西门子6ES7253-1AA22-0XA0参数设置
随着工业自动化控制的发展,一种新的工控产品人机界面(简称触摸屏)出现,给予工业设备现场控制一种全新的图形操作界面─(GOT)。它采用能高速通信的32位RISC芯片,具有交互性好,编程简便、灵活,并且与PLC之间的连接简便,简化控制柜设计,节省PLC的实际输入输出点,在工业设备控制中开始得到推广应用。现以水针线玻璃瓶消毒生产线为例,介绍系统配置及应用。
一、工艺流程及要求
水阵线玻璃瓶消毒生产线设备示意图如图1所示。玻璃瓶从入口处进入,碰到传感器1,启动走带机走带,带动瓶从入口走向出口,途经预热区、消毒区、冷却区。只有进口风机、热风机、出口风机、排风机运转,才能走带。如入口处进瓶过快,挤压传感器2则发出信号去停止前方设备停止进瓶。如出口不畅,传感器3发出信号,停止走带机工作。五个风机中只要有一个停机,就停止加热器运行,并报警显示。检测风机不运行有传感开关装在风机的出口处,风机变频器的故障输出点进入PLC,走带机及各电机的空气开关跳闸接点也都进入PLC,加热器装在炉子的中央顶部,由热风机向下均匀扩散加温。要求对不同型号大小的玻瓶进行不同温度的设置。能显示各区的温度值,并有反应温度的走势曲线图。对于进风机、热风机、出口风机要有能检测其风压的数值显示,以确定是否过滤网堵塞。
图1 生产线设备示意图
在正常工作时,工作下班后,当温度下降到100℃以下,设备能自动关机。如炉内还有瓶未处理完,则启动夜间工作。这样在100℃以下停机后,还有进口风机、出口风机工作,以保证外部的灰尘不能进入炉内。对于消毒时间,由PLC采集出口处传感器的数据,通过速度转化为时间,来显示玻瓶在消毒区的消毒时间,以确保消毒的可靠性。设备在保障下,要求能准确显示故障发生点及解决问题对策画面,并有动画反映生产现场工作情况。
二、系统配置
对于以上要求,我们选用中达-斯米克公司的人机界面、PLC组成一个控制系统。具体如下:
1.人机界面型号为PWS-3760-TFT,该屏是真彩色10.4寸屏,采用232口进行下载和编程,采用RS422口和PLC通讯。选用真彩能更好地反映现场景色,动画逼真、美观。
2.PLC选用SC—500系列,该机具有1024点输入、输出功能,1个RS232通信口和1个RS422通讯口,是一种模块化机型,可灵活配置功能模块及输入、输出点。
3.输入选配XDC10十六点DC输入模块2块,输出配1个YRY10十六点继电器输出模块。
4.仿真输入单元采用AD020四路输入模块,输入三个风压模拟量值(4mA~20mA)。
5.温度输入单元采用THM10五路带PID调节PWM输出温控模块1块,采进三路:加热区、消毒区、冷却区的温度。
其系统构成如图2所示。
图2 系统配置图
三、调试运行情况
该系统重要的是对消毒区温度精度控制的调试,消毒区的加热系统采用五组电热丝单元加热,其中一组为基本加热单元,其他四组为PID温度调节加热单元。以前该生产线采用OMRON PLC,当时的情况是:生产线试运行时,出现温度曲线波动幅度过大(±8℃)。超过厂家要求的消毒温度波动指针(±2℃)。实际调试时采取了两个措施对温度波动幅度进行控制。(1)采用双位PID温度控制系统堵住温度下降趋势。当铂热电阻检测到消毒区温度低于设定温度1℃时。通过双位PID温度控制系统使PLC将七组加热单元全部投入运行30秒,通过铂热电阻检测消毒区温度,由温控单元PID控制,直到温度达到设定值为止。(2)温度过调量的控制。对消毒区温度进行检测,如果温度大于设定值,PLC将七组加热单元全部强行切除,并不断检测消毒区温度,根据实际情况作出实时控制,在现场通过对控制程序的某些参数作一定的修改。并经过反复调试,后温度控制精度完全符合厂家要求。在对系统的调试中发现,该控制系统完全可以通过对程序作的修改、调试。达到更高的温度控制精度。
在采用SC—500后,由于我们的THM10可以单独设定PID值,很方便的就把温度稳定在正负1度内,超过了工艺要求。
四、结束语
该系统应用于玻瓶消毒生产线设备上,对消毒度控制良好,能对各区温度进行显示,并对不同玻瓶的消毒温度进行设置。现场故障一经发生能马上弹出一详细故障对策画面。经现场工作情况看,满足设计要求。这个系统是一种智能化的专家对策系统,增强了人机交互性,提高设备的控制性能,简化了操作柜设计,提高了设备科技含量,在市场上很有竞争力,有很大发展空间
