西门子模块6ES214-2AD23-0XB8大量现货
控制系统构成
每台机组各配一套自控系统,两套zkzhf175机组配置西门子cpu-226+em235+2个em232+em277,四台zkzlfx100机组配置西门子cpu226+em235+em277,另两台zkzhf301机组配置西门子cpu-226+em223+em235+2个em232+em277。每台机组需要与上位机相连。根据要求,将整个系统分为2部分:空调机组就地控制、集中控制部分。
2.1 空调机组就地控制部分
图1 空调机组就地控制部分
如图1所示,空调机组就地控制部分在整个结构中智能的控制空调机组中各部件的运行/停止状态,通过它可以对每台独立的空调机组进行监控,当独立的机组与系统主站通讯出现故障时,可以通过该部分控制每台空调机组独立运行,但对空调的就地控制、操作有一定的权限限制。
图2 系统示意图
在每台空调机组上装有控制柜(共8个),控制柜中配有触摸屏、plc模块、模拟量输入/输出模块等。空调机组通过各种传感器采集房间的温度、湿度、压力等信号,并将具体信息显示到触摸屏上。通过该控制柜可以对空调机组的运行状态,故障情况进行监控,也可以对各种参数进行设定。
plc配置:机组就地控制部分的plc采用西门子s7-200cn可编程控制器模块。该系列plc适用于各行各业、各种应用场合中的检测、监测及控制的自动化,在中央空调控制领域中得到广泛应用,其强大的功能、高度的可靠性、极高的性价比使其成为该项目合适的选择。
人机界面:采用西门子k-tp178-micro,通过点对点的连接完成和s7-200cn的结合,整个系统具有良好的稳定性和抗干扰性。ktp-178micro触摸屏采用了可靠的电子部件,具有超长的使用寿命,并与高度可靠的西门子s7-200plc结合,能够满足空调系统的24小时不间断工作的要求。ktp-178micro还具备了响应速度快、用户程序存储空间大、使用方便等优点。
2.2 集中控制部分
如图2系统控制图所示,集控部分采用wincc作上位机监控系统,s7-300cpu做profibus主站,s7-200作为profibus从站,通过profibus-dp网络,s7-300cpu采集8台空调机组的过程数据信息并在上位机上显示,并且上位机下达任务通过s7-300cpu传送给各台使用s7-200cpu的空调机组。集中控制部分的硬件组态如图3所示。上位机配置包括监控计算机;winccv6.0 sp3软件;cp5611通讯卡;网络连接器;profibus通讯电缆。
监控系统采用西门子wincc监控软件,可以确保与simatics7系列plc连接方便、通讯高效。该软件具有强大的画面组态、报警设置、数据归档、报表设计等功能,高性能的过程耦合,快速的画面更新及可靠的数据传递使其具有高度的适用性。wincc还提供了开放的界面用于用户解决方案,使其使用于更广泛、复杂的控制中。还集成了多种网络连接方式,使其与自动化连接更方便。
图3 s7-300硬件组态示意图
3 系统功能设计
3.1 就地控制功能
(1)数据采集及显示。采集各房间的温度、湿度、压力等模拟量值,以及cpu输入端的数字量,运行中的各种过程数据均能显示在触摸屏上,对于温湿度采用趋势图显示,更能使用户能直观的观测到近段时间内厂房的温湿度变化;现场维护人员还可以根据空调机组的运行状况和各种工艺需求近距离对机组进行操控。
(2)故障报警。当空调机组运行出现故障,plc立刻做出响应,触摸屏发出报警信号对操作人员进行提示,并对故障类别、发生时间进行记录。plc可以根据故障的类别发出停压缩机或停整机等信号,以保证整个空调机组的安全运行。
