6ES7231-7PC22-0XA0代理订购
一、概述
此项目共有38组盘管空调和三通阀门,采用自动控制,要求各组空调出口处温度与设定温度误差范围在1℃以内。所选设备以技术的先进性和产品的可靠性;操作、显示功能完善简便,满足长期运转的条件;系统具备随时扩展升级的可行性。
二、自控结构和原理
1,中央控制室,
中央控制室设置内设工业控制计算机(已有上位IFIX系统),通过现场控制站的PLC的Modbus接口把现场数据传给它。
2,现场控制站分为2个控制站
1#控制站(LCS1)
控制20个阀门,和1个触摸屏嵌入安装。
2#控制站(LCS2)
控制18个阀门,和1个触摸屏嵌入安装。
1#控制站、2#控制站与中控室计算机失去通讯,也能保证自己独立正常的运行。
3,通讯方式
1#现场控制站、2#现场控制站均采用VIPA200V系列PLC.。每个PLC现场站可以独立运行和控制相应的设备。在PLC的上有一个MPI接口,PLC现场站通过MPI接口经过MPI电缆和设在控制站的VIPA触摸屏通讯。VIPA触摸屏负责显示本地控制站的实时数据的显示和控制。中控室上位工控机应带有工业485接口,中控室上位工控机带的485接口通过Modbus总线与每个PLC现场站通讯,保持上位监控画面与设备实时状态的同步。
4、系统结构图
三、控制方式
通过传感器检测的温度和设定温度自动调节相应的阀门,采用PID方式。PID程序在PLC中运行,采用西门子的STEP7编程软件编程。当现场温度高于设定温度时,PID的输出加大冷却水流量阀门开度,当现场温度低于设定温度时就减小冷却水阀门开度。这样使现场温度终能稳定在设定值附件。
各阀门都有1个PLC-AO控制阀门角行程执行器,并通过1个PLC-AI实时监视阀门的角行程执行器的执行状态。
每个空调出口有一个温度传感器,把温度信号接入PLC。
VIPA触摸屏实时反映阀门和温度的实时状态,并且可以上位手动控制,VIPA触摸屏可选择是由上位监控软件主控还是由VIPA触摸屏本地主控。VIPA触摸屏操作系统为WINCE,组态软件为MOVICON。
四、结束语
整个系统从设计、调试、交付用户只用了短短三个月时间,现在为止已正常运行,用户反映良好。
【附】VIPAPLC简介
德国VIPA是自动化元器件及系统的制造商,国际 Profibus组织成员。200V系统为中小型控制系统,相当于SIEMENSS7-300,是基于现场总线的主/从站模块化控制系统,单个摸块的尺寸仅为76 X 25.4X76mm,直接安装在标准35mm导轨上,模块间的电器联结通过嵌入导轨的背板实现。各种模块的灵活组合,可准确构成用户所需的系统。每排可连接多至32个模块,也可通过基本接口模块和扩展接口模块组合成并排安装。CPU的MP2I接口不仅支持MPI通讯,也可不使用MPI适配器,用VIPA绿电缆(RS-232COM)实现PC和CPU之间的点到点通讯。
200V系统具有多种形式的CPU,内部集成2M FlashROM,外部存储MMC卡可达64M,I/O地址容量为1024bit.可分别采用Win PLC7或SIEMENS 的Step5,Step7编程。CPU可集成Profibus主站或从站,CANopen主站,以太网TCP/IP接口。通过Profibus,Interbus,CANopen,DeviceNet和Ethernet等接口模块构成主、从站系统。
对象:
① 三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD
② 三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列
两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。
A500、F500、F700系列变频器PU端口:
E500、S500系列变频器PU端口:
一.三菱变频器的设置
PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。
注:每次参数初始化设定完以后,需要复位变频器。如果改变与通讯相关的参数后,变频器没有复位,通讯将不能进行。
对于122号参数一定要设成9999,否则当通讯结束以后且通讯校验互锁时间到时变频器会产生报警并且停止(E.PUE)。
对于79号参数要设成1,即PU操作模式。
注:以上的参数设置适用于A500、E500、F500、F700系列变频器。
当在F500、F700系列变频器上要设定上述通讯参数,要将Pr.160设成0。
对于S500系列变频器(带R)的相关参数设置如下:
对于79号参数设成0即可。
注:当在S500系列变频器上要设定上述通讯参数,要将Pr.30设成1。
二.三菱PLC的设置
三菱FX系列PLC在进行计算机链接(专用协议)和无协议通讯(RS指令)时均需对通讯格式(D8120)进行设定。其中包含有波特率、数据长度、奇偶校验、停止位和协议格式等。在修改了D8120的设置后,确保关掉PLC的电源,再打开。
在这里对D8120设置如下:
RS485
b15 b0
0000 1100 1000 1110
0 C 8 E
即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,没有添加和校验码,采用无协议通讯(RS485)。
