压力传感器测量当前蒸汽压力,通过压力开关,信号接入PLC的两点开关量输入,或者用压力传感器测量通过变送器将信号接入PLC的一路模拟量输入,实现两级燃烧(大、小火)控制和压力上限保护及实时监视。
2.3  燃烧程序自动控制
燃烧系统的自动控制就是蒸汽压力的自动控制。汽压是燃烧自动控制的被控参数。对锅炉发出起动信号后,自动起动油泵和风机,并把风门调到大而不向炉膛内供油,用压缩空气大风量吹扫,即“予扫风”,以防止点火时发生“冷爆”。预扫气结束后自动把风门关到小位置,打开点火喷油电磁阀,喷入少量燃油;接通点火变压器进行点火。点火成功后,自动断开点火变压器,燃油电磁阀正常打开,进入正常燃烧。
2.4  自动保护和报警
按照要求在PLC编制中实现过水位保护、高水位保护、点火失败报警、燃烧熄火报警等。

3  系统设计
3.1  PLC选型及I/O分配
根据以上控制要求,船用辅锅炉控制系统采用FX2N-32MRPLC,它是日本三菱公司的产品,具有运行速度快,功能强,提供的I/O点数为16/16,除实际使用外,有足够的余量供系统以后扩展。模拟块采用FX2N-4AD和FX2N-4DA。提供4路输入和输出。通信模块采用FX-232AWC。
本系统PLC的I/O分配表如表1。
为了节能,锅炉控制系统中的给水、燃烧控制部分能采用变频器,那么整个锅炉的控制水平(如温度、压力、水位的控制精度)将可得到较大的提高,并且其节能效益是十分明显的,这点在很多的锅炉系统,特别是较大容量的锅炉控制系统中己得到证实,其明显的节能效益使得由于使用变频器带来的控制系统成本提高在短期内就可得到回收,我们设计的控制器作了改进,以适应不同的要求。
为了利用船舶主机排出的废气余热,在控制系统中加入了主机废气控制开关。

表1      PLC的I/O分配表


3.2  系统软件设计
按照船舶锅炉的全自动控制流程,在PLC中编制用户程序[2]。图1、图2为控制系统程序


1  引言
用于燃料输送的输煤斗轮机,是在上安电厂一期工程时由美国GE公司安装的,采用的型号为GES6系列,自安装运行以来运行状况良好,基本可以满足电厂输煤要求。可是随着产品的更新换代以及电厂自动化水平的提高,原有的S6系列PLC操作比较繁琐,DOS人机交互界面使得技术人员在维护时感到非常得不方便,原有的梯形图逻辑存在却缺陷导致斗轮机行走振颤,甚至停机警报,设备出现老化现象,特别是S6系列PLC在九十年代中期已经停产,一旦现有的PLC故障需要更换,则很难找到备用的模件,给电厂生产正常运行带来很大的不便。迫切需要对原有的S6系列PLC进行升级改造。

2  斗轮机系统功能分析
斗轮机的作用主要分为两大部分,一是把煤通过传送带在指定地点煤集中堆放;二是根据需要把堆放好的煤通过传送带传输到中转站。斗轮机的功能分为悬臂旋转、悬臂升降、大车行走、斗轮旋转、夹轨器、挡板、拖车皮带、就地控制、远程控制、自动等十四部分。其中大车行走驱动电机使斗轮机运动至煤堆附近,接着悬臂进行旋转或者升降将斗轮运行到适合取煤的位置,斗轮开始转动取煤,通过皮带运送走,或者通过拖车皮带将需要堆放的煤集中存放到指定地点。

3  改造方案设计
改造包含E1盘配电室和E2盘远程控制驾驶室两部分。E1盘配电室内配有两层机架,层为安装有CPU的I/O机架,另一层为隶属于层机架的I/O扩展机架。两层机架之间通过扩展电缆进行连接和通讯,现场的各类开关量信号,报警接电信号,PLC输出到现场电机的起停信号均通过端子排与PLCI/O模块相连;E2盘远程驾驶员室内配有一层机架,该层为隶属于配电室层机架的远程扩展I/O机架,与主机架之间通过远程通讯电缆进行通讯。驾驶室内的监控硬件为发光二极管组成的光子排,通过端子排以简单明了的指示驾驶员各种操作状态以及报警信号。
3.1  硬件改造
(1) PLC选型
PLC采用GE公司的9030系列,参照原有PLC配置,共有输入300余点,输出400余点,故选用11个32位的输入模件IC693MDL655,6个32位的输出模件IC693MDL753,输入与输出模件均使用一对24针D形连接器(分为AB、CD两组)及电缆IC693CBK001进行数据传输;电源模件选用IC693PWR322,可满足所有输出和输入模件的需求;PLC的微处理器选用高性能的CPU363,系统运行速度高,可达0.5ms/K指令。能快速执行梯形图逻辑,并实时刷新计算输出,并可在线监视执行状态。完全可以满足实时控制的要求。具体的输入和输出模件位置分配为:E1盘主机架6个输入模件,扩展机架1个输入模件,3个输出模件;E2盘4个输入模件,3个输出模件。PLC硬件配置图(主机架)参见图1。



