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1引言
北京地铁自20世纪60年代末建成通车的条地铁线路即“一线地铁”和80年代建成通车“环线地铁”,其直流牵引系统二次保护系统,都是由传统的电磁式继电器所构成。到90年代末,北京地铁建成通车的“复—八线”,它的直流牵引系统的二次保护,也只是在电量保护中引进了国外的微机综合保护装置,而非电量保护仍然沿用电磁式继电保护方式。
在这种保护系统中,使用了大量的中间继电器、时间继电器、重合闸继电器等分立元器件。由于使用的元器件数量和品种多,使得系统接线复杂,给系统调试以及修改接线带来困难。因其潜在故障点多,故降低了整个系统的安全可靠性。还由于对各种继电器每年必须进行动作值、返回值、动作时间等项目的校验,维护时还要打磨继电器接点、并检测接点的开闭特性、检查和清扫二次线等,维护、计表工作十分繁重。
从以上的情况可以看出产生这些问题的关键是使用了大量的电磁式继电器,如果我们能找到一种先进而又成熟的技术产品,并结合工程技术人员多年的设计、运营和维护经验,在其基础上进行二次开发,从而替代目前使用的各种传统的电磁式继电器,并结合已有的电量保护装置组成具有地铁特色的、全新的直流保护系统,就能顺利地解决这些问题,进而加快地铁保护系统的设备改造和技术进步,提高整个保护系统的安全可靠性。
当前,在工业发达国家的电力、机械、轻纺、冶金、化工等行业中,广泛地应用了可编程控制器这种先进技术。可编程控制器是一种具有控制能力强、操作方便灵活、价格便宜、可靠性高的面向生产过程和逻辑控制的专用计算机。它不仅可以取代传统的继电器控制系统,还可构成复杂的过程控制网络。
可编程控制器作为一种工控产品在工业自动化领域已得到广泛的应用,在地铁/轻轨环控系统(BAS)中也有大量的应用,在直流牵引供电系统中,如何根据系统的特点,用可编程控制器实现非电量保护并与电量保护装置有机地结合起来组成完善的保护系统,还是一个崭新的课题,本文将根据北京地铁的特点,论述可编程控制器在旧线改造和新线建设中的具体应用。
2可编程控制器的发展及特点
随着微电子技术和集成电路的迅速发展,微处理器和微型计算机经过不断地开发和改进,软、硬件资源和技术已经十分完善,价格也很低廉,渗透到各个领域。可编程控制器就是吸收了微型计算机的优点,引入了微处理器和其它大规模集成电路的制造技术,并综合了计算机与自动化技术而开发的新一代自动过程控制装置。
按照IEC可编程控制器的定义,可编程序控制器又称PC或PLC,它是以微型计算机为基础的一种用于工业环境而设计的数字式电子系统。这种系统用可编程序存储面向用户指令的内部寄存器,完成规定的功能,如逻辑、顺序、定时、记数、数字运算、数据处理等,通过数字量或模拟量的输入、输出,控制各种类型的机械或生产过程。
个PLC应用实例是1970年由美国的通用汽车公司应用于汽车制造过程中。PLC的早期目的是为了取代过去的继电器顺序逻辑电路,而实现顺序逻辑控制功能。通过用软件来实现逻辑运算,从而大大提高了灵活性,特别是在修改时只需改变软件而不用再改变继电器组合和接线,节约了技术人员大量的时间和系统成本,PLC在逻辑控制中迅速获得了广泛应用。
早期的PLC的特点是结构紧凑、功能简单、速度快、采用专用处理器技术、可靠性高、价格低。但随着微计算机技术的发展和IPC技术与开放软件技术的发展,PLC也在不断提高自己的性能并不断扩展自己的应用领域。当今的PLC具有以下特点:
1)功能丰富
当今的PLC已不再限于完成顺序逻辑控制功能。多数的PLC采用通用的高性能处理器(有的PLC采用Pentium处理器,有的采用Alpha处理器芯片等),采用实时多任务操作系统,在保证快速完成顺序逻辑运算的前提下,普遍增加了回路调节功能、代数计算功能等。当今的PLC已经走出了原来的设备逻辑控制应用领域,而向连续过程控制领域和批量控制领域渗透。
2)网络功能增强
