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工业废水处理系统:
利港电厂工业废水处理系统用来处理一、二期4×350MW发电机组的工业废水,废水包括补给水系统的再生废水、化验室排水、锅内取样废水、锅炉清洗废水、锅炉排污水、空预器冲洗水,煤场冲洗废水等。各就地工业废水池通过废水输送泵将工业废水送至工业废水处理站#1-6存放池中,工业废水站废水不对外排放,经中和处理后的酸碱废水和锅炉区域的低浊度碱性废水直接利用3台工业废水处理给泵送至#2灰浆池,作为冲灰补充水。
工业废水分为二类:
类废水包括再生废水和化验室排水,贮存在#5存放池中,处理工艺流程图为:
第二类工业废水包括锅内取样废水、锅炉清洗废水、锅炉排污水、空预器冲洗水,煤场废水等,贮存在#1-4和#6存放池中,处理工艺流程图为:
原控制系统和存在缺点
利港电厂工业废水处理原控制系统,控制功能的实现全由继电器搭建而成,采用模拟屏显示系统流程及门和泵的运行状态,废水系统液位、流量是以二次显示表和记录仪方式实现,模拟量的控制通过单独的调节器实现,无法实现报表自动生成和处理水量统计功能。该套系统使用十五年时间,老化严重,已经影响生产,主要存在以下缺点:
1、控制系统技术落后,故障率高;
2、电子产品产品老化严重,维修和更换费用都比较高;
3、继电器硬接线回路,技术改进困难,成本也高;
4、无法满足系统无人值守和自动统计的要求。
5、原系统无趋势分析、无报警记忆功能,维护系统、分析和处理事故存在困难.
6、工业废水系统无法实现实时数据采集和信号进SIS信息管理系统功能。
改造设计思想:
1、拆除工业废水原模拟盘控制柜,拆除原有按钮控制板,拆除原有的单回路调节器设备。
2、按要求重新配置、组态一套工业废水控制系统,新系统具备无人职守的能力。
3、用上位机平台控制方式,在CRT上直接进行对系统运行的监视和操作系统设备,上位机的配置,采用价比较高的通用型PC机。
4、采用性能优越的IFIX监控软件,通过操作员站对工业废水处理系统和进行监视控制,即通过LCD画面和键盘对整个工艺系统进行监视和控制,控制室不再设常规控制仪表盘。
5、工业废水控制系统更改后,将该系统接进水网,主干网采用以太网络,PLC和两台操作员站均接到以太网上构成一个以太网,易于组态、易于使用、易于扩展。
6、控制系统不仅与下层控制设备有良好的接口,具有上层管理厂级实时监控(SIS)系统的接口,具有可扩展性。
设计方案:
本控制系统PLC设计选用GE公司PAC7系列PLC,采用单CPU配置系统结合多台上位计算机操作员站的控制方式,控制系统不采用就地控制箱上装配开关和按钮的方式,在操作控制室通过上位计算机系统对整个废水处理流程进行集中运行监示、报警与控制。废水处理系统在自动运行方式时,具备无人职守的能力及条件,设计了多种控制模式,可在上位机上选择运行。
1、PH值控制程序,再生废水处理后,PH值在6-9之间送至#3存放池以便再利用,PH值〈6或
〉9时返回#5池重新处理。
2、时间控制程序,本系统严格按照时序,顺序工作,允许在工作过程中进行手动、备用和自动方式的切换。
3、分组工作程序,由于多台废水存放池对应多台处理给泵和气泵,采用了分组运行的方法,根据实际情况进行控制参数据选择,这样既方便对各个对象的控制,又不影响设备的检修。
4、工业废水处理控制系统配置:一台控制电源分配柜,控制系统中各个电压等级的电源转换及各个控制设备的配电;2台PLC柜,内装一套废水处理系统PLC装置、必须的PLC、网络保护装置、继电器(日本idec24VDC中间继电器)、4-20mA模拟量隔离器(日本ASAHI)等;一台LCD操作员站。
改造后系统功能比较:
1、监视功能及特点
通过各种可选择的画面(如运行画面、事件管理画面、报警画面等)对系统进行监视控制,实现生产过程的自动化。iFIX监控软件具有与下位机系统通讯的能力,实时监控现场设备的工作状态,显示生产过和中的工作曲线,具有远程控制能力,向下位机采集数据,对历史数据进行存储、查询、显示、打印等。监控系统有如下特点:
(1)界面显示:具有全中文显示,界面友好,操作方便,系统流程画面采用主菜单的形式,在每幅画面下都可以通过按钮切换。在中心控制室对能全系统被控设备进行实理控制。
(2)实时画面显示功能:用图型实时地的显示各现场的状态参数。用模拟仪表、趋势曲线显示参数的实时变化情况。根据阀门的开闭及水泵的启停状态。
(3) 参数修改画面和故障诊断画面等各种监视画面,便于生产人员能够快速、清晰地了解整个系统的生产情况。
(4) 安全功能:设定不同权限的口令,限定不同人员进入系统的权限,计算机启动后直接进入运行画面。
(5) 数据管理:数据库存储生产数据和操作记录,供统计分析使用。便于对历史数据的的记录和事件分析。
2、系统实现的功能
(1)所有设备操作均以窗口的方式实现,采用弹出式窗口操作的有:阀门、马达(泵或风机)的启停或/和调节,窗口的上方显示该设备的名称及EAM编码,下面该设备的操作按钮和检修挂牌按钮。操作窗口弹出后,可以方便地在窗口内对设备的参数进行修改,或改变设备的运行状态,泵和阀门采用不同的颜色表示设备的不同状态,。
(2)自动运行方式说明
工业废水系统在自动运行方式状态下,跟据水池的液位实现自动运行和泵的自动加药处理,从而实现无人值守。当就地设备或系统出现异常,对自动控制造成无法正常运行时,例如阀门的开启和信号反馈有误仪表故障等,通过修改分组工作程序重亲新保证系统的正常自动运行。
(3)PID调节
酸碱加药部分的PH调节采用PID方式进行调节,PID调节是指调节器根据被调参数的给定值(SP)和过程值(PV)之间的偏差,通过比例P、积分I、微分D运算,改变调节器输出使过程值跟踪给定值从而达到无差调节的目的。PID调节有手动和自动两种调节方式:自动时PLC根据SP和PV间的偏差,按照PID算法自动改变控制输出,直到过程值等于给定值;手动时通过运行人员人为改变控制输出达到调节目的。酸碱加药部分调节中,自动时变频器的频率由控制系统计算值决定;自动解除后,变频器频率有操作员直接输出值。画面上有变频泵出力大小的数字显示,点击显示数字会弹出一画面,上面会显示泵出力大小的输出值和反馈值,其中输出值在非自动状态下操作员可以设定和改变。
3、方便维护
采用Proficy(TM) Machine EditionV5.50版本的专用编程软件,该软件提供了简单友好的用户界面,可重复使用的程序、强劲的搜索功能、自由格式的图形编辑器、完善的在线帮助。很方便的进行程序编写、软件调试、系统维护完全依照bbbbbbs环境的操作习惯设计,易学易用,可以极有效率之方式来操作。采用项目(project)观念,以可视化之方法将程序的开发内容以阶层化的方式加以呈现,令相关之工作内容一目了然,不论是程序的开发或维护皆能以极为直觉的方式进行。多样化的联机方式,提供直接联机、调制解调器联机及因特网联机等,并可自行将不同的联机设定内容,提供联机(on-line)的程序编辑功能,编辑完后可立即执行不必重新下载程序,可大幅缩短程序的开发与修改时间。提供多窗口的阶梯程序画面,可将不同区段之程序呈现以便加以对照、复制与编辑 。提供弹性之阶梯程序编辑功能可执行程序网络的插入、复制、贴上、删除等高效能操作,以加速程序之输入。多窗口的阶梯程序高亮度显示画面,除将各开关组件闭合状态以红色直接在组件上显示外各应用指令内的缓存器其现在值亦直接在窗口内一起显示此对程序测试有极大之帮助,在窗口内亦可直接点选开关组件并对其加以抑能、致能或强制设定,被抑能之接点与线圈在显示上有别于正常之组件,以助于组件状况之掌握。
4、实现厂级管理的联网
通过发电厂厂级监控信息系统(SIS)是处于火电厂控制系统(DCS等)与管理信息系统(MIS)之间的,主要为火电厂全厂实时生产过程综合优化服务的,对生产过程进行实时管理和监控的信息系统。
结束语
通过工业废水PLC控制系统更新改造,提高系统控制水平,系统运行更稳定性,可靠性,实现过程自动化和无人值守,自投用以来,节省了大量的人力,具有较好的经济效益。
为保证铁路交通系统的快速高效的运行,目前铁路交通系统对信号的电源系统的可靠性要求越来越高,铁路交通系统中信号的电源系统监控的实时监控变得更加重要,本项目为此提供的PLC解决方案使得客户的要求得到了满足。
1引言
电源监控是铁路信号的重要的监控系统。在此之前信号的电源监控系统基本上是采用单片机作为信号采集系统的核心。单片机监控系统一方面存在采集速度慢、界面不友好、操作不方便等技术局限,另一方面由于其中的电源模块部分的监控相对独立,对电源系统带来了诸多不便,比如维护困难、界面显示繁琐等。基于以上原因本项目配套开发了基于台达PLC作为信号采集核心、台达HMI触摸屏作为操作和监视界面的电源监控系统。监控子系统与电源模块通过工业总线网络互连实现整合的经济实用、技术先进的铁路信号的电源监控系统。
2 硬软件系统设计
2.1硬件体系设计
图1 硬件体系设计
铁路信号电源监控硬件体系设计参见图1。系统规模:44个数字量输入;1个数字量输出;6个电源模块;39路模拟量输入。
控制系统配置如下:触摸屏:DOPA75CSTD;PLC:DVP16EH00T+1个DVP04AD-H+3个DVP16HM11N;电源模块通讯卡1块;分时采集电路卡1块。
触摸屏主要是用来显示采集数据、报警、报警上下限设定、采集数据显示微调、报警数据显示、历史趋势图显示等。PLC主要是采集数据并计算,由于考虑系统对模拟量采集的速度要求不是很高,为了节省成本,系统中使用了1个DVP04AD-H对39路模拟量进行了分时采集,为了实现这个功能我们与厂家共同实验开发了一个电子开关电路,对39路模拟量分了十组、每组4路,通过输出不同的组别进行采集。电源通讯卡主要负责把6块电源模块的数据汇总并且通过RS484接口以MODBUS协议与PLC通讯,使PLC采集得到6块电源模块的数据,为实现这个功能我们公司的电源研发部门做了大量的工作,终使PLC与电源模块的通讯卡实现了通讯,电源模块的信息得到了采集。
2.2软件体系设计
(1)系统功能设计:44个数字量采集显示,故障判断;6个电源模块的数据采集显示、显示电源模块的工作状态并判断报警;39路模拟量显示、并判断上下限报警;显示报警画面、报警信息、当前报警、报警频次;报警上下限设定;数据微调功能,并且显示微调值;
历史趋势图显示;不同画面开启权限设定;
以上有必要说明的是数据微调功能,由于现场的一次测量元件测量会有误差,此误差是固定的,短时间内是不变的,在程序当中增加这部分功能,使终显示出来的数值是消除误差之后的值;
(2)系统结构设计分为HMI人机对话界面部分和PLC现场监控部分。HMI部分主要构架参见图2。
图2HMI人机对话界面
PLC监控部分主要包括:电源模块通讯;分时采集40路模拟量,每次采集4路;对采集的模拟量根据量程进行计算得出显示值,显示电源模块的工作状态并判断报警;微调值计算,显示值微调,并做负值消除;故障和报警;数字量采集显示,故障判断;
