西门子模块6ES7223-1HF22-0XA8参数选型
1.前言
1250离心机是立式刮刀卸料自动过滤离心机,主要用于固相为颗粒状悬浮物料固液相分离,也可用于纤维状物料固液相分离。矿物、环保、医药、化工等行业中广泛应用。目前多数离心机仍由继电器控制,采用有级调速,离心机工作转速调节单一、设备故障率较高,生产效率低下。为克服这些问题,我们对制药厂1250离心机电控系统进行技术改造,采用PLC控制和变频器调速,该系统自动化程度高、稳定性好,运行可靠,现已成功应用于多家制药厂。
2.系统原理
离心机工作原理是将待分离物料经进料管送入高速旋转离心机转鼓内,离心机力场作用下,物料滤布(滤网)实现过滤,液相经出液管排出,固相则截留转鼓内,待转鼓内滤饼达到机器规定装料量,停止装料,对滤饼进行洗涤,将洗涤液滤出,达到分离要求后,离心机低速运转,刮刀装置动作,将滤饼刮下,完成一次工作循环。图1为1250离心机结构图。
离心机离心工艺过程:1)进料:当变频器速度达到20Hz时,打开进料阀、料层检测阀,当检测到料层满时,关闭进料阀并延时10S,料层满信号消失打开进料阀连续执行上述动作2次。2)离心:当第三次料满信号产生时,关闭进料阀变频器升速至50Hz进行高速分离,离心时间可由触摸屏设置,时间到后变频器降速至40Hz。3)清洗甩干:打开清洗阀进行清洗,清洗时间、暂停时间和清洗次数所分离药物品种由触摸屏设置。清洗工艺完成后进入甩干过程,变频器升至50Hz,甩干时间由触摸屏设置。时间到后进入卸料状态。4)卸料:甩干后料层过厚,刮刀采用分段定时旋转卸料,即刮刀旋转(时间可设置)→停2秒 → 刮刀下降(下降高度可设置),重复上述动作,直至后一次刮刀下降至下限感器动作,上升到顶部至上限位停止动作。
3 系统设计
3.1硬件设计
系统采用三菱公司FX2N-40MR型可编程序控制器(PLC)控制,当程序设定好后可进行无人看护自动化操作或选择手动控制,并对加料、初过滤、洗涤、精过滤、卸料等进行全过程监护。离心机调速采用PLC+D/A模块、变频器进行调速,电压(0-10V)来控制变频器频率,变频器采用德国伦茨公司EVF系列变频器,功率22KW。触摸屏采用EASYVIEW5.7英寸4灰度触摸屏。
PLC共有20个输入点,15个输出点。图2为PLC外部硬件配置图。控制系统主回路及变频器外部接线如图3所示。
其中为消抖防信号干扰,输入点X11、X12、X13、X14、X15、X16、X17、X20分别经4个隔离栅接入PLC输入
3.2软件设计
编程采用编程软件MELSECMEDOC软件包,它基于个人计算机,适用于三菱公司PLC用户程序编制和监控,SC-09RS232/RS422接口与PLC编程口相连,可用梯形图或指令编程。本系统PLC梯形图程序控制要求采用STL和SET步进指令编制。主要有初始化设定,进料、分离、清洗、甩干控制程序、自动控制程序等。程序设计中采取安全保护有:转速检测,过振动保护,开盖保护,电机过载过热保护,刮刀旋转,升降机械电气双重控制,刮刀与转鼓联动锁定。程序流程图4所示。
4.结束语
该系统多家药厂现场运行,结果令人满意各项指标满足现场技术要求。系统启动平稳,分离因数可调,操作简洁方便,自改造投入运行以来,运行稳定调速方便,免维护,为现场操作人员创造了一个高效率工作环境,实现了1250离心机较为先进控制技术。
1 引言
目前国内大多数锅炉汽包水位都采用串级三冲量调节系统控制。锅炉燃料是炼铁过程中产生的尾气,其可燃成分主要是CO。受高炉炉况的影响,尾气压力及CO含量时常变化,锅炉的燃烧状况也随之变化,汽包水位及蒸汽压力变化较大,串级三冲量调节系统不能保证汽包水位在规定的范围内,只能采用手动方式,通过电动执行机构,调节管道阀门的开度来改变给水liuliang,以维持汽包水位在规定的范围内。这种方式不仅调节不便,浪费大量电能。工业蒸汽锅炉的过程控制系统包括汽包水位控制系统和燃烧过程控制系统,两系统在锅炉运行过程中互相耦合,需要较高的控制水平才能达到有效运行。
结合国内某中型电厂的2台30T燃煤蒸汽锅炉,这2台锅炉通过1个给水母管分别给各自汽包供水,用汽量小的季节,2台锅炉只运行1台,当用汽量较大时,则必须2台锅炉运行。由于给水泵额定功率为37kw,一般情况下,1台锅炉运行时,只开1台给水泵余量仍较大,而2台锅炉运行且用汽量较大时,只开1台给水泵无法满足需要,而开2台给水泵后,相对单台锅炉运行时,余量更大。由于2台锅炉分别由2套DCS系统控制各自的电动阀门调节各自汽包的给水量,运行中,阀门开度较小造成给水母管压力较大,不仅浪费了大量的电能,较高的水压还可能对管道、水泵叶轮和阀门造成损害。如图1所示。
图1 给水原理图
2 系统分析及设计
变频技术以其在节能与恒压方面的优越性能可以解决水压控制系统存在的以上问题。考虑选用单片机或PLC与变频器结合为核心构成的系统都能达到较好的控制效果。但在软件设计上,PLC比单片机的编程更简洁、直观;从硬件接口考虑,单片机电路稍微复杂一些;从经济方面考虑,由于PLC工艺的日渐成熟,要根据现场情况调整系统参数,PLC的软件中时间参数的调整更简单,这样更有利于售后服务人员掌握。基于系统运行现状,本着既能节能降耗,又能控制简便、安全且投资较少的原则,选用了西门子MM430变频器和罗克韦尔PLC-5型PLC作为控制核心,再加上PSW7调节器与WSP300压力变送器,控制效果非常好,软件设计简单,硬件接口简易可行、可靠性高,整个系统的性价比非常高。具体如图2所示。
图2 控制原理图
在本方案中,充分利用了锅炉层有的DCS控制系统,增加了变频器、可编程序控制器(PLC)和控制信号转换装置。
2.1硬件控制系统
(1) 罗克韦尔PLC-5型PLC
我们选择的PLC-5/40E CPU,内存容量大,数据处理能力强,网络功能强大,带有以太网网口,不需要额外以太网通讯模块。
PLC-5/40E CPU使用钥匙开关改变处理器操作模式:
RUN(运行)
运行模式下,用户不能创建或删除程序文件,创建或删除数据文件,或编程软件改变操作模式。
PROG(编程)
编程模式时,用软件编程不能改变操作模式
REM(远程)
编程软件,远程编程、远程测试、远程运行模式之间改变。
RSLogix 5编程软件具有可靠通讯能力、强大编程功能和zhuoyue诊断能力和监控能力,以及运行控制功能:
诊断和故障查找工具
可靠通讯功能
统一项目视图
灵活梯形图逻辑
符号编程
可选梯形图视图
容易通信组态
利用RSLogix5梯形逻辑编程软件,可以优化系统性能,节省项目开发时间,tigao生产率。上位机监控软件RSView32是罗克韦尔自动化公司推出组态软件平台,它使用方便,可以构造灵活界面和强大功能,用RSView32组态软件能开发出较强组合画面:
快速灵活画面切换
灵活有效报警方式
强大功能和简单直观操作方式
灵活实用设置功能
实用管理功能
利用上位机监控软件RSView32,坐中央控制室,就可以监控现一切机械化设备,对现场生产情况一目了然。
(2) 西门子MM430变频器
MM430变频器是西门子公司新研制生产的一种适用于各种变速驱动应用场合的高性能变频器(调试简单、配置灵活),它具有新的IGBT技术和高质量控制系统,完善的保护功能和较强的过载能力以及较宽的工作环境温度,安装接线方便,两路可编程的隔离数字输入、输出接口以及模拟输入、输出接口等优点,使其配置灵活多样,控制简单方便。
2.2运行分析
(1) 当1台锅炉运行时
由于只开1台给水泵,就足够锅炉汽包所需用水量,故此时,系统只对运行锅炉的汽包水位进行恒液位控制即可。将切换开关置于相应位置,通过锅炉原有DCS控制系统中的手动操作器将控制该锅炉汽包进水量的电动阀完全打开后,再通过控制信号转换装置切断该控制信号,使原有控制回路断开,电动阀保持全开状态,将该锅炉汽包液位信号切入PLC,让PLC将该锅炉汽包液位信号进行PID运算处理后,再由控制信号转换装置,将PLC输出的4~20mA模拟信号传递给变频器,从而控制变频器的输出转速。
在本控制过程中,关键的问题是过程参数PID(P:比例系数I:积分系数、D:微分系数)的整定。由于工业锅炉运行过程中,用汽量的多小和蒸汽压力的大小,决定了给水liuliang的大小和给水压力的大小。为了保证系统的相对稳定运行,不出现大的波动,对生产造成影响,在调试过程中,应多次反复调整PID参数,直至出现佳控制过程。
(2) 当两台锅炉同进运行时
由于2台锅炉分别由两套DCS系统控制,在运行过程,蒸汽并网后压力相同,但由于燃烧过程中存在不确定性,两台锅炉汽包各自的液位就必然存在差异。单台锅炉运行中所用的恒液位控制方案在此就不再适合。通过给水原理图(图1)我们不难发现,要对2台锅炉汽包的液位分别控制,理想的方案是将1个给水母管向2台锅炉给水的现状彻底改变,将给水系统分开,使每个锅炉都有自己独立的给水系统,再在此基础上加装变频控制,由1台变频器单独控制1台锅炉的给水。但此方案不仅改动较大,投资较高,且要停产改造,显然是行不通的。为了能在不改变原有系统现状的前提下,更好的利用变频装置,节能降耗,减小系统运行,维护费用,tigao原有系统的自动化程度,我们针对该企业2台锅炉的运行特点,设计了一套专用于2台(或2台以上)锅炉运行时的控制方案,即:蒸汽压力和母管给水压力的恒压差控制方案。
当2台锅炉运行时,由于外供蒸汽并管,故蒸汽压力相同,又由于2锅炉由同一母管给水,故给水压力也相同。但由于蒸汽用量的变化不定和锅炉燃烧情况的不同,蒸汽压力是时刻变化的。这样,为了能保证给锅炉汽包供上水,就必须要求给水的压力始终高于蒸汽压力,由图2我们看到,由PLC采集蒸汽压力和母管给水压力,通过处理、比较后,得到二者的差值,再将此差值通过PID运算处理,输出4~20mA的模拟信号给控制信号转换装置。再由该装置将信号传输给变频器,从而控制变频器的运行速度。这样可以保证给水母管压力始终高于锅炉蒸汽压力(压力差的大小可以通过PLC在一定范围内任意调节),但锅炉各自汽包的液位却无法再通过调节变频器的转速去控制。在此,我们充分利用了原有给水控制装置,即汽包各自的进水电动阀门。仍由锅炉原有DCS控制系统采集各自汽包的液位,蒸汽压力,给水压力和给水liuliang等信号,去相应的调整进水电动阀的开度,从而控制各汽泡液位和进水liuliang。
此方案由于存在阀门的调节,理论上不能大限度的节能降耗,但实际应用中,由于减小了给水母管与蒸汽压力之间的压力差,使电动阀门的开度由原来的平均10%左右开大到75%左右,系统回水阀门关闭,仍大大节约了能源。且本方案充分考虑了系统运行的安全性,一旦变频器故障,系统可立即自动由变频运行状态切换至原有工频运行状态,完全恢复改造前的运行状态,保证锅炉正常运行。变频故障解除后,仍可方便的手动切换为变频状态,使变频器方便的投入运行,且不影响锅炉的运行。
3 PLC控制系统介绍
罗克韦尔PLC-5是本系统的核心控制器件,它不仅辨识、处理各种运行状态,进行系统间的逻辑运算和联锁保护,还对输入的多个模拟信号进行处理、运算后,输出标准的模拟信号控制变频器的运行速度。主程序结构较复杂,其中,对液位信号进行PID运算的子程序,原理图和程序框图如图3、图4所示。
图3 PID原理图
图4 程序流程框图
4 注意事项
4.1隔离
周密完善地考虑器件或设备的布置及布线,并尽量增大干扰源与受扰电路之间的距离,将大大降低干扰的传播,减少系统的故障率。在实际安装布线时,应按其对干扰的灵敏度或按其本身功率的大小分门别类的进行处理,布置的顺序是:低电平模拟信号,一般数字信号,交流控制装置,直流动力装置,交流动力装置等。按照这样的顺序布置使其相互隔开,保持一定距离,在安装场合受到限制、设备要求体积小的情况下,还需要增加以下措施。
(1)使所有的信号线很好地绝缘,使其不可能漏电,这样,防止由于接触引入的干扰;
(2)将不同种类的信号线隔离铺设(在不同一电缆槽中,或用隔板隔开),我们可以根据信号不同类型将其按抗噪声干扰的能力分成几等。
(3)模拟量信号(模人、摸出,特别是低电平的模人信号如热电偶信号,热电阻信号等)对高频的脉冲信号的抗干扰能力是很差的。建议用屏蔽双绞线连接,且这些信号线必须单独占用电线管或电缆槽,不可与其它信号在同一电缆管(或槽)中走线。
(4)低电平的开关信号(一些状态干结点信号),数据通信线路(RS232、EIA485等),对低频的脉冲信号的抗干扰能力比上种信号要强,但建议好采用屏蔽双绞线(至少用双绞线)连接。此类信号也要单独走线,不可和动力线和大负载信号线在一起平行走线。
(5)高电平(或大电流)的开关量的输入输出、CATV、电话线,以及其它继电器输入输出信号,这类信号的抗干扰能力又强于以上两种,但这些信号会干扰别的信号,建议用双绞线连接,也单独走电缆管或电缆槽。
4.2屏蔽
屏蔽干扰源是抑制干扰的有效的方法。通常变频器本身用铁壳屏蔽,不让其电磁干扰泄漏;输出线好用钢管屏蔽,特别是以外部信号控制变频器时,要求信号线尽可能短(一般为20m以内),且信号线采用双芯屏蔽,并与主电路的输入和输出线及控制线(AC220V)完全分离,决不能放于同一配管或线槽内,周围电子敏感设备线路也要求屏蔽。为使屏蔽有效,屏蔽罩必须可靠接地。
4.3联锁
锅炉给水是锅炉运行过程中至关重要的环节之一,其运行的稳定性与可靠性直接关系到整个锅炉系统乃至整个企业生产运行的稳定与安全。一旦变频器出现故障而停车后,系统可自动切换至原有工频控制系统而不影响生产,这一联锁措施至关重要。
5 结束语
经过实际的调试和运行实践证明,采用罗克韦尔自动化公司产品和技术实现的该系统在国内某中型电厂锅炉给水控制系统的实际运行中,取得良好的效果,并获得用户的。
(1)该系统节能效果显著,自投入运行以来冬夏两季日均节电约35%。
(2)该系统大大降低了操作工人的操作难度,减少了运行故障率,减少了检修次数。
(3)能合理地应用设备,tigao整个系统的运行效率,tigao设备运行寿命。