过去的PLC一般限于设备级的逻辑控制,提供简单的慢速的通信功能(只支持RS232、485,通信速率一般在几千字节/秒到几十千字节/秒之间),目的是将系统的控制状态和设备的运行状态传给一些监视设备(如显示终端或PC机)供操作员监视或将操作员的修改指令传递到PLC。一般情况下,PLC自身完成所有的控制功能,通信和监视设备都不工作,PLC仍继续其逻辑控制工作。当今的PLC都提供了高速的通信网络(如Ethernet等),有的PLC还支持快速现场总线通信(ModbusPlus、Profibus、DeviceNet、SDS等)。PLC+网络+PC+SCADA软件已形成了一种非常流行的应用方式。
3)开放图形软件
过去的PLC提供的显示功能极其简单,多数采用数值列表方式或简单的线图显示。现在,一大批的监控(SCADA)软件厂商(如Inbbblution,Wonderware等)在bbbbbbs系统平台上开发了许多功能非常强的监控软件,这些软件一般支持多种PLC连接,具有丰富的图形显示功能,历史数据记录与趋势显示功能,状态报警显示功能,PLC图形组态功能等,使得的PLC再也不是一个顺序逻辑控制黑匣子,而是变成了一个集逻辑控制、调节控制、网络通信和图形监视于一体的综合自动化系统。
4)编程标准化
过去的PLC编程一般是由各厂家提供的LADDER图编程语言。它们形状相似,却不兼容。现在PLC正在向开放性发展。在开放方面,大的进步当属PLC编程语言的标准化。自从IEC1131-3标准推出以来,各PLC厂商积极向该标准靠拢。IEC1131-3标准是为PLC编程标准化所制定的一套欧洲标准。该标准定义了五种不同的控制编程语言:梯形图、顺序功能图(SFC)、功能块图、结构文本语言和指令表。
5)小型化和微型化
当今PLC市场除了呈现高性能和网络功能竞争特征之外,另一个显著特征就是小型再小型,价格一降再降。几年前,微型PLC才大量上市,许多厂家又推出了超微型PLC(具有16或更少的I/O点)。一些微型PLC具有超微型PLC的体积,却有更强的功能,如Omron公司的SRM1体积只有一叠puke牌大小,却支持可到256点的I/O能力(分散I/O方式);Schneider公司的ModiconTSX MicroPLC支持多组超微型PLC的分散I/O,还提供PID调节功能。微型的PLC一般采用分散结构:控制器体积很小,完成综合逻辑处理和运算功能,而I/O采集和处理则在现场模块中实现。
PLC作为一种先进而又成熟的技术,目前被广泛地应用在电力、机械、冶金、化工、轻纺等各个领域。它不仅可以替代继电器系统,使硬件软化,提高工作可靠性和系统灵活性,它还具有运算、计数、调节、通信、联网的功能。
PLC与传统的继电器逻辑相比,具有以下优点:
1)由于采用了大规模集成电路和计算机技术,可靠性高、逻辑功能强,且体积很小。
2)在需要大量中间继电器以及时间继电器和计数继电器的场合,PLC无需增加硬件设备,利用微处理器及存储器的功能,就可以很容易地完成这些逻辑组合和运算,大大降低了控制成本。
3)由于PLC采用软件编程来完成控制任务,随着要求的变更对程序进行修改显得十分方便,而这对于布线逻辑的继电器逻辑控制则难以办到。
PLC采用了计算机技术和微处理器,与计算机相比又有以下特点:
1)PLC是在恶劣的工业环境中运行的,它的设计着眼于可靠、高抗干扰、密封及坚固。它不需要一般计算机必需具备的环境要求。
2)PLC一般具有模块结构,可以针对不同的对象进行组合和扩展,以满足工业控制的需要,具有很好的性能价格比。
近年PLC的发展更加迅猛,可编程控制器市场应用的主要趋势是占领中、小型分布式控制系统(DistributedControlSystem,DCS)市场,DCS作为一种有效的控制方式为越来越多的人们所接受,在造纸、食品和饮料、石油化工、医药、电力和公用事业等领域得到非常广泛的应用,而由PLC组成的DCS系统的发展趋势越来越强劲。据美国机构推荐,按以下准则选择:当模拟量多于128路,且开关量少于128点时,选择仪表型DCS;当模拟量多于128路,且开关量多于256点时,选择PLC与仪表型DCS;当模拟量少于64路,且开关量多于256点时,应选择PLC构成的DCS。当然,这个准则仅供参考。