3工程调试
调试分时采集功能时需要注意分时采集的时间,过大会影响整体数据采集的时间,过小会造成采集数据混乱,需要在两次采集数据之间加一段间隔时间,避免两组数据的重叠。对采集的模拟量根据量程进行计算得出显示值。微调值计算,显示值微调,并做负值消除;注意微调时可能会出现负值情况,要考虑负值的消除。电源模块通讯注意电源通讯时的通讯协议一定要在通讯卡中设置好,包括站号设定,注意地址对应。故障和报警;因为报警点共有79个,很繁琐,需要思路清晰。
4结束语
基于中达电通公司提供的解决方案的典型案例整合了两种不同种类的产品,体现出单一技术平台在集成工程中的一体化特点。
1、前言
随着科学技术的发展及制造技术的进步,社会对产品多样化的需求越来越强烈,产品的更新换代周期也越来越短,中小批量生产的比重明显增加,从而对制造设备提出了更高的要求。为满足市场的需要,要求制造设备具有高效率、高质量、高柔性及低成本的性能,数控机床作为一种自动化的加工设备而被广泛采用。随着现代机械制造业向更高层次的发展,数控机床也必将成为柔性制造单元(FMC)、柔性制造系统(FMS)以及计算机集成制造系统(CIMS)的基础装备。计算机数控系统作为制造形状复杂、高质量、高精度产品所必备的基础设备,己成为当今先进制造技术的一个重要组成部分。
PLC(Programmable LogicController)可编程逻辑控制器是20世纪60年代末期逐步发展起来的一种以计算机技术为基础的新型工业控制装置。PLC作为计算机技术应用于工业控制领域的崭新产品,也是开放式数控系统中不可缺少的重要组成部分。它在处理开关量的控制问题时起着重要作用。现代先进的数控机床一般可分为机床床体(MT)、NC和PLC三部分。数控机床中NC和PLC协调配合共同完成对数控机床的控制,其中NC主要完成管理调度及轨迹控制等“数字控制”工作,PLC主要完成与逻辑有关的一些动作,如刀具的更换、工件的夹紧及冷却液润滑液的开停。PLC技术在各种工业过程控制、生产自动线控制中得到极为广泛的应用,成为工业自动化领域中的一项十分重要的应用技术。
在数控机床上有两类控制信息:一类是控制机床进给运动坐标轴的位置信息,如数控机床工作台的前、后、左、右移动;主轴箱的上、下移动和围绕某一直线轴的旋转运动位移量等。这些控制是用插补计算出的理论位置与实际反馈位置比较后得到的差值,对伺服进给电机进行控制而实现的。这种控制的核心作用就是保证实现加工零件的轮廓轨迹,除点位加工外,各个轴的运动之间随时随刻都必须保持严格的比例关系。这类数字信息是由CNC系统(专用计算机)进行处理的,即“数字控制”。另一类是数控机床运行过程中,以CNC系统内部和机床上各行程开关、传感器、按钮、继电器等开关量信号的状态为条件,并按照预先规定的逻辑顺序,对诸如主轴的开停、换向,刀具的更换,工件的夹紧、松开,液压、冷却、润滑系系统的运行控制。这一类控制信息主要是开关量信号的顺序控制,一般由PLC来完成。
2、精密切割数控机床的功能分析
精密切割数控机床是通过数控系统以数字方式控制刀具的运动以实现对工件的切削,在编写数控车削加工程序时,并不考虑刀具。在加工前,用户必须将刀具的X轴补偿量、Z轴补偿量、刀尖圆弧半径、刀尖形式共四种补偿参数输入数控系统,由数控系统根据程序,进行补偿运算。这四种参数中,刀尖形式按数控系统的规定予以确认,刀尖圆弧半径可由R规测量,而刀具的X,Z轴补偿量的测量则相对困难一些,使用自动对刀仪能很好地解决这个问题,为此,数控机床及加工中心大多配置了各种不同类型的对刀装置,如机外对刀仪、机内光学对刀仪、接触式自动对刀装置等。由于车削中心对一般的数控车床刀具夹持标准化程度不高,采用机外对刀仪的对刀精度相对较低,专用机外对刀仪成本较高,操作复杂,需要专门的操作空间,实用性较差。而采用机内接触式自动对刀装置无疑是一种简便、快捷的对刀方法,它能方便地自动测量刀具的固定刀补值,大大减少对刀时间,提高机床的加工效率。本文旨在设计一种机内接触式的数控车床,实现数控车削前的精密对刀,提高生产率,降低加工成本。需要解决的问题主要有以下方面:自动对刀仪需有高精度的电子测头(传感器),能够准确在触发点触发,有较快的反映时间;对刀仪的测头与刀尖刚性接触,需加缓冲装置,对测头表面保护,压力需控制在1~10MPa左右,这样才不会对传感器的测头造成损坏,形成凹坑;系统能利用机床本身的位置测量装置进行测量,通过对不同刀尖触发点坐标(X,Z)的记录,可以方便地得到一组坐标值,分析计算后便可确定各刀刀补值;安装和固定对刀仪的装置(联接臂)应达到相应精度要求,满足平行度与垂直度要求,且要有较好的刚度和易操作性。
3、精密切割数控机床总体设计
对精密切割的功能,主要需保证刀具切割精度,要求对数据机床的主要部件一一传感器的精度得到保证,传感器的作用是感知和检测某一形态的信息,并将其转换成另一形态的信息,将被测量(刀尖位置这个物理量)按照一定的规律转换成可用输出信号(电流、电压)表示的物理量。精密切割的数控机床传感器由以下几部分组成:
图一:数控机床传感器组成
在本文中,传感器的选用应有相当的精度,完成以下功能:1)、实现对X轴和Z轴两个方向的传感,对刀仪要得到X轴和Z轴的坐标值,必须使不同刀具在相同的点触发传感器,进而运用机床数控系统的功能再结合编程实现该点坐标值的获取。实际上传感器要完成的功能是一个开关量,不同的刀具在相同点触发即可。2)、由于刀具偏角的不同,传感器不能做成X轴向和Z轴向相互垂直的两对传感器,这样对Z向坐标的时候,得到的刀尖点可能不是真实的刀尖点坐标。
本文采用的是机械式开关传感器,用机械触发的方式得到一个开关量的输出,当刀尖与传感器触发并行进到预设位置时,电路接通得到触发信号。机械式传感器相对来说精度是差一些,但只要设计合理,也能将误差控制在合理的范围内。另一方面,可自行设计以兼顾刀具刀偏角的不同和传感器的大小及联接方式。此种传感器简单适用,成本较低,具有很大的市场推广价值。
4、PLC与数控系统编程
NUM1020/1040数控系统是NUM于1995年开发出的全新数控系统,是紧凑且功能完善的32位数控系统,并且和NUM1060系列系统完全兼容。它特别适合于1~6轴的数控机床,其硬件特点如下:采用CISC(超大规模集成电路)技术的GSP主板;主板上连接可插接(分离的)小模板,由于考虑到数控系统和系统外部的联系,NUM把和外界联系的功能模块制造成可插接小模块,便于用户将来的维护。具体分为轴模块、显示模块和通讯模块;NUM1020/1040采用+24VDC为其电源输入,由于数控系统是弱电电路,采用+24VDC为电源输入,可以大大降低其热源和不稳定因素的影响。用户可以把+24VDC稳压电源放在电气柜内,大大提高了整个数控系统的可靠性;PLC功能的内部集成,PLC功能的内部集成化,提高了PLC和CNC的内部通讯能力,增强了数控机床的逻辑控制;PLC的32输入和24输出模块,NUM的32输入和24输出模块可以和外围的电路相连接,而这种模块通过NUM提供的电缆和NUM数控系统连接,提高了整个机床的可靠性。