图1     PLC硬件配置图(主机架)

(2) 电源改造
原有的110V直流电源全部更换作24V直流电源;PLC的输入模件与输出模件电源接线均采用负逻辑方式,具体方法可参考图2,并将输入模件和输出模件的24针D形连接器数据传输电缆剖开,按照图2和图3所标明的接线方式求将不同颜色的数据线分为AB组和CD组,分别打印出线标志,以保证连接到端子排上的位置准确无误。

3) 接线线路改造
原有的PLC全部拆除,端子排全部更换,E1盘和E2盘的输入模件以及E2盘的输出模件对应端子排上的外部信号接线位置均保持不变,E1盘的输出模件直接驱动继电器上控制外部回路,对应的端子排上的外部控制信号线均保持不变;不同颜色信号线分为AB组和CD组,参考图2和图3,分别打印出线标志。按照接线图将连接到对应的位置,重新铺设驾驶室连接至配电室之间的通讯电缆,并在电缆外部套上绝缘皮管,以保证信号不受干扰。    
 3.2  软件改造
(1) 地址配置
参照原有的PLC地址配置,得知斗轮机的输入共有大约300点,输出大约400点,原来的地址分配比较混乱,根据实际情况重新配置输入和输出模件的地址,将所有的输入和输出点按照斗轮机的十四个功能区分开,再统一分配地址。注意到S6中的输出地址符号为%O,9030中为%Q;9030的定时器功能与S6的定时器功能完全不同,即S6定时器的地址是可以任意选择的,每个定时器只占一个地址位;9030定时器的地址就只能被限定在一个规定好的区域内,一个定时器就要占连续的三个地址位,这是GE9030 PLC本身特性所决定的,故对梯形图中所有的定时器地址进行重新分配,范围%R1127~%R1334。

(2) 模块化逻辑开发
参考原有的S6 PLC DOS环境下开发的梯形图逻辑,在bbbbbbs & Cimplicity ME开发环境下重新编写适用于9030PLC的梯形图,保证原有的逻辑功能不变;基于模块化思想,按照斗轮机的十四个功能部分对程序分块,即主程序只包含十四个被调用的子程序块(见图4),各个程序块只包含对应于某一功能的梯形图逻辑(参考图5),并在现场技术人员的帮助下,完善了所有梯形图的注释,增强了程序的可读性,方便后期维护。



 图4     模块化主程序

(3) 梯形图逻辑优化
注意到原有梯形图中一些特殊指令在9030的开发环境中已经不存在了,在9030的开发环境中找到可以代替这些特殊指令的命令以保证移植后的逻辑功能原功能一致。删除掉一部分已经不再使用的自动控制的逻辑,并修改了悬臂启动延时定时器的延时参数,使得控制效果更为合理。根据现场操作人员的意见,并改正了一部分错误的注释。

4  改造创新
本文作者创新点是在对原有的梯形图逻辑移植的基础上,采用了程序语言中的模块化编程方法,将斗轮机的十四个不同的功能部分看作是十四个不同的对象,分别编写相应的梯形图逻辑子程序,再主程序中直接调用这些子程序,形成完整的梯形图逻辑控制斗轮机正常运行。模块化后的梯形图逻辑结构清晰,具有很好的可读性,易于后期的维护。各模块之间相对独立、功能单一,避免了重复劳动,具有良好的可移植性,只要稍加修改,就可应用到同类型的控制中,获得了较高的程序质量。

5  结束语
整体的改造工作是成功的,系统调试期间运行状况良好,不但斗轮机的基本功能得到了实现,修改了原有逻辑中的不合理的地方,消除了斗轮机的行走震动的问题,并修改了斗轮机的斗轮的启动延时时间,使得功能更为合理,终顺利验收完毕。
在工作期间也出现了一些意想不到的问题,由于输出模件选用的是IC693MDL753,该模件的电源接线方式只有负逻辑着一种方式,而原来的发光二极管光子排的正常工作存在正负极性,改造后的由于模件的电源方式改变,导致了由输出模件驱动的发光二极管不能正常工作,与现场工作人员讨论之后,决定将光子排上的所有发光二极管正负极颠倒一下,这样就可以在不影响工作的情况下保证系统状态的的正常显示。
一个问题是在梯形图逻辑调试期间发现CimplicityME开发环境报告E1盘主机架电源不足,后经查阅相关资料发现,选择的电源只能向不多于4个同类型的输入或者输出模件供电,一旦超出这个限制,就会产生电源不足报警,导致模件不能正常工作,将原来配置好的主机架上的6个输入模件的后2个移至扩展机架上,主机架上4个输入模件,扩展机架上3个输入模件,3个输出模件,满足了电源要求从而正常运行。
实践表明改造后的斗轮机抗干扰能力强,可靠性大大提高,降低了电气维修人员的工作量,极大地提高了生产率和整体输煤系统的自动化水平。


所属分类:中国电工电气网 / PLC
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成立日期2019年09月10日
法定代表人袁宜男
注册资本500
主营产品西门子PLC模块,变频器,触摸屏,交换机
经营范围从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、机申设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑安装工程(除特种设备),机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售。
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