3地铁供电系统
3.1地铁供电系统
地铁的动力来自电力,供电系统在地铁中的重要性是不言而喻的。地铁供电系统是指输电、变电、配电及用电设备的总和,是国家电力系统的一部分,也称为国家电力系统的用户或负荷。它一般包括直流牵引供电系统、动力照明系统和高/中压交流供电系统三部分。高/中压交流供电系统和动力照明系统在电力网中属于配电系统,与一般的厂矿配电系统没有太大的区别。牵引供电系统可分为交流牵引和直流牵引两种,在世界铁道电力牵引中,直流牵引约占55%以上。北京地铁采用的是直流牵引供电系统,直流牵引供电系统直接为地铁列车提供电力,它既不同于一些厂矿的直流电力(如炼钢厂)系统,也不同于铁路的直流牵引,具有地铁独特的特性,这将是本文论述的中心。
3.2直流牵引供电系统
一般来讲,地铁直流牵引供电系统的主要一次设备是牵引变压器和整流器(这两种设备一般称为牵引机组或机组)、直流断路器和直流电动隔离开关,国内地铁系统标称电压主要有750V和1500V两种;主接线形式较多,主要分为带备用母线及其备用闸开关和不带备用母线及其备用闸开关两种;进线柜有些城市设断路器(如北京),有些城市不设断路器(如上海、广州);有一点是几乎所有的地铁都相同的:即同一供电区间的接触轨或接触网由相邻的两个牵引变电所相对应的馈出开关供电,这种供电方式又称为双边供电。
北京地铁一线、环线和在建的新线直流牵引供电系统的标称电压均是750V,牵引网形式也同为下部接触轨馈电,走行轨回流,但它们的主接线的形式却不尽相同,如图1为北京地铁“复八线”牵引降压混合变电所的典型主接线。
3.3直流牵引供电系统的保护
直流牵引供电具有速度范围大、调速方便、易于控制车辆启制动平稳、牵引接触网简单、投资省、电压质量高等优点,但也存在着牵引变电站设备复杂、电网谐波、电腐蚀、电磁干扰等缺陷,并且给电器保护带来相当的难度。目前北京地铁直流750V保护系统中设有电流速断保护、过电流保护、接地保护和微机综合保护,以及机组开关故障跳闸联跳总闸开关、总闸开关故障跳闸联跳分闸开关、分闸开关故障跳闸联跳对侧分闸开关,分闸开关自动重合闸、紧急停电等保护。微机综合保护中含有瞬时过电流(Imax)、电流增量保护(ΔI)、电流上升率瞬时临界值保护(di/dt)、能量积分保护(Icp)。上述诸多保护种类又可以分为电量保护和非电量保护两大类。
3.3.1电量保护
北京地铁从1996年开始引进国外的用于直流供电系统保护的微机综合保护装置,如现已装备于一线、环线和复八线各个牵引变电站的俄罗斯的BZ-M型微机综合保护装置。在此之前,北京地铁一线、环线直流牵引供电系统使用的电量保护,主要是直流快速断路器自身的电流速断保护,以及由电磁式电流继电器、电压继电器等分立元件组成的过电流保护和接地保护等,并使用至今。
目前,国内尚没有成熟的直流牵引供电系统的微机型电量保护装置,而国外已有很多种先进而成熟的馈线微机综合保护装置,如德国Siemens公司的DPU96、瑞士Secheron公司的SEPCOS和德国ADtranz公司的DCP106,以及在北京地铁投入运行的俄罗斯的BZ-M。这些馈线微机综合保护装置中含有的电量保护种类如下:
短路保护包括:
过电流保护
电流变化保护
过电流保护包括:
限时过电流保护
热过负荷保护
其它系统保护:
供电电缆监视
电压监视
其中,DPU96、SEPCOS和DCP 106还提供了Profibus、Modbus或ModbusPlus等工业现场总线接口,具备了与电力SCADA系统,利用通讯的方式直接进行数据交换的能力。从上述几种馈线微机综合保护装置所包含的电量保护种类,可以看出,它们中的任何一种产品,都可以满足地铁目前电量保护的需要。在不久的将来,地铁保护系统中的电量保护将会逐步过渡到微机综合保护装置。
3.3.2非电量保护
机组联跳总闸保护、总闸联跳分闸保护、相邻变电所间的联跳保护、紧急停电、重合闸功能,以及直流断路器和直流电动隔离开关之间的联锁等,所有通过开关量实现的逻辑保护和逻辑闭锁功能,都属于非电量保护的范畴。前文已经提到,地铁供电系统的一次主接线形式多种多样,非电量保护的种类也会随着主接线的形式而有所不同,以适应不同的主接线方式。非电量保护系统的实质就是开关量(或数字量)的逻辑组合。为了实现这种逻辑组合关系,在传统的方法中是使用大量的电磁式继电器进行搭建,其弊端在本文的引言中已经指出,对此我们也提出了自己的解决方案,即采用先进且成熟的可编程控制器技术实现非电量保护。
可编程逻辑控制器(PLC)是八十年代发展起来的新一代工业控制装置,是自动控制、计算机和通信技术相结合的产物,是一种专门用于工业生产过程控制的现场设备。
由于控制对象的复杂性,使用环境的特殊性和运行的长期连续性,使PLC在设计上有自己明显的特点:可靠性高,适应性广,具有通信功能,编程方便,结构模块化。
在现代集散控制系统中,PLC已经成为一种重要的基本控制单元,在工业控制领域中应用前景极其广泛。在笔者参与开发的某电厂输煤自控系统中,系统要求在远离输煤廊的主厂房控制室里,对两条输煤线的18台设备进行控制,并实时监测设备的运行状态及皮带跑偏的情况。
鉴于电厂输煤系统的重要性,我们采用PLC实现输煤设备的联锁控制以保证其可靠性和特殊性,工业控制计算机则作为上位机与PLC互相配合,共同完成输煤系统的监控功能。本文将主要介绍PLC的控制应用。
1输煤系统控制要求
输煤系统有两条输煤线,包括给煤机、皮带机、振动筛、破碎机等共18台设备,在电厂中有着极为重要的地位,一旦不能正常工作,发电就会受到影响。为了保证生产运行的可靠性,输煤系统采用自动(联锁)、手动(单机)两种控制方式,自动、手动方式由开关进行切换。由于输煤廊环境恶劣,全部操作控制都在主厂房的主控制室里进行,仪表盘上设有各个设备的启、停按钮,还有为PLC提供输入信号的控制开关。输煤设备控制功能由PLC实现,设备状态监测和皮带跑偏监测以及事故纪录功能则由上级工业控制计算机完成。
为了保证输煤系统的正常、可靠运行,该系统应满足以下要求:
·供煤时,各设备的启动、停止必须遵循特定的顺序,即对各设备进行联锁控制;
·各设备启动和停止过程中,要合理设置时间间隔(延时)。启动延时统一设定为12s。停车延时按设备的不同要求而设定,分为10s、20s、30s、40s、60s几种,以保证停车时破碎机为空载状态,各输煤皮带上无剩余煤;
·运行过程中,某一台设备发生故障时,应立即发出报警并自动停车,其前方(指供料方向)设备也立即停车。其后方的设备按一定顺序及延时联锁停车;
·各输煤皮带设有双向跑偏开关,跑偏15度时发出告警信号,跑偏30度时告警并自动停车;
·可在线选择启动备用设备。在特殊情况下可由两条输煤线的有关设备组成交叉供煤方式;
·可在线选择启动备用设备。在特殊情况下可由两条输煤线的有关设备组成交叉供煤方式;
·可显示各机电设备运行状况,并对输煤过程有关情况(报警、自动停机等)做出实时纪录。
2PLC控制系统设计
2.1PLC选型
根据输煤系统的自控要求,我们选用了德国SIEMENS公司新推出的S7-200型PLC,具有可靠性高、体积小、扩展方便,使用灵活的特点。基本CPU单元选用的是CPU214,性能如下:2048程序存储器;2048数据存储器;14点输入,10点输出;可扩展7个模块;128个定时器;128个计数器;4个硬件中断、1个定时器中断;实时时钟;高速计数器;可利用PPI协议或自由口进行通信;3级密码保护。扩展模块选用EM221,8个输入点;EM223,16个输入点,16个输出点。
2.2 系统关系系统关系如图1所示。
图1 系统关系
在输煤自控系统中,工业控制计算机作为上位机和输煤控制PLC进行通信,对皮带跑偏信号和设备的运行状态进行实时采样,并在屏幕上显示输煤系统仿真画面,可以直观地察看设备的状态。当皮带跑偏(跑偏15度)时,在屏幕上显示报警画面;当设备发生故障或皮带严重跑偏(跑偏30度)时,在屏幕上显示报警画面并向PLC发送事故停车信号。
