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目前,实现对机动车排放污染进行有效控制已成为我国环境保护一项刻不容缓的任务,需要在生产中对汽车尾气污染物进行检测。本文就一种符合EU-2标准,基于嵌入式bbbbbbs CE操作系统和组态王6.0组态软件的集工况模拟、样气采集、样气分析于一体的汽车尾气污染物智能检测系统进行介绍。
一、系统综述
整个系统由中央控制单元、底盘测功机、尾气取样单元、分析仪器单元以及相关辅助设备组成。底盘测功机模拟汽车的工况,尾气取样系统对样气进行jingque的定量采集,后由分析仪器单元对样气中的污染物浓度加以定量检测,中央控制单元实现对整个系统的自动控制。其中中央控制单元采用嵌入式系统作为核心控制单元,系统操作站为运行bbbbbbs CE嵌入式操作系统和组态王6.0嵌入版组态软件的工控机,负责发布命令给作为现场控制及命令执行元件的PLC。工控机与远程上位PC之间采用TCP/IP协议进行通讯。
精简的bbbbbbs CE嵌入式操作系统使运行于该操作系统上的嵌入版组态王6.0组态软件的执行效率很高,完全可以满足设备现场运行的需要。
(一)工作原理
系统总体示意图如图1所示。打开引擎的汽车在底盘测功机上模拟各种行驶工况,其尾气排放的污染物在鼓风机作用下经环境空气滤清器后进入尾气取样系统采样器,进行定容稀释取样(CVS)。分析仪器分别从背景气袋中、稀释排气气袋取样气进行分析,测量得出污染物的体积浓度。汽车尾气中污染物的排放值由以下公式进行计算:
mi=1/S*V*di*ci/106 (i for HC、NOx、CO)
式中:mi一排出的污染物的质量;S一行使距离;V一温度为273K,大气压力为101.33KPa的基准条件下稀释排气总容积,单位:m3;di—各种污染物在温度273K,大气压力101.33 KPa时的密度;dco=1.25kg/m3;dHC=0.619kg/m3;dNO2=2.05kg/m3(排气中NOx的浓度用NO2当量表示);ci —稀释排气中污染物的容积浓度,10-6。
(二)控制系统的工作过程
工控机通过CVS系统和分析单元的传感器获取测量数据,通过数据采集模块转换为符合RS-485规范的数字信号,传送给触摸屏,触摸屏将测量数据通过TCP/IP协议传送给PC机(上位机),完成数据处理工作。触摸屏根据采集信号的数值判断目前的工作状态,将控制指令发送给分析单元和CVS系统的PLC。分析单元的PLC主要完成对分析仪器进行一系列气路切换、量程转换的操作,CVS系统PLC主要对CVS进行流程控制,实现自动清洗、采样等一系列功能。控制指令经PLC处理后,转换为直接的继电器开闭信号,实现打开和关闭CVS系统电磁阀、取样泵的任务。配电箱还为风机提供了380V动力电的开关,可手动控制风机的启动与停止。控制系统结构框图如图2所示。
二、系统硬件组成
为了确保系统的准确性和可靠性,本文选用了工控领域中稳定可靠的bbbbbbs CE嵌入式操作系统作为工控机的控制核心。数据采集模块、PLC、继电器等元件性能稳定,采集和控制精度高,响应速度快。
(一)工控机
作为操作站的工控机基于嵌入式操作系统bbbbbbs CE和嵌入式组态软件组态王6.0(128点)开发的客户端应用程序。bbbbbbs CE嵌入式系统的优越性在于其设备管理简单高效,支持不同类别的设备,支持即插即用的管理模式和设备节能控制;处理系统的输入输出具有实时响应能力。
nbsp; 组态王嵌入版6.0提供了基于嵌入式操作系统的开发平台,由于组态王嵌入版6.0的稳定性较高,占用系统资源较小,组态软件本身提供大量通用设备的驱动程序,开发周期短,故选用组态王嵌入版6.0作为开发工具。
硬件选用的是ADVANTECH-研华TPC064触摸屏(嵌入式一体化工控机),其主要系统参数如下:
液晶显示器尺寸:5.7"TFT;CPU主频:ARM9266MHz;内存:64M;CF卡:64M。触摸屏对外数据传输接口主要有四个RS232接口、两个RS485接口、一个USB接口,1个10/100M网络接口。采用工控机的方式,可多串口输入,处理速度快、效率高,触摸屏有良好的人机对话界面,操作简便、直观,满足了检测设备实时操作和实时显示的功能。
(二)PLC
本文选用SIMATIC S7-200系列PLC,主模块与工控机通过RS-232串口通讯,用step7-Microwin实现软件编程。PLC作为一种专门用于工业生产过程控制的现场设备,具有可靠性高、适应性强、通讯和编程方便、结构模块化的特点。
PLC执行操作站发出的指令并进行报警处理等简单的运算。整个系统中PLC控制的硬件开关量共有24个,其中分析仪器单元有5个三通电磁阀和一个取样泵,CVS单元有7个两通电磁阀、8个三通电磁阀和三个泵。
(三)传感器与数据采集模块
系统中分析仪器单元测量浓度值经后面板的输出端子以模拟量输出,CVS单元的liuliang计量单元测量数据由传感器以模拟量输出,具体的传感器包括:
标准长径喷嘴liuliang计:BYW-S-80,4 m3/min~8 m3/min,喷管直径80mm,用于主流道恒定liuliang测量;
数字压力变送器:BYD-8,标准长径喷嘴liuliang计前端压力测量,输出信号4 mA~20mA DC,24V;