有关利用三菱变频器协议与变频器进行通讯的PLC程序如下:
在轻纺行业中加弹机是把POY丝(预取向丝)加工成DTY丝(拉伸变形丝)的设备,早期加弹机的边缘控制系统(丝饼的成形)是由继电器回路组成的,已不能满足当今社会对产品质量的要求,有必要对原设备的边缘控制系统进行改造。由于可编控制器PLC具有可取代大量常规电器元件、功能强大、运行可靠、操作方便等诸多优点,该系统使用PLC和变频器技术来达到以前由继电器回路组成的边缘控制,把原有的一级动程改成现在的四级动程,通过上机使用效果良好,使丝饼的成形大有改变。
1、边缘控制的电气原理和原系统存在的问题
边缘控制的原理是以动程杆的起点为原点,通过动程杆离原点位移量的不同,后使丝饼的成型发生变化。其机械工作过程如下:链轮转动通过动程杆转动并使动程杆发生位移去推动摆杆来改变限位开关的状态,其中限位开关断开的位置就是动程杆的原点,链轮的转动是由边缘控制电机通过链子来传动的,以上的机械动作是通过时间继电器、中间继电器、交流接触器和限位开关等器件来完成的。原来的边缘控制是一级动程其控制过程如下:若边缘控制回路启动,这时动程杆在原点位置,限位开关断开,电机开始正转,此时动程杆开始离开摆杆,限位开关也有断开状态变成闭合状态,随着电机正转时间的增加,动程杆离原点的位移量也在增加,电机正转结束动程杆的位移变化量也结束。接着电机开始反转,电机反转时间的长短是由动程杆离开原点移位量的多少来决定的,电机一开始反转动程杆便向原点靠近,后动程杆顶到限位开关使限位开关断开,这时动程杆回到原点,电机反转也停止了。边缘控制电机的正转、反转、停止一次称为一级动程。边缘控制电机正转时间的长短,反映在动程杆上是位移量的大小,调节时间继电器设定时间的长短,也就改变了边缘电机正转时间的长短。从上分析由于在电气控制上采用了继电器、限位开关这些jingque度不高的器件,在机械上由于采用了动程杆不仅没有把反映动程时间的位移量放大,把它缩小了,根据机械和电气控制存在的一些问题,边缘控制系统在使用中主要存在以下问题,其一是边缘控制的精度不高,不能满足短的动程时间,其二是利用接触器频繁进行正反转不仅使用寿命短故障率也高使工作不够可靠,调试困难。
2.、改进方案
根据以上问题的提出,针对问题,在原来的控制系统中寻找原因所在,经分析原因是动程杆、摆杆和限位开关使用的不合理而引起。因为链轮转一圈,动程杆移动的位移量是毫米级,且动程杆、摆杆和限位开关间隙较大。这样就形成了在较短的时间内,边缘控制系统不能正常运行的原因。为了解决能在较小的动程时间内,边缘控制系统能正常运行。决定在原边缘控制中去掉动程杆、摆杆和限位开关,直接用链子和接近开关传感器来取代原来的动程原点(链子的长度足以满足电机正转时间的需要),具体解决的方法是:接近开关作为定点,固定不动,在链子上装感应铁片。这样当链子通过链轮作上下移动时感应铁片也作上下移动,设定某一点感应铁片与接近开关重合,这点来取代原来的动程原点。对于原系统中第二个问题利用接触器频繁进行正反转,决定去掉接触器,用变频器来实现电机的正、反转功能,为了预防电机在很短的时间从正转到反转在变频器上加装制动电阻。这样,由接近开关传感器,通过PLC软件处理后的开关信号作为控制变频器的输入信号,后驱动交流电机。为了使操作简单,把不同的产品所要的正转、停止时间放入不同的存储器内,通过选择开关选取不同的输入点,就能改变不同动程所需要的时间。
3、控制系统的实现
3.1主要硬件及 I/O端口的定义
对设备的改造要考虑到改造后设备的稳定运行,也考虑到设备改造的成本和今后改动的余量,根据以上二点我们选用的PLC是西门子S7—200系列的可编程控制器(CPU224),输入14个点,输出点10个点。该产品抗干扰能力强。在该PLC输入的14个点中现用9个;还有5个作新产品的输入和其它备用,在输出的10个点中现用4个点其它也作备用。本系统在器材的选择上采用抗干扰较强的产品外,还在PLC的电源上加隔离变压器,来加强系统的抗干扰能力。
根据控制对象和PLC的I/O点数进行分配如表(1)。表中外部输入端I,外部输出端Q,用来控制各指示灯和变频器。
3.2软件系统
软件设计是整个电气控制部分的关键,软件的设计应根据设备要求,确定正确的控制方法,确保动作的顺利完成。在正确无误完成动作的还必须做到必要的保护和连锁。根据设备现场的需要,确定所有的控制参数,按输入、输出进行分类;每一类型设备按顺序分配输入、输出地址,列出PLC的I/O地址分配表,每一个输入信号占用一个输入地址,每一个输出地址驱动一个外部负载;再根据上述规划来绘制系统的程序流程图,本系统的程序流程图如图(1)。
控制系统工作程序借助计算机辅助设计而成,所采用的是专为SIMATICS7-200可编程控制器PLC设计的STEP7-Micro/编程软件包。通过使用该编程软件,可简化编制应用程序的过程,本程序用梯形图编制。
4、新方案工作可靠性能稳定
本设计的方案是选取用了S7-200系列可编程控制器(CPU224)及丹佛斯VLT2800型0.75KW变频器和接近开关,取代了传统的机械式继电器控制回路,本系统自2004年7月使用至今,工作可靠、性能稳定、故障率低,由于在设置上采用了选择开关,使不同的产品可以通过选择开关选择,使系统操作简单方便,丝饼的成形明显好转。