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1 引言
电厂出灰系统是热电厂的一个重要系统。近几年灰渣利用率越来越高,干式出灰系统具有节约水资源、保护环境等特点,目前电厂出灰多采用干式出灰系统。在干式出灰系统中,工况恶劣、控制点数多。传统的控制系统由于抗干扰能力弱、可靠性差、效率低,达不到预期的控制目标。而可编程逻辑控制器(PLC)的抗干扰能力强、可靠性高,选用可编程控制器(PLC)用于某热电厂锅炉干式出灰系统可以显著提高工程的实用性。
2 工艺流程及控制要求
2.1 系统工作流程
某热电厂共有八台锅炉,每台锅炉包括三个电场集尘装置,每个电场包括一组(两个)仓泵,每个仓泵附近配置一个就地控制箱,利用控制箱盘面上的手动开关,可以对现场阀门进行手动操作和现场调试。下面以单个仓泵为例来说明具体的工艺流程。
锅炉烟气中的灰尘通过电收尘收集后落入灰仓,灰仓下部安装有仓泵,灰经输灰管进入仓泵。在自动控制运行工况下,具体工艺流程为:仓泵内无灰时,打开透气阀→延时5s→开进料阀→延时5s→当仓泵进料量达到设定值(时间/重量/人工)时→料位信号到→关闭进料阀→延时5s→关闭透气阀→此时判断母管压力是否到位/判断灰管压力是否到位/判断在此系统中没有其它仓泵出灰,所有条件满足→打开出料阀→延时5s→打开一次气阀→延时5s→打开二次气阀1min后→检查灰管压力,当灰管压力低于设定值时→关闭一次气阀→延时20s后→关闭二次气阀→关闭出料阀完成一次出灰循环。
当发生出灰管路堵塞时,系统设置了排堵阀,通过负压反抽来疏通出灰管路。关闭一次气阀后,延时20s后关闭二次气阀。目的是保证出灰管路畅通,避免发生管路堵塞。每台仓泵的出灰系统如图1所示。
图1 出灰系统流程示意图
2.2 控制要求
(1) 实现出灰的过程自动化,为便于操作调整及应急处理,应能随时切换到手动控制状态;
(2) 当操作室内的“远程/就地”开关打到“就地”位置时,自动停止出灰;
(3) 仓泵的进料重量和进料时间双重控制,进料重量或进料时间任意一个达到要求都作为仓泵料满对待;
(4)同一出灰管线上只能有一个仓泵出灰,一电场用一根出灰管,先满足出灰条件的优先出灰,二、三电场共用一根出灰管,先满足出灰条件的优先出灰;
(5) 当发生灰管堵塞后(灰管压力大于550KPa),报警指示灯发出声光报警,直至灰管堵塞故障排除;
(6) 当来气母管压力小于400KPa时,系统自动停止运行。
3 控制系统构成
本系统选用西门子公司的S7-300型可编程控制器和MT500型触摸屏人机界面。MT500型触摸屏直观生动地显示PLC、PC机上的数据信息。S7-300是模块化中型PLC系统,能满足中等性能要求的应用。该控制系统主要由主控制柜、现场控制箱、若干测量传感器和辅助电器(称重传感器、压力传感器、电磁阀等由生产厂家配套供给)等组成,具有仓泵运行远程自动、远程手动、现场手动三种控制方式,控制方式的转换由设置在主控制柜上的转换开关完成。开关切换至自动位置时,点击要使用的仓泵画面,可选择其中一种方式。
S7-300系列PLC作为西门子公司的新一代产品,具有以下特点:
(1) 功能强:极强的计算性能,完善的指令集,MPI接口和通过SIMATIC NET联网能力强;
(2)快速:指令处理极其快速,功能强大的CPU只需0.3ms就可处理1024个二进制语句,在文字处理方面也同样表现出色;
(3) 通用:高性能模板和六种CPU适用任一场合,模块可扩至3个扩展机架,用户友好的bbbbbbSSTEP7编程;
(4)全集成:全部模块化,运行可靠,操作方便,特别适合于比较恶劣的工况。本系统PLC由电源模块、模拟量输入模块、数字量输入模块、数字量输出模块和中央处理单元组成。控制系统组成框图如图2所示。
图2 出灰控制系统图
4 软件设计
4.1 系统界面设计
系统界面分系统主画面与系统操作画面。在系统主画面中,可以选择要操作的仓泵和要启停的系统。
在操作画面中,运行人员可观察每个仓泵的运转情况,也可对每个仓泵进行远方操作或根据运行工况对系统的参数进行修正,以保证系统的正常运行。故障发生后,可以在操作画面进行故障的处理。系统的操作画面如图3所示:
图3 操作画面
4.2 系统程序设计
(1)在系统程序设计中,为防止在自动运行状态下,由于灰量大或别的原因使出灰过程受阻,引起灰管压力上升慢,给系统造成仓泵内灰已出完的假象,从而导致系统判断失误。为避免系统操作引起堵管,在程序中设置了一分钟的延时时间,在出料阀打开一分钟后再检测灰管的压力,给出灰过程的顺利进行提供可靠的保证。
(2)为防止过程参数的影响,特设定了出料时间和进料时间。为防止重量信号出现故障而使控制系统一直处于进料状态,引起仓泵灰满特设定进料时间,无论重量信号有无达到设定值,都将停止进料。由于灰管压力不只受出灰过程的影响,还受来气母管压力的影响,当来气管压力升高时,会造成出灰过程顺利,灰已全部出完,但灰管压力长时间下降不到给定值。在程序设计中增加了出料时间,当出料时间大于8min时,系统就自动停止出灰,进入下轮循环,有效地避免了系统长时间不出灰的状况。
(3)当系统的来气压力低于额定值400kPa或灰管压力高于给定值(550kPa)时系统自动停止运行,因为此时灰管易出现堵管现象,为防止事故的扩大。系统会自动出现报警,正在运行的系统会立即停下来,所有的阀门自动关闭。此时将系统切换至远程控制排堵。
引言
PLC由于具有功能强、程序设计简介,维护方便等优点,特别是高可靠性、较强的适应恶劣工业环境的能力,已被广泛应用于自来水行业。但由于现场环境条件恶劣、湿度高、以及各种工业电磁、辐射干扰等,会影响系统的正常工作,必须重视工程的抗干扰设计。
水厂应用中的PLC所受的干扰源主要有电源系统引入的干扰、接地系统引入的干扰和输入输出电路引入的干扰三类。如果PLC的干扰问题解决得不好,系统将无法可靠运行,将会影响到正常供水。有必要对PLC应用系统中的干扰问题进行探讨。主要本文分别讨论PLC的三种抗干扰技术。
2 抗干扰的技术对策分析
为防止干扰,可采用硬件和软件的抗干扰措施,其中,硬件抗干扰是基本和重要的抗干扰措施,一般从抗和防两方面入手来抑制和消除干扰源,切断干扰对系统的耦合通道,降低系统对干扰信号的敏感性。
2.1 电源系统引入的干扰
电网的干扰,频率的波动,将直接影响到PLC系统的可靠性与稳定性。如何抑制电源系统的干扰是提高PLC的抗干扰性能的主要环节。
(1) 加装滤波、隔离、屏蔽、开关稳压电源系统。
设置滤波器的作用是为了抑制干扰信号从电源线传导到系统中,使用隔离变压器,必须注意:屏蔽层要良好接地;次级连接线要使用双绕线(减少电线间的干扰),隔离变压器的初级绕组和次级绕组应分别加屏蔽层,初级的屏蔽层接交流电网的零线;次级的屏蔽层和初级间屏蔽层接直流端。
为了抑制电网大容量设备起停(如送水泵等)引起电网电压的波动,保持供电电压的稳压,可采用开头稳压电源。
(2) 分离供电系统
PLC的控制器与I/O系统分别由各自的隔离变压器供电,并与主电源分开,这样当输入输出供电断电时,不会影响到控制器的供电。如图1所示。
图1 分离供电系统图
2.2 抑制接地系统引入的干扰
PLC系统分为逻辑电路接地和功率电路接地,有共地、浮地及机壳共地和电路浮地等三种方式。一般采用控制器与其它设备分别接地方式好,接地时注意:接地线尽量粗,一般大于2mm2的线接地;接地点应尽量靠近控制器,接地点与控制器之间的距离不大于50m;接地线应尽量避开强电回路和主回路的电线,不能避开时,应垂直相交,应尽量缩短平行走线的长度。
实践证明,接地往往是抑制噪声和防止干扰的重要手段,良好的接地方式可在很大程度上抑制内部噪声的耦合,防止外部干扰的侵入,提高系统的抗干扰能力。
2.3 抑制输入输出电路引入的干扰
为了实现输入输出电路上的完全隔离,近年来在控制系统中光电耦合得到广泛应用,已成为防止干扰的有效措施之一。光电耦合器具有以下特点:由于是密封在一个管壳内,不会受到外界光的干扰;由于靠光传送信号,切断了各部件电路之间地线的联系;第三,发光二极管动态电阻非常小,而干扰源的内阻一般很大,能够传送到光电耦合器输入输出的干扰信号就变得很小;第四,光电耦合器的传输比和晶体管的放大倍数相比,一般很小,远不如晶体管对干扰信号那么灵敏,而光电耦合器的发光二极管只有在通过一定的电流时才能发光。是在干扰电压幅值较高的情况下,由于没有足够的能量,仍不能使发光二极管发光,从而可以有效地抑制掉干扰信号。
由于光电耦合器的线性区一般只能在某一特定的范围内,应保证被传信号的变化范围始终在线性区内。为了保证线性耦合,既要严格挑选光电耦合器,又要采取相应的非线性较正措施,否则将产生较大的误差。
(1)光电耦合输入电路如图2所示。其中图2(a)、图2(b)用的较多,高电平时接成形式,低电平输入时接成形式。图2(c)为差动型接法,它具有两个约束条件,对于防止干扰有明显的优越性,适用于外部干扰严重的环境,当外部设备电流较大时,其传输距离可达100~200m,图2(d)考虑到COMS电路的输出驱动电流较小,不能直接带动发光二极管,加接一级晶体管作为功率放大,需要注意的是图中发光二极管和光敏三极管应分别由两个电源供电,电阻值视电压高低选取。
图2 光电耦合输入电路
(2)光电耦合输出电路如图3所示。为了得到和输入同相的信号,可以采用图3(a)形式。若要求输出和输入反相,可以接成图3(b)形式。当输出电路所驱动的元件较多时,可以加接一级晶体管作为驱动功率放大,其接法如图3(c)所示。有时为了获得更好的输出波形,输出信号可经施密特电路整形。
图3 光电耦合输出电路
以上两点是对开关量输入输出信号的处理方法,而对模拟输入输出信号,为了消除工业现场瞬时干扰对它的影响,除加A/D、D/A转换电路和光电耦合外,可根据需要采取软件的数字滤波技术如中值法、一阶递推数字滤波法等算法。
3 结束语
PLC控制系统的抗干扰性设计是一个复杂的系统工程,涉及到具体的输入输出设备和工业现场的环境,在设计抗干扰系统时要求要综合考虑各方面的因素。
1 引言
生产微细滑石粉、超微细碳酸钙粉的某一化工厂,其粉体生产线中的矿粉的分离、运输、收集、整理、打包出货等是通过多台电机、各种电磁阀、运输带的顺序开启来实现的。工厂过去采用的是人工值守,需要工作人员就近启停机器,要按照一定的操作顺序进行,增加员工的劳动强度。由于生产规模的扩大及改善员工工作环境的需要,原有设备已不能满足需要,必须增加生产设备,对原有生产线设备进行改造扩充。可编程控制器(PLC)由于具有了体积小巧、易于设计更新、调试方便、简化线路、可靠性高等优点,为各种生产线自动化设备提供可靠的控制方案。在本生产线自动化控制改造中,采用PLC来实现原有设备的改造扩充及对新增设备的自动化控制。
2 生产线工艺设备描述
控制系统包括原有生产线及新增生产线,使用PLC在完成新生产线控制的还要与原有生产线进行兼容控制,原有设备的一些动作信号要与新设备进行连锁控制,在新生产线中,用分离机分离矿颗粒,通过输灰机完成粉料的输送处理,用转饲机进行粉料的混合,后螺运机对粉料完成提升、分类收集、运送等处理。
在本次PLC改造应用控制系统中,PLC除了控制原有的8个袋滤集尘阀的定时顺序工作,新增加控制2套输灰机控制系统、分离机3台(15HP)、风车1台(100HP)、螺运机2台(2.2kW)、转饲机1台(3.5kW)、2位5通电磁阀及各种仪表若干。从提高工厂供电电网的功率因素及节电方面考虑,采用变频器对生产线上长期运行的各个电机进行变频驱动控制,并且在变频器电源进线端加装进线三相交流电抗器,用于减少电机启动时对电网冲击。PLC接收变频器的故障信号及其他反馈信号,控制电机的启动停止及各电磁阀的开闭动作来完成对整个设备的自动化控制功能。
3 PLC型号配置及控制对象
根据控制功能要求,需要对设备进行各种逻辑、顺序、过程控制,包括对设备的手自动控制、各种报警输入、输出,信号反馈等的多层控制等,对PLC的输入输出的点数要求较多。其中,PLC控制的输入信号包括:操作台的启停按钮、压力表的高低压反馈信号、各个电机运行反馈信号、转速表高低速反馈信号、各种故障输入信号等共42个输入点;PLC控制的输出信号包括:各个电机、电磁阀、变频器、状态指示输出等共38个输出点。本系统中采用三菱MELSECA系列中的A1SHCPU模块及其扩展I/O模块,包括1个A1SHCPU、1个电源模块A1S61PN、4个继电器型输入模块A1SX20、3个继电器型输出模块A1SY10,1个连接底盘A1S38B(8Shots)等。三菱A1S系列PLC配置的如图1所示,所控制的主要对象见附表所示。