电容式压差变送器:1151DP3E22M183,标准长径喷嘴liuliang计前端、后端压力差测量,输出信号4-20mA DC,24V;
防爆型数字温度变送器:BWD-8,标准长径喷嘴liuliang计后端温度测量,输出信号4 mA ~20mA DC,24V,量程0~50℃;
压力变送器:CS20FUCIIIERC3Lm(3)A,用于控制样气取样袋压力并保护之,输出信号4 mA ~20mA DC,供电范围15 V ~28VDC。
数据采集模块:研华16通道A/D PCL-818数据采集卡。
(四)通讯模块
系统通讯方式分为两种:串口通讯和TCP/IP协议通讯。PLC和数据采集模块与工控机之间为串口通讯;工控机与PC机之间采用TCP/IP协议进行通讯。硬件参数如下:工控机网卡:1个10/100M网络接口;PC机网卡-TP-bbbb,100M。
三、系统软件设计
本嵌入式控制系统的编程分为两部分,一是PLC软件编程,实现对工作单元的现场控制;二是操作站触摸屏的编程,触摸屏根据传感器获取的测量数据判断目前的工作状态,将控制指令发送给各单元的PLC,生成交互式的人机对话界面。
1.控制流程描述
分析仪器单元的PLC负责气路和量程切换的操作,CVS单元的PLC主要对CVS系统进行流程控制,
实现自动清洗、自动采样等一系列功能控制。以CVS系统为例,PLC控制CVS单元排气过程,将气囊中的废气排空;控制清洗过程,进行管路清洗;后控制自动采样,将背景气体和稀释气体分别抽到两个气囊,为分析仪器的气体分析做好准备。上述过程主要包含对泵、阀开关和定时延时的控制。控制过程如图3所示。
2.控制程序
整个控制程序我们采用程序代码编程,它较之梯形图、功能模块灵活、方便,结构紧凑。主程序模块为:
(二)触摸屏控制程序设计
系统中操作站我们采用触摸屏实现交互式人机对话。包括5个主要界面:系统主界面、CVS界面、分析仪器界面、报表和历史数据查询打印界面、手动界面。设计以按钮形式简便、直观地来控制PLC运行,有显示操作状态和数据、故障报警以及报表查询等功能。
四、结束语
整个系统完全满足汽车生产厂家现场监测汽车尾气污染物含量的要求。通过简单直观的人机对话界面实现复杂的操作,克服以往监测系统可靠性低、故障率高、操作复效率低等缺点,从而有效地tigao了我国汽车生产厂家生产管理水平。
一、概述
本文以某钢铁厂150t转炉为背景,其自动化系统的配置使用了Schneider自动化的QuantumPLC。项目由三部分组成:转炉本体、氧枪和原料,对应三套PLC控制系统。系统模拟量约2000点,数字量点约3000点,调节回路18个。
二、主要工艺图:
三、系统控制内容及功能要求
1、氧枪部分
(1)氧枪控制:检测降枪条件,控制吹炼过程中一系列连锁动作。
(2)氧枪定位控制:采用增量型编码器,自动判断出吹炼位置。
(3)变频器控制:氧枪水泵、汽包给水泵、设备水泵等重要设备全部由变频器控制。
(4)溅渣护炉:转炉的顶底复吹自动控制。采用顶吹中压氮气,将炉内剩余残渣吹至转炉炉壁上。
(5)倾动控制:对转炉进行前倾、后倾操作,保护氧枪。
2、原料部分
控制炼钢所需散装料和合金料的备料及下料。散装料和合金料通过料仓、给料器、称量料斗、溜槽、皮带机及下料溜槽进行控制及连锁,完成定量散装料和合金料的加入工作。
3、仪控部分
主要包括汽包液位及调节、除氧器水位及调节、顶吹氧气liuliang调节、底吹模式及liuliang调节、二文液压控制以及温度、压力、liuliang等基础数据的采集处理。
4、转炉一次除尘引风机
主要完成对风机转速控制、煤气回收各阀门控制、仪表参数的采集处理。
四、重点及难点
(1)氧枪定位采用增量型编码器,通过1756-HSC高速计数模板采集编码器的脉冲信号,经CPU运算处理成工程量位移信号。
(2)利用参数文件,实现了调用同一个画面,控制不同料仓的功能。
(3)在吹炼期和非吹炼期,风机采用高低速控制,两种速度转换时采用步进式调节。
(4)在出钢或出渣的可手动升降氧枪,启动刮渣器,进行刮渣。
(5)各系统间数据通讯采用环形快速以太网,在网络介质遭到破坏时,能够保证网络继续稳定运行,生成报警,通知维护人员对进行处理。
五、系统组成
六、解决方案:
以下是氧枪PLC硬件配置
七、操作站的主要工作
1、大数据量高速数据处理。模拟量约2000点,开关量约3000点。
2、长期历史趋势查询功能。可保存上百点的历史趋势一个月。
3、调节控制功能实现。控制调节回路18个。
4、逼真的生产工艺流程再现。工艺流程画面120余幅。
5、事件报警处理。记录时间一个月,报警条目600条。
6、快速、良好的动态响应能力。通过人机交互实现快速生产设备控制。
八、经济效益计算
主要反映在:控制系统稳定运行在钢产量综合效益中所占比例。按转炉年正常生产天数330天,每小时炼钢150吨,吨钢效益80元,控制系统所占综合效益比10%计算,则年经济效益=330x24x150x80x10%=950.4(万元)。
九、系统评价:
1、高可靠性:SchneiderPLC提供了更为可靠的平台。
2、开放性强:标准的工业以太网架构为系统提供了广阔的空间。
3、低故障率:较强的抗电磁辐射和干扰能力以及工业化现场设计使得PLC故障率≤1次/年。
4、适应性强:可以工作在恶劣的冶金企业环境。
5、性能优异:与主流操作系统、工业控制软件、用户应用程序的兼容性能良好,实时控制性能好