西门子6ES7510-1DJ01-0AB0安装调试
前段时间参与项目中电机保护电路的设计,用运放的电压比较功能来实现,初选LM741CN单路运放芯片来实现,经过测试当负端基准电压小于2.0V时,芯片输出不稳定,不能满足要求;接着选择了LM393双路运放芯片,经过深入测试证实,当其负端输入电压在0.05-4.1V范围内均可可靠的进行工作,是一款不错的电压比较运放。下面是设计思路和测试过程,整理于此,共享之! 1、当A点电压大于B点电压时,Vout反转,由低电平变为高电平,仪器报警,以防止电机过载损坏; 2、运放实际供电为5.12V(微机-11型电源+5V输出); 3、LM741负输入端基准电压V=5*R4/(R3+R4)=1.503V; 4、C1,C2滤波;R1为2W、1%金属膜电阻;R2,R5保护运放LM741正负输入端;R3,R4为LM741负输入端分压电阻,精度为1%;R6反馈电阻,保护芯片;R6保护输出端目标。 5、电机用电阻替代,以实现A点分压; 6、LM741正输入端电压来自“微机-11型电源”的+6V~26V在R1上的分压,R1和电机代替电阻根据具体情况配置; 7、LM741负输入端电压来自“微机-11型电源”的+5V在R4上的分压,R3和R4根据具体情况配置; 8、当B点分压为1.5V、1V、0.4V,A点分压大于或小于B点电压时,运放输出均为高电平,不能达到使用要求;< 9、将B点分压配置为2.476V,调节A端分压: 当A点分压小于2.476V时,输出Vout为低电平1.795V;当A点分压大于2.476V时,输出Vout为高电平4.57V。芯片用作比较器正常工作; 10、进行测试,当负端输入电压小于2.0V时,芯片用作比较器时不能正常工作。 结论:LM741用作比较器时,当负端基准电压小于2.0V,芯片不能正常工作。 二、LM393有效基准电压测试 二、LM393有效基准电压测试 1、LM393用作电压比较器,当A点电压大于B点电压时,LED点亮,用以警告电机负载过大; 2、由于芯片输出端的内部电路为三极管的集电极,根据手册Vout需接入10K上拉电阻; 3、输出端接一个白色LED,以指示电平转换,由于芯片输出能力不强,不需接入限流电阻; 4、LM393正输入端电压来自“微机-11型电源”的+6V~26V在R1上的分压,R1和电机代替电阻根据具体情况配置; 5、LM393负输入端电压来自“微机-11型电源”的+5V在R4上的分压,R3和R4根据具体情况配置; 6、据手册说明,LM393只用单路运放时,闲置管脚需进行接地处理。 7、以下测试用来确定LM393用作比较器时能够正常工作的大和小基准电压(两路均做测试): 路:(1,2,3脚)当负端输入为0.164V(分压电阻为R3=10K,R4=330),芯片可以正常工作,正负端压差为12mV。当负端输入为0.272V(分压电阻为R3=10K,R4=560),芯片可以正常工作,正负端压差为8mV。当负端输入为2.0V(分压电阻为R3=10K,R4=6.8K),芯片可以正常工作,正负端压差为6mV。 第二路:(5,6,7脚)当负端输入为0V(6脚接GND),芯片可以正常工作,正负端压差为2.1mV。当负端输入为0.0506V(分压电阻为R3=10K,R4=100),芯片可以正常工作,正负端压差为2mV。当负端输入为1.540(分压电阻为R3=10K,R4=4.3K),芯片可以正常工作,正负端压差为3mV。当负端输入为3.580V(分压电阻为R3=4.3K,R4=10K),芯片可以正常工作,正负端压差为4mV。当负端输入为3.936V(分压电阻为R3=4.3K,R4=14.3K),芯片可以正常工作,正负端压差为8mV。当负端输入为4.133V(分压电阻为R3=4.3K,R4=18K),芯片可以正常工作,正负端压差为180mV。当负端输入为4.214V(分压电阻为R3=4.3K,R4=20K),芯片不能正常 |
本文以某压气站的离心式压缩机电气设计原理图为基础,指出了其中设计存在的不足,并提出了改进的建议。
主题字:MCC PLC 接触器 UPS
我站新增压缩机目前投产运行已将近半年,运行中凸显了个别设计上的不足之处。本文已MCC为例,阐述其设计的不足。下图为一个典型的单体控制回路:
图中Q01为该设备OIL RESERVOIR MISTFAN的供电断路器,K01被控断路器,F01为控制回路供电空气开关,F03为加热器供电空气开关,S01为就地/远程选择开关。其中动力电源为380V交流,控制电源来自UPS的220V交流。
分析电路可知当Q01、F03、F01合闸,电机热保护正常,可通过S01切换就地/远程控制,通过就地开关S02或PLC的模板输出,控制K01,从而控制风扇启停。表面来看,系统设计并没有什么问题,并且控制功能实现。
运行中出现过如下问题:即380V母线断电,在现场设备不可能运行的情况下,控制室内上位机远程控制仍然显示启停正常、状态正常。笔者通过分析发现,在380V母线断电后,Q01、F03、F01状态不变,仍然为合闸状态,热保护正常,那么就说明,电路工作的前提条件均满足,并且控制回路的工作电源并不是在380V母线上取的,而是来自UPS,那么在母线断电后,控制回路并未断电,且电路各工作条件仍然满足,故出现远控仍然显示正常的情况。
笔者认为,作为电气控制回路,并且安装在室内机柜,根本没有必要使用UPS供电,完全可以从动力供电母线上取电。因为如果动力供电出现断电的情况,控制电路在正常也没有意义了。如果将控制回路的电源从母线上引的话。上述问题即可迎刃而解。
如果一定要增加控制回路的稳定性的话,建议在控制回路中增加母线断路器连锁。增加低电压脱扣器。修改后的电路如下:
我们从修改后的图纸中可以看出,控制回路中增加了MCC主断路器状态检测,就是说必须在主断路器合闸状态下控制回路才能正常工作,防止了工作人员误操作或断路器跳闸,造成控制室内无法看到现场实际状态的问题。增加了低电压脱扣器,以避免在供电母线电压突然降低,现场设备无法运行的情况下,控制室上位机依然显示正常的问题。
以上仅为笔者根据个人工作经验作出的初步解决方案,由于水平有限,电路修改上可能有不妥和不足的地方,希望大家能够给予批评指正。
在电器控制回路中,如果为了提高系统的稳定性,单方面增加控制回路供电电源的稳定性,而不考虑其他因素的话,是不合理的。仅以此文抛砖引玉,希望相关方面设计专家能够给出更合理的设计方案,以便于现场操作、运行和维护。