西门子模块6ES7221-1BF22-0XA8大量库存
0、引言
GDS(有毒有害气体检测系统)包括可燃气体报警器和硫化氢报警器等,是保障人身安全的安全设备,在工厂里起着举足轻重的作用。目前多采用二次表-报警器进行报警显示。
某罐区有可燃气体报警器10台,硫化氢(H2S)报警器10台,由于导线距离长,且采用的是24芯电缆,在线间形成电容性积累电荷,造成信号干扰,使报警器的二次表因受干扰频繁产生错报,无法正常使用。
由于罐区覆盖面积大,信号导线多且杂,与220V仪表供电线敷设在同一槽线盒。其中距离较远的几十台报警器的二次表受干扰产生错报,具体有两种表现形式:一是频繁产生误报,即一次表指示不超标,但二次表出现高报;二是联报,即一台一次表测得高报信号,却引起多台二次表显示高报,干扰了正常的生产。
可燃气体报警器的信号线不是屏蔽导线,且没有为它单独敷设槽线盒,是导致问题的根本原因。由于现场不能准确判定干扰源,全部更换导线工程量大,投资高。如下图所示:
图1 报警器干扰系统结构示意图
全部更换导线浪费大,工程量大,且罐区现场动火危险性高。需要摸索一套工程量小的修补方案来解决问题,保护前期投资。
1、改造方案选择
方案一:全部更换受干扰的信号线。重新布槽线盒,更换多线电缆为三芯电缆,每块一次表单独一根电缆。
方案二:离现场150米处有一间消防泵房,将20台表的信号线引到泵房,在泵房内安装一台PAC,转换为数字信号集中传送到主操作室,泵房到主操作室只需要拉一根光缆,形成现场数字通讯系统。
费用概算如下表:
评估:因为光缆不怕电磁干扰,不受线间干扰影响也能解决问题。但泵房环境对PAC提出严格安装条件:出于安全考虑,必须要将数采控制器和卡件置于隔爆箱内。但密封的隔爆箱散热性能差,夏季高温可能会超出PAC的工作温度范围。
方案三:以上两种改造方案都需要更换电缆,所使用的信号都必须经过二次表转换,且显示为接点信号,不易观察具体报警值,很不直观。
更换一次表为能输出4~20mA电流信号的模拟表,20台共花费14万元。不用二次表显示,模拟信号直接通过原24芯电缆进入主操作室,接入PAC中,用工控机作为上位机显示数据。由于电流信号抗干扰性比接信号强,再加上数采控制器的滤波抗干扰特性,应该能解决信号干扰问题。
评估:此方案避免更换电缆的巨大工作量,从质的方面升级了系统,大大tigao了测量的可靠性和自动化水平。但投资较大。
方案四:更换一次表为能输出4~20mA电流信号的三线制模拟表,仍用原24芯电缆。由于每台一次表由四线改为三线,则可将空余出来的一根电缆线作为屏蔽线进行接地处理,让其不要产生多余的电荷从而造成干扰。
在主操作室加装1台20A直流稳压电源来给一次表供电,增大了供电功率,tigao了稳定性。
费用概算如下表:
评估:此实施方案不用二次表作为显示设备,节省费用20X0.4万=8万元。
2、方案验证
综合分析认为,方案四佳。这套方案不但完全利用了现有的电缆线,还把信号的质量全面tigao了,更重要的是这个方案是节省钱的(8-4.2=3.8万元)。但其有效性需要实验证明。
如果方案四不理想,那方案三同样也不适用。
如果方案四失败,考虑验证方案二,但要解决PAC的防爆问题,用隔爆箱则带来散热问题。
其它三种方案都无法解决问题时,就只有按方案一实施改造。
2.1、方案四系统配置
PAC的硬件选用研华公司的PAC控制器ADAM-5550KW,模拟量采集比较多,此系统在我厂已有多套应用,以其运行稳定成为我们的产品。也因为这台控制器的处理能力比较强,为将来罐区所有的仪表(包括油位、温度、liuliang等计量值)改造也做好了系统容量的准备。
由于监控需要人机界面(HMI)软件选用开物2000,这是一套国产软件,在石化行业有较多应用,在我厂也有多套在用,它有专门针对ADAM-5550KW控制器开发的驱动程序。因为研华公司的ADAM-5550KW控制器运行的是WinCE操作系统,这次系统改造中我们暂时还是采用一台研华工控机来运行开物2000的组态软件。待以后有时间时再将组态软件移植到控制器中运行,直接接显示器就可以了。这样能省掉一台工控机的费用。
1、PAC简介
PAC (Programmable Automation lController,可编程自动化控制器),是由ARC咨询集团的研究员Craig Resnick提出的,定义如下:
具有多重领域的功能,支持在单一平台里包含逻辑、运动、驱动和过程控制等至少两种以上的功能。
单一开发平台上整合多规程的软件功能如HMI及软逻辑, 使用通用标签和单一的数据库来访问所有的参数和功能。
软件工具所设计出的处理流程能跨越多台机器和过程控制处理单元, 实现包含运动控制及过程控制的处理程序。
开放式、模块化构架,能涵盖工业应用中从工厂的机器设备到过程控制的操作单元的需求。
采用公认的网络接口标准及语言,允许不同供货商之设备能在网络上交换资料。
使用软逻辑PAC控制器的优点:
1、强大的PC-BASED 功能:
2、编程软件:
PAC软逻辑控制器—ADAM-5550KW
现场信号直接连接到AI卡ADAM-5017的端子上,用ADAM-5550KW采集到信号值并进行处理后,将数据放入MODBUS存储区;采用MODBUSTCP协议传至工控机,再由开物2000软件完成图形显示。
对ADAM-5550KW编程采用KW-Multiprog开发工具进行PLC程序的编写,硬件配置简单明了,如下所示:
图2 改造后的报警器系统结构示意图
2.2、方案四应用效果
这套方案通过采用研华PAC将现场一次表转换为数字信号集中传送到主操作室,构成数字抗干扰优势代替二次表完成报警功能。方案投用后,原有的强噪信号被有效抑制,干扰幅度不超过0.3%,完全削除了误报现象,增强了系统的可靠性。计算机系统比二次表的优势是,数据显示直观jingque,并有历史记录功能,受到工艺操作人员的普遍欢迎。
工控机作为显示设备,可以接收更多的数据,为将来的仪表扩建提供了宽裕的硬件平台。
工控机的数字量可通过网络将可燃气和硫化氢含量值上传到实时数据库中。
由此,我们认为方案4,完全满足了我们的要求,是佳方案。就不再验证其它方案了。至此,我们圆满地解决了问题。
3、小结
通过运行新的高科技含量的计算机和控制设备,只用了少量的投资,就将原有的30万元的设备盘活了,并从本质上tigao了应用效果。把改造所需的工程量减到低。
此项目的成功实施,得到以下经验:
1、对于仪表常遇到的线间干扰的故障处理,提供了新的解决方式,即改用PAC来转换信号,排除干扰。PAC(包括本项目所使用的研华公司的ADAM-5550KW)在信号采集过程中的滤噪功能相当有效,对解决现场干扰提供了避免浪费的修正手段。
2、计算机显示技术替代二次表显示是科技进步的必然趋势。工业控制用的计算机可靠性极高,不但处理能力强大,显示形式灵活直观,并且提供对外的实时数据接口。这使控制水平有了质的飞跃。
3、本项目中搭建起来的PAC硬软件系统是一个容量很大的平台,可满足将来罐区所有的仪表(包括油位、温度、liuliang等计量值)改造的需要。为罐区自动化水平的tisheng作了准备。
CPU AMDGeode GX533(GX2)
I/O 能力8槽
LED 指示灯电源、CPU 和通讯
内存128 MB DDR SDRAM,带 512KB电池备份
1xCompactFlash 卡(内部)
操作系统bbbbbbs CE 5.0
实时时钟有
看门狗定时器有
通讯协议Modbus/RTU 和 Modbus/TCP
多节点数32
媒体带RJ-45接口的2X 以太网接口
传输速率10M/100M bps (10/100 Base-T)
多任务架构
国际通用编程标准IEC61131-3,
支持五种语言编程:梯形图、功能块、ST、IL、SFC等,
编程快速上手,无扰切换
大容量的存储能力
众多方便、灵活的通讯端口
强大的浮点、数学运算能力
复杂的控制算法(模糊控制)
强大的软件功能,方便增加功能库
内嵌的低成本以太网
0 引言
先进的电梯远程监控系统可以远程在线随时掌握电梯的运行情况, 检测电梯故障,可大大tigao电梯发生故障时的修复速度。将新型控制系统应用于电梯控制及远程监控, 不仅是现代楼宇大型化和高层化的发展要求,是目前楼宇智能化发展的迫切需要。
1 PCC - 可编程计算机控制器概述
PCC ( Programmable Computer Controller ) 是奥地利贝加莱公司推出的可编程计算机控制器,它除了具有PLC 的所有功能外, 还具有通用计算机的强大的数据处理能力、高运算速度和大存储容量。PCC的明显特点在于其类似大型计算机的分时多任务操作系统和多样化的应用软件运行平台。如图1 所示, PCC 应用了系统总线与I/O总线分离的总线技术, 存储器、处理器、远程主站、网络模块等运行在系统总线上; I/O 总线上的模块主要用于机器或系统接口,如数字量和模拟量I/O 模块、定位模块、智能I/O 处理器等。PCC 具有网络通信的能力,如B&R2003、2005、2010 等都可以进行R IO、以太网、CAN BUS、PROF IBUS、N ET 2000等网络通信。
2 电梯远程监控的功能
电梯远程监控所应具备的功能包括: 故障监测、语音服务、监控服务、远程保养和诊断。各功能所包括的内容为:
(1) 故障监测内容: 关人故障、安全装置动作、电源异常、控制系统异常、门开闭异常、不能启动故障。
(2) 语音服务: 与监控中心直接通话引导语音、乘客被困在轿厢时轿厢内自动播放安抚语音。
(3) 监控服务: 24小时全天候联网监控、受困乘客与监控中心直按通话、监控中心与轿厢乘客主动通话、故障情报分析、维修人员工作反馈。
(4) 远程故障诊断内容:各楼层门开关工作状态、各楼层门安全开关动作状态、各楼层召唤按钮动作状况、轿厢各按钮动作状态、轿厢安全触板动作状态、轿厢门安全开关动作状态、极限开关动作状态、平层误差状况、超载开关状态。
图1 PCC 系统总线与I/O 总线分离的结构框图
3 PCC控制电梯的远程监控系统体系构成
远程监控是利用计算机网络集中监控, 既能掌握用户电梯的运行工作状态,又能在用户电梯发生故障时及时处理和排除故障。远程监控系统由现场信号采集/发送子系统、信号传输子系统、监视中心子系统三大环节组成。信号的采集直接来自电梯控制中心,各个电梯(现场) 与监视中心之间的联系通过公用电话网进行传送。其主要功能有: 电梯紧急故障时应答远程电梯轿厢内受困人员的询问;查询紧急状态电梯的有关信息;非定期的特定要求电梯的数据查询请求; 根据初步的故障分析,统一调度管理安排技术人员赴现场维修服务等。
PCC 控制电梯的远程监控体系结构如图2 和图3 所示,各台电梯的PCC 从站完成对电梯运行控制和运行状态的数据采集, PCC 主站通过现场总线PRO FIBUS与各控制从站进行通信。并将采集到的电梯运行数据发送到本地终端计算机。远程终端计算机通过Internet 网络与本地终端计算机相连,执行对各电梯(现场)的远程监控。
图2 为PCC控制电梯的远程监控系统, 系统中PCC 主站与下位机PCC从站之间采用RIO (远程扩展) 方式进行通信, PCC 主站通过各PCC 从站完成对各电梯的运行控制及其运行数据采集任务;PCC主站与上位机本地终端计算机之间采用PROFIBUS 方式进行通信, PCC 主站将采集到的电梯运行数据信息传输到本地终端计算机;本地终端计算机与远程终端计算机之间通过公用电话网络进行通信, 远程监控中心得到电梯运行数据信息后,通过监控中心的故障诊断专家系统对数据信息进行处理, 并根据诊断结果将相应的紧急处理控制指令通过公用电话网络发送到本地终端计算机,由PCC 主站将控制指令传送到对应的PCC 从站, 完成对电梯运行故障的紧急处理。
图2 PCC 控制电梯的远程监控系统组成结构图
图3 为PCC 从站电梯的主控制系统, 其控制功能有:采集轿厢外上/下呼梯信号、轿厢内选层信号、轿厢位置信号和电梯门状态信号, 通过对这些信号的综合分析处理和判断, 决定轿厢的运动方式后,将控制指令发送给VVVF 变频器、主回路接触器、轿厢开关门电路、运行状态显示电路和抱闸电路, 完成优服务。
图3 PCC 从站电梯主控系统图
4 PCC控制电梯远程监控系统对故障信号的采集
微机控制电梯的故障信号是通过信号采集器来采集受监控电梯设备的运行信号、层楼信号、安全回路信号,在整个远程监控系统中每台电梯需要设置一套信号采集器, 与本地终端计算机进行串行通信。PCC控制电梯的故障信号可以通过系统的各控制从站PCC 来采集, 不需要增加信号采集器。
电梯的远程监控系统要完成远程监控的任务, 需要采集以下信号:快车信号、慢车信号、上行信号、下行信号、轿厢位置信号、开门信号、关门信号、开门限位信号、关门限位信号、门锁信号、检修信号、司机(或自动)信号、重复开门信号、重复关门信号、直驶信号、超载信号、门区信号、上行减速信号、下行减速信号、上行强迫减速信号、下行强迫减速信号、上行方向限位信号、下行方向限位信号、轿顶安全窗开关信号、轿顶急停开关信号、安全钳开关信号、轿厢限速器开关、热保护继电器信号、各层楼层门锁开关信号、轿门锁开关信号。
为了确保采集的信号不影响电梯控制系统的正常工作,信号采集一般采用并联引出法, 即各控制从站的PCC 除了执行对本台电梯的运行控制外,还负责采集本台电梯的运行信号、层楼信号、安全回路信号。因为电梯控制系统的输入和输出都是数字量信号, 其信号采集不需要专用的A/D转换信号采集装置, 而是可以通过PCC 远程扩展主站模块和各个PCC 远程扩展从站的通信, 由PCC主站通过软件控制程序读取各个PCC 从站I/O 模块的状态来完成故障信号的数据采集。
5 结论
将PCC -可编程计算机控制器这一自动化产品的新锐应用于电梯控制, PCC 从站和主站和本地用户终端计算机之间通过CAN 总线技术进行数据通信,利用互联网通信技术将远程控制计算机和本地用户终端连接从而实现对PCC 控制电梯的远程监控, 在线掌握电梯的运行情况,实时在线检测电梯运行故障, 确保电梯安全运行, 是现代楼宇智能化的发展要求。