(3)自动控制。每台空调机组根据其所在房间温湿度的要求,自动调节制冷、加热、除湿、加湿,通过对各开关量及模拟量的控制,满足用户的精度要求。
3.2 集中监控功能
如图4和图5所示为集中监控8台空调机组及其监控状态的示意图。
图4 集中监控8台空调机组
图5 集中监控空调机组的状态
(1)数据采集及显示。s7-300cpu通过profibus-dp网络自动采集和处理从各就地控制部分收集的实时数据,并与计算机进行通讯,将采集到的温度、湿度、各系统的输入/输出状态、各阀门的开度显示到上位机,将操作人员发出的命令传送给每台机组。
(2)实时故障报警。对各空调机组的就地控制部分、通讯网络等进行故障监控,及时发出报警信号,并发出相应的处理命令,对故障发生的时间、故障的类别进行记录,帮助整个系统的安全运行。
(3)历史故障查询。监控整个系统八台空调机组的运行情况,对每台机组的通讯故障、运行故障进行记录,方便操作人员在故障发生后的任何时间进行汇总查询。
(4)实时监控与调整。上位机可以对8台机组的状态进行监控并控制机组的启/停,也可以及时的修改各参数的设定值,对整个系统集中控制。
(5)数据归档。集中监控系统对整个系统的报警情况、对监控对象的操作情况及监控参数的变化情况进行监控,并将所需信息记录下来进行归档,形成中文报表显示在上位机并可以随时选择打印。
(6)提供帮助信息。对于系统的操作顺序,故障的处理方法,参数的设定范围等为用户提供提示信息,使操作更方便。
4 技术要点
4.1 pid算法的应用
为了使空调系统的控制精度达到用户要求,我们采用s7-200cn支持的pid控制。pid是闭环控制系统的比例-积分-微分控制算法,micro/win提供了pid指令向导,使得控制的实现更加方便快捷。根据设定温湿度与各室内实际温湿度的差值,按照pid算法计算出水阀、加湿器等的输出量,并且控制压缩机、加热起等执行机构的启停,从而实现温度、湿度达到用户要求精度。
4.2 s7-300与s7-200的通讯
如图6所示,s7-300通过em277模块读取s7-200plc的数据,在s7-300的硬件组态中配置与s7-200的每个站的通讯量为32word输入/32word输出。以下以台空调机组为例,在s7-200站中从地址vw1064开始的32个字中存放着空调机组的运行数据,通过下面程序,传送到s7-300中的数据块db10的地址db10.dbw64开始的32个字中。
图6 s7-300读取s7-200的数据
数据块db10的地址db10.dbw0开始的32个字中存放着上位机控制空调机组的数据。通过下面程序,s7-300中的数据块db10的地址db10.dbw0开始的32个字传送给s7-200的地址vw1000开始的32个字。
图7 s7-300往s7-200写入数据
4.3 wincc图形参数和变量关联
为了把系统中各部分的实时状态更直观的展现出来,将各运行系统以图形的方式展现出来,并且实现图形中的各组件根据实际情况发生变化。
如图8所示,需完成功能为当回风机运行时颜色变为“绿色”,当它停止时,颜色变为“黄色”。
图8 wincc软件操作示意图
(1)将风机图片添加到“系统图”画面中;
(2)在风机图片上点右键,在属性中选择“控件属性”,在forecolor(前景色)处选择动态对话框,选择变量为相应的回风机的启动点地址,在有效范围处选择“置位”时颜色为绿色,“未置位”时颜色为黄色。
5 结束语
系统于07年投入运行,运行状况良好,用户十分满意。整个控制系统操作简单,管理方便。各就地控制部分,运行稳定,满足用户精度的要求;集中监控系统使得整个系统控制更方便,管理更便捷。满足项目要求的高度的可靠性、稳定性、可操作性和可维护性,给用户的安全生产提供了保障。通过该项目对西门子s7-200plc、s7-300plc和wincc等的综合应用,深感西门子plc编程软件结构化程序开发思想,具有编程灵活,高效,程序简单,易懂的技术特色,监控软件wincc功能强大、画面丰富、使用方便,在该项目的控制系统中起着重要作用。由西门子产品组成的控制系统功能强大,扩展模块丰富,组态灵活,具有极高的可靠性和稳定性,与同类产品相比,性价比极高。
一、引言
矿棉吸声板是本企业去年投产的一种新型建筑装饰材料。引进90年代先进的日本全套板材自动生产线,可以生产不同厚度,不同规格,不同花色的矿棉吸声板,但由于日本原装包装线设备费用昂贵,且国内并无此种板材堆垛全自动包装线,由我中心开发本自动包装线并已投入使用。
本自动包装线是板材自动生产线的后继设备,由于矿棉板的成品板(规格:300mm×600mm)是分两路并排由干燥窑输送出来的,本自动包装线也具有两路独立的分流,翻板,堆垛系统,后经包装段统一到一起,再进入塑封段完成包装任务。按工艺要求本包装线应该能够实现:(1)自动翻板,即把块板经翻转后扣放在第二块板上,使两块板保持面与面的接触。(2)自动堆垛,即把经翻板后的不同规格的对板按不同数量堆成一垛。(3)自动装箱,即用机械手把堆成一垛的板放在纸箱板上,经本工段后把一垛板自动包装,粘合好成一箱。(4)塑封,即把装成的箱进行塑料封装。
二、控制系统主要设备及控制方案
本自动包装线是典型的逻辑顺序控制生产线,有繁多的检测元件,逻辑关系复杂,实现动作难度大,I/O点数近400多个。其受控设备除变频器,执行气缸还包括一套单轴交流伺服系统和一套喷胶系统。由于生产线较长,执行设备相对独立集中,按照设备可就近控制的原则,在中央控制柜下分段设立三个子控柜。采用OMRON-C200HG构成的远程I/O系统来完成控制方案,其控制系统结构如图所示:
上图使用Omron-RM201主站单元由RS485通讯口与三个Omron-RT201从站单元连接。伺服系统由OHMODC-1001控制器和PanasonicDV80X驱动器及伺服电机组成。伺服可以用输入器(ODC-1001)或由中央控制柜面板直接控制,它由PLC的两个独立的I/O单元对控制器进行控制。喷胶系统具有独立的溶胶温控线路,由PLC提供喷胶电磁阀的控制信号。本自动包装线有如下功能:(1)全线自动运行;(2)各工段独立自动运行;(3)现场设备就地控制手动运行;(4)各控制柜设有急停按钮,机械手,伺服机均设有特殊急停按钮。
三、控制系统设计
本自动包装线的控制系统程序设计,使用OMRONSSS软件用梯形图直接编程,井进行现场调试和程序监控。经过现场调试使本系统能够符合现场的各种工作条件操作极为简单,能够对故障和人为的干扰进行判断,分析,实现简单智能化功能。本程序采用模块化设计思想,分工段可独立操作完成本工段的工作,模块之间井用连锁和互锁条件建立关系,全线自动或分段自动时信号可互相调用。下图为包装线包装段的控制逻辑图:
伺服机的前进是由三个工位工作的完成情况来控制的。在本系统上电初始时,伺服机先回原点,由于此时三个工位上都没有工件,必须由纸箱站开始,伺服机一个工位一个工位的前进。当纸箱站吸纸板完成后伺服机就执行程序,当伺服机停止时,纸箱站再吸一个纸板完成本工位工作,但此时伺服机并不能再向前进,只有装箱工位在机械手放完一垛板后伺服机才能前进到下一个工位。此时纸箱站处再吸一个纸板,装箱工位再放一垛板,此时就必须再等粘箱工位把纸箱全部粘合完成,伺服机才能再向前走以后三个工位便动作,伺服机便不断工作下去。这段程序的逻辑动作比较复杂,关键是抓住伺服机前进这一目的。在完成本段初始化设计中使用了SEUREST指令,用起来方便有效。在这一段的程序设计中关键考虑这样几个问题:
①PLC的电源只有当工厂大修,或长时间不生产时才断开,而在每班次结束或休息时只须在面板上实现软关机,此时PLC仍为RUN状态。伺服机也同样只须软关机。伺服机必须能够区别是PLC断电再开还是软关机后再开。
②由于伺服机的运动轨迹与机械手的运动平面是相互垂直的,它们又是由两个独立的子控系统控制的,因次在机械手伸出的条件中必有两个信号:上升旋转气缸的得电信号A和伺服程序段结束信号B。当A信号接通时说明此工位有板,伺服机处于等待另两个工位的完成信号,伺服机即将运行。此时B信号接迪机械手是伸不出的。当B信号接通时说明伺服机己完成程序,可以进行本工位操作。当A断开时,由于此时伺服机正处于运行状态,只有当两信号满足时才能向装板工位装板。
③由伺服机连接起来的三个工位,每个工位执行元件大都是由电磁向控制的气缸完成的,在气缸气压不足,机械限位松动以及其含意外故障都会影响本工位工作完成情况,拖延动作时间,它将导致堆垛,翻板,和输送段的堵板。在设计中可以节拍为依据,对每一个必须到位的气缸均设时间监测及故障报警伺服系统由OHMODC-1001和Panasonic DV80X组成,采用示教方式编程控制。
OHM I/O信号接口共有48个端子。我们采用集电极开路控制方式,把脉冲输出端等用双绞屏蔽线引至DV80X的CNI/F端子用来控制脉冲和脉冲符号输入。把程序选择端子CHACHB及启动信号引到端子接进PLC的输出模块,作为伺服的程序选择通道信号。选择STANDBAY作为伺服程序结束信号接进PLC的输入模块,当PLC接受到此信号时就可以进行生产线上的其他动作。我们由PLC输出端引出一个回原点信号,使伺服机在进行规定的程序后,因负公差重新向前找回原点。原点信号选用反射式光电开关,使总累计误差在-0.lmm以内,能够满足精度要求。在开关电源的选择上,伺服24V电源容量不能太小且需单独使用与PLC用24V之间应严格区分避免干扰,PLC在模块选择上也同样要注意这个问题,尽量避免伺服信号与其他信号混放在一个模块中,可以优先考虑使用独立COM端的PLC模块。伺服控制程序(INC方式编程)如下:
STEP1 DIM=(0000.0000
STEP2 POS=+787.9800
OUT=OOOO
SPEED=100
SLOPE=30
STEP3 POS=+42.00001
OUT=0000
SPEED=50
SLOPE=30
STEP4 POS=+12
STEP7
STEP6 END
STEP7 RTN
STEP8 END
塑封段主体设备为一台连续式电阻炉,它的温度控制主要由两部分组成:SR-73PID温控表和固态调压器(或采用PAC03A三相调压控制器)。温控表通过K型热电偶输入模拟量,输出4-20VDC电压来控制三块固态继电器SSR(或直接控制PAC03A三相调压控制器),每个固态继电器(或控制器)又分别带若于加热管。固态调压器则由电位器来控制输出,每个固态调压器也分别带若干加热管。温控表和固态调压器的总控则由PLC来完成。这样塑封炉膛内温度就可以分段全控,分段调压,分段直接启动,能够把温度控制在180℃左右,对己包装的箱体进行塑封。本段的其他动作如推箱,封切,放膜等均由PLC进行控制。
四、结论
建筑板材是现在较为流行的新型建筑装饰材料,由于装饰板材的结构特点:面积大,体积小,边角易损,表面脆弱等,对于其产成品的包装,就成了急需解决的问题。现在我国的建材企业,大多都是采用手工包装,工人劳动强度大,产成品质量没有保障。自本自动包装线在本企业投入使用后,基本解决了以上问题,极大提高了产成品合格率,减少生产线工人近3/4,深受用户好评。