(如果有问题,只能损坏这种模块,不会对数控系统造成损坏);光纤技术的通讯,PLC输入输出点的扩展,通过光纤进行连接,简化了线路的连接;轴转接模块,机床的编码器和到伺服的线路可以直接联到此模块上,并通过它和数控系统的轴板进行连接,提高了数控系统的可靠性。NUM的轴连接和其它数控系统不同,NUM的轴模块连接此轴的所有信息(如编码器、速度信号、回零开关)。如果机床的轴有问题,可以直接把轴模块上的插头相对换,就能很快地查出问题所在(系统内部或外部);轻巧实用的紧凑型操作面板。其上显示器和计算机的CRT有可兼容性,与NC相通的功能键共有47个,有6个用户自由定义键及串行通讯接口,可以连接PC的键盘(直接插拔)。
按照设计要求,当传感器检测到信号时,数控系统的程序并未监控,此时是不能记录刀尖坐标值进行数据处理的。必须先使进给电机停下来,等候操作者发出指令,进行下一步的操作。应该通过PLC的控制来实现这一功能,将Q001.0和Q001.1两个端子分别与两两个进给电机相连,实现单独控制。传感器共有四个测头,但对进给电机的控制都是一样的:任何一个传感器得到信号都必须使相应的电机停下来,进行相应的数据处理。
数控机床的传感器得信号后通过接口电路传给PLC,PLC将得到的信号通过交换区与CNC进行数据的传输,CNC将信息运算处理后再传递到PLC中,PLC控制X向电机和Z向电机运动。数控系统与传感器的接口电路如图2所示:
如图所示为PLC的接线示意图,将%I001.0、%I001.1、%I001.2、%I001.3四个输入口分别与四个传感器相连,再与COM口连接。传感器得到信号后,相当于开关闭合,由原先的+24VDC电压跳变为零,从而给PLC的相应的输入端口一个信号。输出口%Q001.0控制X方向进给电机的使能,%Q001.1控制Y方向进给电机的使能。
图二 :数控机床接口电路
NUM1060CNC是一种多功能、多处理器的系统,它提供与数控机床连接的各种自动控制功能。用梯形图语言编制的自动控制功能包括安装在机床上的传感器和执行机械以及与CNC的数据交换。自动控制功能设置在中央处理单元之中,它包括一块或多块功能卡,CNC通过它们实现图形显示,自动控制和信息存储功能。CPU与系统的数据交换可以分为二种类型:通过交换区的通讯和通过协议的通讯。
自动控制功能由一个监督程序进行管理,它包括处理初始化,将输入/输出点分配到不同的框架以及输人输出接口和监视器的管理等多种基本任务。监控程序与用户程序一起对系统进行整体的监督管理。用户程序是在监督程序控制下受一个20ms周期的实时时钟(RTC)支配循环运行的。
机床处理器的存储器空间安排如下:
(1) 有备份功能(掉电保持)的32K静态RAM。
(2) 在电源接通是复位(清零)的32K动态RAM。
(3) 机床处理器(1MB V1)的用户程序使用的180KB动态RAM。
(3) 机床处理器(4MB V1)的用户程序使用的2.5MB动态RAM。
(3) 机床处理器(4MB V2)的用户程序使用的3.5MB动态RAM。
(6) UCSII模块上的用户程序使用的64KB动态RAM。
自动控制功能如下:
(1) 对DACs(12位)直接存取。
(2) 对ADCs和输入/输出点间接读和写存取,这种存取是经由虚拟存储空间(每20ms刷新)实现的。
5、创新点
本文的创新点是针对数控车床对刀具jingque切割中,对刀时间长、精度差这一问题,设计了精密切割数控车床,通过对刀尖位置的jingque捕捉运用NUM数控系统自身的测量装置得到了刀尖点的坐标,经过计算将不同刀具相对于标准刀的位置偏差得出并再存入数控系统,实现了自动对刀,有效地提高了对刀的效率和精度,具有可推广性。可为生产效率的提高,制造成本的降低起到积极的作用。