6ES7212-1BB23-0XB8一级代理
1、前言
随着微电子技术和计算机技术的迅速发展,PLC(可编程控制器)不仅用逻辑编程取代了硬接线逻辑,还增加了运算、数据传送和处理的功能,真正成为一种计算机工业控制装置。PLC的功能远远超出逻辑控制、顺序控制的范围,在工业发达国家,PLC在其自动化设备中的比例占首位。近年来,我国的PLC技术也从初期的引进、消化走向吸收和推广应用阶段,并且在许多工业领域取得了良好的经济效益和社会效益。面对这种形势,高等院校为更好地适应于我国经济、科学技术和社会的发展,在相关院系中普及PLC技术教育是十分必要的。对航海院校而言,随着船舶自动化程度的日益提高,PLC技术在主机、辅机和电站等设备中逐步推广应用,这就要求航海教育必须与之相适应,特别是轮机工程必须强化PLC技术的教育。为了适应IMO(国际海事组织)STCW 78/95公约的要求,除了在校轮机本、专科学生的《轮机自动化》课程中包含PLC原理与应用外,海事局委托的轮补电船员培训班中也要求开设《PLC原理与应用》课程,并辅以一定量的实验。鉴于此,建立面向船员教育的PLC实验室成了刻不容缓的任务。
2、建立PLC实验室的总体方案
实验室是学科建设和发展的基础,是教学与科研的基地,是衡量高等院校办学水平和科研水平的重要标志,我们PLC实验室建设的目标是建成为能适应现代船员教育、符合STCW 78/95 公约要求的、高标准的开放型实验室。实验室由两大部分构成:
1、基础实验部分 —— 制作一批以PLC为核心的标准实验板,输入端由若干个开关和传感器组成,输出端为一些指示灯、继电器和熔断管。因PLC实验不同于一般电工电子实验,它需自己编程,输入PLC调试通过,动手性强,但不成功率较高,有了标准实验板,安全性、直观性提高,教师可以放手让学生大胆实践,让他们自己选题、自接线路、自己调试,指导教师在整个过程中的作用只是引导、检查、把关和解决学生疑难问题。
2、科研开发部分 —— 为教师提供科研活动、技术开发的场所。充分发挥教师在技术上的优势,为航运企业及相关部门解决一些PLC应用上的问题,进行模拟试验或做些产品开发。这样既回报了社会,又为学校筹集教学和科研经费提供了条件,还能提高教师的科研水平和教学水平。主要设备有计算机、专用编程软件、数据连线和若干套PLC等。
3、PLC实验室的建设
99年底我院购买了三菱(MITSUBISHI)公司FX2N-48MR微型可编程控制器12套和FX-2P便携式编程器1套,利用这些设备我们设计制作了十块实验板,外壳用金属薄板弯制成型并作静电喷塑处理(蛋青色),居中是PLC(便于看请PLC上的各输入输出端状态指示LED),左上角为~220V电源输入、开关、电源指示灯、DC24V接线柱和保险管,考虑到学生操作的方便,我们把输入端控制开关和传感器接线柱布置在实验板的下半部分,而把输出端继电器、交流接触器、接线柱和指示灯布置在上半部分(该PLC输入端X0~X27在上面、输出端Y0~Y27在下面)。由于该PLC的输出电路无内置保险,为了防止负载短路等故障烧断PLC的基板配线,每4个输出点(也就是一个COM点)设置一个5A保险。该PLC性能优良,有继电器、三端双向可控硅开关元件和晶体管三种输出类型,可以接多种输出入扩展设备,使用简便指令就能完成不少实验。为了使实验教学的效果更理想,还做了几块示教板供演示用。从2000年3月开始我们按照新编的实验指导书开设了《PLC基本组成及输入输出接口的认识》、《灯循环点亮和延时点亮PLC编程》、《PLC在交流电机控制系统中应用的演示性实操》三个基础实验。考虑到目前PLC在船舶上的广泛应用,如主机遥控、船舶报警监视、燃油锅炉自动控制等系统中都有应用,也是为了适应现代条件下船员教育的新特点,我们以PLC为核心逐步研制几种用于教学的船用设备模拟器,下面就以锅炉控制模拟器为例作一简要介绍:
在柴油机动力装置中所采用的锅炉都称为辅锅炉,由于船舶机舱中这类辅助设备很多,辅助设备的自动控制是实现“无人值班”机舱的必要条件之一。实现辅锅炉的自动控制就要了解其燃烧时序控制,见图1。
按照锅炉的控制框图我们制定了程序的整体结构,考虑到是模拟器,特别增加故障设置部分,以加强教学功能。我们从思南工控网站下载一个三菱FX2N编程软件,并买了专用数据线,开始着手编写锅炉控制模拟器程序。程序初稿出来后,经过逐段逐句的反复推敲、调试才全部输入PLC作后的测试,相应的硬件和接线也在同期完成。终程序由358句、719行构成。例如图2提供的是点火过程部分的一段梯形图。模拟器的形状是落地柜式,外壳是用薄金属板弯制焊接成型并经静电喷塑处理(蛋青色),上半部分为指示灯、蜂鸣器和仪表,中间斜面突出部分是控制面板(分三个部分,见后面说明)。
图3是锅炉控制模拟器的系统示意图,面板主要由燃烧控制、水位控制和故障设置三部分组成,布局比较简洁直观。我院设有锅炉实验室,有一套经过改装的日产旧锅炉供教学使用,但就教学、科研而言,真实设备也有其明显的不足之处,如频繁起动容易损坏、使用费用高和许多故障不能再现等等,模拟器正是弥补了这些缺陷。
4、结束语
PLC实验室建成以来,已有近600人做过实验,教师和学生反映普遍良好,并顺利通过了海事局等管理机构的验收。这对于更好地适应IMO(国际海事组织)STCW 78/95公约的要求,提高宁波大学船员教育和培训管理的质量都有重要的意义。当然,实验室还存在着不足,有待于的改善与发展。我们准备在扩展实验项目、继续开发应用PLC的船舶机舱设备模拟器以及实验器材上增加PLC的品牌和型号这三个方面使PLC实验室更上一层楼。
1 引言
电伴热系统为管道化溶出工程的主要部分。由于德国的熔盐电伴热温度控制装置是采用温度控制器、继电器等复杂电路设计,其中继电器故障率高,而我国现阶段没有较好的产品,采用,功能强大、性能稳定的日本三菱A2系列可编程控制器,减少了大量的中间环节,成功的解决了熔盐电伴热的控制难题,取得了满意的控制效果。
2 系统配置
电伴热系统包括:盐罐、盐管、盐阀等设备的伴热,99个电流信号、101个温度信号需要检测,33个加热回路需要进行控制。根据系统的特点,所设计的控制方案如图1所示。
2.1现场PLC站
该监控系统下位机采用日本三菱A系列PLC,设计2个站组成1个网,1个站进行温度信号的采集及传递,另1个站对回路电流进行采集,对33个回路进行控制。硬件的具体选择是:A62P为电源模板;A2NCPU为中央模板;AY13为开关量输出模板;A68RD3为PT100温度测试模板;AJ71C24为计算机通讯模板;A61AD为模拟量输入模板;AX41为开关量输入模板。
2.2上位机
采用2台386PC作为上位机,1台在现场操作室,1台在中央控制室,分别进行本地及远程监视管理,负责对温度、电流实时监测显示,重要信号保留历史曲线、信号报警及报表打印,2台上位机既是操作员站,又可作为工程师站。
3 软件设计
控制系统软件包分为上位机监控软件包和下位机控制软件包。
上位机监控软件是用SCRENWARE软件工具包开发而成,用于各种监控画面的显示和上、下位机之间的通讯,采用实时动态仿真模式进行显示,并在具体部位显示实时工艺参数,操作人员可根据此实时画面了解有关工艺设备运行情况;控制参数设定画面可完成控制参数的设定和修改;系统状况报警画面实现对各工艺设备故障情况进行声光报警,并输出故障类型、时间等,本软件包还具有数据分析、建立历史数据库及定时、随机打印各种报表功能。
下位机软件包采用A2系列PLC自带的梯形图法和语句法编写而成,软件程序框图及清单略。
4 电伴热过程检测