输煤控制PLC则根据控制开关的输入信号,执行对应程序块,控制电机实现对应的功能:向上级工业控制计算机发送工作组态信息,接收上级工业控制计算机发送的事故停车信号,实现事故停车处理功能并启动报警设备。二者配合共同实现输煤系统的监测和控制功能。
上级工业控制计算机实现对电厂其他系统的监控,由工业控制计算机、输煤系统PLC和其他系统的现场设备(PLC、监控仪表)共同构成分布式系统(DCS)。
2.3运行模式
根据输煤过程的要求,本系统设计了两种运行模式。在一般情况下,采用并行模式,可根据需要单独选用或运行输煤一线和输煤二线。交叉模式是由输煤一线和输煤二线的有关设备组成的,仅在特殊情况下选用。
2.3.1并行模式
并行一线:
联锁开车顺序:10#皮带机→8#皮带机→6#皮带机→2#破碎机→2#振动筛→4#皮带机→2#皮带机→2#(3#)给煤机→4#给煤机。
联锁停车顺序:与开车顺序延时时间按上述要求设定。2#、3#给煤机某中一台备用。
并行二线
联锁开车顺序:9#皮带机→7#皮带机→5#皮带机→1#破碎机→1#振动筛→3#皮带机→1#皮带机→1#给煤机。
联锁停车顺序:与开车顺序延时时间按上述要求设定。
2.3.2交叉模式
交叉线
联锁开车顺序:9#皮带机→7#皮带机→6#皮带机→2#破碎机→2#振动筛→4#皮带机→2#皮带机→2#(3#)给煤机。
联锁停车顺序:与开车顺序延时时间按上述要求设定。2#、3#给煤机其中一台备用。
2.4PLC程序设计
针对输煤系统的控制要求以及具体控制方案的实现,设计程序流程如图2所示。
图2 主程序流程
2.4.1程序说明
·子模块0:初始化子程序。在PLC加电时根据各个开关的位置设立标志位。仅在个saomiao周期执行。
·子模块1:并行一线联锁启停控制程序。根据启动标志位1实现并行一线的联锁启动、联锁停车,并判断事故停车信号以实现事故停车。
·子模块2:并行二级联锁启停控制程序。根据启动标志位2和实现并行二线的联锁启动、联锁停车,并判断事故停车信号以实现事故停车。
·子模块3:交叉线联锁启停控制程序,根据启动标志位3实现交叉线的联锁启动、联锁停车,并判断事故停车信号以实现事故停车。
·PLC的输出信号控制电机的接触器,启动送高电平,停止送低电平。1#破碎机功率达90kW,2#破碎机功率达110KW,需要降压启动,启动时PLC送一个正脉冲,停车时PLC送一个负脉冲。
2.4.2程序特点
·特殊标志位的使用:使用特殊标志位SM0.1,使得初始化子程序(子模块0)仅在个saomiao周期执行,而在以后的saomiao周期不再执行。这样,个别标志位在PLC加电后不受开关变化的影响。例如,并行模式和交叉模式对应标志位仅在关掉主控开关后才能改变。
·内部标志位的使用:在程序中,利用标志位来表示不同的现场情况和程序状态,增加了程序的可靠性和灵活性。
·程序模块化:程序由不同子模块构成,各子模块独立完成各自功能,互不干扰,程序结构清晰,便于修改。
·定时器的使用:程序中,利用不同的定时器来设定不同设备的延时时间,可以灵活地根据控制要求进行延时时间的设定。
2.5部分程序梯形图
图3 部分联锁起停控制梯形图
图3所示为部分联锁启停控制梯形图,T37用于控制设备的启动延时,T40~T46用于控制相应设备的停车延时,接收到停车信号时,经过相应的延时,对应定时器置位从而实现联锁停车。Q0.3是1#破碎机的启动控制输出通道,启动1#破碎机时送出一个宽度为2s的正脉冲。Q0.7、Q1.0分别是2#给煤机、3#给煤机的控制输出通道,M0.1、M0.2是内部标志位,用于保证2#、3#给煤机始终为一台工作,一台备用。
本系统中,PLC作为现场控制设备,能够可靠、准确地完成控制操作,并且可以通过与上级工控机通信,组成分布式系统共同完成输煤系统的监测、控制要求,是现代工业控制中比较先进的控制方案,应用前景广泛。
目前,本系统已经在内蒙古伊化集团苏尼特碱矿电厂投入运行,能够可