1 引言
随着电子技术,计算机控制技术和通信技术的发展,PLC(可编程序控制器)的功能也愈来愈强大,由原来简单的逻辑控制功能逐渐发展到模拟量控制,高速大容量运算处理,PID闭环控制,运动/定位控制,网络通信等功能,已经成为现代工业控制设备的三大支柱之一。EC20系列PLC(可编程控制器)是艾默生(Emerson)公司致力于工业自动化领域全新推出的新一代可编程控制器,它代表了工业自动化控制的高水平,是新计算机技术与工业控制技术的完美结合。
自EMERSONEC20系列PLC推向市场以来,以其卓越的性能,高品位的性价比,完善的服务体系受到用户的热烈好评,产品广泛应用于电子,食品饮料行业,空调制冷设备,锅炉行业,物流仓库,科技农业,交通运输,石油化工,供水,玻璃/钢铁行业,纺织机械,线缆机械,塑机,印染包装等各个领域。本文介绍了艾默生公司EC20PLC在老化房控制系统中的应用并着重介绍该产品的PID闭环功能在恒温控制上的实现和强大的网络通信功能对EMERSONEV2000变频器运行控制的实现。该老化房控制系统是家电,电子,电脑行业产品生产检测的重要设备,也是产品生产合格检查的重要环节。该系统采用EMERSONEC20 PLC和多台EV2000变频器,实现对室内温度和变频器运行的集中控制。
2 老化房控制系统工艺要求
老化房结构如图1所示。
图1 老化房结构图
具体要求如下:
(1)该系统所控制的老化房面积达16×30m2,要求控制范围在20~55℃,控制精度达±5℃,能够在上位机对温度设定/显示/保存(加湿控制采用单独进行和PLC无关);
(2) 该系统有3个风机,用于进风,回风和排风;有4个风闸:新风闸,回风闸,排风闸,防火闸;2个防尘过滤网;6个火灾报警点。
在正常情况下(温湿度),关闭进风阀和排风阀,停止进风电机和排风电机,打开回风阀和防火阀,启动回风风机,保持老化房内回风循环。
在高温情况下,排风阀和进风阀打开,启动排风电机和进风电机,抽出部分空气。
在火灾报警情况下,防火阀关闭,回风禁止循环,全部从室内抽出;排风阀和进风阀打开,启动排风电机和进风电机,抽出室内空气。
(3) 其他要求省略。
3 控制系统分析与设计
3.1 PLC系统结构设计
PLC系统结构如图2所示:
图2 PLC系统结构图
EC20PLC设备的I/0接线如图3所示:
根据老化房工艺要求组成如上图控制系统:上位机采用台湾研华IPC(工控计算机);监控画面采用亚控公司的KINGVIEW软件,该软件操作简单,元件形象丰富,性能稳定;核心控制部分采用艾默生EC20-2012BTA类型的PLC和4个温度采集模块(EC20-4TC,接受K型温度信号);传动采用艾默生EV2000通用型变频器。
在设备连接方面,EC20 PLC充分体现了自身的优势,由于EC20PLC本身带有2个串行通信口(1个RS-232口,集成自由协议/编程协议/MODBUS从站协议,1个RS-232/485口,集成自由协议/MODBUS主站/从站协议),EC20PLC利用COM0口和IPC进行通信(EC20PLC做从站,设置成MODBUS从站协议),利用COM1和多台变频器组成网络进行集中控制(EC20PLC的COM1设置成MODBUS主站协议)。
IPC为整个系统的人机接口,IPC读取PLC采集的系统运行状态如各风机的运转状态,各测温点温度,报警状况并显示在监控画面上,IPC又把各种操作命令传给PLC以控制系统的运行,如温度的设定,PID参数设定,各种阀门的开闭,变频器的启动、停止等设定。并且可以实时监控整个系统的工作运行状态、动作过程及故障报警等,IPC还可以根据设定对采集的数据进行保存打印。
在系统设计中,EC20 PLC为整个系统的核心,执行各种系统操作及计算,EC20PLC根据工艺要求和现场状况进行逻辑判断,开闭各种阀门和启停各风机;利用自身的PID功能对温度进行控制,具体方法后面描述。