按照熔盐炉系统工艺流程的要求:系统停车时,确保盐罐电伴热保温180℃以上;系统启动时,确保盐罐及盐管路和盐阀电伴热保温在180℃以上(依工艺要求而定),以保证盐泵启动后,熔盐能顺利通过和回流。一旦电伴热系统发生故障,熔盐凝固将致使整个熔盐炉系统无法运行,造成较长时间的停产事故。设计的特点说明如下:
(l)将整个盐管路按照、工艺划分为32个控制回路:盐罐13个回路、盐管14个回路、盐阀一个回路、旁通管4个回路。采用A2系列可编程控制器对101个温度测点采集显示,对32个回路直接进行控制;
(2)本系统考虑到启动时减少对供电系统的冲击,系统启动时,对每一个控制回路,采用分别程控(间隔5-10秒钟)由PLC程控启动,转入运行由PLC进行监测分时调节,减少系统供电负荷冲击;
(3)本系统的温度检测元件,共选用101支PT100铅电阻温度计,其信号采样方式在系统说明部分有详细介绍;
(4)电流和电压信号采集是通过电量变换器将互感器的信号转换成4-20mA(0-5V)信号送入PLC。
5 系统说明
由于本系统中大部分为模拟量信号,分电流和热电阻温度2种信号,电流信号监视各回路三相电是否正常,断、短路报警,但不参与控制;温度信号参与控制,测温元件均为PT100热电阻。针对本系统特点:模拟量多、实时性要求不是很高。在保证控制、监视的基础上,采用32点开关量输出模板进行切换,公共输出接至模拟量采集模板,配合软件编程可实现8路信号通过切换公用一个模拟量模板的通道。可节省大量模拟量模板,从而大大降低了系统成本。下面以温度信号为例说明信号切换采集的实现。接线图如图2所示。
三线制PT100测温元件的二根线分别接至开关量输出模板AY13三组中相同次序的通道上,AY13三组共可接8个PT100信号,将AY13上三组的公共端分别接至PT100采集模板的通道的三个端子上(注意:将AY13上接PT100元件两个短路端的组的公共线接至A68RD3通道的B和C端子上),配合程序即可实现8路温度信号公用一个模拟量通道。程序框图如图3所示。
通过定时接通AY13的相应通道,使得PTI-PT8信号依次与A68RD3的个通道接通,将每个信号接通时,所采集到的数据保存至相应的地址单元,即可实现多路信号切换采集。在编程时需注意:AY13通道切换后应在延时1个A68RD3处理周期后再读取A68RD3通道中的数据,否则采集的数据将会出现跳变,这是由于A68RD3采样方式分:Sampling、Timeaveraging 、countaveraging3种,A68RD3的采样时间随启用的通道数而不同计算公式为:启用的通道数×40ms;Sam-Pling方式为每个采样周期采一次样,采样值存入相应的缓冲区;Timeaveraging方式为在指定的时间内每个采样周期内的采样值除去大、小值后的平均值存入相应的缓冲区;countaveraging方式为将经过指定次数的采样周期后所采集的采样值平均后放入存入相应的缓冲区。现场实际应用时,为保持数据准确,一般采用后2种方式。
由于A68RD3通道一经启用,信号处理就会一直进行,A68RD3的一个处理周期为:Timeaveraging方式为指定的时间;countaveraging方式为:指定次数×启用通道数×40ms。因为该系统采用切换方式,每一信号只在相应时间段内接入A68RD3,如果切换后,延时小于一个A68RD3处理周期,则上一信号的部分采样值将被计入当前处理周期和当前信号的部分采样值一起进行平均输出,造成数据误差,如上一信号和当前信号差别比较大,就会造成数据跳变。特别是如果采用上升沿取值,就会造成数据错误。
电流信号的采集原理与温度信号的采集原理相同,此处不再多述。
1 系统介绍
炭素成型生产是炭素配料、混捏后的又一生产重要环节。成型就是将混捏好的糊料用加压设备压制成所需要的形状和尺寸以及具有较高密度的半成品(生坯)。我公司炭素厂使用振动成型方法,主要生产炼铝用预焙阳极和高炉用的炭块等。
振动成型主要设备有振动台、模具和重锤,将盛装热糊料的模具放在振动台上,把重锤压在糊料表面上开动振动台,使糊料受到振幅小而频率高的强迫振动,在强烈的振动下糊料颗粒间的及糊料与模具壁间的摩擦力减小,颗粒移动并合理分布,得到具有规定形状的高密度的产品。压好的半成品经冷却、检查后堆放。
我公司炭素厂原使用的振动成型机是人工手动调节,炭块的重量、高度波动范围大,对产品的产量和质量有较大的影响。为此必须根据人工操作积累的经验设计一种具有较高智能、高可靠度的自动控制系统,来提高炭素振动成型生产的产能和合格率,延长电气设备的运转周期,缩短故障检修时间,降低生产成本和岗位操作工的劳动强度。
2 系统组成
PLC是采用微处理器技术的新型工业控制装置,是一种使用可编程序存储器来存储设备所需专用程序的电气设备。它具有将逻辑运算顺序操作,限时,计时以及算术运算,数据通讯等功能,通过数字量或模拟量的输入/输出模板去控制各种设备或过程。其硬件结构如图1所示。
它采用了大规模的集成电路,故特别适应于高温、潮湿、电磁干扰、机械振动大的比较恶劣的工业现场环境。输入/输出接口组件的模块化,系统设计时根据被控对象的要求,选择必要的功能模块组成控制系统,大大提高了工程效率和系统的可靠性。
在该控制系统中选用日本三菱公司的PLCMITSUBISHI A1S小型系列作为下位机。它具有成本低、功能强的特点。上位机选择惠普PIII微机,配以美国InbbblutionFIX软件,ORMON公司的继电器、行程开关,德国威德米勒隔离器、变送器,安川变频器等组成自动控制系统。系统总貌图如图2所示。
3 系统功能
3.1 该系统的上位机系统功能如下:
1.实时反映工艺流程,形象再现生产过程(系统主画面图见图3);
2.图表显示生产数据,方便操作工了解生产状况;
3.及时产生报警信息并予以打印,帮助操作工查找分析故障原因;
4.以曲线形式在线生产数据,方便查找历史数据,分析生产趋势;
5.以报表打印形式反映生产状况;
6.帮助操作工实现电机连锁开、停,并反映电机启动停车的有关信息;
7.给定控制工艺参数。
3.2 该系统的下位机功能如下:
1.数据采集:通过PLCAlS68AD转换模板对冷却水温度、糊料温度、糊料计量称、油箱油温、油箱油压、炭块高度、变频器电流进行模拟采集,并转换成FIX认可的数据格式(系统主要测点如下图4)。
2.电机连锁控制,以简单易行的PLC取代以往繁琐复杂、故障率高的电气连锁控制,并实现操作工远程开、停电机的功能。主要I/0点安排如下:
I/O Name Comment Remark
X80 CAR-EAST 称量车回到位
X81 CAR-WEST 称量车送料到位
X82 CAR-CLOSED 称量车门闭到位
X83 CLAMP-L CLOSED 左模夹紧到位
X84 CLAMP-R.CLOSED 右模夹紧到位
X85 CLAMP-L.OPENED 左模夹放松到位
X86 CLMP.R.OPENED 右模夹放松到位
X87 HAMMER-HIGH 重锤上升到位
X88 HAMMER-LOW 重锤下降到位
X89 MOLD-HIGH 模具上升到位
X8A MOLD-LOW 模具下降到位
X8B PUSH-OUT 推进器推出到位
X8C PUSH-IN 推进器返回到位
X8D SAFE-L.OPENED 左安全爪开到位
X8E SAFE-R.OPENED 右安全爪开到位
X90 SAFE-L.CLOSED 左安全爪闭到位
X91 SAFE-R.CLOSED 右安全爪闭到位
X92 CLASP-OPENED 抱闸开到位
X93 CLASP-CLOSED 抱闸闭到位
X94 PUSH-ENABLE 后辅机允许推出
X95 CAR-OVERLOAD 称量车电机过载
X96 QUIVER-OVERLOAD 振动电机过载
X97 BP.RUNNING 变频运行
X98 BP.ALARM 变频报警
X99 SYS.AUTO 系统手自动切换
X9A OIL-LOW 低油压
X9B BP.GIVE-M 点动补料
X9C GIVE-SAFE 布料安全
YA1 CLAMP-CLOSE 模具加紧
YAl CLAMP-OPEN 模具放松
YA2 HAMMER-DOWN 重锤下降
YA3 HAMMER-UP 重锤上升
YA4 MOLD-UP 模具上升
YA5 MOLD-DOWN 模具下降
YA6 PUSH-GO 推进器推出
YA7 OIL-GUSH 喷油
YA8 DOOR-OPEN 开车门
YA9 BP.FWD 变频下料
YAA BP.RESET 变频复位
YB0 CAR-GO 程量车送料
YBl CAR-BACK 程量车返回
YB2 QUIVER-START 振动开始
YB3 CLASP-OPEN 开抱闸
YB6 TRANS.RUN 板式机运行
3.3 通过变频器控制圆盘螺旋下料机的电机转速来控制炭块的重量。
三菱A2ASCPFSI系列I/0点数量能达到1024点,程序语言使用梯形图或指令字语言,程序容量可达到64K步,并具有自诊断功能。
4 控制过程的实现
控制过程有4个操作程序:1、下料;2、装料;3、振动挤压、脱模;4、炭块推出、冷却输送。贯穿于振动成型过程中的主要问题是正确掌握温度、压力、振动频率、振动时间、推出速度。
4.1下料
经过混捏好的糊料,一般温度在130℃-140℃左右,从圆盘螺旋下料机顶部加料口加入,经分料器的上部锥体分布在圆盘上。在下料前,检查判断糊料斗称量车是否在圆盘螺旋下料机的下方等待接料,控制变频器输出驱动圆盘螺旋下料机电机的螺旋转速,对糊料斗称量车下料,下料过程由快到慢以满足炭块的重量。糊料斗车连同行走铁轨装有TOLEDO衡器公司生产的称重装置用于计量炭块的重量。炭块的重量可根据产品的类型、要求由上位机给定。
4.2装料
装料前PLC检查判断模具到位、模具安全爪夹紧到位、重锤上升到位、重锤安全爪夹紧到位等信号,打开糊料斗称量车的抱闸驱动小车送料,行走到模具口上方时停止行走关抱闸,糊料斗称量车底开门把称好的糊料放入模具中。
4.3振动挤压、脱模
1、振动挤压:此时PLC检查判断糊料斗称量车存在返回到位信号,重锤安全爪松开并到位,重锤下降并到位,开始驱动2台振动电机带动偏心振子转动,不平衡质量回转引起惯性力迫使振动台振动。又由于2个振动器转动方向、同步,使它们的惯性合力水平方向为零,只有在垂直方向产生激动力。振动台上的模具和装在模具内的糊料都处于强烈的振动状态。振幅不大(一般在1~2mm),但振动频率很高(40~50HZ),它们的运动速度很快,振动周期在0.02秒左右,将产生大的加速度,这个加速度大大超过重力加速度,是它的几十倍至几百倍,糊料颗粒质量大小不同,获得的惯性力也不同,颗粒界面间产生应力,而这个应力超过糊料的内聚力,便产生相对位移。在强烈的振动下,糊料颗粒间的内摩擦力及糊料与模具壁之间的外摩擦力也急剧下降,糊料便具有重液体的液体性质,跳跃着的糊料迅速充填到模具的各个角落,较小的颗粒充填到大颗粒间的空隙中去,从而得到具有规定形状的高密度程度的产品。
2、振动时间:是从重锤落到糊料面到完成振动所需的时间。振动时间短,则糊料密度低,既孔隙度大。铝电解用预熔阳极炭块振动时间为1~2分钟。振动时间可根据产品在现场整定。
3、脱模:输出信号驱动重锤上升并到位,重锤安全爪夹紧并到位;模具安全爪松开并到位,驱动模具上升且到位。
4.4炭块推出、冷却输送
1、炭块推出:驱动推出器从振动台推出炭块,在推出过程中对产品的高度进行检测。测高仪选用西安适盛测试设备公司的激光测高仪表,用来测试产品的质量。
2、冷却输送:被推出的产品马上在凉水中冷却,防止产品冷却的弯曲和变形。冷却时间应根据季节、产品直径大小、冷却水的温度TE103,现场整定。冷却完成后,驱动板式输送机输送炭块到炭块堆场,检查合格后堆放。