图1 PLC的硬件配置
附表 PLC控制对象
4 软件设计
根据生产线的工作要求,确定各个动作的先后次序和相互关系,写出PLC各个输入输出信号间的逻辑关系,再由逻辑关系转为梯形图。PLC控制分手动和自动控制两部分控制,根据系统控制要求,程序设计包括输灰机控制及螺运机控制设计等等。
4.1 输灰机工艺原理
(1) 基本工艺过程
由原设备成品桶、入料桶连锁信号及压缩空气压力表反馈信号作为输灰机控制系统的启动停止信号,正常状态下由操作人员通过操作台启动停止按扭启动输灰机控制系统,压缩空气异常时报警停机。按下启动按钮后,打开进气电磁阀加压,若管路压力表此时处于设定压力上限位置(高压),则开启输灰阀输送粉料,若此时压力表处于设定压力下限位置(低压),则计时停止进气及输灰,打开进灰阀入料,开启收尘机助泄阀助泄,当入料计时到或入料桶处于高料位位置时关闭进灰电磁阀,从而完成一个进灰输灰控制循环。
当进气阀开启而压力表超时处于低压位置时为加压时间过长,或输灰阀开启而压力表超时处于高压位置时管路堵塞,存在加压过长或管路堵塞时声光报警停机,此时需要故障复位报警后才能启动输灰机控制系统。
(2) 启动条件
●自动选择;
● 成品桶、入料桶连锁信号正常;
● 压缩空气压力表正常。
(3) 停止条件
●入料计时到;
● 入料桶处于高料位置;
●进气阀开,1000s,管路不是高压,加压过长;
●输灰阀开,2000s,管路不是低压,管路堵塞;
● 其它故障信号。
根据输灰机控制系统的工作流程,画出其PLC自动控制流程图如图2所示。
图2 输灰机系统结构流程简图
(4) 电磁阀配置结构原理
输灰机控制部分主要控制各种2位5通电磁阀。电磁阀配置结构简图参见图3所示。包括进气阀、输灰阀、进灰阀、助泄阀、压力表、状态指示灯、故障报警蜂鸣器等。正常时为自动控制状态,由安装在输灰管路上的压力表给出的压力高、低限位的反馈信号,来控制各个电磁阀及电机的开停,当系统需要强制输灰、采样、调试或出现故障时使用手动独立回路启动输灰机控制系统。
图3 电磁阀配置图
4.2 螺运机控制部分
螺运机自动控制系统的工作流程。通过操作台顺序启动按钮启动分离机1、2、3号,启动风车,打开风挡,启动转饲机再启动螺运机,启动过程中不断观察现场情况。在开启风车的或由压差表给出的压差值,按定时按顺序间隔开启1#~8#袋滤集尘阀,直至按下风车停止按钮停止集尘阀。各个电机的热继电器信号及转速表高低速信号作为其停机信号反馈至PLC。分离机、风车、风挡、转饲机、螺运机及输灰机在各个环节之间环环相扣,按照一定工作顺序自行投入运行。
4.3 袋滤集尘阀的控制设计
袋滤集尘阀的自动控制设计主要是使用PLC内部的软定时器进行从1#集尘阀到8#集尘阀时间顺序循环工作,直至命令停止。
4.4 报警程序设计
各个控制部分或元件出现故障时要有声光报警,当报警发生时故障部分设备停止运行,或投入备用设备运行,或进行故障清理后继续运行,或使用手动独立回路单个启动控制系统。故障包括各个电机的热过载继电器、变频器故障、输灰机的加压过长、管路堵塞故障等等,采用三菱PLC的PLS指令可以很好的实现报警控制功能。
4.5 分离机控制部分
分离机属于高惯性离心式机械,其工作特点为起动时工作电流较大,正常工作时负载较轻,停止时惯性较大,采用变频器控制可以很好的减少启动电机时对电网的冲击,并采用屏蔽控制电缆减少变频器对其它电器元件的高次谐波影响,本次设计采用富士FRNP11S系列变频器控制分离机。
5 结束语
项目自动控制系统设计采用MELSEC A系列PLC,具有强大的扩展功能、高度可靠性及向上兼容性。A1SHCPU内部64K内存,8K步编程内存,256个I/O点,可扩展2048个远程I/O点,锂电池5年使用寿命,可通过网络模块(CC-bbbb)与厂中临近的另一套采用三菱A系列PLC生产线相兼容组网,也可组成分布式I/O,减少连线。投入使用一年多,设备的各项技术性能指标均达到了预期要求,大大提高了工作效率,降低了成本,达到生产改照的目的。