艾默生EV2000系列变频器自带RS-485接口的通讯单元,符合RS-485通讯规范,用于实现PLC与多台变频器的联网。根据MODBUS通讯协议,我们可以通过RSz-485网络轻松实现对变频器的运行控制。由于RS-485通讯链路传输距离远、配线简单、抗干扰能力强、可靠性高,在设计中,我们省略了变频器的外部起停控制线路,对变频器的所有控制都通过RS-485通讯链路来完成,达到了经济高效的目的。
3.2 监控画面设计
整个系统监控画面主要分为主画面,实时温度监控,PID参数设定,三个部分(其他部分省略),具体如下:
主画面如图4所示,主要完成对系统状态的监控(如各种风阀的开闭状态,风机的运行状态,报警状态),数据统计(如系统运行的时间,启停系统的次数),温度设定/测量等功能。
实时温度监控画面如图5所示,此画面主要用于对温度的实时监控,并描绘出温度曲线趋势,以便判断系统的温度控制是否处于良好状态,可以实现对温度进行保存/打印等操作。
图5 实时温度监控画面
PID参数设定画面主要用于比例常数P,积分常数I,微分常数D的设定,根据实时温度曲线状况进行调节;显示PID控制的输出比例,见图6。
3.3 对温度控制策略与PLC实现
(1)温度控制策略
为便于对整个老化房内温度的控制,充分利用EC20PLC自身PID功能和PWM脉冲输出(Y0,Y1)的优势,室内温度区域分为2个部分(上层和下层各8个测温度点),对温度取平均值作为温度的测量值,并把此平均值送入PID功能块进行运算,对加热执行元件(参考EC20PLC的I/O接线图,固态继电器SSR1,SSR2,SSR3所控制的发热管的功率逐渐加大)也进行了分组处理:温度偏差较小的情况下,进行PID运算,通过Y0输出脉冲给SSR1,关闭SSR2,SSR3(即Y1,Y2停止输出);如果温度偏差较大,则Y1,Y2也参加输出,具体处理思路如下:
表1 温度控制策略
通过此法处理可以把温度控制精度保持在±0.3度以内,无论提升温度还是下降温度都很快速;把PID输出转化为PWM的占空比输出,又大大节省了PLC的资源(充分利用Y0,Y1的高达100KHz的脉冲输出功能)。
EC20 PLC的编程软件CONTROLSTAR的操作简单方便,指令丰富,功能强大,是一个很的全中文编辑工具。
(2) PLC实现
实现步骤具体如下:在数据块设定PID各参数,其中的重点是设置P,I,D三个参数和输出量的上下限范围,由于PID的输出结果直接和PWM结合在一起,设置时要特别注意,在本例子中,按照PWM的周期为4s(=4000MS)计算,把PID的输出上下限分别设定为4000和0;按照逆动作(BIT0=1),输出限定(BIT5=1)的要求对D7911各位进行赋值;
D7910 500
(2) EC20PLC和变频器的连接
(3) Modbus编码方式
图8示出了EC20 PLC和变频器之间采用MODBUS RTU方式通信,Modbus采用“BigEndian”编码方式,先发送高位字节,是低位字节。RTU方式格式如图9所示。
图8 EC20PLC和变频器的连接图
图9 RTU方式格式图
RTU方式:在RTU方式下,帧之间的空闲时间取功能码设定和Modbus内部约定值中的较大值。Modbus内部约定的小帧间空闲如下:帧头和帧尾通过总线空闲时间不小于3.5个字节时间来界定帧。数据校验采用CRC-16,整个信息参与校验,校验和的高低字节需要交换后发送。具体的CRC校验请参考协议后面的示例。帧间保持至少3.5个字符的总线空闲即可,帧之间的总线空闲不需要累加起始和结束空闲。
Modbus主要的功能是读写参数,不同的功能码决定不同的操作请求。变频器Modbus协议支持表3功能码操作:
表3 变频器Modbus协议支持的功能码操作
Modbus协议不同的功能码有不同数据的格式和意义,简要介绍如下:
改写多个变频器功能码和状态参数的格式协议如表4~表7所示:
表4 改写多个变频器功能码和状态参数的请求格式
表5 改写多个变频器功能码和状态参数的应答格式
表6 读取变频器参数的请求格式
表7 读取变频器参数的应答格式
(4)变频器的功能码参数、控制参数和状态参数都映射为Modbus的读写寄存器。功能码参数的读写特性和范围遵循变频器用户手册的说明。变频器功能码的组号映射为寄存器地址的高字节,组内索引映射为寄存器地址的低字节。变频器的控制参数和状态参数均虚拟为变频器功能码组。功能码组号与其映射的寄存器地址高字节的对应关系如下: