6ES7212-1AB23-0XB8实体经营
1 引言 纺织行业清花设备是集机、电、气等高新技术于一体的纺织机械设备。作为各种纺织工艺流程的前纺设备,在提高纺织产品档次与质量中起着重要作用。纺织行业是传统老行业,纺织厂老设备居多,传统设备均采用继电器控制系统,长期以来电气故障率高的问题一直没有解决。目前,在国际上已普遍采用PLC及变频控制技术取代继电器控制技术.传统的清花工序(非自动化程度高的新设备)的电气控制在纺织企业中是比较复杂的,电气故障也是较多的。对清花工序进行电气改造,引入PLC及变频自动控制系统意义很大。采用国产永宏(FATEK)PLC及变频控制系统改造清花生产线以后具有高产量、高除杂效率、高自动化等特点,在生产使用中体现了其设计合理,工艺性能好,机电一体化水平高。经不懈地改进、完善和提高开棉设备的设计和制造水平,缩短了我国开棉设备与国际先进水平的差距。
图1 清花生产线工艺示意图 (1)开松工序:把原料包中压紧的纤维块松解成较小的纤维束,避免纤维的损伤和杂质的碎裂。
2 清花工艺与PLC技术 2.1 清花生产线工艺流程介绍
2.2 PLC清花线控制技术路线
图2 原清花继电器控制系统部分原理
图3 基于永宏PLC的清花生产线 近年来,随着科学技术的进步和微电子技术的迅猛发展,可编程序控制器技术已广泛应用于自动化控制领域。可编程序控制器以其高可靠性和操作简便等特点,已经形成了一种工业控制趋势。传统的清花工序(非自动化程度高的新设备)的电气控制在纺织企业中是比较复杂的,电气故障也是较多的。在众多的PLC当中,如何选型取决于实际的应用需要。清花控制系统的特点是距离长、规模大、分布站点多、通讯对象多。国产永宏(FATEK)系列PLC恰恰适应于这样的应用需求,其强大的通讯能力、高速灵活的网络体系令众多的PLC难以与之匹敌,本方案主要采用具有很高性价比的FBS-60MA主机模块及FBS-60EAP扩展模块,FBS-60MA主机模块采用36点24VDC数字输入(4点可达10kHz),24点(R/T/S)数字输出(“T”机型具4点10kHz输出),一个RS-232或USB通讯端口(大可扩充至3个),FBS-60EAP扩展模块采用36点24VDC数字输入,24点(R/T/S)数字输出,内建电源供应器。其主要特点是:(1)模块化结构设计。且模块小型化、无排风扇结构、易于实现分布、易安装,便于维护。(2)高电磁兼容性和强抗震动、冲击性,使其具有高的工业环境适应性。(3)功能强大。适用于不同的需求,提供各种类型的I/O模块、功能模块、通讯模块;程序运算速度快,运算指令丰富,强有力的程序处理能力,具有完善的自诊断功能。(4)通讯能力强。通讯协议的多样化,及具有的自定义功能使得各种通讯类型的应用成为可能,为应用系统的整合与集成提供了非常好的条件。(5)所有PLC系统的配置,包括通讯的配置,及组态、编程、调试,维护,管理均在软件中,统一的界面、全局的数据管理、方便的操作等为用户创造了良好的环境。
图4 永宏PLC主机控制部分原理图
图5 永宏PLC扩展控制部分原理图
图6 部分程序设计梯形图
4 结束语 |
1 引言 图1 余热锅炉工艺流程图 3 控制难点分析 图2 三冲量调节方框图 先通过蒸汽流量变送器和给水流量变送器取得各自的信号乘以相应的比例系数,通过比例系数可以调节蒸汽流量或给水流量对调节系统的影响力度。通过差压变送器取得水位信号作为主调节信号H。如果水位设定值为G,那么在平衡条件下应有D×Dk-W×Wk+H-G=0的关系式存在。其中Dk为蒸汽流量系数Wk为给水流量系数。如果再设定时,保证在稳态下D×Dk=W×Wk那么就可以得到H=G。此时调节器的输出就与符合对应,给水阀停在某一位置上。若有一个或多个信号发生变化,平衡状态被破坏,PI调节模块的输出必将发生变化。当水位升高了,则调节模块的输出信号就减小,使得给水调节阀关小。当水位降低时,调节模块的输出值增大,使给水阀开大。实践证明三冲量给水单极自动调节系统能保持水位稳定,且给水调节阀动作平稳。锅炉给水系统中还有一个比较重要的控制回路是给水压力回路,因为汽包内压力较高,要给锅炉补水必须提供更高的压力,给水压力回路的作用是提高水压,使水能够正常注入汽包。但在蒸汽流量未达到满负荷时,对给水流量的要求也不高。在老式的锅炉系统中一般采用给水泵一直以工频方式运转,用回流阀降低水压防止爆管,现在一般采用通过变频器恒压供水的方式控制水压。锅炉给水量通过汽包液位调节。汽包液位测量选用浮筒液位计。为有效利用转换废热,降低消耗,减低劳动强度,有利于整体工艺稳定,要求汽包液位自动控制,正常生产时波动应小于±5%。PID调节蒸汽出口阀可以很好的控制汽包压力。开车正常后波动范围不大,可以不考虑。转化负荷波动、出预热器锅炉给水温度变化、锅炉负荷波动、排污量变化这几个因素对汽包液位的影响必须考虑。以汽包液位为主调参数、以给水流量为副调参数、以蒸汽流量为前馈,但调节效果很差。引起汽包液位的大起大落。考虑到该废热锅炉控制参数耦合小,流程简单,产汽量也较稳定,我们从操作人员的操作中得到启发,认为减少给水量的波动从而稳定给水温度成为该废热锅炉液位控制的要点。我们选用“以汽定水+液位前馈”比值控制方案,方案框图如图3所示。 其中系数K为汽水损失率(给水流量与蒸汽流量的比值),范围为1.1~1.2。PID参数为P=300%、I=0.4、D=0。这组PID参数可以使阀位波动幅度不大而回路有较快的跟踪效果。液位前馈系数与锅炉额定负荷密切相关,一般是额定负荷越大前馈系数也越大。本项目废热锅炉的额定负荷为35t/h。前馈系数按表一给定,见附表: 投运时投运给水流量单回路,调节平稳后,再切换为蒸汽流量比值控制,液位前馈起作用。以汽定水+液位前馈比值控制方案调试投运简单方便,投运后经负荷扰动(产汽量变化)、液位扰动(排污量变化)实验,抗扰动性能良好,投运以来运行平稳,达到工艺要求。图4为2.5h实时液位记录曲线,其中记录了负荷扰动情况。液位波动范围<±3%。 4 永宏PLC PID控制系统分析 图5 永宏PLC控制系统示意图 4.2 汽包水位PID控制设计优点 根据应用要求,用户将PID 控制器设定成比例+积分+微分控制器,其控制器的数字化数学表达式如下: Mn:“n”时的控制输出量
图7 永宏可编程序控制器PID部分程序图 |